段征強(qiáng)
【摘 要】寧德項(xiàng)目APA(電動(dòng)主給水泵)調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)主泵機(jī)封冷卻水達(dá)不到廠家要求的設(shè)計(jì)值10.8m3/h。設(shè)計(jì)人員同時(shí)開展了Flowmaster模擬計(jì)算和Excel編程計(jì)算進(jìn)行平行分析論證,給出解決方案。
【Abstract】In the period of Ningde project APA (electric main water-feeding pump) adjustment, we find that the main pump sealing cooling water can not meet the manufacturer's design requirements, 10.8m3/h. Designers at the same time carried out the Flowmaster analog computing and Excel programming calculations, then do parallel analysis and proof, given solutions.
【關(guān)鍵詞】電動(dòng)主給水泵;常規(guī)島閉式冷卻水系統(tǒng);模擬計(jì)算
【Keywords】electric main water-feeding pump; regular island closed cooling water system; analog computation
【中圖分類號(hào)】TK414.2 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A 【文章編號(hào)】1673-1069(2017)07-0157-02
1 引言
寧德項(xiàng)目APA(電動(dòng)主給水泵)調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)主泵機(jī)封冷卻水達(dá)不到廠家要求的設(shè)計(jì)值10.8m3/h。紅沿河項(xiàng)目部也存在類似問題,現(xiàn)場(chǎng)通過測(cè)量手段,測(cè)得在10.8m3/h的設(shè)計(jì)流量下,機(jī)封冷卻器前后隔離閥間壓損為0.7bar,遠(yuǎn)超過廠家在接口中提供的0.4bar。為保證調(diào)試進(jìn)度,現(xiàn)場(chǎng)采取臨時(shí)措施撤掉該管路廠家提供節(jié)流孔板。拆掉孔板后3臺(tái)APA泵的機(jī)封冷卻水流量分別為8m3/h、7m3/h、7.8m3/h,仍達(dá)不到設(shè)計(jì)流量。該問題已成為機(jī)組升功率的潛在威脅之一。項(xiàng)目多次召開主給水泵機(jī)封冷卻水不足問題專項(xiàng)討論會(huì),同時(shí)經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試測(cè)量證實(shí)了主給水泵廠家機(jī)封冷卻器供貨范圍內(nèi)壓降遠(yuǎn)大于廠家在接口中提交的數(shù)據(jù),因此要求廠家處理此問題。然而該問題反饋給設(shè)備廠家后,經(jīng)數(shù)月溝通,給水泵廠家、機(jī)械密封廠家均沒能給出有效的解決方案,隨著1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)的日益臨近,該問題若不能及時(shí)解決,可能在機(jī)組升功率時(shí)由于主給水泵機(jī)封冷卻水溫高而造成跳泵,進(jìn)而造成機(jī)組停運(yùn),嚴(yán)重阻礙調(diào)試進(jìn)度。流體在管道中的流動(dòng)是一個(gè)復(fù)雜多變的過程,設(shè)計(jì)人員同時(shí)開展了Flowmaster模擬計(jì)算和Excel編程計(jì)算進(jìn)行平行分析論證,以便迅速、有效地找到最優(yōu)解決方案。通過多方案的對(duì)比分析,最終向現(xiàn)場(chǎng)提出了方案一“更換換熱器,增大現(xiàn)有換熱器面積或增加旁路換熱器”和方案二“擴(kuò)大管徑、優(yōu)化管道布置”兩種解決方案。
2 問題研究
常規(guī)島閉式冷卻水系統(tǒng)(SRI)為汽機(jī)輔助冷卻器、發(fā)電機(jī)輔助冷卻器、給水泵輔助冷卻器提供冷卻水,同時(shí)還向循環(huán)水泵和壓縮空氣系統(tǒng)冷卻器提供冷卻水,并為其他泵和電機(jī)軸承和密封提供冷卻水。常規(guī)島閉式冷卻水系統(tǒng)用戶多,管路覆蓋整個(gè)核電廠的常規(guī)島及BOP部分,其管線長(zhǎng)且復(fù)雜。
第一,計(jì)算方法。本方案采用Flowmaster流體計(jì)算軟件、excel等工具建立計(jì)算模型,數(shù)值模擬計(jì)算各用戶、管道流量和壓力分配情況,根據(jù)系統(tǒng)中各點(diǎn)的壓力、壓降、流量分配和其他性能參數(shù),分析復(fù)雜管網(wǎng)中水量分配不足問題的癥結(jié)所在。
第二,計(jì)算輸入條件。
①安裝單位管道施工圖:DN80以下管道ISO圖;②設(shè)計(jì)院DN80以上管道ISO圖;③主給水泵廠家資料:冷卻水需求量,孔板孔徑,設(shè)備壓降等;④現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試數(shù)據(jù):各用戶冷卻水量實(shí)測(cè)值;
第三,建立Flowmaster模型。根據(jù)輸入條件建立APA003PO的SRI冷卻水管道Flowmaster模型:根據(jù)計(jì)算結(jié)果可以看出,按照設(shè)計(jì)流量進(jìn)行計(jì)算,給水泵電機(jī)冷卻器管段和主泵密封冷卻器管段壓損較大,分別為11.21mH2O和16.27mH2O,阻力值高出其他管段較多,差值達(dá)4~8mH2O。
其中主泵密封冷卻器管段壓損較大的主要原因如下:
①主給水泵廠家供貨范圍的阻力過大:根據(jù)主泵廠家提資,主泵密封冷卻器壓降0.4bar,然而目前現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的情況,即使取消該支路上廠家供貨的節(jié)流孔板,當(dāng)流量達(dá)到設(shè)計(jì)值時(shí),廠家范圍內(nèi)的阻力仍高達(dá)7m,即為0.7bar,超過原設(shè)計(jì)值0.4bar較多。②Φ48的管道布置得過于復(fù)雜(目前長(zhǎng)達(dá)27.5m, 15個(gè)彎頭),造成沿程阻力達(dá)到7m(而紅沿河項(xiàng)目管道長(zhǎng)度只有7m,8個(gè)彎頭)。
根據(jù)上述情況,可初步判斷在實(shí)際系統(tǒng)中,由于這兩個(gè)支路壓降過大,造成被并聯(lián)支路搶水的現(xiàn)象,導(dǎo)致流量不能滿足設(shè)計(jì)值?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試的實(shí)際情況也印證了該推論。
調(diào)試反饋的各支路冷卻水量的數(shù)據(jù)見下表1:
根據(jù)計(jì)算結(jié)果可知:由于給水泵電機(jī)冷卻器管段和主泵密封冷卻器管段壓損較大,系統(tǒng)將根據(jù)其阻力特性進(jìn)行實(shí)際流量分配,建立新的平衡,使得每條支路的壓降相同。根據(jù)計(jì)算,每條支路壓降在0.9bar左右,此時(shí)進(jìn)入APA003PO的冷卻水總流量滿足總量要求,說明APA泵冷卻水管系總壓降控制在0.9bar左右時(shí),能夠滿足總冷卻水量的要求。因此若要進(jìn)行流量重新分配,在調(diào)整各支路阻力特性時(shí),需控制管系總壓降不高于0.9bar,則基本能保證APA泵的總冷卻水流量充足,不會(huì)造成整個(gè)SRI系統(tǒng)水量產(chǎn)生大的變動(dòng)。
第四,根據(jù)計(jì)算結(jié)果,建議采取以下措施,提高至主泵密封冷卻器的水量:
方案一(減小換熱器壓降,同時(shí)優(yōu)化管道布置):①要求給水泵廠家降低換熱器壓降,簡(jiǎn)化廠家范圍內(nèi)的管道壓降(拆除多余的節(jié)流孔板,優(yōu)化管道布置等),將主泵密封冷卻器支路廠家范圍內(nèi)的壓降控制在0.4bar以內(nèi);②參考紅沿河項(xiàng)目,優(yōu)化主泵密封冷卻器Φ48管道布置,減小管道長(zhǎng)度和彎頭數(shù)量,若長(zhǎng)度控制在7m,彎頭數(shù)量控制在8個(gè)以內(nèi),則可減少壓力損失約4.5mH2O。③經(jīng)上述調(diào)整后,設(shè)計(jì)流量下主泵密封冷卻器支路的管道壓降將保持在0.9bar左右,再通過微調(diào)AGM冷卻器、電機(jī)冷卻器、升壓泵密封油冷卻器等支路的管道阻力(如關(guān)小閥門等),使每個(gè)支路阻力均接近0.9bar,則能夠滿足流量分配,且不會(huì)影響APA泵冷卻水總流量。
調(diào)整后的管道阻力見表2。計(jì)算條件是在設(shè)計(jì)流量下,拆除廠家范圍節(jié)流孔板,換熱器壓降按0.4bar,廠家范圍內(nèi)的壓降降至4 mH2O以內(nèi),Φ48管道布置優(yōu)化為長(zhǎng)度不超過7m,彎頭不超過8個(gè)。
方案二(減小換熱器壓降,同時(shí)擴(kuò)大管徑)
①要求給水泵廠家降低換熱器壓降,簡(jiǎn)化廠家范圍內(nèi)的管道壓降(拆除多余的節(jié)流孔板,優(yōu)化管道布置等),將主泵密封冷卻器支路廠家范圍內(nèi)的壓降控制在0.4bar以內(nèi);
②在現(xiàn)場(chǎng)管路布置受限的情況下,可將主泵密封冷卻器管徑由Φ48改為Φ60,同時(shí)盡量?jī)?yōu)化布置;
③調(diào)整給水泵電機(jī)冷卻器支路的節(jié)流孔板阻力。
本方案調(diào)整后的管道阻力見表3。
3 結(jié)語(yǔ)
綜上計(jì)算分析,得到以下結(jié)論:①主給水泵密封冷卻器流量不足的主要原因是:廠家換熱器壓降過大、廠家范圍管道阻力過大;Φ48的管道布置過于復(fù)雜,管道過長(zhǎng),彎頭過多,造成阻力過大。②解決措施:限制主給水泵廠家設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的阻力(包括換熱器壓降及管道壓降)在0.4bar以下,可采取更換換熱器,增大現(xiàn)有換熱器面積的方式或增加旁路換熱器的方式;建議在小修的時(shí)間窗口,盡量?jī)?yōu)化Φ48的管道布置,在管道布置受限的條件下,可將主泵密封冷卻器管徑由Φ48改為Φ60,此時(shí)管道流速將低于推薦流速的下限,但可降低管道阻力,改善供水條件。endprint