楊權(quán)
(哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150046)
某亞臨界鍋爐水冷壁泄漏失效分析
楊權(quán)
(哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150046)
通過(guò)宏觀形貌觀察、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析、顯微組織分析等方法,結(jié)合鍋爐的實(shí)際運(yùn)行情況,確定此次水冷壁管發(fā)生泄漏是管子對(duì)接焊縫上存在焊接缺陷造成的。焊接缺陷導(dǎo)致對(duì)接焊縫與MPM焊縫交叉處發(fā)生泄漏,高壓蒸汽沖刷兩側(cè)管子導(dǎo)致MPM焊縫兩側(cè)的管子發(fā)生大面積泄漏。
水冷壁;泄漏;失效分析
某300 MW亞臨界燃煤電站鍋爐,開(kāi)始運(yùn)行時(shí)間為2011年4月14日,在鍋爐30 d可靠性運(yùn)行期間底部灰斗處鍋爐水冷壁管(標(biāo)高8000 mm,管子材質(zhì)SA-210C,管子規(guī)格φ63.5 mm×7 mm)發(fā)生泄漏。樣管宏觀形貌見(jiàn)圖1。經(jīng)觀察,從現(xiàn)場(chǎng)樣管上共發(fā)現(xiàn)5個(gè)漏點(diǎn),5個(gè)漏點(diǎn)位置均在管排一側(cè)。5個(gè)漏點(diǎn)的分布情況分別為:管段A與管段B之間的環(huán)向焊縫與MPM焊縫交叉處有一個(gè)漏點(diǎn),標(biāo)識(shí)為漏點(diǎn)1,見(jiàn)圖2;管段B上有一個(gè)漏點(diǎn),標(biāo)識(shí)為漏點(diǎn)2,見(jiàn)圖2;管段C上有三個(gè)漏點(diǎn),分別標(biāo)識(shí)為漏點(diǎn)3、漏點(diǎn)4和漏點(diǎn)5,見(jiàn)圖3。另外從圖1也可以看出有補(bǔ)焊痕跡。
圖1 發(fā)生泄漏樣管的整體形貌
圖2 漏點(diǎn)1和漏點(diǎn)2宏觀形貌
宏觀檢查發(fā)現(xiàn),漏點(diǎn)2至漏點(diǎn)5的形狀均近似圓形,漏點(diǎn)附近有明顯沖刷的痕跡,并且沖刷的方向是由外向內(nèi)(相對(duì)管子而言)。剖開(kāi)管段B后發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)1正好位于管段A和管段B管子對(duì)接環(huán)向焊縫上,并且焊縫成形質(zhì)量不好,漏點(diǎn)1為明顯的焊接缺陷導(dǎo)致的漏點(diǎn)。漏點(diǎn)1的方向正對(duì)著管段C上漏點(diǎn)3至漏點(diǎn)5。
通過(guò)宏觀形貌觀察,對(duì)漏點(diǎn)1及其內(nèi)部的宏觀形貌進(jìn)行放大,如圖4和圖5所示。
圖3 漏點(diǎn)3至漏點(diǎn)5宏觀形貌
圖4 漏點(diǎn)1放大形貌
圖5 漏點(diǎn)1內(nèi)部放大形貌
本文主要通過(guò)化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析、顯微組織分析等方法,結(jié)合鍋爐的實(shí)際運(yùn)行情況,確定管子發(fā)生泄漏的原因。
采用SPECTRO M8型直讀光譜儀,對(duì)管段A、管段B和管段C分別進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果如表1所示。由表1可知,管段A、管段B和管段C的磷、硫含量較低,說(shuō)明其控制在較高的水平,三根管段的化學(xué)成分均符合ASMESA-210中C級(jí)的要求。
表1 樣管化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù) %
受長(zhǎng)度限制,管段A和管段B無(wú)法取出拉伸試樣進(jìn)行試驗(yàn),因此,僅對(duì)管段C進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn),對(duì)管段A和管段B進(jìn)行硬度試驗(yàn)。在管段C上取縱向條形試樣,采用WAW-1000D微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),分別測(cè)量抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和斷后伸長(zhǎng)率。在管段A和管段B上取硬度試樣,采用TH300洛氏硬度計(jì)進(jìn)行洛氏硬度試驗(yàn)。拉伸試驗(yàn)和硬度試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2所示。
表2 樣管力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果
由表2可知,管段C的室溫抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和斷后伸長(zhǎng)率,管段A和管段B的洛氏硬度均符合ASMESA-210中C級(jí)的要求。
分別在管段A未吹損部位、漏點(diǎn)2、管段B未吹損部位、管段C的端部和漏點(diǎn)3取了5個(gè)金相試樣進(jìn)行金相檢驗(yàn),采用AXIOVERT200MAT金相顯微鏡進(jìn)行顯微組織分析。五個(gè)試樣的金相組織如圖6~圖10所示。
從圖6~圖10可以看出,管段未吹損位置及漏點(diǎn)處的金相組織均為鐵素體+珠光體,屬于正常組織,晶粒度均為8級(jí),控制得較好。
通過(guò)觀察樣管的外部宏觀形貌和管子內(nèi)壁宏觀形貌,共發(fā)現(xiàn)5個(gè)漏點(diǎn),其中漏點(diǎn)2至漏點(diǎn)5均是從外壁向內(nèi)壁減薄,且漏點(diǎn)以光滑圓弧向表面過(guò)渡,是典型的外部沖刷導(dǎo)致的漏點(diǎn);從圖4和圖5中漏點(diǎn)1處內(nèi)外部放大后的形貌可以看出,漏點(diǎn)1內(nèi)外部均未出現(xiàn)圓弧,無(wú)沖刷痕跡,是典型的焊接缺陷導(dǎo)致的漏點(diǎn)。
通過(guò)對(duì)母材進(jìn)行理化性能分析,管段A和管段B母材的化學(xué)成分和洛氏硬度以及管段C母材的化學(xué)成分、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率均滿足ASME SA-210中C級(jí)的要求。顯微組織和晶粒度均控制在較好的水平。
圖6 管段A未吹損部位
圖7 漏點(diǎn)2處
圖8 管段B未吹損部位
圖9 管段C端部
圖10 漏點(diǎn)3處
分析認(rèn)為,漏點(diǎn)1是導(dǎo)致漏點(diǎn)2至漏點(diǎn)5發(fā)生泄漏的主要原因。漏點(diǎn)1發(fā)生泄漏后,內(nèi)部高溫高壓蒸汽沖刷管段C,導(dǎo)致管段C發(fā)生泄漏,管段C泄漏后內(nèi)部的蒸汽又沖刷管段A和管段B,同時(shí)沖刷MPM焊縫,導(dǎo)致管段B發(fā)生泄漏,管段B泄漏后又反過(guò)來(lái)沖刷管段C和MPM焊縫。MPM焊縫經(jīng)過(guò)5個(gè)漏點(diǎn)反復(fù)沖刷,最終形成了坑狀形貌。
此次泄漏是由于管子對(duì)接焊縫上存在焊接缺陷,導(dǎo)致對(duì)接焊縫與MPM焊縫交叉處發(fā)生泄漏,沖刷兩側(cè)管子導(dǎo)致MPM焊縫兩側(cè)的管子發(fā)生大面積泄漏。
(編輯 黃 荻)
X933.2
B
1002-2333(2015)08-0222-02
楊權(quán)(1981—),男,工程師,從事鍋爐、壓力容器、核電材料的應(yīng)用研究工作。
2015-06-24