趙德明
【摘 要】我國當前的社會現(xiàn)狀發(fā)生著日新月異的變化,市場經(jīng)濟的不斷改革致使某些產(chǎn)品趨向標準化發(fā)展,這其中也包括貨車動轉(zhuǎn)泵。對于帶動轉(zhuǎn)向火車來講,如何降低轉(zhuǎn)動泵異響,這將直接影響著駕車的舒適度以及司機對車輛的操控性?;诖它c,本文將從描述當前某輕型載貨汽車轉(zhuǎn)動泵異響著眼,主要探討如何降低噪聲異響。
【關(guān)鍵詞】異響;降低異響
當前,隨著一帶一路的開展以及與東南亞經(jīng)濟圈的建成,許多輕載型貨車開始走上國際化路線,因此,這就對汽車性能以及某些零部件的要求逐漸提高,逐漸趨于國際標準化。汽車助力泵是指一種有助于汽車性能提升和穩(wěn)定的部件。主要是協(xié)助駕駛員作汽車方向調(diào)整,目前來說汽車都有助力泵,主要有方向助力泵和剎車真空助力泵。在某輕型載貨汽車動力泵這方面來講,其對整車的轉(zhuǎn)向輕便性也逐漸提高,目前轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的匹配動力也逐漸被各大廠家積極接受,并在其基礎(chǔ)上進行研發(fā)新的動力轉(zhuǎn)向。就目前我國的大體助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場來看,大體可分為三類:機械式液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。而對于輕載型貨車來講大多選用的是機械事液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),隨著當前我國市場上液壓動轉(zhuǎn)系統(tǒng)的普及,貨車的大部分問題都是動轉(zhuǎn)泵異響,而就當前動轉(zhuǎn)泵異響來看,其主要包含有液壓回路異響、零部件異響以及連接處異響等,這些部位的不同程度異響,輕則會導致駕駛的舒適度,重則則會影響零部件壽命從而影響駕車安全,造成交通事故。
本文主要從動力轉(zhuǎn)向泵設計匹配、零部件質(zhì)量和裝配過程中等方面對轉(zhuǎn)動泵異響排查分析,并制定相應的更改措施,最終為動轉(zhuǎn)泵異響解決提供建設性意見。
一、異響問題描述
在我國某輕型載貨汽車現(xiàn)下動態(tài)服務的過程調(diào)研中,所反饋回來的問題多項式轉(zhuǎn)向時,動轉(zhuǎn)異響發(fā)出尖銳的嗡嗡聲,并且偶爾會伴隨發(fā)動機轉(zhuǎn)速增加異響聲音加劇。剛仔細檢查轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要零部件后,確認異響原味動力轉(zhuǎn)向油泵。而該車輛與正常車輛相比,該車動轉(zhuǎn)泵殼體表面溫度相對較高,存在嚴重的發(fā)熱現(xiàn)象,可能會對發(fā)動機、排水管等部件造成影響。
二、動作泵內(nèi)部零件故障
在該輕型載貨汽車高速行駛的情況下,由于發(fā)動機轉(zhuǎn)速較高,導致動轉(zhuǎn)泵內(nèi)部劍靈部異常摩擦,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)異常,會造成工作時產(chǎn)生異響,從而造成駕駛舒適度降低。造成這方面主要包括兩個原因。
2.1動轉(zhuǎn)油加注不規(guī)范
在動轉(zhuǎn)油加注或保養(yǎng)時會有雜質(zhì)后,融會在轉(zhuǎn)速較高時發(fā)生異響,查看裝配線動,轉(zhuǎn)油加入過程中,軍嚴格采用真空加注槍按照規(guī)范操作進行作業(yè),并可進行專人指導觀察,以防止在其過程中混入雜質(zhì),員工作業(yè)完成后進行有效自檢并做相應標識。下線后啟動車輛反復打方向,并時常打開油蓋觀察是否在有頁面有明顯氣泡和雜質(zhì),防止因長時間保養(yǎng)不足,而導致動轉(zhuǎn)有內(nèi)部混有雜質(zhì)。
2.2動轉(zhuǎn)泵吸油不暢
在車輛產(chǎn)生動轉(zhuǎn)異響時,部分原因是由動轉(zhuǎn)油加注不規(guī)范導致,還有可能是動轉(zhuǎn)泵,吸油不暢所致。由于動轉(zhuǎn)泵吸油不暢,從而導致缺油現(xiàn)象,這有可能導致轉(zhuǎn)向時發(fā)生異響,一方面液壓回路中進出油管太長,導致管內(nèi)阻力過大,這就導致自吸能力降低,造成動轉(zhuǎn)泵吸不暢,另一方面動轉(zhuǎn)泵開始西油時所需的轉(zhuǎn)速要求過高,也會造成修不暢。將故障車型管路布置與同平臺,其它車型正常對比時,咋會發(fā)現(xiàn)管路長度與走向無大差異。這咋就要對動轉(zhuǎn)泵開始卸油時所需的轉(zhuǎn)速進行試驗,在實驗過程中,需進行反復測量,徐較為準確的一組數(shù)據(jù),并測得動轉(zhuǎn)泵吸油轉(zhuǎn)速每分鐘的需求,調(diào)整動作泵吸油速率使發(fā)動機轉(zhuǎn)速,能夠滿足動轉(zhuǎn)泵正常吸油。在滿足轉(zhuǎn)向油泵有足夠的流量來保證汽車有較快的轉(zhuǎn)向速度后,則需控制動轉(zhuǎn)泵流量,避免使其動轉(zhuǎn)泵流量偏大所帶來的負面影響。
三、改進優(yōu)化
根據(jù)上述對動轉(zhuǎn)泵異響的原因分析,可大體得知,動裝泵流量參數(shù)不匹配是造成異響的主要原因,因此這就需要對該車型調(diào)整動轉(zhuǎn)泵流量,排量參數(shù),達到合理的參數(shù)要求,優(yōu)惑后流量參數(shù)在可正常進行的范圍內(nèi),可發(fā)現(xiàn)明顯的嗡嗡聲消除,主觀感受殼體溫度正常但當高速運轉(zhuǎn)后動轉(zhuǎn)泵仍然存在某種尖銳的噪音。針對這種噪音,再次拆下動轉(zhuǎn)泵進行檢查,發(fā)現(xiàn)與發(fā)動機連接的動轉(zhuǎn)泵,齒輪有異常摩擦,則該車型發(fā)動機與動轉(zhuǎn)泵通過齒輪咬合傳動,如齒輪摩擦變薄或咬合不良,從而導致在運轉(zhuǎn)過程中將產(chǎn)生沖擊噪音。
3.1改造進油管道
就目前市場上來看,我國的大多數(shù)汽車制造廠采用的是葉片式助力泵,這種助力泵有一個流量控制閥和安全閥,體積小,重量輕,連接也相比其他來講較為簡單,缺點就是噪音較大。轉(zhuǎn)向泵系統(tǒng)產(chǎn)生噪音的原因則是泵內(nèi)混有空氣,容易產(chǎn)生空穴,到達低壓區(qū)時體積突然增加,產(chǎn)生爆炸從而導致有噪音。
這就要求進油管安裝時必須密封可靠,防止因振動或微小共振引起接口松動,密封材料十分可靠,并保證郵箱有足夠的液壓油。
3.2多次檢查零部件
轉(zhuǎn)向泵噪音的第二個原因就是流量控制閥故障,如閥孔與閥芯配合不當,閥孔拉毛,安全閥與閥座之間存在臟東西無法密封,密封墊不圓或有缺口等,都有可能引起轉(zhuǎn)向泵噪音。尤其在控制閥工作時,由于系統(tǒng)瞬間壓力將有可能導致控制閥彈簧疲勞形成失效,這些均有可能加劇噪聲。
因此在檢查控制閥時,注意檢查各配合偶間有無摩擦拉毛等現(xiàn)象出現(xiàn),注意觀看彈簧是否形變而失效,對于部分零件來講,可進行必要的更換,以保證轉(zhuǎn)向泵正常工作減少噪音,從而提高駕駛時的舒適度。
3.3減少各零部件間的誤差
轉(zhuǎn)向泵噪音的第三個主要原因則是由于機械振動引起,所以在安裝轉(zhuǎn)向泵與連接軸時所要求精度必須準確,泵軸與軸新建的連接誤差應小于0.1毫米,斜度小于30度,盡量降低連接管道之間的寬度和長度,從而控制管道流量,盡可能降低彎管出現(xiàn),避免彎管產(chǎn)生渦流,轉(zhuǎn)向泵轉(zhuǎn)速也不會過高,避免損壞軸承或其他零部件。
四、結(jié)語
本文針對某新型車動力轉(zhuǎn)向泵異響問題,通過零部件,質(zhì)量裝配,工藝設計,匹配等方面進行分析,最終通過優(yōu)化轉(zhuǎn)奔流量排參數(shù)和齒輪參數(shù)解決一些問題,且經(jīng)過道路試驗驗證效果良好。就目前我國大多數(shù)情況來講,大部分動轉(zhuǎn)泵均采用皮帶傳動或者鍵傳動,不存在齒輪咬合不佳引起的異響問題,本文所描述內(nèi)容對齒輪傳動動轉(zhuǎn)泵異響問題的解決具有一定的借鑒作用,希望大家根據(jù)自身實際情況,積極采取建議,磨合自身動轉(zhuǎn)泵問題。
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