鄭東泉
摘 要:通過減小爐膛出口煙道截面積,提高爐膛出口的煙氣流速,進(jìn)而提高旋風(fēng)分離器分離效率,有效降低飛灰含碳量,提高鍋爐的燃燒效率;同時(shí)收到的效果還有一定程度的降低床層溫度,穩(wěn)定鍋爐運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:減??;煙道截面積;提高;煙氣流速;分離效率;熱效率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.012
1 前言
聊城藍(lán)天熱電有限公司現(xiàn)有3×130T/H循環(huán)流化床鍋爐,其中#1、#2鍋爐為四川鍋爐廠不同批次生產(chǎn)的同型號(hào)產(chǎn)品。在運(yùn)行期間,兩臺(tái)鍋爐床層溫度不同,同樣的鍋爐負(fù)荷情況下,#2鍋爐床層溫度比#1鍋爐床層溫度平均高出~50℃,尤其在冬季供暖期表現(xiàn)更為明顯。
針對(duì)上述情況,在鍋爐檢修期間,嘗試對(duì)#2鍋爐爐膛出口煙道進(jìn)行了改造。在爐膛出口煙道底部利用耐火材料砌筑了300mm的平臺(tái),減小了煙道的截面積,相同煙氣量的情況下,煙氣流速提高~10%。改造完成投運(yùn)后,通過再次對(duì)比#1、#2鍋爐運(yùn)行參數(shù)發(fā)現(xiàn),#2鍋爐床層溫度降低超過10℃,完全達(dá)到了預(yù)期效果;同時(shí)根據(jù)每天的生產(chǎn)報(bào)表分析,通過本次改造,#2鍋爐的噸蒸汽耗煤量降低~9Kg/T蒸汽,有效提高鍋爐熱效率。
2 改造背景
(1)改造可行性分析討論。1)影響鍋爐床層溫度的因素主要有鍋爐負(fù)荷、入爐煤品質(zhì)、一次風(fēng)風(fēng)量、返料灰量大小等。2)我公司#1、#2鍋爐在相同負(fù)荷情況下,入爐煤品質(zhì)相同,#2鍋爐需要更高的床溫和一次風(fēng)量,這就說明一個(gè)問題,#2鍋爐爐膛內(nèi)部受熱面積比#1鍋爐受熱面積小。為了證實(shí)這一點(diǎn),在鍋爐檢修期間,分別對(duì)兩臺(tái)鍋爐內(nèi)部澆注料敷設(shè)區(qū)域面積進(jìn)行了測(cè)量統(tǒng)計(jì),對(duì)比發(fā)現(xiàn)#2鍋爐密相區(qū)澆注料面積比#1鍋爐密相區(qū)澆注料面積多42m2,受熱面積相應(yīng)減小~7%。3)另外,對(duì)比兩臺(tái)鍋爐日常運(yùn)行參數(shù)發(fā)現(xiàn),#2鍋爐返料風(fēng)壓較#1鍋爐返料風(fēng)壓低~1.3KPa、返料風(fēng)量高~300m3。根據(jù)這種情況可以判斷,#2鍋爐返料灰量較#1鍋爐返料灰量要少。4)結(jié)合上述幾點(diǎn),改善#2鍋爐運(yùn)行情況可以從增加爐內(nèi)受熱面積、提高鍋爐旋風(fēng)分離器分離效率兩方面考慮。
如果通過增加爐內(nèi)受熱面積來實(shí)現(xiàn),需要增加新的管屏或者剔除部分澆注料,但這樣會(huì)增加大量的后續(xù)維修量,并且一次性投資費(fèi)用更高。相比較來說,通過提高旋風(fēng)分離器分離效率來實(shí)現(xiàn),比較客觀。提高旋風(fēng)分離器分離效率,可以通過兩條途徑實(shí)現(xiàn)。第一條途徑是改造旋風(fēng)分離器中心筒,提高分離效率;這種方案改造投資大。第二種途徑是通過減小煙氣流通面積、提高煙氣流速來提高分離效率;這種方案比較容易實(shí)現(xiàn),并且改造投資小。
(2)改造必要性。由于#2鍋爐床溫始終偏高,為保證鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,避免爐膛結(jié)礁,一次風(fēng)量也偏高。這樣長期運(yùn)行,對(duì)鍋爐水冷壁的磨損程度也加劇。通過鍋爐檢修期間水冷壁的測(cè)厚數(shù)據(jù)對(duì)比不難看出,#2鍋爐水冷壁磨損嚴(yán)重程度明顯高于#1鍋爐。另外,用于水冷壁噴涂防磨的維修費(fèi)用也相應(yīng)增加。所以,通過技術(shù)改造來降低床溫勢(shì)在必行。
(3)改造實(shí)施階段,利用耐火材料在#2鍋爐爐膛出口煙道底部砌筑了300mm的平臺(tái),降低煙道有效流通面積9.1%,相同煙氣量的情況下,煙氣流速提高~10%。改造完成投運(yùn)后,對(duì)比#2鍋爐改造前的運(yùn)行參數(shù),相同負(fù)荷狀態(tài)下,#2鍋爐床層溫度降低超過10℃,大大改善了鍋爐的運(yùn)行效果。
3 改造經(jīng)濟(jì)性分析
(1)鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性能增加:通過改造,有效降低床溫10℃以上。鍋爐負(fù)荷同樣在120t/h情況下,改造前,床溫需要保持970℃以上,改造后基本穩(wěn)定在950~960℃之間,很大程度上避免了#2鍋爐高溫結(jié)礁的危險(xiǎn);
(2)鍋爐燃燒性能提高:旋風(fēng)分離器分離效率提高,增加了鍋爐返料灰量,提高了爐內(nèi)物料濃度,爐內(nèi)換熱效果大大改觀;
(3)節(jié)煤效益:物料未燃盡成分更多的參與循環(huán)燃燒,提高了鍋爐的燃燒效率,對(duì)比改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù),噸蒸汽耗煤量降低~9Kg/T蒸汽,年節(jié)儉煤炭資金近100萬元;
(4)改造前后數(shù)據(jù)分析。
通過以上數(shù)據(jù)對(duì)比,相同鍋爐負(fù)荷狀態(tài)下,床溫降低13℃、返料風(fēng)壓提高2KPa、爐膛壓差提高0.35KPa、噸蒸汽耗煤降低9Kg,同時(shí)旋風(fēng)分離器系統(tǒng)阻力增加88Pa。
4 繼續(xù)改造空間的討論
將爐膛出口煙道截面積減小9.1%,提高了煙氣流速,同時(shí)也增加了系統(tǒng)的阻力。同樣的鍋爐負(fù)荷狀態(tài)下,改造后的引風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流比改造前運(yùn)行電流高出0.5A,動(dòng)力消耗每年增加近2萬元。如果繼續(xù)減小爐膛出口煙道截面積,雖然能進(jìn)一步提高旋風(fēng)分離器分離效率,但是鍋爐的動(dòng)力消耗無疑會(huì)大幅度增加。
綜上所述,通過適當(dāng)減小爐膛出口煙道截面積來提高旋風(fēng)分離器分離效率,雖然增加了一部分動(dòng)力消耗,但是改造后提高了鍋爐的運(yùn)行穩(wěn)定性,并且?guī)砜捎^的經(jīng)濟(jì)效益,起到了投資小、收益大的效果。
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