茹文杰
(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司,云南開遠(yuǎn) 661600)
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司二甲醚廠年產(chǎn)200 kt甲醇合成裝置于2008年9月建成投運。凈化后的凈化氣進(jìn)入甲醇合成裝置,在Lurgi列管式均溫型甲醇合成塔內(nèi)CO,CO2與H2在操作壓力6.0 MPa、操作溫度220~250 ℃以及銅基催化劑的催化作用下,反應(yīng)生成甲醇;同時,有副反應(yīng)發(fā)生,導(dǎo)致高碳鏈的碳?xì)浠衔锛笆灥纳?。石蠟的生成對甲醇合成裝置的生產(chǎn)運行極為不利,結(jié)臘嚴(yán)重時會引起甲醇水冷器和甲醇分離器堵塞,進(jìn)而水冷效果和產(chǎn)品分離效果變差,壓差增大,動力消耗增加,甚至要被迫停車清蠟[1-2]。因此,在甲醇生產(chǎn)過程中,找出石蠟生成的原因,避免、減少結(jié)蠟以及找到較好的除蠟方法,是一個非常值得探討的問題。
石蠟是固態(tài)高級烷烴混合物,主要組成是脂肪烴類,分子式為CnH2n+2,其中n=20~40,在47~64 ℃溶化,密度約0.9 g/cm3。
在銅基催化劑和其他一些特定的會導(dǎo)致石蠟生成的工藝條件下,H2與CO反應(yīng)會生成不同組成的石蠟。經(jīng)查閱資料和實際分析,甲醇合成反應(yīng)過程中,在以下條件下,可能生成石蠟。
(1) 在反應(yīng)溫度較低時,如果銅基催化劑床層中含有極少量的鐵、鈷、鎳等第Ⅷ族元素時,可能發(fā)生以下反應(yīng)而導(dǎo)致石蠟產(chǎn)生:
nCO+2nH2=(CH2)n+nH2O
(2) 當(dāng)催化劑床層中混有少量釷時,可能發(fā)生以下反應(yīng)而導(dǎo)致相當(dāng)量的石蠟產(chǎn)生:
nCO+2nH2=(CH2)n+nH2O
(3) 甲醇合成反應(yīng)氣中存在水蒸氣時,在含有鐵的催化劑床層上CO還會發(fā)生如下反應(yīng),導(dǎo)致石蠟產(chǎn)生:
3nCO+nH2O=(CH2)n+2nCO2
結(jié)合以上反應(yīng),在甲醇的生產(chǎn)過程中,石蠟產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜,不但與催化劑、原料氣、甲醇合成塔的結(jié)構(gòu)及材質(zhì)有關(guān),而且還與合成反應(yīng)的工藝條件和操作方法有關(guān)。
(1) 石蠟在水冷設(shè)備內(nèi)積累,會使水冷卻器換熱效果差,進(jìn)而水冷卻器出口溫度過高,會降低甲醇分離器的分離效果。
(2) 石蠟在產(chǎn)品分離設(shè)備內(nèi)積累,會使甲醇分離器的分離效果不好,氣體中甲醇不能有效分離,進(jìn)而影響甲醇產(chǎn)量;未得到有效分離的液體甲醇通過循環(huán)氣被帶入壓縮機(jī)循環(huán)段,可能導(dǎo)致壓縮機(jī)損壞,進(jìn)而增加了設(shè)備維修費用。
(3) 循環(huán)氣中夾帶的甲醇通過壓縮機(jī)后進(jìn)入合成塔,將嚴(yán)重影響塔內(nèi)甲醇合成反應(yīng),易促使高級醇等雜質(zhì)的生成,還會降低甲醇合成塔的單程轉(zhuǎn)化率,進(jìn)而影響甲醇產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。
(4) 石蠟黏在管道上會減小管道的流通面積,使系統(tǒng)阻力和生產(chǎn)能耗增加;結(jié)蠟嚴(yán)重時會造成管道、設(shè)備堵塞,裝置被迫停車除蠟,會影響裝置長周期穩(wěn)定運行。
(5) 石蠟類烷烴帶到后面的甲醇精餾系統(tǒng),易使精甲醇產(chǎn)品的高錳酸鉀和水溶性指標(biāo)不合格,進(jìn)而影響甲醇精餾產(chǎn)品質(zhì)量。
甲醇合成裝置工藝流程見圖1。來自合成氣壓縮機(jī)的合成氣,經(jīng)氣氣換熱器殼程與來自甲醇合成塔的出塔高溫氣體換熱后,預(yù)熱到200 ℃左右,進(jìn)入甲醇合成塔,在銅基催化劑的作用下CO,CO2與H2進(jìn)行反應(yīng)生成甲醇和水;甲醇合成塔出口氣經(jīng)氣氣換熱器管程與甲醇合成塔入塔氣換熱后,溫度降至95 ℃左右,然后經(jīng)水冷器Ⅰ A/B冷卻至65 ℃,再經(jīng)水冷器Ⅱ A/B冷卻至40℃,然后進(jìn)入甲醇分離器進(jìn)行氣液分離。
圖1 甲醇合成裝置工藝流程
甲醇分離器頂部出來的大部分分離掉甲醇的氣體作為循環(huán)氣去合成氣壓縮機(jī)增壓并補(bǔ)充新鮮氣,再送入甲醇合成塔進(jìn)一步反應(yīng)合成甲醇;小部分作為弛放氣,經(jīng)洗醇塔再送往氫回收裝置。
甲醇分離器分離出來的粗甲醇通過粗甲醇過濾器A/B(1開1備)除去其中的固體雜質(zhì),然后送至閃蒸槽,粗甲醇由粗甲醇泵送至甲醇精餾裝置。
(1) 由于甲醇合成裝置初始開車前,未能將系統(tǒng)內(nèi)附著的氧化鐵吹掃干凈,開車后,氧化鐵隨著工藝氣進(jìn)入合成催化劑中,加上催化劑在加工、運輸、裝填過程中,可能混入少量的鐵、鎳等金屬雜質(zhì),促使催化劑具備生成石蠟的條件[3]。
(2) 甲醇合成裝置管道材質(zhì)基本為碳鋼,而甲醇合成反應(yīng)中會伴有少量甲酸及其他有機(jī)酸生成,會腐蝕設(shè)備,反應(yīng)氣中CO在有壓力和適宜溫度下與腐蝕的鐵銹生成羰基鐵[Fe(CO)5],被氣體帶入催化劑層并覆蓋在催化劑表面,使催化劑具備了生成石蠟的條件。相關(guān)資料顯示,催化劑運行時間越長,鐵在催化劑上的積累就越多,石蠟生成量隨之增加。
(3) 解化化工分公司以褐煤為原料,煤質(zhì)較差,而YM氣化爐一直在進(jìn)行不斷地改造和摸索,導(dǎo)致煤氣成分不能穩(wěn)定控制在指標(biāo)范圍內(nèi),甲烷和氮氣等氣體成分嚴(yán)重偏高(見表1),可能使得系統(tǒng)結(jié)蠟趨向加大。
表1 入裝置煤氣組分?jǐn)?shù)據(jù)對比(體積分?jǐn)?shù)) %
(4) 氣氣換熱器A可能存在問題,進(jìn)入甲醇合成塔的氣體只能被預(yù)熱到180~190 ℃,偏離設(shè)計指標(biāo)(200 ℃)較大,使得入塔氣在低于催化劑正?;钚詼囟鹊那闆r下直接進(jìn)入催化劑層,銅基催化劑中Al,Na等在一定溫度、壓力下會促使CO與H2反應(yīng)生成石蠟。
(5) 該甲醇合成裝置每年停車次數(shù)較多(2008年至2014年最少1年停車5次,最多1年停車11次),如此頻繁地開停車,在每次開車投料階段,甲醇合成塔低溫反應(yīng)區(qū)易結(jié)蠟;在停車階段,系統(tǒng)置換不徹底,未置換干凈的CO和H2通過該低溫反應(yīng)區(qū)也易結(jié)蠟。
(6) 長期生成的石蠟使得甲醇分離器分離效果差,入塔氣中甲醇含量較高,會造成副反應(yīng)產(chǎn)物增多,導(dǎo)致惡性循環(huán),生成更多的石蠟。
(1) 第1爐催化劑可能混入少量的鐵、鎳等金屬雜質(zhì),使催化劑具備生成石蠟的條件,為此,于2013年3月進(jìn)行了催化劑更換,換用了新的RK- 05甲醇合成催化劑,并在催化劑在運輸、裝填過程中,盡可能減少混入鐵、鎳等金屬雜質(zhì)。更換催化劑后,石蠟的生成情況得到有效改善[4]。
(2) 在裝填第2爐催化劑前用氮氣對甲醇合成塔入口管線進(jìn)行充分吹掃,最大限度減少管道中腐蝕的鐵銹被氣體帶入催化劑層的可能性。
(3) 通過不斷摸索,不斷調(diào)整YM氣化爐工藝,向氣化爐內(nèi)摻兌CO2,降低惰性氣體含量。同時,在入甲醇合成裝置的凈化氣中摻兌CO2,合理調(diào)整入裝置氣體中CO2含量(見表2),優(yōu)化改善氣質(zhì),以達(dá)到減少石蠟產(chǎn)生的目的。
表2 摻兌CO2前、后煤氣組分?jǐn)?shù)據(jù)對比(體積分?jǐn)?shù)) %
(4) 2015年8月,用高壓蒸汽對氣氣換熱器A/B進(jìn)行了蒸煮,共計吹出石蠟約50袋,按20 kg/袋計,共吹出石蠟約1 t(其中氣氣換熱器A吹出的石蠟占70%)。除蠟后,氣氣換熱器A殼程出口溫度平均提高了5 ℃(見表3),可以看出換熱效果有了一定提高,蒸煮氣氣換熱器取得了一定效果,而且隨著催化劑后期使用的提溫,在甲醇合成塔出口溫度提升至240 ℃以上時,氣氣換熱器A殼程出口溫度會升至200 ℃以上,達(dá)到減少石蠟產(chǎn)生的溫度。
表3 氣氣換熱器A蒸煮前、后工藝參數(shù)對比
(5) 2015年,通過不斷地工藝優(yōu)化和調(diào)整,甲醇合成裝置的穩(wěn)定長周期運行得到了有效保障,全年甲醇合成裝置開、停車僅3次,而且每次都是停車置換徹底,待循環(huán)氣中φ(CO+CO2)<0.5%時,才能開始合成塔降溫,開車溫度在215 ℃以上才接氣生產(chǎn),有效減少了開停車期間石蠟的生成。
(1) 在氣氣換熱器管程底部設(shè)有排蠟閥,定期進(jìn)行排蠟作業(yè),減少石蠟帶入水冷器,一定程度上避免由于水冷器積蠟而堵塞及影響水冷效果。
(2) 該甲醇合成裝置共有4臺水冷器,水冷器Ⅰ A/B與水冷器II A/B串聯(lián),水冷器Ⅰ A/B將循環(huán)氣冷卻至60~65 ℃,然后進(jìn)入水冷器Ⅱ A/B冷卻到40 ℃以下,水冷器Ⅰ A/B和Ⅱ A/B均是2臺并聯(lián),可通過開關(guān)氣路及水路進(jìn)、出口閥將其切換,實現(xiàn)1開1備。切換出來的水冷器可單獨通蒸汽蒸煮除蠟,徹底消除在線除蠟帶來的風(fēng)險,確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定長期運行。甲醇合成裝置水冷器Ⅱ除蠟流程見圖2。
圖2 甲醇合成裝置水冷器II除蠟流程
(3) 在甲醇分離器之后設(shè)置有粗甲醇過濾器A/B(1開1備),將石蠟物質(zhì)在過濾器中清除,避免其對后系統(tǒng)工段精餾產(chǎn)生影響。根據(jù)粗甲醇過濾器壓差上升情況進(jìn)行切換,切換出來的過濾器從其頂部通入低壓蒸汽進(jìn)行除蠟,熔化的蠟和蒸汽冷凝液從過濾器底部排入排蠟槽,除蠟完畢后備用。
(4) 利用每次停車機(jī)會對甲醇分離器內(nèi)部以及分離器濾芯上附著的石蠟進(jìn)行蒸煮除蠟,以確保分離器使用效果。
常用預(yù)防石蠟產(chǎn)生的方法:①原始開車前要進(jìn)行徹底吹掃,盡量不使鐵質(zhì)進(jìn)入催化劑層;②提高催化劑的質(zhì)量,降低催化劑中雜質(zhì)的含量,催化劑在加工、運輸、裝填過程中,盡可能避免混入鐵等金屬雜質(zhì);③正常開車時,要盡量避開易結(jié)蠟的低溫區(qū)(185~215 ℃),溫度一定要在215 ℃以上才接氣,停車置換要徹底,待循環(huán)氣中φ(CO+CO2)<0.5%時,才能開始合成塔降溫;④控制合成系統(tǒng)壓力不要過高,并及時調(diào)整入塔合成氣的氣體成分,使φ(CO)不要太高(一般不超過13.5%),減少副反應(yīng),以免產(chǎn)生高熔點、長鏈碳?xì)浠衔锵炠|(zhì);⑤嚴(yán)格控制甲醇合成反應(yīng)溫度,減小溫度波動,控制甲醇裝置合成塔入口溫度在195 ℃以上、出口溫度在220 ℃以上,使石蠟不易生成;⑥為避免溫度波動大而增加結(jié)蠟機(jī)會,應(yīng)盡量減少開停車次數(shù)。
甲醇生產(chǎn)過程中,結(jié)蠟現(xiàn)象普遍存在,預(yù)防結(jié)蠟和減少結(jié)蠟以保證甲醇生產(chǎn)裝置長周期穩(wěn)定運行是不可忽視的問題,應(yīng)根據(jù)各自甲醇合成裝置的實際情況,分析甲醇生產(chǎn)過程中石蠟產(chǎn)生的原因,應(yīng)盡可能采取有效措施,預(yù)防及減少石蠟的產(chǎn)生,并選擇合適的除蠟措施,將結(jié)蠟對甲醇生產(chǎn)的影響減到最小,進(jìn)而實現(xiàn)甲醇合成裝置長周期穩(wěn)定運行。