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        某300MW機組鍋爐水冷壁爆管的診斷分析研究

        2017-11-04 11:05:24黨龍瞿麗莉趙廣勛
        山東工業(yè)技術 2017年21期
        關鍵詞:管段水冷壁管內

        黨龍+瞿麗莉+趙廣勛

        摘 要:某電廠水冷壁管道發(fā)生爆管事件,采用宏觀檢驗、通球檢查,金相分析及歷史檢修情況檢查對比等方式進行分析研究。結果表明,短時過熱是水冷壁管泄漏的直接原因,泄漏水冷壁管內存在氧化鐵異物堵塞,造成管內介質流量不足,導致鍋爐高溫區(qū)的管段壁溫超限而出現漲粗、鼓包,當管壁厚度不能承受工作壓力時發(fā)生泄漏,針對原因給出了整改建議。

        關鍵詞:300MW機組;水冷壁;爆管;診斷分析;建議

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.166

        0 前言

        四管泄漏事故是影響火電機組安全經濟可靠運行重要原因,國內近20年4萬次鍋爐爐管破壞事故中,造成電廠事故停機的有80%,這其中光水冷壁管事故就占了40%。水冷壁管道泄漏原因很多[1],有內外溫差大造成的熱應力斷裂泄漏[2],有管內異物堵塞長期或短期過熱爆管泄漏[3],有外力導致水冷壁損傷形成的泄漏[4],也有水冷壁管內垢下腐蝕和管外高溫腐蝕造成管道減薄引起的泄漏[5]。對泄漏原因的分析診斷,并根據診斷結果采取有效整改措施,對于火電機組鍋爐的可靠性運行有重要意義。對于四管泄漏案例的介紹,可以讓同行業(yè)借鑒,指導事故分析和生產運行。文章以某電廠水冷壁泄漏為例,介紹了此類事件分析的思路,以期為同類型機組提供借鑒。

        1 系統(tǒng)及事件簡介

        某電廠機組容量為300MW,鍋爐為亞臨界中間一次再熱控制循環(huán)汽包鍋爐,采用單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、四角切圓燃燒方式,設計燃煤為高揮發(fā)分煙煤。配置有三臺雙進雙出鋼球磨煤機直吹式系統(tǒng),制粉系統(tǒng)為正壓一次風直吹式制粉系統(tǒng),燃燒系統(tǒng)配有切向燃燒的擺動式煤粉燃燒器。

        事件發(fā)生前,機組負荷290MW,給水流量、主蒸汽流量、爐膛負壓和主汽壓等參數均正常,運行人員巡檢發(fā)現鍋爐34.5米層#3角區(qū)域有異音,經檢查確認水冷壁泄漏,機組被迫停機。

        2 宏觀分析

        檢查泄漏位置在爐內標高約34.5m的#2角燃燒器燃盡風下部,爐外側由后向前數第8根水冷壁管子上有三處裂紋狀泄漏點,該部位水冷壁管規(guī)格為Φ45×5.4mm內螺紋管,材質為20g。

        檢查泄漏點的三處裂紋形貌相同,裂紋間距離約120mm均布,裂紋沿管子縱向發(fā)展,張口寬約1mm、長度約11mm,裂紋處管子明顯有鼓包(見圖1),清理裂紋上、下部管壁,發(fā)現有較多縱向氧化皮開裂裂紋。將#3角爐后向爐前數第7、8、9、10根水冷壁管段割下,割管長度0.9m,并將泄漏處管段沿鰭片方向剖開,發(fā)現泄漏部位內螺紋管的內螺紋線清晰、無明顯的腐蝕現象(見圖2),初步排除了氫腐蝕造成的泄漏。

        3 通球檢查

        解體下水包節(jié)流孔板,節(jié)流孔板安裝及內徑(11.8mm)符合要求,沒有發(fā)現異物;隨即使用壓縮空氣吹掃泄漏管子與相鄰管子對比,發(fā)現泄漏管子氣流相對較小,判斷內部存在異物堵塞;對泄漏的管子分別從上下部吹掃,吹出許多氧化鐵,相鄰管吹掃未發(fā)現氧化鐵等異物;對泄漏管進行通球(管子內徑為37.6mm),球未通過,初步判斷堵塞部位在主燃燒器區(qū)上部彎管部位。

        經反復通球和壓縮空氣吹掃,泄漏管子通球暢通,對吹掃的氧化鐵收集,總質量約130g,最大異物尺寸24mm×28mm。

        4 其他檢查與分析

        經對檢修情況了解,檢修時對該區(qū)域的18根管子進行更換,所有管道均采用機械切割,泄漏水冷壁管是新更換管子焊口下部的舊管,該管鰭片進行了切割與重新焊接。檢修后啟機到出現泄漏間隔一周時間,時間較短。

        第7根管子金相組織正常、第8根管子靠近噴燃器上部部位金相組織正常,第8根管子爆口部位金相組織已經發(fā)生變化,符合短時高溫過熱特征。

        5 原因分析

        機組檢修后運行時間較短就發(fā)生水冷壁泄漏,漏點形態(tài)判斷分析是由于短時高溫過熱造成,經排查泄漏水冷壁管內存在氧化鐵異物堵塞,造成管內介質流量不足,導致鍋爐高溫區(qū)的管段壁溫超限而出現漲粗、鼓包,當管壁厚度不能承受工作壓力時發(fā)生泄漏。因泄漏口是裂紋狀,管子內壓力仍能保持較高水平,從而造成其它鼓包處泄漏,最終形成三個裂紋狀泄漏口。

        經詢問、調查、分析判斷管內異物應是在水冷壁施工過程進入管子內部的。

        6 建議

        (1)查找和取出泄漏管內部異物,確認所有受損水冷管,更換泄漏水冷壁管段,嚴格焊接工藝,加強現場質量檢驗監(jiān)督。

        (2)全面排查水冷壁類似部位及其他受熱面。對檢修施工范圍內的其它受熱面管全部進行宏觀檢查,發(fā)現異常的管段(氧化皮開裂、顏色異常、吹損減薄等),進行處理。

        (3)加強檢修工程管理工作,特別對現場監(jiān)護工作、風險分析及防范措施、質量監(jiān)督驗收等工作高度重視。

        參考文獻:

        [1]田學軍.鍋爐水冷壁爆管事故的分析[J].鍋爐技術,2015,46(02):44-46.

        [2]張志超.600MW超臨界鍋爐螺旋管水冷壁爆管原因分析[J].東北電力技術,2010(02):44-45,48.

        [3]殷尊.超超臨界1000MW機組鍋爐水冷壁爆管原因分析[J].熱力發(fā)電,2013,42(07):92-96.

        [4]翁金鈺.600MW超臨界機組水冷壁爆管原因分析及預防[J].華電技術,2012,34(02):13-15,21.

        [5]彭國達.鍋爐水冷壁爆管分析[J].理化分析-物理分冊,2003,39(11):584-586,589.

        作者簡介:黨龍(1966-),男,陜西蒲城人,工學學士,高級工程師,主要研究方向:大型火電機組熱工控制系統(tǒng)及生產管理。endprint

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