郝偉偉
摘要:本研究是對VSK斷路器操動機構動作的可靠性淺析,針對常出現(xiàn)的故障進行分析和處理,也是VSK斷路器技術方面的積累。
關鍵詞:真空斷路器,彈簧操動機構,故障,拒合,拒分
1 引言
高壓真空斷路器作為電力系統(tǒng)運行中重要的控制設備和保護設備,由于無污染、體積小及優(yōu)良的開斷性能等特點,得到廣泛應用。目前國內(nèi)40.5kV及以下電流等級的斷路器基本上以真空斷路器配彈簧操作機構為主,因而操作機構的可靠性對于電力系統(tǒng)的安全、可靠運行至關重要。
2 彈簧機構工作原理及常見故障
目前,我公司生產(chǎn)VSK真空斷路器以其卓越的機械和電氣性能是我公司的主打產(chǎn)品,深受用戶青睞。VSK-12系列真空斷路器是在原VS1型產(chǎn)品的基礎上,為進一步實現(xiàn)真空斷路器的小型化、高可靠、免維護而全新設計的新一代改進型產(chǎn)品;其采用彈簧式操動機構,操動機構具有手動儲能和電動儲能兩種儲能方式,安裝在斷路器架體的機構箱內(nèi),機構箱分別裝有操動機構的儲能部分、傳動部分、脫扣部分和緩沖部分;其采用固封極柱技術,主導電回路部分完全密閉,與外界環(huán)境隔離,極大的提高了斷路器的外絕緣能力,完全避免了滅弧室上沿面閃絡的可能,從而使斷路器具有優(yōu)異的抗污穢、抗潮濕、抗粉塵能力;其配有電動底盤車,可遠程控制搖進、搖出;其外形設計為弧線形面板、插頭放置在面板上面的塑料盒內(nèi)比VS1外形更加漂亮美觀。
本文就以VSK真空斷路器的可靠性進行分析。
2.1 彈簧操動機構
彈簧操動機構是一種以彈簧作為儲能元件的機械式操動機構。彈簧的儲能借助電動機通過減速裝置來完成,并經(jīng)過鎖扣系統(tǒng)保持在儲能狀態(tài)。開斷時,鎖扣借助磁力脫扣,彈簧釋放能量,經(jīng)過機械傳遞單元使觸頭運動。
彈簧操動機構結構簡單,可靠性高,分合閘操作采用彈簧實現(xiàn)。儲能電機給合閘彈簧儲能,合閘時合閘彈簧的能量一部分用來合閘,另一部分用來給分閘彈簧儲能。合閘彈簧一釋放,儲能電機立刻給其儲能,儲能時間不超過15s(儲能電機采用交直流兩用電機)。運行時分合閘彈簧均處于壓縮狀態(tài),而分閘彈簧的釋放有一獨立的系統(tǒng),與合閘彈簧沒有關系。以我公司VSK彈簧操動機構為例討論可靠性。
2.1.1 VSK彈簧操動機構動作原理
斷路器合閘所需能量由彈簧儲能機構供給,儲能機構可以由外部電源驅動電機完成,也可以由手動儲能把手儲能.儲能完成后,儲能指示牌顯示“已儲能”.同時,儲能切換開關切斷儲能電機電源,斷路器處于待合閘狀態(tài).在合閘操作中,不論用手按下“合閘”按鈕或遠方操作使合閘電磁鐵動作,均可使斷路器合閘.合閘動作完成后,儲能指示牌、儲能切換開關復位,電機電源接通.電機再次儲能.合閘指示牌顯示“合”.輔助開關接點轉換.在分閘操作中,不論用手按下“分閘”按鈕或遠方操作使分閘電磁鐵動作,均可使斷路器分閘,分閘動作完成后,分閘指示牌顯示“分”.輔助開關接點轉換.同時在分閘操作中,計數(shù)器自動進一位,可從面板觀察窗看到相應的數(shù)字.合閘操作完成后,在斷路器未分閘時,斷路器將不能再次合閘.斷路器合閘操作完成后,如合閘信號未及時去掉,斷路器內(nèi)部防跳控制回路,將切斷合閘回路防止多次重合閘.手車斷路器在未到實驗位置或工作位置時,斷路器不能合閘.
2.1.2、VSK彈簧操動機構故障分析
近年來,VSK真空斷路器越來越普遍應用在電力系統(tǒng)中,隨著運行時間的增長,斷路器會出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,特別是斷路器拒分、拒合嚴重影響系統(tǒng)的安全運行,因此,對其結構故障進行分析,對產(chǎn)品的可靠性進行改進是很有必要的。
2.1.2.1、合閘可靠性故障:拒合
這在設備生產(chǎn)調(diào)試過程中,經(jīng)常遇到的情況。拒合包括
⑴合閘命令發(fā)出后合閘摯子并沒脫扣而發(fā)生拒合故障,見圖-2;
⑵彈操機構在合分儲能時,斷路器進行了一次未完整的合閘動作,滅弧室的動、靜觸頭執(zhí)行了未可靠的關合邊又馬上開斷的合、分動作,整個過程為合分操作,容易發(fā)生事故。
造成拒合的原因較多,
⑴合閘摯子表面因磨損、生銹等原因使摩擦力增大,致使合閘摯子并沒有可靠脫扣。這樣還造成合閘線圈持續(xù)得電,致使線圈長時間帶電而燒壞,見圖-2;
⑵合閘鐵芯吸合到底時,合閘摯子與凸輪軸保持滾輪之間打結太深,摯子與滾輪不能解扣,也會使線圈長時間帶電而燒壞,見圖-2;
⑶機構在實際運動過程中,由于轉軸與軸承間、軸承與基架孔間的配合尺寸設計不合理.造成各轉動部位的摩擦阻力矩劇增,使機構與半軸不能可靠扣接,甚至不扣接,見圖-3;
⑷從脫扣機構的結構(即保持合閘結構)分析可以看出,半軸彈簧力量弱,半軸復位慢,機構軸件多,扣板及摯子的形狀復雜,斷路器合閘保持摯子與半軸材質、工藝性差,精度難以保證,這些是造成運動能力低、脫扣動作不可靠的原因之一,見圖-3;
⑸分閘頂桿調(diào)節(jié)螺栓鎖母松動,造成在長期運行中,半軸扣合量改變,再加上斷路器合閘時震動,影響合閘保持摯子可靠扣合;
⑹半軸與摯子扣合部位潤滑油較多,接觸面的表面粗糙度降低,影響扣合,見圖-3;
⑺對保護回路進行檢查分析,是否存在配合問題;核對保護動作裝置(如合閘閉鎖)是否動作,防止因接線異?;蛘弑Wo裝置啟動,影響斷路器合閘;
⑻手車未搖到試驗或工作位置,合閘聯(lián)鎖板頂住合閘槽板上的脹銷造成斷路器無法操作,無法合閘;
⑼二次線路斷線或輔助開關轉換不到位,無法合閘;
⑽控制母線電壓低,合閘線圈產(chǎn)生的沖擊力就不夠大,若這時機構又稍微有些動作不靈活,就不能釋放彈簧能量,無法合閘,最后還會導致合閘線圈燒毀。
2.1.2.2、拒分
拒分是分閘命令發(fā)出后,分閘電磁鐵動作而斷路器還在合狀態(tài)。
造成拒分的原因較多
⑴分閘二級摯子與半軸扣接量過大;
⑵分閘滾輪和分閘摯子表面有銹、灰塵等原因造成轉動困難,使二者分離時摩擦力增大;
⑶分閘電磁鐵卡滯、脫落、燒壞或分閘頂桿嚴重變形分閘時卡死。發(fā)生拒分故障后很容易造成分閘線圈的燒壞,從而造成嚴重的運行事故;
⑷分閘彎板螺釘是否松動,致使分閘半軸無法正確轉動,出現(xiàn)拒分。
2.1.2.3、儲能故障
VSK斷路器出現(xiàn)儲能不到位有以下幾方面:
⑴離合器滑塊不復位,使鏈輪無法驅動離合器,不能可靠儲能;
⑵合閘簧尚未儲能完畢,微動開關觸點轉換完成,切斷了電機電源,電機儲能不到位;
⑶合閘簧儲能完畢,微動開關觸點轉換沒有得到及時完成,或行程開關損壞,致使電機回路沒有切斷,儲能電機不停運轉。
3 提高動作可靠性的措施
3.1、解決拒合故障措施
⑴檢修時給合閘摯子和滾輪加潤滑油,對轉軸和軸套、軸承之間加潤滑油;
⑵通過調(diào)整偏心螺釘來調(diào)節(jié)合閘摯子與滾輪的扣接量;
⑶對合閘保持摯子、半軸扭簧和保持滾輪直徑的合理設計,確保摯子材質、精度優(yōu)良,扭簧力度合理,滾輪直徑合適可靠,使其脫扣動作可靠;
⑷調(diào)整分閘摯子與半軸的扣接量為0.8-1.5,保證扣接可靠;
⑸檢查合閘線圈是否卡滯或燒壞;
⑹檢查保護裝置(閉鎖)是否動作或燒壞,檢查小車位置是否正確,
⑺檢查二次回路是否斷線,輔助開關是否轉換到位,或有沒燒壞。
⑻保證合格的控制母線電壓,加強直流系統(tǒng)的日常巡視,維護好蓄電池。同時,必須保證斷路器的最低操作電壓合格(合閘85%,分閘65%),主要還是操作機構的調(diào)整要適當,在每次開關檢修后,均應作此試驗,保證機構動作可靠。
3.2、解決拒分故障措施
⑴調(diào)整分閘摯子與半軸的扣接量為0.8-1.5,并在檢修時及時調(diào)整扣接量;
⑵加強摯子半軸的硬度檢測,減少摯子表面磨損,對摯子表面潤滑減少摩擦;
⑶檢查分閘線圈,電阻增加頂桿動能降低,脫扣能量不足,頂桿是否卡滯和變形,更換線圈。
3.3、解決儲能故障的措施
⑴裝配之前檢查離合器滑塊并加潤滑油;確?;瑝K動作靈活,可靠復位;
⑵改進儲能拐臂結構,將儲能拐臂鍵槽延中心逆時針偏3度,經(jīng)試驗證明現(xiàn)在沒有出現(xiàn)儲能不到位;
⑶調(diào)整微動開關安裝位置,實現(xiàn)電機準確斷電。
3.4 結語
⑴在設計方面優(yōu)化設計結構,提高零部件的精度,提高相對配合零部件的合理配合;
⑵由于真空斷路器的機構在線監(jiān)測仍無成熟的手段,所以在日常運行、維護、檢修要加強真空斷路器整體結構性能的了解,不斷積累經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理;
⑶VSK機構改進設計,增加自有脫扣功能。
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