烏忠理,劉生海,邵治堂,喬文亮
(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,陜西 靖邊 718500)
催化熱裂解工藝采用重質(zhì)原料在高溫下催化裂解生產(chǎn)低碳烯烴,拓寬了乙烯、丙烯生產(chǎn)的原料來源,對(duì)傳統(tǒng)乙烯的生產(chǎn)是一項(xiàng)重大突破。陜西延長中煤榆林能源化工有限公司一期啟動(dòng)項(xiàng)目1.50 Mt/a 催化熱裂解聯(lián)合裝置包括反應(yīng)-再生、裂解爐和烯烴分離3個(gè)單元,其中反應(yīng)-再生單元采用中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)和中國石化工程建設(shè)公司共同開發(fā)的催化熱裂解工藝技術(shù),乙烷、丙烷裂解及烯烴分離單元采用美國石偉公司開發(fā)的四段壓縮、前脫丙烷前加氫工藝技術(shù)。以常壓渣油為原料生產(chǎn)260 kt/a乙烯、300 kt/a丙烯及其它副產(chǎn)品。
該裝置于2014年8月投產(chǎn)運(yùn)行,采用石科院研發(fā)的專用催化劑。2016年11月底出現(xiàn)油漿品質(zhì)嚴(yán)重惡化的現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為油漿密度增加、油漿泵電流增大(功率增大)、固含量增加及外取熱產(chǎn)氣量大幅下降。取油漿樣品用手捏摸時(shí)有黏稠感覺,嚴(yán)重時(shí)扯絲或油漿外甩換熱器通量變低,隨后出現(xiàn)油漿外甩量下降、外送工藝管線堵塞的問題。以致最后出現(xiàn)分餾塔壓差上漲,導(dǎo)致石腦油和輕柴油等油品不合格或顏色較深、主要產(chǎn)品乙烯和丙烯收率偏低等問題。針對(duì)以上情況,采取NH3-TPD和BET法及結(jié)合工業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況對(duì)鐵污染催化劑性能的發(fā)揮進(jìn)行分析,并提出應(yīng)對(duì)措施。
重油催化熱裂解是烴類裂解兩種作用的共同結(jié)果[1]:一種是自由基機(jī)理,即烴類C—C鍵的均裂,生成帶有未配對(duì)電子的伯碳自由基,伯碳自由基在未配對(duì)電子的β位斷裂生成乙烯及新的伯碳離子;另一種是正碳離子機(jī)理,即在酸性催化劑的條件下先形成正碳離子,然后在帶電荷碳離子的β位斷裂生成丙烯或丁烯。酸性催化劑對(duì)上述反應(yīng)均有催化作用。
在重油催化熱裂解過程中,催化劑受到鐵的污染后主要是在催化劑表面沉積一層鐵的氧化物[2],封閉催化劑表面孔穴,引起催化劑裂化性能下降[3],進(jìn)而影響重油大分子的裂化反應(yīng)。同時(shí)在一定程度上堵塞孔道[4-5],影響催化劑晶體內(nèi)酸性中心的活性。
對(duì)鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5 410,8 450,9 980 μg/g的新鮮催化劑、正常平衡劑和異常平衡劑進(jìn)行物化性質(zhì)分析,表1為催化劑的BET數(shù)據(jù),圖1為催化劑的NH3-TPD曲線。從表1可以看出,鐵污染只影響催化劑的外表面積,與正常平衡劑相比,異常平衡劑的外表面積減少近40%,而微孔面積變化不大,說明隨著催化劑使用時(shí)間的延長,越來越多的鐵覆蓋在催化劑的外表面,降低了催化劑的裂化反應(yīng)活性。
從圖1可以看出,相對(duì)于正常平衡劑,異常平衡劑的酸中心損失超過90%,可見雜質(zhì)金屬鐵覆蓋了大量催化劑的酸性中心,導(dǎo)致催化劑的活性顯著下降。
表1 催化劑的BET數(shù)據(jù)
圖1 催化劑的NH3-TPD曲線 —新鮮催化劑; —正常平衡劑; —異常平衡劑
判斷催化劑鐵中毒的方法之一是跟蹤分析平衡劑上的污染金屬含量,表2為裝置平衡劑主要污染金屬的含量。從表2可以看出:在2017年1月前,平衡劑上金屬含量不斷增加,特別是鐵含量漲幅較大;而從2017年2月開始,平衡劑上的金屬含量逐漸下降,這主要是裝置在2016年11月底出現(xiàn)油漿品質(zhì)惡化、系統(tǒng)堵塞后,從2016年12月開始為了維持催化劑活性,增大了新鮮催化劑加入量和平衡劑卸出量,進(jìn)行了催化劑置換。
表2 新鮮催化劑與平衡劑的主要金屬含量 μg/g
另一方面,可根據(jù)操作及產(chǎn)品的分布變化等進(jìn)行催化劑鐵中毒的判斷,比較突出的是生焦量低,為了提高再生器床溫,維持正常的運(yùn)行,對(duì)油漿進(jìn)行了回?zé)?,但生焦量并沒有增加,與常規(guī)操作相比異常。結(jié)合催化劑重金屬含量分析,判斷有可能是鐵中毒導(dǎo)致催化劑表面被覆蓋,孔道被堵塞,催化劑對(duì)重油的轉(zhuǎn)化能力降低。
催化劑中鐵含量超標(biāo)的主要原因是原料油中鐵含量超標(biāo),表3為原料油中的鐵含量。從表3可以看出,一個(gè)周期(15天)15組原料油中鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高為28.5 μg/g,最低為8.7 μg/g,平均值為14.9 μg/g,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)指標(biāo)3.6 μg/g。
表3 原料油中的鐵含量 μg/g
文獻(xiàn)[6]表明,鐵元素通常以卟啉絡(luò)合物、環(huán)烷酸鹽和無機(jī)化合物的形式存在于重油中,在研究無機(jī)鐵時(shí)鐵的價(jià)態(tài)并沒有得到深入研究[7]。目前有關(guān)科研單位正在原油采出的源頭調(diào)研鐵的來源,包括一些助劑等對(duì)鐵的腐蝕。
根據(jù)該裝置生產(chǎn)運(yùn)行原料油和催化劑的分析數(shù)據(jù)可得出催化劑鐵含量與活性變化的關(guān)系,如圖2所示。從圖2可以看出,隨時(shí)間的延長,原料油中鐵含量的嚴(yán)重超標(biāo)會(huì)引起平衡劑的鐵含量逐漸增加,在新鮮催化劑添加量一定時(shí),催化劑活性隨運(yùn)行周期的延長逐漸下降;催化劑上鐵含量在2017年2月開始下降,主要是進(jìn)行了長時(shí)間大批量的催化劑置換,其次是間斷地在煉油廠原油電脫鹽系統(tǒng)加注了原油除鐵劑。結(jié)合裝置實(shí)際穩(wěn)定運(yùn)行與異常狀況下的催化劑鐵含量及活性等指標(biāo),宜控制催化劑鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般不大于9 000 μg/g,活性最好控制在55%~63%之間。
圖2 催化劑鐵含量與活性變化的關(guān)系■—催化劑鐵含量; ◆—催化劑活性
催化劑鐵污染造成的生產(chǎn)運(yùn)行中最直觀的問題是油漿品質(zhì)劣質(zhì)化和系統(tǒng)的堵塞。分析其原因主要是平衡劑隨著鐵含量的增加而活性降低,導(dǎo)致油漿品質(zhì)變差?,F(xiàn)象一是油漿取樣時(shí),觀察油漿的黏稠度,發(fā)現(xiàn)有沾捏或扯絲等感覺,嚴(yán)重時(shí)堵塞油漿系統(tǒng)冷換設(shè)備及工藝管道現(xiàn)象;二是油漿固含量高、密度大,油漿泵電流增大(功率增大),為了控制油漿固含量、密度和改善油漿品質(zhì),維持正常生產(chǎn)運(yùn)行,需大量補(bǔ)入原料油,原料油補(bǔ)入量最大時(shí)近15 t/h。圖3為催化劑活性與維持油漿品質(zhì)補(bǔ)入原料油量的關(guān)系。
圖3 催化劑活性與維持油漿品質(zhì)補(bǔ)入原料油量的關(guān)系▲—補(bǔ)入油漿中的原料油量; ■—油漿固含量; ●—油漿密度; ◆—催化劑活性
由工業(yè)裝置運(yùn)行的實(shí)際情況,可得出催化劑受鐵污染引起的活性變化對(duì)產(chǎn)品分布的影響。在原料油基本穩(wěn)定的前提下,碳四烴、石腦油、裂解輕柴油收率基本不受影響,而甲烷和氫氣產(chǎn)率則隨催化劑活性的降低而略升高,隨催化劑活性的升高而略降低。圖4為主產(chǎn)品乙烯、丙烯收率與催化劑活性的關(guān)系。從圖4可以看出,乙烯和丙烯收率隨催化劑活性的降低而降低,隨催化劑活性的升高而升高,特別是丙烯收率變化較為明顯。
圖4 乙烯、丙烯收率與催化劑活性的關(guān)系■—乙烯收率; ●—丙烯收率; ▲—(乙烯+丙烯)收率; ◆—催化劑活性
當(dāng)催化劑活性降低,油漿品質(zhì)惡化時(shí),導(dǎo)致石腦油和裂解輕油品質(zhì)變差,外觀顏色明顯發(fā)黑,工況較差時(shí),石腦油干點(diǎn)高達(dá)235 ℃。其主要原因是催化劑長時(shí)間活性較低時(shí),油漿中的膠質(zhì)堵塞分餾塔部分塔盤,分餾塔壓差整體上漲幅度較大,其中1~5層塔盤壓差又是整個(gè)塔盤壓差漲幅較為突出的地方,說明此處堵塞較為嚴(yán)重。當(dāng)時(shí)采取配臨時(shí)管線的措施,將油漿高溫分散劑從堿洗油返回口注入,使得分餾塔塔盤上的結(jié)焦剝離下來,雖然當(dāng)時(shí)根據(jù)運(yùn)行情況及塔壓差減小的情況,可以判斷該操作起到了一定的作用,但是因注入的油漿高溫分散劑是靠近器壁流入的,在整個(gè)塔盤中并不能與液相充分混合接觸,具有一定的局限性,最終沒有徹底解決問題。后期停車檢修時(shí)發(fā)現(xiàn),分餾塔部分塔盤因結(jié)焦而被吹翻,可使相對(duì)較重的組分沖塔上移,這也是油品品質(zhì)受影響的主要原因。
目前從源頭除鐵的技術(shù)并不多,也不夠成熟。2017年3—5月,在上游煉油廠原油電脫鹽系統(tǒng)加入某公司生產(chǎn)的除鐵劑(原為除鈣劑,但具有除鐵的性能),一段時(shí)間內(nèi)原料油的鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)可從18~24 μg/g降至8~14 μg/g,理論上講可以緩解催化劑鐵的污染,但因藥劑本身pH較低,對(duì)原油加工的常壓蒸餾裝置有腐蝕影響,上游煉油廠停止了除鐵劑的注入。其次是除鐵劑的效率參差不齊,還有待提高。因此科研單位研發(fā)工業(yè)除鐵劑的方向是既能滿足常壓蒸餾裝置運(yùn)行要求(除鐵劑為中性或偏堿性),又能高效率脫除原油中的鐵,同時(shí)從采油單位的源頭弄清鐵的來源也具有十分重要的意義。
(1)重油催化熱裂解工藝催化劑被鐵污染中毒后,表面活性和微孔酸性活性都有損失。產(chǎn)品分布變化明顯,隨活性的降低,主產(chǎn)品乙烯和丙烯收率降低,特別是丙烯收率降低較為明顯。催化劑鐵含量累積到一定程度時(shí),生焦量降低,油漿等油品品質(zhì)逐漸惡化。
(2)根據(jù)裝置運(yùn)行周期及催化劑鐵含量和活性的檢測(cè),可適時(shí)通過增大加劑量和卸劑量的辦法進(jìn)行催化劑置換,使催化劑鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般不大于9 000 μg/g,催化劑活性最好控制在55%~63%之間,確保裝置運(yùn)行過程中乙烯和丙烯收率、油漿等油品品質(zhì)為最佳狀態(tài)。
(3)選擇合適有效的油漿高溫分散劑,采用合理的注入方式和注入點(diǎn),輔助分餾塔及油漿系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
(4)在煉油廠原油電脫鹽系統(tǒng)加入有效且合適的除鐵劑以降低原料油的鐵含量,也是解決重油催化熱裂解工藝中污染鐵對(duì)催化劑影響的最根本、最經(jīng)濟(jì)的途徑。
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