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        造氣車間蒸汽管網(wǎng)的優(yōu)化配置及工藝設(shè)置

        2018-01-18 04:50:55
        肥料與健康 2018年6期
        關(guān)鍵詞:造氣氣爐灰渣

        向 宏

        (湖北新洋豐合成氨廠 湖北荊門 448150)

        1 造氣蒸汽管網(wǎng)設(shè)計(jì)

        湖北新洋豐合成氨廠造氣車間共有Φ2 650 mm 固定層間歇式造氣爐14臺(tái),分為4個(gè)單元,其中:1#~12#爐按每4爐為1個(gè)單元?jiǎng)澐郑?3#和14#爐為第4單元;每單元在一樓配置1臺(tái)顯熱回收器,每2爐在三樓配置1臺(tái)汽包為造氣爐夾套供水,每2爐在一樓配置1只蒸汽緩沖罐為造氣爐提供蒸汽;夾套副產(chǎn)蒸汽經(jīng)三樓汽包后進(jìn)入一樓單元顯熱回收器上部,與半水煤氣換熱后再進(jìn)入蒸汽緩沖罐。

        造氣蒸汽來自1臺(tái)45 t/h灰渣發(fā)電鍋爐和1臺(tái)35 t/h吹風(fēng)氣潛熱回收鍋爐,2處蒸汽匯合后進(jìn)入橫貫造氣車間一樓的蒸汽總管,然后分別經(jīng)蒸汽自調(diào)閥進(jìn)入7只蒸汽緩沖罐,再進(jìn)入各單元蒸汽總管后經(jīng)閥門調(diào)節(jié)進(jìn)入造氣爐進(jìn)行氣化反應(yīng)。

        2 原蒸汽管網(wǎng)存在的問題

        原設(shè)計(jì)的蒸汽管網(wǎng)投運(yùn)后,暴露出以下問題。

        (1)蒸汽管網(wǎng)各處壓力不穩(wěn)定。因灰渣發(fā)電鍋爐和吹風(fēng)氣潛熱回收鍋爐輸送至造氣車間的蒸汽壓力在0.750~0.850 MPa,而各蒸汽緩沖罐設(shè)定壓力在0.048~0.052 MPa,所以蒸汽緩沖罐前的自調(diào)閥前后壓差太大。當(dāng)造氣爐開停爐或制氣與吹風(fēng)階段切換使蒸汽緩沖罐壓力變化時(shí),都易引起自調(diào)閥的頻繁開關(guān),致使蒸汽緩沖罐壓力無法長期穩(wěn)定,各單元間蒸汽壓力不均衡,甚至有的蒸汽緩沖罐因超壓而引發(fā)安全閥起跳,導(dǎo)致蒸汽浪費(fèi),威脅安全生產(chǎn)。

        (2)入爐蒸汽壓力不穩(wěn)定。當(dāng)某臺(tái)爐停爐或開爐時(shí),蒸汽緩沖罐內(nèi)的蒸汽壓力迅速上升或下降,波動(dòng)范圍在0.015~0.045 MPa,導(dǎo)致共用該罐蒸汽的造氣爐入爐蒸汽壓力驟升或驟降,超出正常的入爐蒸汽壓力,不利于制氣生產(chǎn)。

        (3)蒸汽供應(yīng)量無法滿足造氣生產(chǎn)要求。當(dāng)灰渣發(fā)電鍋爐因故不能投運(yùn)時(shí),吹風(fēng)氣潛熱回收鍋爐所產(chǎn)蒸汽量無法滿足造氣生產(chǎn)要求,導(dǎo)致全系統(tǒng)減量生產(chǎn)。

        3 造氣車間蒸汽管網(wǎng)的完善

        為解決原蒸汽管網(wǎng)存在的問題,造氣車間采取了以下完善措施。

        (1)將各單元間蒸汽緩沖罐及各單元蒸汽總管進(jìn)行連接,單元蒸汽總管連接管道上安裝閥門,便于單元蒸汽總管的檢修。

        (2)對造氣系統(tǒng)進(jìn)行汽輪機(jī)拖動(dòng)風(fēng)機(jī)技改,新增分汽缸,灰渣發(fā)電鍋爐和吹風(fēng)氣潛熱回收鍋爐生產(chǎn)的蒸汽通過新建管道輸送至分汽缸,蒸汽經(jīng)分汽缸出口自調(diào)閥減壓至0.200 MPa后輸送至原蒸汽總管(稱為二次蒸汽總管)。將硫黃制酸裝置副產(chǎn)的蒸汽經(jīng)自調(diào)閥減壓后直接輸送至該管,經(jīng)再次減壓后進(jìn)入各蒸汽緩沖罐;分汽缸部分蒸汽經(jīng)汽輪機(jī)做功后直接輸送至各蒸汽緩沖罐。

        (3)采用入爐蒸汽遞減技術(shù),通過微機(jī)自控裝置調(diào)節(jié),上下吹蒸汽入爐逐步遞減,避免了原來上下吹階段始終是大流量蒸汽入爐導(dǎo)致蒸汽緩沖罐壓力的波動(dòng)。

        4 工藝設(shè)置

        為保障入爐蒸汽穩(wěn)定,在工藝方面也采取了相應(yīng)措施:各蒸汽緩沖罐自調(diào)閥開啟度統(tǒng)一設(shè)定為50%;分汽缸出口蒸汽自調(diào)閥設(shè)定壓力為0.200 MPa;當(dāng)灰渣發(fā)電鍋爐停運(yùn)檢修時(shí),硫黃制酸裝置副產(chǎn)蒸汽輸送至造氣車間的自調(diào)閥設(shè)定壓力為0.200 MPa;部分硫黃制酸裝置副產(chǎn)的蒸汽改走灰渣發(fā)電鍋爐至造氣分汽缸的流程,以補(bǔ)充潛熱蒸汽的不足,避免汽輪機(jī)停運(yùn)。

        5 改造效果

        經(jīng)過持續(xù)整改,造氣車間蒸汽管網(wǎng)逐漸完善。灰渣發(fā)電鍋爐和吹風(fēng)氣潛熱回收鍋爐或硫黃制酸裝置輸送的中壓蒸汽經(jīng)2次自調(diào)閥降壓后進(jìn)入各蒸汽緩沖罐內(nèi),且各單元蒸汽總管及各蒸汽緩沖罐相互連通;汽輪機(jī)做功后的蒸汽與造氣爐夾套副產(chǎn)且經(jīng)半水煤氣換熱后的蒸汽直接補(bǔ)入蒸汽緩沖罐,很好地穩(wěn)定了整個(gè)造氣蒸汽管網(wǎng)的流量和壓力。各單元開停爐對系統(tǒng)蒸汽壓力沒有較大影響,蒸汽自調(diào)閥動(dòng)作平穩(wěn)。二次總管蒸汽壓力波動(dòng)范圍0.190~0.210 MPa,蒸汽緩沖罐壓力波動(dòng)范圍0.045~0.052 MPa,入爐蒸汽經(jīng)蒸汽自調(diào)控制后穩(wěn)定在0.035~0.040 MPa,為造氣爐強(qiáng)化制氣及車間的安全生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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