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        500GF1—3RW型燃?xì)獍l(fā)電機組機油乳化的判斷及處理

        2017-05-31 18:46:54夏侯劍峰趙永城
        科學(xué)與財富 2017年13期
        關(guān)鍵詞:判斷處理途徑

        夏侯劍峰+趙永城

        摘 要:介紹了500GF1-3RW型燃?xì)獍l(fā)電機組發(fā)生機油乳化后不及時發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重后果,闡述了造成機油乳化的途徑、判斷機油乳化的方法及處理的具體步驟。

        關(guān)鍵詞:機油乳化;途徑;判斷;處理

        引言

        機油潤滑系統(tǒng)是維持燃?xì)獍l(fā)電機組正常運轉(zhuǎn)的一個不可缺少的重要組成部分,它的任務(wù)是向燃?xì)獍l(fā)電機組內(nèi)各摩擦副的摩擦面提供具有一定壓力、溫度和流量的清潔機油,使摩擦面間保持一定的油膜,以避免或減少零部件的磨損,同時帶走滯留在摩擦面間的金屬屑以及出于摩擦而產(chǎn)生的熱量。因此,機油潤滑系統(tǒng)對瓦斯發(fā)電機組的工作可靠性和延長使用壽命具有重要意義。

        機油中的水分含量是有一定規(guī)定的,如500GF-3PW型燃?xì)獍l(fā)電機組上用的“15W40CD”機油要求水分的含量為痕跡,水分含量超過0. 2%就應(yīng)報廢。當(dāng)水的含量較多時,水與機油混合后,就會使機油出現(xiàn)肥皂泡沫的白色液體,這時的機油已被乳化。

        機油乳化對燃?xì)獍l(fā)電機組的可靠運轉(zhuǎn)構(gòu)成很大威脅。某瓦斯發(fā)電站有臺機組,由于機油冷卻器內(nèi)的水管發(fā)生裂漏,冷卻水進(jìn)入機油內(nèi),使機油發(fā)生乳化,因未及時發(fā)現(xiàn),乳化后的機油潤滑性能變差,油膜不易建立,且機油中的大量水分又影響主機油泵的正常性能,導(dǎo)致燃?xì)鈾C曲軸抱軸,造成很大損失,因此,如何及時有效得發(fā)現(xiàn)燃?xì)鈾C機油乳化,分析查找具體原因并加以處理就顯得尤為重要。

        1造成機油乳化的途徑

        機油乳化的前提是機油的含水量超標(biāo),即冷卻水進(jìn)入機油內(nèi)。從500GF-3PW型燃?xì)獍l(fā)電機組機油潤滑系統(tǒng)和冷卻循環(huán)系統(tǒng)的流通途徑可以看出:機油乳化是由于機油與冷卻水共同流經(jīng)的部件相互貫通或冷卻水流經(jīng)的部件由于泄漏進(jìn)入燃?xì)獍l(fā)電機組機油潤滑系統(tǒng)內(nèi)所致,易造成冷卻水進(jìn)入機油潤滑系統(tǒng)內(nèi)的主要部件有高溫水泵,低溫水泵,機油冷卻器,氣缸蓋,氣缸套,中冷器、進(jìn)氣管等。具體分析為:

        (1) 高、低溫水泵水封密封不良,泄漏的冷卻水可沿水泵軸進(jìn)入機體齒輪罩殼而進(jìn)入油底殼;

        (2) 機油冷卻器內(nèi)部銅管裂損,冷卻水進(jìn)入機油內(nèi);

        (3) 氣缸蓋火花塞護(hù)套管上部密封圈不良,冷卻水進(jìn)入機油內(nèi);

        (4) 氣缸套與燃?xì)獍l(fā)電機機體所形成的水腔,其下部密封不良,冷卻水由此漏入曲軸箱,進(jìn)入機油內(nèi);

        (5) 中冷器水管漏水,造成燃燒室內(nèi)進(jìn)水后漏入曲軸箱,進(jìn)入機油內(nèi);

        (6) 進(jìn)氣管含游離水多,排水不及時,造成燃燒室內(nèi)進(jìn)水后漏入曲軸箱,進(jìn)入機油內(nèi)。

        2機油乳化的判斷方法

        機油乳化會影響燃?xì)獍l(fā)電機組的運行可靠性,因此,在使用機組時應(yīng)隨時注意觀察機油的顏色,以判斷機油是否乳化。一般來說,機油乳化過程中,會有一定征兆。由于燃?xì)鈾C在正常工作時,燃?xì)鈾C機油油溫一般在70~85℃,其溫度較高,當(dāng)機油中混入一定量的水時,水會蒸發(fā),運轉(zhuǎn)員巡視時,可以從燃?xì)鈾C曲軸箱呼吸器出口處發(fā)現(xiàn)蒸汽冒出。但是否造成機油乳化,可以從下面幾個方面來進(jìn)行判斷。

        (1)打開燃?xì)鈾C機體兩側(cè)面下的任意曲軸箱檢查觀察蓋,當(dāng)看到燃?xì)鈾C油底殼出現(xiàn)肥皂泡似的泡沫,即為機油乳化。

        (2)當(dāng)觀察口內(nèi)的機油沒有出現(xiàn)明顯的肥皂泡沫樣的東西,但機油顏色有變化,根據(jù)油水分離的現(xiàn)象,可以從內(nèi)循環(huán)補水箱上的加水口處看水面是否有油跡,有明顯的油浮在水面上則為機油乳化。

        (3)根據(jù)上面兩種現(xiàn)象仍不能明確判定機油是否乳化時,則將燃?xì)鈾C停放一夜,再從燃?xì)鈾C油底殼的放油管接上1kg左右的機油去化驗。注意,再接機油之前應(yīng)先放掉積存在放油管內(nèi)的機油,因為放油管內(nèi)的機油并沒有參加機油潤滑系統(tǒng)的循環(huán),不能真實的反應(yīng)該燃?xì)鈾C組上的機油含水量,由化驗結(jié)果就可以判定機油是否乳化。

        3原因分析及處理步驟

        如果發(fā)現(xiàn)機油乳化,需及時找出原因,作相應(yīng)處理,并更換機油。千萬不可在沒有找出原因解決前就隨意更換機油,否則更換上去的新機油沒多久又會發(fā)生進(jìn)水情況,還會再次發(fā)生機油乳化。假如經(jīng)判斷燃?xì)鈾C的機油確已乳化,則需查找進(jìn)入機油中的水的來源。本著先易后難的處理質(zhì)量問題原則可以按以下步驟逐項進(jìn)行檢查判斷及方法排除。

        3.1燃?xì)獍l(fā)電機組工作時排氣口無冒白煙現(xiàn)象

        (1)首先檢查燃?xì)鈾C的機油冷卻器,將機油冷卻器從燃?xì)鈾C上拆卸下來,做水壓試驗。500GF-3PW型燃?xì)鈾C的機油冷卻器采用的是銅翼管式機油冷卻器,其油腔試驗壓力為980kPa,水腔試驗壓力為294kPa??筛鶕?jù)條件做水壓或油壓試驗,須保持5 min ,不得有泄漏。若發(fā)現(xiàn)有個別銅管裂漏時,可采用焊補方式進(jìn)行修復(fù)。若無法焊補時,可將損壞的銅管兩端進(jìn)行堵焊,但堵焊管數(shù)不得超過3%,以免影響散熱效果,否則,應(yīng)更換機油冷卻器整體。處理好機油冷卻器后,將其復(fù)裝上燃?xì)鈾C機體,再更換機油。

        (2)檢查高、低溫水泵。分別將高、低溫水泵從燃?xì)鈾C齒輪罩殼上拆下、解體,檢查其水封是否有裂紋、老化以及彈簧有無銹蝕,折斷現(xiàn)象,若水封密封不良則予以更換。

        (3)如排除以上原因可以檢查氣缸套水封圈密封情況。在停機狀態(tài)下逐個檢查缸套下部是否有漏水或銹蝕現(xiàn)象,如果發(fā)現(xiàn)有明顯銹跡,也可初步判斷該缸套有問題,則須拆檢該氣缸套,更換密封膠圈。在缸套安裝質(zhì)量檢查合格后,應(yīng)進(jìn)行水壓密封實驗,檢查其水封圈安裝后的密封性能。其方法是將氣缸上口用專用是我密封蓋進(jìn)行密封,以堵死缸體竄水管孔。然后進(jìn)行水壓試驗,水腔試驗壓力為392~490kPa,須保持5 min,不得有泄漏方為合格。

        3.2燃?xì)獍l(fā)電機組工作時排氣口有冒白煙現(xiàn)象

        (1)檢查中冷器

        由于中冷器采用水-氣式熱交換形式,冷卻水通過排列的150根銅管或233根不銹鋼管,對增壓后的混合燃?xì)膺M(jìn)行冷卻。 可以分別打開通過中冷器的上下進(jìn)氣管觀察孔,檢查進(jìn)氣管底部是否有水跡。如果發(fā)現(xiàn)左右進(jìn)氣管有水跡,則將左右中冷器拆卸,進(jìn)一步檢查銅管或不銹鋼管的裂漏情況。其方法是可采用堵死出水口,從進(jìn)水口通入294 kPa 的水壓試驗來測定其部位。若發(fā)現(xiàn)有個別管子裂漏時,可采用錫焊焊補方式進(jìn)行修復(fù),若無法焊補時,可將損壞的銅管兩端進(jìn)行堵焊,但堵焊管數(shù)不得超過3%,否則該中冷器做報廢處理,更換新件。同樣,組裝后應(yīng)經(jīng)水壓試驗,在294 kPa 的水壓下,歷時5 min不得泄露。

        (2)檢查氣缸蓋或氣缸套

        在停機狀態(tài)下,對膨脹水箱的水位作一記號,燃?xì)鈾C啟動后,觀察膨脹水箱的水位。啟動燃?xì)鈾C,正常時,當(dāng)燃?xì)鈾C在帶負(fù)載功率情況下,膨脹水箱的水位應(yīng)上升10 mm左右,若發(fā)現(xiàn)水位上升超過這個數(shù)值,表明有氣缸蓋或氣缸套穴蝕漏水。

        以上是較易造成燃?xì)鈾C機油乳化的常見部位,如果以上部位檢查都無問題,那么就是燃?xì)鈾C機體本身裂紋原因(比如氣缸套水腔中的機體側(cè)發(fā)生裂紋造成冷卻水直接進(jìn)入油底殼)所致。

        4結(jié)語

        綜上所述,燃?xì)鈾C在實際運用中發(fā)生機油乳化的現(xiàn)象時有發(fā)生,處加強巡視及時發(fā)現(xiàn)外,還必須根據(jù)機油乳化發(fā)生的途徑,按照一定的步驟進(jìn)行分析排查,以便找出原因所在,并針對有問題的零部件,進(jìn)行必要的修理和更換,然后再將機油更換。切不可在沒有原因前就輕率更換機油,否則不然會導(dǎo)致機油的再次乳化。

        作者簡介:

        夏侯劍峰 (1974-)男,黑龍江七臺河人,工程師,主要從事低濃度瓦斯發(fā)電技術(shù)管理與新技術(shù)科研推廣等工作。

        趙永城(1970-),男,黑龍江雞西人,工程師,學(xué)士,研究方向:低濃度瓦斯發(fā)電技術(shù)。

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