劉路明,鄒鵬達(dá)
(溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,溫州 325000)
食品工業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)之一,歷經(jīng)幾十年,在食品機(jī)械行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)下,自動(dòng)化水平逐漸提高,一些自動(dòng)化單機(jī)設(shè)備層出不窮,國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也開(kāi)始大量引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)[1~5]。我國(guó)包裝機(jī)械企業(yè)大多以生產(chǎn)單機(jī)為主,且行業(yè)集中度較低,未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈整合,向成套的智能包裝生產(chǎn)線發(fā)展將成為未來(lái)大趨勢(shì)。PLC作為自動(dòng)化領(lǐng)域最常見(jiàn)的控制器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于包裝機(jī)械里各個(gè)方面[6~11]。
本文以威化餅干包裝為例,對(duì)威化餅干包裝流程進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)滿足要求的自動(dòng)化包裝生產(chǎn)線。采用歐姆龍PLC設(shè)計(jì)了食品包裝生產(chǎn)線的控制系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)表明:威化餅干包裝自動(dòng)化生產(chǎn)線獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益,具有廣闊的市場(chǎng)前景,值得應(yīng)用推廣。
自動(dòng)生產(chǎn)線由整列單元、金檢單元、下沉單元、接料單元、理料單元、包裝單元和儲(chǔ)存單元組成,除包裝單元,其他單元都有總控單元集中控制,總控單元與包裝單元之間有信號(hào)交換過(guò)程如圖1所示。
自動(dòng)生產(chǎn)線輸送控制系統(tǒng)的工作原理:該系統(tǒng)為餅干包裝生產(chǎn)線前端理料線,其為2臺(tái)臥式包裝機(jī)分配產(chǎn)品功能包括輸送和整理產(chǎn)品,如圖2所示。餅干一排排由前端通過(guò)傳送帶輸送過(guò)來(lái),通過(guò)整列單元,把每一排的產(chǎn)品檔齊;檔齊裝置由旋轉(zhuǎn)氣缸驅(qū)動(dòng),當(dāng)前面的對(duì)射式光電開(kāi)光檢測(cè)到產(chǎn)品到達(dá)的時(shí)候,旋轉(zhuǎn)氣缸驅(qū)動(dòng)檔片對(duì)整排產(chǎn)品進(jìn)行整列的作用,之后產(chǎn)品基本整齊。接著進(jìn)入金檢單元,若檢測(cè)到產(chǎn)品里有金屬物質(zhì),則剔除該整排產(chǎn)品。之后產(chǎn)品繼續(xù)由傳送帶驅(qū)動(dòng),到達(dá)下沉單元部分,當(dāng)對(duì)射傳感器PE1檢測(cè)到產(chǎn)品時(shí),PLC開(kāi)始計(jì)算這排產(chǎn)品的距離,當(dāng)這排產(chǎn)品輸送到該段皮帶前端一定距離處,下沉單元開(kāi)始下沉,這時(shí)產(chǎn)品落入接料單元。接料單元位于下沉單元下部。運(yùn)動(dòng)方向?yàn)闄M向輸送,產(chǎn)品在接料單元上橫向輸送給包裝機(jī)。由于產(chǎn)品在接料單元上排列為長(zhǎng)邊朝前,而臥式包裝機(jī)需要產(chǎn)品短邊進(jìn)入進(jìn)行包裝,這時(shí)候就需要整理單元對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行方向的調(diào)整。整理單元包括兩條并列的皮帶、輸送皮帶和導(dǎo)向皮帶。兩條并列的皮帶有速度差,產(chǎn)品經(jīng)過(guò)的時(shí)候在速度差的作用下回發(fā)生偏轉(zhuǎn),然后進(jìn)入輸送皮帶,再由導(dǎo)向皮帶把產(chǎn)品一條條短邊朝前導(dǎo)向到包裝機(jī)的進(jìn)料系統(tǒng)里由包裝機(jī)進(jìn)行包裝過(guò)程。通過(guò)1#下沉單元等給1#包裝機(jī)分配產(chǎn)品之后,后續(xù)的整排的產(chǎn)品繼續(xù)向前輸送進(jìn)入2#下沉單元,運(yùn)行過(guò)程如同1#下沉單元。餅干包裝生產(chǎn)線系統(tǒng)的配置根據(jù)前端產(chǎn)品的產(chǎn)量,配置包裝機(jī)的數(shù)量,使得產(chǎn)量和包裝機(jī)的處理能力相匹配。為了使得系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠的運(yùn)行,我們配置了儲(chǔ)存單元,由于包裝機(jī)會(huì)出現(xiàn)故障停機(jī),或者其他問(wèn)題,這時(shí)候輸送帶上的產(chǎn)品就處理不完,這時(shí)候多余的產(chǎn)品會(huì)儲(chǔ)存到儲(chǔ)存單元上。
圖1 系統(tǒng)構(gòu)成
圖2 系統(tǒng)布局圖
輸送系統(tǒng)的關(guān)鍵是下沉單元的控制。它包括產(chǎn)品檢測(cè)傳感器由對(duì)射式光電傳感器構(gòu)成,可檢測(cè)到傳送帶上的產(chǎn)品,以及傳送帶上安裝有增量式編碼器,用于計(jì)算產(chǎn)品由光電傳感器位置運(yùn)行的距離,到達(dá)計(jì)算距離位置,下沉單元開(kāi)始下沉,之后上臺(tái)。該下沉單元驅(qū)動(dòng)包括兩個(gè)變頻電機(jī)如圖3所示,一是水平皮帶運(yùn)行電機(jī),另一個(gè)可正反轉(zhuǎn),由凸輪帶動(dòng),驅(qū)動(dòng)皮帶機(jī)構(gòu)下沉和上臺(tái)過(guò)程。如圖4(a)、(b)、(c)所示,水平變頻電機(jī)帶動(dòng)皮帶運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)品在皮帶上移動(dòng),當(dāng)運(yùn)行到光電傳感器的地方,此時(shí)傳感器檢測(cè)到產(chǎn)品,說(shuō)明此處有產(chǎn)品,這時(shí)候控制器采集安裝在水平電機(jī)軸端的增量式編碼器信號(hào),開(kāi)始計(jì)算產(chǎn)品運(yùn)行的距離。為了保證產(chǎn)品能穩(wěn)定的落在接料單元上,必須嚴(yán)格計(jì)算產(chǎn)品下料位置到達(dá)之后,控制下沉的電機(jī)正轉(zhuǎn)開(kāi)始下沉,之后反轉(zhuǎn)開(kāi)始上臺(tái)。圖5為下沉變頻電機(jī)接線圖,變頻器采用ABB的一款變頻器,具有模擬量控制功能,PLC通過(guò)模擬量輸出模塊輸出模擬量信號(hào)給變頻器,接于2、3兩個(gè)端口。變頻器端口7、8可控制電機(jī)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行過(guò)程的正、反轉(zhuǎn)從而帶動(dòng)機(jī)構(gòu)下沉和上臺(tái)過(guò)程。
圖3 下沉單元控制原理
圖4 下沉單元
圖5 下沉單元
程序設(shè)計(jì)是整個(gè)PLC 控制系統(tǒng)的核心部分[12,13],根據(jù)餅干包裝自動(dòng)生產(chǎn)線的工作過(guò)程和工藝要求,確定系統(tǒng)的控制方式和控制參數(shù),按工藝過(guò)程完成相應(yīng)動(dòng)作。為了提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性還需要增加必要的保護(hù)、連鎖和互鎖功能。
該控制系統(tǒng)采用模塊化編程[14,15],工作流程如圖6所示。流程分析如下:
1)系統(tǒng)上電后,開(kāi)始模式的選擇,手動(dòng)模式下,我們可以對(duì)各段皮帶進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行,方便對(duì)其進(jìn)行檢修??蓪?duì)各個(gè)氣缸進(jìn)行操作。自動(dòng)運(yùn)行選擇自動(dòng)模式。
2)采用自動(dòng)運(yùn)行之后整列單元、金檢單元、1#、2#下沉單元、接料/整理單元以及儲(chǔ)存單元在PLC總控單元的控制下進(jìn)行集中控制。
3)該系統(tǒng)包括2個(gè)包裝機(jī),1#下沉單元和2#下沉單元分別為1#包裝機(jī)和2#包裝機(jī)提分配產(chǎn)品。以1#下沉單元為例,當(dāng)PLC讀取到安裝于傳送帶上的傳感器的信號(hào),此時(shí)歐姆龍高速計(jì)數(shù)模塊CJ1W-CT021開(kāi)始讀取旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖,PLC計(jì)數(shù)產(chǎn)品走過(guò)的距離。當(dāng)產(chǎn)品到達(dá)距皮帶頂端300MM處,下沉變頻電機(jī)開(kāi)始下沉動(dòng)作,產(chǎn)品落入接料單元,之后下沉變頻電機(jī)開(kāi)始上臺(tái)。按工藝要求,若包裝機(jī)故障或者接料單元上有產(chǎn)品時(shí),下沉單元不可動(dòng)作,否則產(chǎn)品堆積,嚴(yán)重影響生產(chǎn)線的運(yùn)行。
4)為了保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性,該系統(tǒng)配置了儲(chǔ)存單位,由于生產(chǎn)線來(lái)的產(chǎn)品大致穩(wěn)定,若包裝機(jī)偶爾故障或者接料單元上有產(chǎn)品還未處理完,這時(shí)候多余的產(chǎn)品需要輸送到儲(chǔ)存單元上。儲(chǔ)存單元由變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶。在皮帶前端安裝有光電開(kāi)關(guān),用于檢測(cè)是否有產(chǎn)品到達(dá),若檢測(cè)到產(chǎn)品,皮帶走一段長(zhǎng)度。該長(zhǎng)度可由PLC單獨(dú)控制,根據(jù)產(chǎn)品大小,皮帶速度來(lái)確定,使得多余的產(chǎn)品按照一定的間隔存儲(chǔ)于存儲(chǔ)單元上。
5)為了保障設(shè)備以及人生安全,生產(chǎn)線上配備拉線開(kāi)關(guān),該信號(hào)輸入到PLC,當(dāng)出現(xiàn)緊急事故需要停機(jī)時(shí),工人只需拉動(dòng)次開(kāi)關(guān),系統(tǒng)就會(huì)停止運(yùn)行。
6)系統(tǒng)程序按照各單位功能不同,分段進(jìn)行編程,簡(jiǎn)單明了,方便排查,以及日后多個(gè)包裝機(jī)站進(jìn)行擴(kuò)展。
圖6 系統(tǒng)PLC控制原理圖
設(shè)備調(diào)試運(yùn)行如圖7所示,需要考慮多方面因素,生產(chǎn)線在工作狀態(tài)隨時(shí)會(huì)遇到緊急情況,所以需要在設(shè)備上安裝急停按鈕和拉線急停開(kāi)關(guān)。一旦發(fā)生緊急情況,只需要按下緊急停止按鈕和拉線式開(kāi)關(guān),整套生產(chǎn)線立即停止工作;故障解除后按啟動(dòng)按鈕使生產(chǎn)線各個(gè)部分繼續(xù)工作。該系統(tǒng)可對(duì)各段皮帶進(jìn)行單獨(dú)檢修,在手動(dòng)模式下,單獨(dú)點(diǎn)動(dòng)各段皮帶。自動(dòng)運(yùn)行時(shí),該系統(tǒng)可處理25-30排/分鐘的產(chǎn)品,每分鐘可到達(dá)1000包的產(chǎn)量,并且穩(wěn)定運(yùn)行。
圖7 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行
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系統(tǒng)采用了歐姆龍CJ2M可編程控制器作為控制系統(tǒng)的核心,統(tǒng)一協(xié)調(diào)自動(dòng)線各模塊之間的動(dòng)作,結(jié)合變頻器技術(shù),傳感器技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)自動(dòng)生產(chǎn)線輸送系統(tǒng)的控制。系統(tǒng)經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行表明,其可以廣泛應(yīng)用于食品包裝領(lǐng)域,與臥式包裝機(jī)組成自動(dòng)化生產(chǎn)線系統(tǒng),大大地提高了生產(chǎn)效率。
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