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        氨合成系統(tǒng)列管式水冷器內(nèi)漏原因分析

        2017-08-21 09:41:08
        氮肥與合成氣 2017年5期
        關鍵詞:跨距內(nèi)漏合成氨

        李 進

        (湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司,湖北大悟 432818)

        湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司合成氨分廠設計能力年產(chǎn)80 kt合成氨裝置于2011年9月投產(chǎn),設計滿負荷(3臺6M32-180/314型壓縮機)日產(chǎn)合成氨240 t。氨合成系統(tǒng)設計壓力為31.4 MPa,正常生產(chǎn)時系統(tǒng)壓力約為24.0 MPa,配套臥式列管式水冷器(管程壓力31.4 MPa,殼程壓力1.0 MPa),開車至今已更換3臺相同型號合成水冷器,合成水冷器多次內(nèi)漏導致緊急停車,直接影響合成氨裝置連續(xù)穩(wěn)定運行。

        1 工藝流程及主要設備

        工藝流程:由氫氮氣壓縮機六段出口送來的新鮮氣,經(jīng)補氣氨冷器冷卻后進入油水分離器,分離油水后與氨冷器冷卻后的循環(huán)氣體一同進入氨分離器,分離液氨后的混合氣體經(jīng)循環(huán)氣壓縮機加壓后進入循環(huán)氣油水分離器,分離油水后進入合成塔;反應后的合成氣出塔進入廢熱鍋爐,回收熱量后去熱交換器,換熱后再進入合成水冷器及冷交換器,氣體溫度進一步降低后去氨冷器,與補入的新鮮氫氮氣匯合后,然后去氨分離器,如此進行循環(huán)[1]。氨合成系統(tǒng)主要設備參數(shù)見表1。

        表1 氨合成系統(tǒng)主要設備參數(shù)

        2 存在的問題

        該氨合成系統(tǒng)采用臥式列管式水冷器,冷卻水走殼程,合成氣走管程。2011年9月運行至今,合成水冷器內(nèi)漏緊急停車22次,已更換3臺(1#~3#)相同型號列管式水冷器。氨合成系統(tǒng)水冷器運行內(nèi)漏情況見表2。

        表1 氨合成系統(tǒng)水冷器運行內(nèi)漏情況

        3 原因分析

        合成水冷器殼程流體流過換熱管時,以特定的固有頻率沖擊換熱管,進而引發(fā)振動。當流體引發(fā)振動的振幅增大到換熱管無法支撐跨距的中部產(chǎn)生碰撞或者在折流板產(chǎn)生摩擦時,會造成換熱管泄漏或換熱管與管板連接處泄漏,產(chǎn)生過大的噪聲和合成水冷器殼程壓降增高。監(jiān)控合成水冷器殼程壓降突然增高時,需立即作停車處理,防止安全事故發(fā)生[2-3]。誘發(fā)合成水冷器管束振動的原因有旋渦脫落、湍流抖振、流體彈性不穩(wěn)定性、聲共振等4種。

        3.1 防振措施設計

        1#水冷器設備設計時,進水口未設置擋板,高速水流直接沖刷換熱管,產(chǎn)生劇烈振動,導致?lián)Q熱管被折流板切斷而爆管,屬于流體彈性不穩(wěn)定性導致管束振動引起的。2#水冷器設計時,未能吸取1#水冷器換熱管爆管的教訓;而在設計3#水冷器內(nèi)件時,采取了加強預防振動的措施,在進、出水端增加折流桿,增大設備固有頻率,提高臨界頻率,防止水冷器管束振動。

        3.2 換熱器跨距設計

        換熱器固有頻率和跨距的平方成反比,跨距的減少能明顯提高換熱器的固有頻率,增大臨界速率,避免錯流速超過臨界速率而引起流體彈性不穩(wěn)定性振動。國內(nèi)某同規(guī)模氨合成裝置采用臥式列管式換熱器(DN 1 800 mm,長度7 358 mm,F(xiàn)=800 m2)長周期運行后無泄漏;在相同換熱面積的前提下,湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司3臺列管式水冷器設計跨距(長度10 800 mm)比其長3 442 mm,換熱器固有頻率相對減低,管束振動發(fā)生概率增大,易導致?lián)Q熱器損壞。

        3.3 運行操作

        在合成氨裝置開停車期間,溫度、壓力的升降對合成水冷器造成不同程度的破壞,3#水冷器在2016年4月至7月發(fā)生7次內(nèi)漏,與合成氨裝置加減負荷和非計劃開停車有直接關系。合成水冷器內(nèi)漏后,不可避免導致氣氨進入循環(huán)水系統(tǒng),雖然經(jīng)過冷卻塔蒸發(fā),但對合成水冷器列管仍會產(chǎn)生腐蝕,促使其發(fā)生內(nèi)漏。

        4 結語

        在氨合成系統(tǒng)水冷器的選型設計中,要重點考慮換熱管束防振措施,在相同條件下要縮小水冷器跨距,以提高水冷器的固有頻率,減小流體彈性不穩(wěn)定性而導致管束振動,降低水冷器發(fā)生內(nèi)漏的概率。

        2016年7月后,合成氨系統(tǒng)降低負荷2機生產(chǎn),同時加強控制冷卻水水質(zhì),定期添加液堿,保持循環(huán)水pH≥7,3#水冷器運行至今未發(fā)生內(nèi)漏。為滿足合成氨系統(tǒng)在滿負荷3機生產(chǎn)需要,擬采購1臺套管式水冷器(F=558 m2,2組套管式換熱管組件)作為4#合成水冷器與3#水冷器并聯(lián)運行,以降低3#水冷器的運行負荷,確保在高負荷、高溫下氨合成系統(tǒng)水冷器的冷卻效果,達到系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行的目的。

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