何松貴,劉幼強,曹榮冰
(廣東省九江酒廠有限公司,廣東佛山528203)
豉香型白酒生料發(fā)酵技術(shù)的研究
何松貴,劉幼強,曹榮冰
(廣東省九江酒廠有限公司,廣東佛山528203)
以40目生米粉直接發(fā)酵,不僅減少了原料中營養(yǎng)物質(zhì)的流失,而且降低了原料預(yù)處理成本,使生產(chǎn)總成本每噸降低9.38%。通過投料方式、攪拌方式、料水比、發(fā)酵溫度、發(fā)酵時間等工藝參數(shù)的優(yōu)化,以及釀造工藝的在線監(jiān)測驗證,證實該工藝的淀粉利用率為93.20%,釀造周期從15 d縮短至13 d,釀造的豉香型基酒提高了總酯含量,降低了雜醇油含量,酒體口感更加協(xié)調(diào),飲后不易上頭。
豉香型白酒; 液態(tài)發(fā)酵; 生料發(fā)酵; 節(jié)能工藝; 低耗工藝
國內(nèi)的液態(tài)法白酒生產(chǎn)工藝在國內(nèi)和國際上處于先進水平,且相對于固態(tài)法釀造更高效節(jié)能。其釀造工藝主要是以液態(tài)大罐釀造方式為主,原料需經(jīng)過洗米、蒸煮等工序的預(yù)處理之后,再與曲、水混合投料入罐進行釀造,采用邊糖化邊釀造的模式[1]。然而,液態(tài)法釀造工藝單位能耗依然較高,且洗米和蒸煮等工藝產(chǎn)生的廢水、廢渣等造成了較大的環(huán)境污染,也造成了營養(yǎng)物質(zhì)的流失,同時存在工藝調(diào)控不細致、能耗高、設(shè)備自動化難提升等問題。節(jié)能降耗是我國國情和社會發(fā)展的迫切需求,也是企業(yè)應(yīng)對激烈的市場競爭、原材料及人力成本的不斷攀升和不斷加大的環(huán)保壓力的迫切需求[2-3]。通過釀造工藝的革新實現(xiàn)高效、節(jié)能、低耗是白酒釀造行業(yè)發(fā)展的重要方向。液態(tài)法酒精釀造工藝技術(shù)成熟、質(zhì)量穩(wěn)定、效率高,借鑒液態(tài)法酒精釀造技術(shù)創(chuàng)新白酒釀造工藝是未來的發(fā)展趨勢。
生料發(fā)酵因世界能源危機、節(jié)能環(huán)保理念應(yīng)運而生,最早由日本人提出,應(yīng)用于釀酒工業(yè)。我國的生料發(fā)酵研究起步較晚但應(yīng)用早、發(fā)展快,并且隨著酶工程的發(fā)展,取得了實質(zhì)性進展[1]?!吧习l(fā)酵”是發(fā)酵原料不經(jīng)過高溫蒸煮,而直接通過微生物進行發(fā)酵。與傳統(tǒng)熟料發(fā)酵相比,生料發(fā)酵條件溫和,免除了原料的蒸煮工序,節(jié)省了大量的能源及成本費用,從而增強了產(chǎn)品和企業(yè)的競爭力[2]。然而,目前豉香型白酒應(yīng)用的是熟料蒸煮工藝,該工藝穩(wěn)定,酒體質(zhì)量好,出酒率穩(wěn)定。應(yīng)用生料發(fā)酵工藝的同時,如何最大限度保留白酒原有風味是前所未有的考驗,將推動白酒釀造工藝技術(shù)水平實現(xiàn)質(zhì)的提升。
(1)原料預(yù)處理方式的選擇:不蒸煮(生料)與蒸煮(熟料)。
(2)采用單因素試驗,分別對比傳統(tǒng)的直接蒸煮和不經(jīng)蒸煮的生料經(jīng)過粉碎后,制備出不同顆粒度的原料,通過對比原料淀粉利用率和酒體口感來衡量哪一種預(yù)處理方式較好。
(3)試驗方案設(shè)計見表1。
表1 原料預(yù)處理方式試驗設(shè)計
(1)攪拌方式的選擇:CO2攪拌、機械攪拌。
(2)采用單因素試驗,分別對比CO2、機械攪拌兩種方式對原料淀粉利用率和酒體口感的影響。
(3)試驗設(shè)計見表2。
表2 攪拌方式試驗設(shè)計
(4)酒體口感品評分值范圍為0~4分,從香氣特征、口味特征、口感特征3個大項綜合考量酒體的口感情況。
(1)投料方式的選擇:1次投料、分2批投料和分3批投料。
(2)采用單因素試驗,分別對比3種投料方式對原料淀粉利用率和酒體口感的影響。
(3)試驗設(shè)計見表3。
表3 投料方式試驗設(shè)計
(4)酒體口感品評分值范圍為0~4分,從香氣特征、口味特征、口感特征3個大項綜合考量酒體的口感情況。
(1)料水比的設(shè)定:1∶1、1∶2、1∶3。
(2)采用單因素試驗,分別對比3種不同料水比例對原料淀粉利用率和酒體口感的影響。
(3)試驗設(shè)計見表4。
表4 料水比試驗設(shè)計
(4)酒體口感品評分值范圍為0~4分,從香氣特征、口味特征、口感特征3個大項綜合考量酒體的口感情況。
(1)各參數(shù):釀造時間、溫度、糖化酶使用量、活性干酵母使用量。
(2)采用正交試驗,通過檢測各參數(shù)對原料淀粉利用率和酒體口感的影響來確定釀造時間、糖化酶使用量及活性干酵母使用量。
(3)試驗設(shè)計見表5。
(1)根據(jù)上述試驗方案得出各參數(shù)最佳方案后,進行驗證試驗。
(2)在線監(jiān)測釀造過程中醪液酒度、還原糖、酵母數(shù)量等指標。
(3)將縮短釀造周期試驗樣與日常對照樣進行對比,分別測定兩者的理化指標、色譜指標,并進行口感品評。
表5 釀造各參數(shù)的正交試驗設(shè)計
表6 原料不同預(yù)處理方式的淀粉利用率及口感品評結(jié)果
結(jié)果分析:
①原料經(jīng)粉碎至40目和60目的淀粉利用率均高于熟料的淀粉利用率,且齋酒的口感品評結(jié)果均較接近,其中,大米經(jīng)粉碎至40目的淀粉利用率和酒體口感均好于熟料工藝。
②大米經(jīng)粉碎至60目時,其淀粉利用率和口感均好于熟料樣品,但是由于其預(yù)處理階段的成本較高,而提高淀粉利用率和酒體口感帶來的利潤不足以彌補預(yù)處理過程所超出的成本。
因此,確定原料預(yù)處理的最佳方式為大米經(jīng)粉碎至40目,不經(jīng)蒸煮直接投料糖化釀造。
表7 原料不同預(yù)處理方式的成本比較
由表7可知,原料粉碎不蒸煮的工藝具有經(jīng)濟可行性,原料粉碎40目不經(jīng)蒸煮的生料成本均低于經(jīng)蒸煮后的熟料成本,且釀造后齋酒口感較好。
表8 原料熟料與生料不同粉碎度試驗齋酒的理化指標
由表8可知,4個試驗樣的酒體均為優(yōu)級,其中,粉碎至40目的2#樣釀造后的總酸含量為1.03 g/L,雜醇油含量為1.57 g/L,理化指標較為理想,其淀粉利用率最高,生料釀造的淀粉利用率高于熟料,且出酒率隨著粉碎顆粒度的增加呈現(xiàn)出先增加后降低的趨勢,粉碎粒度越細,越容易糖化,發(fā)酵速度越快,淀粉利用率越高,但當粉碎粒度達到60目時,由于太細,沉降后形成的米粉層厚實,局部溫度過高現(xiàn)象越嚴重,反而導致原料淀粉利用率降低,故粉碎至40目的米粉淀粉利用率最高,效果最好。
結(jié)果:CO2攪拌的酒體的香氣更加濃郁,口味更加醇和,口感醇甜,豐滿度和協(xié)調(diào)性好。
表9 不同攪拌方式的酒體口感品評結(jié)果
圖1 不同攪拌方式的酒體風味指紋圖譜
分析:CO2攪拌對醪液的破壞性小,醪液由下至上翻滾流動,增加底物的接觸率,促進有效成分物質(zhì)的生成,CO2攪拌不僅不會引入空氣阻礙釀造,反而會排空氣,更加有利于形成宜于釀造的微環(huán)境,而機械攪拌帶來剪切力,會對酵母細胞造成傷害,機械攪拌幅度相對較大,會引入空氣,導致局部發(fā)酵終止,影響原料的淀粉利用率。
表10 不同攪拌方式的齋酒理化指標
結(jié)果:CO2攪拌和機械攪拌的酒體的總酸、總酯以及雜醇油均達標,且達到了優(yōu)級的規(guī)格,原料的淀粉利用率均達到了較高水平。
分析:CO2攪拌和機械攪拌,均增加了醪液流動性,增大了生物酶與底物的接觸幾率,能促進有效成分物質(zhì)的生成,故能使齋酒理化指標達到優(yōu)級的水平。
此外,CO2攪拌不會引入空氣阻礙釀造,反而會排空氣,而機械攪拌帶來剪切力,會對酵母細胞造成傷害,機械攪拌幅度相對較大,會引入空氣,破壞部分厭氧環(huán)境,影響原料的淀粉利用率,故CO2攪拌的淀粉利用率高于機械攪拌,CO2攪拌方式相對機械攪拌更好。
結(jié)果:分3批投料試驗方案的酒體的香氣更加濃郁,口味更加醇和,口感醇甜,豐滿度和協(xié)調(diào)性好。
分析:由于生料的米粉未經(jīng)過蒸煮過程,故其在投料釀造后,會逐漸沉降至罐底部,容易導致最底層原料無法利用,從而導致原料利用率和出酒率偏低,而酵母利用原料中淀粉的速率遠低于沉降速度,導致發(fā)酵不徹底,酒體口感偏淡薄。
分析:3個試驗樣的酒體的總酸、總酯以及雜醇油均達標,且達到了優(yōu)級的規(guī)格。其中3#樣的總酸偏高一些,總酯最高,雜醇油最低,在3個試驗樣中,綜合理化指標最好。
此外,分3批的投料方式的淀粉利用率達到了90.98%以上,故分3批投料的試驗效果最佳。3批以下的投料方式其淀粉利用率均低于90%,而大于3批的投料,工藝過于復(fù)雜,人工成本較高,故需減少每次的投料量,降低米粉的相對沉降速度,達到提高原料利用率的目的。因此,分3批投料從原料淀粉利用率和工藝成本方面考慮是最優(yōu)方案。
表11 不同投料方式的酒體口感品評結(jié)果
圖2 不同投料方式的酒體風味指紋圖譜
表12 不同投料方式試驗齋酒理化指標
表13 不同料水比能耗的對比
分析:從表13可以看出,料水比例越高,蒸餾時單位耗蒸汽量就越大,故在保證酒體口感和淀粉利用率達標的前提下,盡量降低料水比,可以有效降低生產(chǎn)成本。
表14 不同料水比的酒體口感品評結(jié)果
結(jié)果表明,1∶2的料水比例試驗方案的酒體的香氣更加濃郁,口味更加醇和,口感醇甜,豐滿度和協(xié)調(diào)性好。
表15 不同料水比試驗齋酒理化指標
圖3 不同料水比的酒體風味指紋圖譜
分析:1∶1料水比例的醪液較黏稠,流動性相對較差,生物酶與底物之間接觸幾率低,發(fā)酵不徹底,酒體口感偏淡薄,而1∶3料水比例的醪液由于水比較多,酶濃度偏低,糖化效率降低,導致發(fā)酵時間延長,酒體容易酸化,導致口感不佳,故1∶2料水比例的方案最佳。
結(jié)果分析:由于生料米粉未經(jīng)過蒸煮過程,其投料后不會出現(xiàn)吸水膨脹現(xiàn)象,故可以通過降低料水比,來降低生產(chǎn)成本,而1∶1水量太少,導致釀造醪液整體的流動性相對較差,釀造出現(xiàn)了局部溫度、出酒率偏低,而1∶3的水比較多,導致單位體積內(nèi)的酶濃度、底物濃度以及酵母數(shù)量相對較低,導致釀造速度偏低,而1∶2的料水比釀造速度和醪液流動性均較好。1∶2和1∶3料水比的淀粉利用率均達到了90%以上,雖然1∶3的淀粉利用率更高,但從能耗上來看,1∶2料水比例最好。
通過正交試驗得出,試驗12號方案最優(yōu),即釀造時間為13 d,釀造溫度為34℃,糖化酶使用量為0.10%,活性干酵母使用量為0.06%。
表16 釀造工藝參數(shù)正交試驗結(jié)果
表17 釀造工藝參數(shù)試驗的方差分析
試驗樣與對照樣醪液酒精度變化總體趨勢一致,其中試驗樣的酒精度因為分批投料,使得其出現(xiàn)波動,且最終醪液酒精度高于對照樣,由于分批投料工藝能夠使得原料中淀粉更加快速有效的被利用,所以最終的酒精度高于對照樣,故試驗樣提高了出酒率。
圖4 試驗樣與對照樣醪液酒精度變化情況
圖5 試驗樣與對照樣醪液還原糖濃度變化情況
從還原糖的變化曲線兩者大趨勢基本相符,對照樣的還原糖濃度逐漸降低,而試驗樣由于分批投料,使得前期和中間有所波動,從最終的釀造末期醪液檢測數(shù)據(jù)得出,對照樣醪液中的還原糖濃度為0.1 g/L,而試驗樣僅為0.025 g/L,證明試驗樣在釀造過程中,更有利于原料的利用,提高了出酒率。
圖6 試驗樣與對照樣酵母數(shù)量變化情況
分析:
①從圖6可看出,整個發(fā)酵過程中,酵母數(shù)量基本維持在108數(shù)量級,波動范圍不大,其中有個別時期達到了109,主要是由于平板涂布時,不同稀釋倍數(shù)方便數(shù)菌所致。
②縮短釀造周期13 d的試驗樣在培養(yǎng)過程中酵母的數(shù)量和活力與對照樣相當,酵母數(shù)量和活力均較好,證明此工藝較成熟穩(wěn)定。
表18 試驗樣(13 d)與對照樣酒體的口感品評結(jié)果
表19 生料釀造工藝與傳統(tǒng)熟料釀造工藝齋酒的理化指標
分析:從口感品評結(jié)果可以得出,13 d試驗樣總體協(xié)調(diào)性和豐滿度均好于對照樣,而總酸和總酯與對照樣相當,但雜醇油遠低于對照樣,故試驗樣好于對照樣。
試驗樣由于是以生料米粉為原料,發(fā)酵過程中不會吸水膨脹,其醪液流動性較好,故原料淀粉利用率較高,達到了93.02%,證明試驗樣方案效果較好。
該試驗主要通過對原料粉碎目數(shù)、攪拌方式、投料方式、料水比及其他各釀造參數(shù)等進行探究,原料預(yù)處理方式為原料經(jīng)粉碎至40目,不蒸煮;攪拌方式為CO2攪拌;投料方式為分3批進行投料;料水比為1∶2;釀造時間為13 d,釀造溫度為34℃,糖化酶使用量為0.10%,活性干酵母使用量為0.06%。
酒體的口感品評結(jié)果:香氣更加濃郁,口味更加醇和,口感醇甜,豐滿度和協(xié)調(diào)性好。
能夠保證酒體的理化指標達到優(yōu)級水平,總酯含量>1.25 g/L,雜醇油含量<1.30 g/L,原料淀粉利用率>93.20%,原先工藝淀粉利用率為87.44%,在縮短釀造周期由原先的15 d至13 d的同時,還提高了5.76%的淀粉利用,即可多生產(chǎn)出2522.88 t的30%vol酒(7253280元/年)。
利用粉碎生料米粉代替原先的熟料進行釀造后,能耗對照情況見表20。
表20 能耗對照情況
生料米粉代替熟料進行釀造后,每噸30%vol酒體能耗節(jié)約144.01元;即由原來的2875元/t降低至2731元/t;按年產(chǎn)6萬t酒計算,可節(jié)約5%的生產(chǎn)成本(8640000元/年)。
因此,由提高淀粉利用率和節(jié)約能耗兩者帶來的經(jīng)濟效益為15893280元/年。
(1)在白酒行業(yè)內(nèi),在保證白酒傳統(tǒng)風味的基礎(chǔ)上,首次成功開發(fā)50 m3大罐生料(不蒸煮)釀造工藝,實現(xiàn)傳統(tǒng)液態(tài)法白酒釀造工藝的變革。
(2)本項目將生料(不蒸煮)釀造原料中的淀粉利用率提高至93.20%,遠遠高于國內(nèi)的平均水平(淀粉利用率一般為87%~90%之間),接近國內(nèi)的熟料釀造工藝的淀粉利用率的水平,但可以大大降低熟料釀造工藝的能耗,且使釀造周期從15 d縮短至13 d,提高生產(chǎn)效率。
(1)在300 m3大罐設(shè)計安裝之后,進行更大規(guī)模的放大試驗,爭取在更大型釀造罐中形成成熟完善的生料釀造配套工藝。
(2)不斷提高原料中的淀粉利用率,爭取降低釀造蒸餾后廢棄酒糟中的可釀造糖分,降低廢糟中的COD值,降低企業(yè)的環(huán)保壓力,實現(xiàn)節(jié)能減排。
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Fermentation of Uncooked Grains to Produce Chixiang Baijiu
HE Songgui,LIU Youqiang and CAO Rongbing
(Jiujiang Distillery Co.Ltd.,Foshan,Guangdong 528203,China)
Direct fermentation of forty-mesh uncooked rice flour could not only reduce the loss of nutritional substances but also decrease raw material pretreatment cost(total production cost decreased by 9.38%per ton).Through on-line monitoring&verification and the optimization of materials feeding,materials mixing,ratio of materials to water,fermenting temperature,and fermenting time,it demonstrated that the utilization rate of starch could reach up to 93.20%,and the fermenting cycle shortened from 15 d to 13 d.Total esters content increased and fusel oil content decreased in the produced Chixiang base liquor.Besides,it had better taste than before.
Chixiang Baijiu;liquid-state fermentation;fermentation of uncooked grains;energy-saving technology;low-consumption technology
TS262.3;TS261.4
A
1001-9286(2017)11-0079-08
10.13746/j.njkj.2017162
2017-06-06
優(yōu)先數(shù)字出版時間:2017-08-17;地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/52.1051.TS.20170817.1357.003.html。