廣州發(fā)展電力集團有限公司 任彬
超臨界機組鍋爐高溫受熱面管內(nèi)氧化皮防治措施探討
廣州發(fā)展電力集團有限公司 任彬
本文通過分析超臨界機組鍋爐高溫受熱面管,因氧化皮堵塞管道引起超溫爆管的原因,制定有效防范措施,并結(jié)合實際情況提出了不同的治理方法建議,以探討氧化皮防治措施和辦法,減少投入的同時降低氧化皮帶來的風險。
超臨界機組鍋爐;管內(nèi)氧化皮;原因分析;防范措施
早期的超(超)臨界機組鍋爐高溫受熱面管材主要有T23、T91、TP347H、TP347HFG及Super304H,或多或少都受到管內(nèi)氧化皮生成和剝落的困擾。廣東佛山某電廠600MW超臨界機組就因氧化皮集中剝落堵塞管道,造成管道短期超溫爆管數(shù)次。該廠末級過熱器管屏共82屏,每屏有12圈“W”形管子。入口段(冷段)管子的材質(zhì)為T23和T91,出口段(熱段)管子的材質(zhì)為T91和TP347H,其中TP347H材質(zhì)的管子,僅布置在每屏末級過熱器熱段的最外第1、2、3、4、6根管子的出口端豎直段部分,管道規(guī)格為Φ38×7。該廠兩臺機組分別是2011年6月和10月投產(chǎn),至今已發(fā)生7次因氧化皮集中剝落導致爆管的事件,機組投產(chǎn)至今末級過熱器爆管情況統(tǒng)計見表1。
水蒸汽在高溫下分解成氫氣和氧氣,受熱面管在高溫水蒸汽中發(fā)生氧化,當水蒸氣溫度在某一溫度以上時,有較強的氧化性。本超臨界機組過熱蒸汽、再熱蒸汽額定溫度為571℃,由于高溫蒸汽對鋼材的氧化作用,過熱器、再熱器內(nèi)壁氧化皮的生成、生長是不可避免的;且氧化皮均經(jīng)歷生成、長大、剝落、再生成等過程。
氧化皮的剝落與管材材質(zhì)、氧化皮的厚度、溫度變化率及其溫度變化所引起的應力變化,氧化皮的組成等因素有關(guān)。T23T91材質(zhì)管道內(nèi)壁剝落平均厚度為0.21mm左右,TP347H材質(zhì)管道內(nèi)壁剝落平均厚度為0.092mm左右。
爆管部位均是末級過熱器出口端豎直管段下彎頭,且豎直管段均有TP347H材質(zhì)管段。進行多次氧化皮外觀判斷及成分檢測顯示大部分氧化皮由TP347H材質(zhì)管道生成、剝落,與T23、T91、TP347H管材氧化皮的生成、剝落機理一致。
經(jīng)查機組投產(chǎn)以來歷史曲線及主、再熱蒸汽超溫記錄,主蒸汽在一次機組RB動作后出現(xiàn)過持續(xù)2分16秒的超溫情況(超過額定值571℃),最高瞬時值為584.169℃,而此次管壁最高溫度為589.1℃。除本次主汽溫超溫外,沒有再發(fā)生過主、再熱蒸汽超溫現(xiàn)象。
表1 機組投產(chǎn)至今末級過熱器爆管情況統(tǒng)計
經(jīng)查機組投產(chǎn)以來歷史曲線及過熱器、再熱器管壁超溫記錄,過熱器、再熱器管壁最高為590℃左右(每次爆管前的短期管壁溫值除外),考慮到大罩內(nèi)管壁溫度測點值與爐內(nèi)管壁實際溫度有30-50℃的差值,爐內(nèi)管壁溫度最高為620-640℃。未超過管材許用溫度。
由此可以看出不存在主、再熱蒸汽及過熱器、再熱器管壁長期超溫現(xiàn)象,這方面的因素可以排除。
由于I級減溫器前蒸汽溫度控制得較高,過熱器減溫水調(diào)節(jié)品質(zhì)不良及負荷波動大等原因,存在大流量使用減溫水的現(xiàn)象,有時甚至超過100t/h。減溫水的過量使用加速了管內(nèi)壁氧化皮的生成和剝落。
基建時吹管采取將分離器壓力穩(wěn)壓在5.0-6.0Mpa,對過熱器、主蒸汽管道進行吹管,即為穩(wěn)壓吹管,不是變壓吹管。吹管方式得當,這方面的因素可以排外。
追溯以往汽化品質(zhì)檢驗、化驗結(jié)果,汽化品質(zhì)均達標運行,這方面的因素也可以排外。
該廠兩臺機組早期是采用加聯(lián)氨后余熱烘干,近期直接采用余熱烘干法。兩臺機組脫硫吸收塔前沒有安裝GGH,機組停運初期吸收塔內(nèi)液位仍較高,從防止潮濕、酸性氣體反流至引風機、除塵器等方面考慮,2013年7月18日第一爆管前的停爐均沒有及時停運引風機,而是長時間小開度讓引風機一直運行著,對鍋爐進行了強制冷卻,對鍋爐受熱面管壽命造成了致命傷害。這也是機組投產(chǎn)兩年就出現(xiàn)因氧化皮剝落造成爆管的主要原因。
啟動過程中需嚴格做好溫度、壓力變化率控制工作。
2.1.1 用油槍點火,避免等離子燃燒器點火,沖擊太大。機組冷態(tài)啟動過程中,起壓前,爐水溫升率(分離器疏水溫度)≤1.0℃/min;起壓后至并網(wǎng)前(主汽壓≥0.5MPa),主蒸汽溫升率≤1.0℃/min;投初臺磨時(15分鐘以內(nèi)),力求主蒸汽溫升率≤2.0℃/min;并網(wǎng)后(并網(wǎng)初期10分鐘內(nèi)≤2.5℃/min),主蒸汽溫升率≤1.0℃/min。
2.1.2 升溫、升壓過程中,用鍋爐燃燒率的增加與汽機旁路開度相配合來進行汽壓、汽溫的控制,防止再熱器干燒。汽機旁路配合控制汽壓升速率,盡可能地保持旁路在較大開度,熱態(tài)沖洗前,主汽壓升壓速度≤0.05MPa/min。熱態(tài)沖洗至機組并網(wǎng)后,過、再熱蒸汽升壓速度≤0.1MPa/min。
2.1.3 機組負荷低于150 MW,不投減溫水;負荷高于150MW,如需投減溫水須謹慎,減溫水調(diào)門開度要手動微調(diào),平穩(wěn)調(diào)節(jié),避免減溫器后汽溫突變,防止減溫器后蒸汽進入飽和狀態(tài)。
2.1.4 汽機沖轉(zhuǎn)前,汽機高、低旁路維持較大開度,利于汽水系統(tǒng)固體顆粒、氧化皮等雜質(zhì)沖洗;化驗汽、水品質(zhì)合格后,才允許汽機沖轉(zhuǎn)。
2.2.1 鍋爐正常穩(wěn)定運行過程中,控制主、再熱蒸汽溫度變化率≤1.0℃/min。
2.2.2 加強受熱面的熱偏差監(jiān)視和調(diào)整,防止受熱面超溫運行。鍋爐運行中盡力控制爐左右側(cè)I級減溫器前主蒸汽溫度偏差≤20℃,爐左右側(cè)過熱器出口主蒸汽溫度及爐左右側(cè)再熱器出口溫度偏差≤10℃。且需按照溫度高點控制蒸汽溫度,發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整、處理。
2.2.3 機組正常運行時,末過、高再金屬管壁溫度≤595℃為限,主、再蒸汽汽溫≤571℃為限;運行中嚴格控制過熱器出口蒸汽溫度和受熱面管壁溫度。為減緩氧化皮的生成,嚴格控制末級過熱器和高溫再熱器金屬管壁溫度≤595℃,在此基礎上,盡量提高主蒸汽和再熱蒸汽溫度,以保證機組經(jīng)濟性,但不允許超過額定值。主、再蒸汽溫度的控制服從管壁溫度,如發(fā)現(xiàn)末級過熱器管壁溫度超過595℃,經(jīng)調(diào)整風量、二次風門及進行及蒸汽吹灰后無效,需適當降低中間點溫度運行,或?qū)⒅髌麥卦龠m當降低。
2.2.4 機組正常運行中,采用中間點溫度來控制主汽溫,減小減溫水用量,不允許出現(xiàn)減溫水用量大而中間點溫度在正偏置的情況。使用減溫水,操作須平穩(wěn),避免大幅開啟或關(guān)小減溫水導致過熱器、再熱器管壁溫度劇降引起氧化皮脫落。過熱器或再熱器減溫水總量不得超過蒸汽流量的5%,任何工況下減溫后蒸汽溫度應比其對應壓力下的飽和溫度高20℃以上。減溫水調(diào)整安排專人負責。
2.2.5 機組并網(wǎng)后進行7天的降溫運行,爐側(cè)主汽溫控制在540℃以內(nèi)。
2.3.1 機組正常停機采用滑停方式,控制蒸汽溫度下降速率≤1.0℃/min,嚴格控制降負荷過程中的末級過熱器管壁金屬溫度溫降速率。
2.3.2 滑停過程汽溫控制以降低燃料為主要手段,減溫水的使用要適當,(整個滑停過程中過熱器或再熱器減溫水總量不得超過蒸汽流量的5%),避免減溫器后汽溫突變,防止減溫器后蒸汽進入飽和狀態(tài);減溫后蒸汽溫度應比其對應壓力下的飽和溫度高30℃以上。
2.3.3 機組停運后,保持送、引風機運行5-10分鐘后停止運行(爐內(nèi)管道有泄漏時適當增加時間,以抽出泄漏蒸汽),關(guān)閉鍋爐及煙道所有風門擋板進行悶爐72小時左右(具體時間以末級過熱器和末級再熱器金屬管壁溫度≤200℃為準);悶爐結(jié)束后,開啟風煙系統(tǒng)風門、擋板進行自然通風冷卻。末級過熱器和末級再熱器金屬管壁溫度≤180℃可以啟動風機小開度進行通風冷卻。燜爐過程中禁止進行給水冷卻。
2.3.4 汽機破壞真空前應確認高旁關(guān)閉、再熱器減溫水隔絕,通過開啟低旁及機側(cè)再熱器管道疏水對再熱器系統(tǒng)抽真空至再熱汽壓為負。然后隔絕機、爐兩側(cè)再熱蒸汽系統(tǒng)。機組停運一次汽水系統(tǒng)后按運行規(guī)程進行熱爐放水,開啟相應系統(tǒng)的所有放水閥、疏水閥及排空氣閥?,F(xiàn)場確認爐水已放盡,系統(tǒng)內(nèi)余汽已排盡后方可關(guān)閉爐側(cè)所有放水閥、疏水閥及排空氣閥,并確認機側(cè)主、再熱蒸汽管道疏水閥關(guān)閉。
2.3.5 機組事故停機具體操作需按運行規(guī)程執(zhí)行。分離器出口壓力<4Mpa后的過程溫度變化率控制參照滑停方式的過程溫度變化率控制。
加強與調(diào)度相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào),客觀反映事實,為確保機組及電網(wǎng)的安全運行,爭取機組啟動初期高負荷連續(xù)穩(wěn)定運行。雙機運行時,應盡可能通過調(diào)整兩臺機組的負荷,優(yōu)先讓剛并網(wǎng)的機組帶更高的負荷(500MW以上),甚至是滿負荷;以提高蒸汽攜帶氧化皮的能力,減少氧化皮堆積在下彎頭堵塞管道造成超溫爆管的風險。
以該廠機組600MW和300MW兩個典型工況為例,600MW時過熱蒸汽壓力為25.4Mpa,溫度571℃,流速14.07m/s;300MW時過熱蒸汽壓力為15.6Mpa,溫度571℃,流速9.85m/s;
經(jīng)計算得知:600MW工況額定溫度、額定壓力下的過熱蒸汽動能是300MW的3.53倍;在剝落、堆積的氧化皮顆粒大小、重量相同的情況下,機組負荷(過熱蒸汽壓力)越高,管內(nèi)氧化皮更容易被攜帶走。
從國內(nèi)超(超)臨界機組鍋爐運行結(jié)果看,正常情況下奧氏體不銹鋼( TP347H、TP347HFG)高溫受熱面管材運行25000-30000小時會出現(xiàn)氧化皮剝落的高發(fā)期,馬氏體耐熱鋼(T23、T91)高溫受熱面管材運行50000-60000小時會出現(xiàn)氧化皮剝落的高發(fā)期。目前治理方法只要有逢停必檢、割管清理;管材升級——局部或整體換管;化學清洗;化學清洗及局部換管相結(jié)合的方法。
利用每次停機機會進行檢測、清理,在一定程度上可以降低堵管風險,但對停機時間有要求,增加了檢修時間。雖然每次清理費用看似不高,但不可靠,不安全;仍存在機組經(jīng)停運檢測、清理再啟動運行時爆管的風險。該廠7次爆管中有6次就是這類情況。
管材選擇恰當,幾年內(nèi)可避免氧化皮問題出現(xiàn),但更換后的新管,表面沒有“富鉻層”的保護,氧化皮的生長速度會較快。從目前運用情況看,除噴丸管和HR3C外,其它管材運行幾年后仍然面臨氧化皮脫落風險。相對較安全,但不經(jīng)濟,費用較高。據(jù)了解,將一臺爐末級過熱器管材全部更換需4000萬元左右。
化學清洗只清除管內(nèi)外層容易脫落的氧化皮,保留與金屬基體緊密接觸的“富鉻層”,可大大減緩氧化皮生長速度。但面臨著技術(shù)難度大,廢液量大,清洗過程控制不當容易出現(xiàn)腐蝕等問題。清洗方案得當,在清洗后數(shù)年內(nèi)安全;相對換管也比較經(jīng)濟一些,一臺爐末級過熱器、再熱器化學清洗需700萬元左右。
DL/T438-2016火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程第9.3.18a)中規(guī)定:T23T91等馬氏體耐熱鋼管材老化達到5級(按DL/T884執(zhí)行老化評級),奧氏體不銹鋼管材老化達4級(按DL/T1422執(zhí)行老化評級)需進行材質(zhì)評定和壽命評估,文中例舉電廠T91和TP347H管材老化級別為2級,從管材壽命及投資費用角度考慮,目前不建議采用整體換管方式,而采用化學清洗方法進行治理既經(jīng)濟又安全。
氧化皮問題是超(超)臨界機組普遍存在和共同面對的一個“世界性”難題,目前電力企業(yè)機組負荷率低、機組利用小時數(shù)低又增加了日常防范的難度。日常除做好如嚴禁停機后快速冷卻,嚴禁超溫運行,嚴禁在汽、水品質(zhì)不達標的情況繼續(xù)運行等影響鍋爐壽命的基本要求外,還需從控制溫度變化率、慎用減溫水、進行燃燒調(diào)整等方面來進行調(diào)整和預防;同時加強與電網(wǎng)調(diào)度部門的溝通,爭取機組啟動初期能高負荷連續(xù)穩(wěn)定運行;形成廠網(wǎng)共防機制。以減緩氧化皮生成,防止氧化皮集中剝落堵塞管道造成爆管和沖蝕汽輪機葉片。
對于治理方法,需根據(jù)機組運行小時數(shù)、氧化皮的嚴重程度和高溫受熱面管老化程度進行選擇。氧化皮量少且只是局部有時,則建議采取割管清理的方法;氧化皮已較嚴重,但高溫受熱面管老化只有3級以下,結(jié)合發(fā)電企業(yè)利潤,兼顧安全和成本,建議采用化學清洗方法;如氧化皮較嚴重,且高溫受熱面管老化已達4-5級,結(jié)合管材材質(zhì)評定和壽命評估,則采用換管方式。
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