王海斌+羅宏亮+白玉良+呂永賓
摘 要:為使新能源客車某主要電氣部件滿足現(xiàn)代城市公交路況的發(fā)展要求,解決其減震連接結(jié)構(gòu)在實際運行中出現(xiàn)的失效問題,本文通過對失效狀態(tài)進(jìn)行分析,提出了幾種結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案并進(jìn)行了可靠性臺架試驗。最后,對比分析路試結(jié)果并結(jié)合成本要求,選出了最優(yōu)性價比方案。
關(guān)鍵詞:減震連接;新能源;結(jié)構(gòu)優(yōu)化;可靠性;成本控制
中圖分類號:TG115 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)11-0060-02
1 故障分析
1.1 引言
某新能源客車車載主要電氣設(shè)備框架采用4個圓柱形橡膠減震墊與車身連接,在經(jīng)歷一段時間城市公交工況運行后,出現(xiàn)減震連接端子損壞、歪斜、連接螺桿斷裂、絲扣拉壞等問題,導(dǎo)致多起連接失效和塌陷故障。
1.2 相關(guān)理論
功率譜密度(PSD)可以描述平穩(wěn)過程隨頻率變化的特性,是隨機(jī)過程在頻域內(nèi)的重要數(shù)值特征量,它表征了隨機(jī)過程的能量分布。路面不平度q(t)是一個平穩(wěn)隨即過程,根據(jù)傅里葉理論,平穩(wěn)隨機(jī)過程的功率譜密度函數(shù)為自相關(guān)函數(shù)Rq(τ)的傅里葉變換Sq(f),即[1-3]:
以上兩式Sq(f)和Rq(τ)是一對傅里葉變換對。式中自相關(guān)函數(shù)Rq(τ)為:
實際工程應(yīng)用中,f>0,則定義單邊功率譜密度為:
Miner累積損傷理論[4]:假設(shè)試樣所吸收的能量達(dá)到極限值時產(chǎn)生疲勞破壞,從這一假設(shè)出發(fā),如破壞前可吸收的能量極限值為W,試樣破壞前的總循環(huán)為N,在某一循環(huán)數(shù)n1時試樣吸收的能量為W1,則由于試樣吸收的能量與其循環(huán)數(shù)間存在著正比關(guān)系,即:
若試樣的加載歷史由k個不同的應(yīng)力水平構(gòu)成,各應(yīng)力水平下的疲勞壽命依次為N1,N2,…,Nk,各應(yīng)力水平下的循環(huán)次數(shù)依次為n1,n2,…,nk,則損傷D為:
當(dāng)D=1時,試樣吸收的能量達(dá)到極限值W,試樣發(fā)生疲勞破壞。
1.3 原因分析
目前國內(nèi)外已經(jīng)發(fā)布了電動汽車電池系統(tǒng)振動試驗標(biāo)準(zhǔn)SAE J2380。此標(biāo)準(zhǔn)用于模擬電動車電池系統(tǒng)長時間處于路面所引起的振動測試程序,以確保電池系統(tǒng)的耐振動能力。通常試驗中按照3個綜合條件(振動、溫度、工況)同時進(jìn)行,測試頻率為10~190Hz隨機(jī)振動,X,Y,Z三個軸,可以選擇正?;蛱娲囼灐1疚牟捎谜T囼?。
圖1所示,為原連接方案的三向振動PSD曲線。由圖中可以看出在頻率30~60Hz之間,該連接方案在橫向和垂向超出了標(biāo)準(zhǔn)SAE J2380曲線,未滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
原減震連接方案如圖2所示,其主要特點為:該電氣元件與底座剛性連接后,通過圓柱形橡膠減震墊與車身連接。這種連接結(jié)構(gòu)的車輛在運行一段時間后,連續(xù)出現(xiàn)多起連接失效問題。其中,在車輛垂向主要出現(xiàn)減震墊損壞,螺桿絲扣被拉壞等現(xiàn)象;在橫向主要出現(xiàn)減震墊歪斜,螺桿絲扣被拉壞,螺桿斷裂等現(xiàn)象;縱向基本無破壞現(xiàn)象。另外,還出現(xiàn)有減震墊螺桿滑絲的情況。
結(jié)合上述分析結(jié)果,可以得出破壞現(xiàn)象主要由以下三種原因造成:
(1)連接元件缺陷。經(jīng)抽樣檢測,樣車第一個到第四個安裝腳的扭矩分別為59N·m、50N·m、45N·m、40N·m;參考標(biāo)準(zhǔn)QC/T518-1999《汽車用螺栓緊固件擰緊扭矩規(guī)范》8.8級的螺栓,螺紋直徑為10mm,螺距為1.5mm,擰緊力矩標(biāo)準(zhǔn)值為59N·m。說明圓柱形減震墊螺栓的機(jī)械強(qiáng)度達(dá)不到8.8級,不符合要求。在長期運行的振動影響下,減震墊容易松動、損壞。(2)車輛振動。減震墊螺桿斷裂、螺桿歪斜和螺桿絲扣損壞主要由車輛橫向和垂向的振動引起;減震墊橡膠部分損壞主要由車輛垂向振動引起,占故障的比例很小;在城市公交路況下,車輛在縱向的振動量相比垂向和橫向來說較小,且縱向振動次數(shù)也較少。(3)連接結(jié)構(gòu)缺陷。由于減震墊直接安裝在車架的4mm厚埋鐵上,攻絲深度太小,減震墊與埋鐵僅有2~3個絲扣聯(lián)接,極容易滑絲。
2 優(yōu)化方案
針對故障產(chǎn)生原因,可從支撐方式、連接元件和連接強(qiáng)度等方向進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。提出以下幾種優(yōu)化方案。
2.1 連接方式優(yōu)化
兩種優(yōu)化方案:一為在引起故障的主要方向(橫向)增加兩點支撐,如圖3(a)所示;二為舍棄原連接結(jié)構(gòu),改為由兩條橫向平行的厚橡膠條支撐結(jié)構(gòu),如圖3(b)所示。
2.2 連接元件優(yōu)化
三種優(yōu)化方案:一為用可靠性更好的六棱柱形減震墊連接,如圖3(c)所示,六棱柱形減震墊可以更加方便和準(zhǔn)確的施加符合標(biāo)準(zhǔn)的緊固扭矩;橡膠條采用減震性能和抗老化性能更好的合成橡膠材料;三為直接采用剛性連接,如圖3(d)所示。
2.3 連接目標(biāo)優(yōu)化
由埋鐵厚度不足引起的連接絲扣數(shù)量過少問題,可通過在連接位置的埋鐵上加焊厚鋼片,提高攻絲深度,從而提高連接絲扣的數(shù)量。
3 試驗驗證
3.1 實況路試
本次測試采用交叉對比的方式進(jìn)行。選定長沙501路公交路線作為測試路線,3臺測試客車配置完整、各部件工作正常,按實際運營公交路線和駕駛習(xí)慣行駛一個公交周期。
3臺測試客車的測點布置分別如圖4所示。
3.2 路試結(jié)果
分別測得各種改進(jìn)方案的三向振動峰值(圖5所示)。
由圖5可知:對于縱向,剛性連接方案振動最大值大于其它方案,對于橫向和垂向方向,改裝前的振動最大值大于其他方案,但都在標(biāo)準(zhǔn)SAE J2464所規(guī)定的半正弦沖擊加速度(25g)之內(nèi),振動最大值為改裝前方案,達(dá)到119m/s2。
3.3 成本控制
對六棱柱形減震墊連接結(jié)構(gòu)和剛性連接結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案進(jìn)行了的改裝成本預(yù)算如表1所示。
剛性連接在可靠性與經(jīng)濟(jì)性方面都有很大優(yōu)勢,最終確定采用改性連接方案。
4 結(jié)語
減震連接失效問題主要由車輛振動和結(jié)構(gòu)缺陷兩方面因素引起。車輛振動因素主要為橫向和垂向振動;結(jié)構(gòu)缺陷因素主要為預(yù)緊力矩不足和連接絲扣過少。本文針對具體故障設(shè)計了優(yōu)化方案,試驗結(jié)果符合預(yù)期效果,滿足新能源客車運行要求。其它幾種優(yōu)化設(shè)計方案分別在不同振動方向上具有良好的效果。實際運用過程中可根據(jù)不同路況和不同車型進(jìn)行選擇。
參考文獻(xiàn)
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