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        前后墻對沖直流鍋爐煙溫偏差優(yōu)化調(diào)整研究

        2017-11-04 08:21:52康艷昌黃天琪
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年21期
        關(guān)鍵詞:燃燒氧量

        康艷昌+黃天琪

        摘 要:針對某廠600MW前后墻對沖燃燒燃煤直流鍋爐因煙溫偏差大,造成鍋爐受熱面壁溫壁溫偏差較大甚至受熱面超溫的情況進行優(yōu)化調(diào)整,通過運行手段調(diào)整煙溫偏差,對制粉系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)、二次風箱配風系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)整,徹底解決鍋爐內(nèi)部的燃燒問題,減小煙溫偏差的同時,優(yōu)化鍋爐燃燒工況,為同類型燃煤鍋爐煙溫偏差大的優(yōu)化調(diào)整提供借鑒。

        關(guān)鍵詞:直流鍋爐;對沖燃燒;氧量;制粉系統(tǒng);燃燒;煙溫偏差

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.041

        0 引言

        某電廠600MW直流鍋爐為東方鍋爐集團有限公司制造的DG1913

        /25.4-II3型鍋爐,為超臨界直流爐、前后墻對沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊“”型結(jié)構(gòu),設(shè)計煤種為淮南煤礦煙煤。6套制粉系統(tǒng)采用冷一次風機正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置6臺ZGM113G型中速磨煤機,24只HT-NR3型低NOx旋流燃燒器分三層布置在爐膛前后墻上。在最上層燃燒器上方布置一排燃燼風口(OFA),減少NOx的生成。

        該廠自投產(chǎn)以來,鍋爐尾部煙道始終存在約50℃的煙溫偏差,氧量偏差也非常大,在變工況過程中,過熱器和再熱器中間區(qū)域頻繁超溫,影響鍋爐受熱面的安全運行和鍋爐燃燒效率。煙溫偏差的根本原因在于煙氣殘余旋轉(zhuǎn)的影響,這也是近年來經(jīng)過研究總結(jié)得出的公認看法[1-3]。雖該廠進行制粉系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)和二次風箱配風優(yōu)化調(diào)整試驗,以減少煙氣殘余旋轉(zhuǎn),降低鍋爐尾部煙道煙溫偏差,解決鍋爐受熱面超溫問題。

        1 試驗內(nèi)容

        制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗主要是在以往制粉系統(tǒng)運行方式優(yōu)化的基礎(chǔ)上,測量調(diào)整磨煤機出口風速,進行變煤量、變加載力和變折向擋板開度下煤粉細度的變化,總結(jié)出磨煤機折向擋板、給煤量、加載力之間的最佳搭配關(guān)系,使磨煤機在不同工況下都能滿足R90在試驗要求范圍內(nèi),縮短煤粉進入爐膛后的燃燒時間,降低爐膛火焰高度[4-6]。

        燃燒系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整試驗主要進行燃燒器內(nèi)二次風、外二次風、中心風量調(diào)整共3個小項的試驗內(nèi)容,調(diào)整所有燃燒器煤粉濃度均衡和風量均衡,減少尾部煙道煙氣流量偏差,最終達到尾部煙道兩側(cè)煙氣參數(shù)基本一致。

        二次風箱配風優(yōu)化調(diào)整試驗主要通過優(yōu)化二次風箱擋板的開度,降低爐膛火焰高度和過熱器區(qū)域的爐膛煙溫,降低各過熱器受熱面的壁溫。

        1.1 制粉系統(tǒng)優(yōu)化試驗

        1.1.1 磨煤機出口一次風速調(diào)平

        通過測量每個煤粉管的動壓和靜壓,計算粉管的出口風速,并根據(jù)風速偏差調(diào)整縮孔開度,保證每臺磨煤機四個煤粉管出口風速在20-25m/s。

        1.1.2 磨煤機折向擋板與煤粉細度試驗

        為了掌握各臺磨煤機分離器折向擋板特性,獲得分離器折向擋板對煤粉細度的對應(yīng)關(guān)系,試驗將各臺磨煤機出力調(diào)整至鍋爐滿負荷運行時的運行出力,磨煤機出口一次風速控制在20-25m/s之間,調(diào)整試驗?zāi)ッ簷C折向擋板至40%、45%、50%共3個開度條件下進行試驗,試驗結(jié)果表明,在機組滿負荷磨煤機給煤量50t/h時,折向擋板開度變化后,磨煤機分離器調(diào)節(jié)特性線性度良好,能夠有效對煤粉細度進行調(diào)整,隨著分離器開度的逐漸提高,煤粉細度基本可以達到R90:15-20的試驗要求。通過磨煤機折向擋板開度的優(yōu)化調(diào)整,六臺磨煤機分離器折向擋板均調(diào)整至50%,C磨煤機開大至55%。

        1.1.3 磨煤機出力與細度的試驗

        為了掌握各臺磨煤機的出力與煤粉細度的關(guān)系特性,試驗在磨煤機折向擋板開度50%的基礎(chǔ)上,保證磨煤機出口風速在20-25m/s之間,調(diào)整磨煤機出力分別為40t/h、45t/h、50t/h、55t/h共4個不同出力條件下進行試驗,試驗結(jié)果見表2。

        試驗結(jié)果表明,在保證煤種基本穩(wěn)定的情況下,分離器開度不變時,隨著磨煤機出力的增加,加載力自動跟蹤煤量的變化而變化,不同給煤機出力時,磨煤機煤粉細度隨磨煤機出力的變化幅度不大,基本可以滿足R90 在15至20之間,說明磨煤機加載力正常,未繼續(xù)對磨煤機加載力的偏差進行調(diào)整。

        1.2 燃燒系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整

        1.2.1 對單個燃燒器三次風門進行調(diào)整標定

        根據(jù)鍋爐A側(cè)煙溫高于B側(cè)煙溫的情況,對A側(cè)對應(yīng)的每層#1、#2燃燒器三次風門逐一逐一由50%增大至80%,增大該區(qū)域的燃燒器旋流強度,提高燃燒器入口處的爐膛煙溫,縮短煤粉進入爐膛后的著火時間,降低爐膛A側(cè)火焰高度,#3、#4燃燒器三次風門開度保持50%不變。

        1.2.2 對單個燃燒器二次風門全開位置進行重新標定

        燃燒器內(nèi)二次風是環(huán)形配風,內(nèi)二次風與一次風之和約占總風量的40%,為確保內(nèi)二次風風門不因卡澀、漂移造成燃燒器區(qū)域風量降低導(dǎo)致缺氧燃燒,對所有燃燒器的內(nèi)二次風門遠方與就地、機械指示與電動指示、外部開度與內(nèi)部開度進行了逐一對應(yīng),并全部調(diào)整至全開位置,保證了所有燃燒器二次風量的正常和均勻。

        1.2.3 對燃燼風內(nèi)外、二次風門、中心風、調(diào)風器調(diào)整優(yōu)化

        燃燼風中心風為直流二次風,內(nèi)外二次風均為旋流風,風門位置位于最上層燃燒器上部,作用是燃盡未燃燒完全的煤粉及消除爐膛出口煙氣擾動,改變?nèi)紶a風噴口風門擋板開度可以改變?nèi)紶a風量和旋轉(zhuǎn)強度,同時燃燼風門開度過大會造成主燃燒器區(qū)域缺氧燃燒,增加爐膛火焰高度,不利于鍋爐燃燒的經(jīng)濟性。調(diào)整后開度如表3。

        1.3 二次風箱擋板開度優(yōu)化調(diào)整試驗

        優(yōu)化調(diào)整前,下層、中層、上層二次風箱擋板開度均為50%,燃燼風二次風箱開度為10%,為研究二次風箱擋板開度對屏式過熱器和高溫過熱器壁溫的影響,將三層燃燒器二次風箱擋板開度由50%開大至70%,燃燼風二次風箱開度保持不變。endprint

        從實驗結(jié)果看二次風箱擋板開度調(diào)整后,屏式過熱器的壁溫最高值由630℃降至610℃,高溫過熱器的壁溫最高值由625℃降至610℃,下層、中層、上層二次風箱擋板開度增加后,增加了爐膛主燃燒區(qū)域的氧量,縮短了煤粉在爐膛內(nèi)的燃燒時間,降低了爐膛火焰高度和爐膛溫度,對屏式過熱器和高溫過熱器的壁溫有一定改善。

        2 試驗分析

        2.1 調(diào)整后鍋爐尾部煙道氧量和CO分布情況

        調(diào)整后的氧量及CO沿煙道寬度方向明顯降低,A/B兩側(cè)氧量平均值為2.83%,其中最外側(cè)最外側(cè)比中間側(cè)偏低,整體氧量相對比較平均,說明燃燒器風門擋板調(diào)整后,鍋爐配風和鍋爐燃燒無明顯偏斜現(xiàn)象;外側(cè)CO仍有小幅波動,最大300ppm左右,平均CO為90.3ppm,整體CO平均水平較低,說明鍋爐燃燒狀況有明顯好轉(zhuǎn)。

        2.2 調(diào)整后鍋爐尾部煙道煙溫情況

        通過對制粉系統(tǒng)的折向擋板、出力、加載力進行試驗,對各燃燒器的配風進行優(yōu)化調(diào)整,鍋爐尾部煙道的氧量差逐漸縮小,C0含量雖然仍有波動,但是整體下降明顯,各負荷工況下的煙溫偏差基本上可以控制在30℃以內(nèi)。尤其是受熱面的壁溫超溫現(xiàn)象幾乎消除,主再熱汽溫實現(xiàn)額定參數(shù)的壓紅線運行,機組的經(jīng)濟性顯著改善。

        3 優(yōu)化結(jié)論

        通過優(yōu)化調(diào)整,磨煤機出口風速20-25m/s,煤粉細度可以達到R90:15-20,A、B側(cè)氧量基本可以調(diào)平,沿煙道寬度方向CO整體平均水平明顯下降,由約400ppm降低至90.3ppm,最大的煙道外側(cè)值由1500ppm降低至300ppm以下,高過、高再壁溫兩側(cè)偏差減小,蒸汽參數(shù)可以達到額定值。

        參考文獻:

        [1]趙洪宇,羅志浩等.600MW超臨界直流鍋爐汽溫偏差的分析和改進[J].浙江電力,2010(03).

        [2]曾漢才,魯學農(nóng).大型鍋爐水平煙道左右兩側(cè)煙溫偏差問題研究[J].電站系統(tǒng)工程,1996,12(03):4-8.

        [3]周謨鐵.前后墻對沖燃燒鍋爐優(yōu)化試驗方法探討[J].電力與電工,2010(09).

        [4]文大綴,熊偉等.600MW燃煤鍋爐降低飛灰含碳量的燃燒調(diào)整試驗研究[J].鍋爐技術(shù),2016(01).

        [5]高小濤.降低600MW機組鍋爐爐膛出口煙溫偏差的試驗研究[J].中國電力,2002(08).

        [6]鄭曉康.北侖電廠1號爐爐膛出口煙溫偏差及再熱蒸汽溫度偏低的試驗研究[D].杭州:浙江大學,1995.

        作者簡介:康艷昌(1984-),男,山東青州人,工程師,主要從事火電廠熱力系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化分析和技術(shù)監(jiān)督工作。endprint

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