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        硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電優(yōu)化設(shè)計(jì)、運(yùn)行分析及建議

        2017-05-30 06:26:39苗建濤
        工業(yè)設(shè)計(jì) 2017年4期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化設(shè)計(jì)建議分析

        苗建濤

        摘 要:礦熱爐生產(chǎn)工藝中,會(huì)耗費(fèi)大量的電能,而排放大量的廢氣余熱,其熱量約占系統(tǒng)總能耗量的40%左右,進(jìn)一步充分利用這些中、低品位的余熱是節(jié)能降耗、減少溫室氣體排放的關(guān)鍵。

        關(guān)鍵詞:礦熱爐;余熱發(fā)電;優(yōu)化設(shè)計(jì);分析;建議

        引言

        寧夏昌茂祥冶煉有限公司現(xiàn)有2臺(tái)36MVA硅鐵礦熱爐,礦熱爐投產(chǎn)時(shí)并未設(shè)置余熱發(fā)電設(shè)施,北京動(dòng)力源公司作為投資方,以EMC方式運(yùn)作余熱發(fā)電設(shè)施工程,委托我公司進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        筆者作為本工程的項(xiàng)目經(jīng)理及工藝專業(yè)負(fù)責(zé)人參與了本工程的設(shè)計(jì)工作。

        本文介紹了寧夏工程余熱回收設(shè)施的主要配置、主機(jī)設(shè)備、工藝流程等設(shè)計(jì)內(nèi)容,并在一定基礎(chǔ)上對(duì)工程進(jìn)行了大量的優(yōu)化及創(chuàng)新。通過(guò)實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)設(shè)計(jì)及運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了相應(yīng)的分析和建議,為今后類似工程的設(shè)計(jì)提供了經(jīng)驗(yàn)。

        建議礦熱爐企業(yè)建設(shè)時(shí)同時(shí)配建余熱發(fā)電設(shè)施或者預(yù)留發(fā)電設(shè)施占地,優(yōu)化余熱發(fā)電設(shè)施的相關(guān)設(shè)計(jì),使之發(fā)揮最大的效能,可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為企業(yè)的節(jié)能減排做出更大的貢獻(xiàn)。

        1緒論

        礦熱爐生產(chǎn)工藝中,會(huì)耗費(fèi)大量的電能,而排放大量的廢氣余熱,其熱量約占系統(tǒng)總能耗量的40%左右,進(jìn)一步充分利用這些中、低品位的余熱是節(jié)能降耗、減少溫室氣體排放的關(guān)鍵。

        寧夏昌茂祥冶煉有限公司現(xiàn)有2臺(tái)36MVA硅鐵礦熱爐,礦熱爐投產(chǎn)時(shí)并未設(shè)置余熱發(fā)電設(shè)施,北京動(dòng)力源公司作為投資方,以EMC方式運(yùn)作余熱發(fā)電設(shè)施工程,委托我公司進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        筆者作為本工程的項(xiàng)目經(jīng)理及工藝專業(yè)負(fù)責(zé)人參與了本工程的設(shè)計(jì)工作。本著回收最大化的目的,結(jié)合煙氣流量、溫度等實(shí)際參數(shù),并在設(shè)計(jì)過(guò)程中進(jìn)行了大量的優(yōu)化及創(chuàng)新,最終使本工程成為了礦熱爐行業(yè)余熱發(fā)電方面一個(gè)極為成功的范例。

        項(xiàng)目投產(chǎn)后,運(yùn)行穩(wěn)定,回收電能約10%,產(chǎn)生了大量的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,證明了在硅鐵、錳鐵、鎳鐵等礦熱爐冶煉企業(yè)設(shè)置余熱發(fā)電設(shè)施是可行的,也是必要的。

        本文也對(duì)運(yùn)行后所遇到問(wèn)題進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的建議,以期對(duì)以后類似的工程提供經(jīng)驗(yàn)。

        1寧夏昌茂祥硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電設(shè)施

        1.1硅鐵礦熱爐工藝流程及可利用余熱概況

        硅鐵生產(chǎn)以硅石、蘭炭和鋼屑為主要原料,按照工藝給定的比例進(jìn)行計(jì)量、混料后,布入爐內(nèi)。

        在半密閉礦熱爐冶煉硅鐵中,每還原一個(gè)Si,生成二個(gè)CO,生成的一氧化碳在料面與混入的空氣燃燒,形成高溫?zé)煔狻?/p>

        寧夏昌茂祥冶煉有限公司現(xiàn)有2臺(tái)36MVA硅鐵礦熱爐,可利用本工程2臺(tái)礦熱爐的高溫?zé)煔庾鳛橛酂岚l(fā)電熱源。

        煙氣經(jīng)煙道進(jìn)入余熱鍋爐汽水熱交換,產(chǎn)生的蒸氣推動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電,電經(jīng)升壓并網(wǎng)送回礦熱爐自用。經(jīng)余熱鍋爐熱交換冷卻的煙氣,進(jìn)入布袋除塵器凈化后通過(guò)煙囪排入大氣。

        1.2余熱發(fā)電設(shè)施

        根據(jù)礦熱爐煙氣可利用熱量,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,筆者組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了從初步設(shè)計(jì)到施工圖階段的設(shè)計(jì)工作。決定本工程建設(shè)2臺(tái)18t/h的中溫低壓余熱鍋爐(主蒸汽參數(shù):P=2.0MPa,T=450℃)、1臺(tái)7.5MW汽輪機(jī)及1臺(tái)9MW發(fā)電機(jī)電機(jī)。

        1.3余熱發(fā)電的工藝流程

        1.3.1煙氣工藝流程

        煙氣管道分別從礦熱爐3個(gè)煙氣出口接出,管徑為DN2000,至鍋爐前匯總為1根DN3000管道,煙氣從鍋爐的上部水平引入,水平引出。低溫?zé)煔馔ㄟ^(guò)除塵風(fēng)機(jī),經(jīng)過(guò)布袋除塵器引入煙囪。另外設(shè)置旁路系統(tǒng),并在旁路管道上設(shè)置冷卻空氣入口,當(dāng)鍋爐故障時(shí),可通過(guò)旁路系統(tǒng)將煙氣冷卻后送至除塵器及煙囪,可保證高溫?zé)煔獠粚?duì)空排放或者燒壞除塵器。如圖1所示:

        1.3.2汽水工藝流程

        2臺(tái)鍋爐產(chǎn)生的中溫低壓主蒸汽匯總為1個(gè)蒸汽母管,直徑為D159×6,材質(zhì)取15CrMoG,管道通過(guò)外管網(wǎng)架空敷設(shè)至汽輪機(jī)主廠房,進(jìn)入汽輪機(jī),進(jìn)而驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。

        做完功的蒸汽進(jìn)入凝汽器,由循環(huán)水系統(tǒng)將蒸汽冷卻為凝結(jié)水,然后由凝結(jié)水泵送至真空除氧器除氧后,經(jīng)鍋爐給水泵送至鍋爐,加熱以產(chǎn)生蒸汽,再進(jìn)入汽輪機(jī)組發(fā)電,以此完成汽、水、電的轉(zhuǎn)換。

        1.4余熱發(fā)電工程的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        1.4.1高溫?zé)煹辣胤绞降膬?yōu)化

        由于硅鐵礦熱爐煙氣溫度較高,可達(dá)到400~600℃,普通的碳鋼管耐溫350℃,已無(wú)法正常使用。一般的解決辦法不外乎以下幾種:采用耐高溫的合金鋼,投資太大;采用水冷結(jié)構(gòu),需增設(shè)循環(huán)泵,消耗電能,結(jié)構(gòu)復(fù)雜而不穩(wěn)定。

        本工程通過(guò)技術(shù)優(yōu)化,采用管道內(nèi)保溫,將耐高溫的保溫層設(shè)置在碳鋼管道內(nèi)部,利用熱傳導(dǎo)計(jì)算,通過(guò)調(diào)整保溫厚度,使不同管徑的煙氣管道金屬內(nèi)壁溫度均保持在300℃以內(nèi),既不浪費(fèi)熱量,又大大降低了管道造價(jià),并保證了煙氣管道及余熱發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        1.4.2電站布置的優(yōu)化

        鍋爐與礦熱爐對(duì)應(yīng),布置在礦熱爐附近,主汽管道通過(guò)架空支架敷設(shè)至發(fā)電站廠房,減少了煙氣等大管道的投資費(fèi)用。

        以往工程,汽機(jī)主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層較多采用大平臺(tái)式布置,投資較大,并對(duì)下層空間采光造成一定影響。本工程運(yùn)轉(zhuǎn)層采用島式布置,在減少投資的基礎(chǔ)上,提高各下層空間的采光,改善了電站的勞動(dòng)條件。為土建廠房投資節(jié)省了50多萬(wàn)元。

        1.4.3旁通煙道優(yōu)化

        鍋爐事故時(shí),煙氣不能直接排放,需設(shè)置旁通煙道,煙氣經(jīng)過(guò)已有布袋除塵器除塵后排至煙囪,而除塵器耐溫200℃,則高達(dá)600多度的煙氣需降溫后才能排至除塵器。常規(guī)利用噴水降溫等很不經(jīng)濟(jì)。

        本項(xiàng)目對(duì)旁通煙道進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì):在旁通管路上設(shè)置一個(gè)自動(dòng)噴吹冷風(fēng)管道,噴冷風(fēng)管道上設(shè)置氣動(dòng)擋板,控制冷空氣混入,在管路進(jìn)入除塵器之前設(shè)置遠(yuǎn)傳溫度測(cè)點(diǎn),當(dāng)溫度高于200℃時(shí),自動(dòng)控制擋板打開,利用管道內(nèi)部的負(fù)壓,自動(dòng)混入冷空氣,煙氣低于200℃,控制混氣擋板關(guān)閉,以此保證除塵器不被高溫?fù)p壞。 而自動(dòng)噴吹冷風(fēng)管道管徑是根據(jù)混合溫度、煙氣流速等合理計(jì)算選取的。

        2余熱發(fā)電設(shè)施運(yùn)行狀況

        2.1發(fā)電負(fù)荷受礦熱爐運(yùn)行影響較大

        項(xiàng)目于2015年5月開始建設(shè),當(dāng)年12月8日順利完成發(fā)電機(jī)組的并網(wǎng)發(fā)電,負(fù)荷為4000KW左右波動(dòng),低于預(yù)期效果,分析原因如下:

        礦熱爐由于礦熱爐調(diào)試原因,負(fù)荷長(zhǎng)期較低,出口煙氣溫度太低,低于350℃,負(fù)荷基本維持在20MVA,相應(yīng)使鍋爐入口煙氣流量及溫度均無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)值,發(fā)電系統(tǒng)處于低負(fù)荷運(yùn)行。

        另外,礦熱爐停爐事故經(jīng)常發(fā)生,且每次礦熱爐停爐1小時(shí),發(fā)電系統(tǒng)啟動(dòng)需要4小時(shí)以上,影響發(fā)電系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

        至2016年4月份以后,礦熱爐運(yùn)行逐步穩(wěn)定,電站負(fù)荷基本可到達(dá)到7.5MW左右,完全滿足設(shè)計(jì)要求。

        2.2真空除氧器起到了節(jié)能的要求

        設(shè)計(jì)中采用了真空除氧器,鍋爐給水溫度為40℃左右,較低的鍋爐進(jìn)水溫度有效地降低了鍋爐出口煙溫,對(duì)于保護(hù)后序布袋除塵器起到了良好的作用,另外又降低了排煙能量損失。實(shí)踐證明對(duì)于不含硫等可產(chǎn)生腐蝕氣體的余熱鍋爐,不需要設(shè)置額外消耗蒸汽的熱力除氧器,采用同樣滿足除氧效果的真空除氧器,可到達(dá)少耗蒸汽、降低鍋爐排煙溫度、提高機(jī)組效率的目的。

        2.3旁通煙道自動(dòng)噴吹冷風(fēng)裝置取得了良好的效果

        鍋爐及發(fā)電機(jī)組投產(chǎn)前,旁通煙道需要提前投入使用,針對(duì)于較高的排煙溫度,自動(dòng)噴吹冷風(fēng)裝置需投用,才不至于燒壞布袋除塵器。

        實(shí)踐證明,每次當(dāng)布袋除塵器前排煙溫度高于200℃時(shí),自動(dòng)噴吹裝置均可以自動(dòng)投入使用,依靠管道的負(fù)壓,使空氣可以順利噴入管道,達(dá)到降低煙氣溫度的目的。

        在后期的鍋爐故障時(shí),旁通管道及自動(dòng)噴吹冷風(fēng)裝置同樣達(dá)到了預(yù)期的效果。

        3硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電的思考和建議

        3.1礦熱爐余熱發(fā)電設(shè)施節(jié)能效果顯著

        在硅鐵生產(chǎn)中,電費(fèi)約占生產(chǎn)成本的65%以上。礦熱爐企業(yè)是名副其實(shí)的耗電大戶,而對(duì)于余熱的回收,像挪威等技術(shù)成熟的國(guó)家,電量回收率可以達(dá)到13%,甚至更高,我國(guó)在礦熱爐運(yùn)行及余熱回收技術(shù)方面起步比較晚,目前回收率接近10%,如果運(yùn)行良好,效益同樣客觀。

        據(jù)了解,目前國(guó)內(nèi)的硅鐵、錳鐵、鎳鐵等鐵合金企業(yè)大部分都在考慮新增余熱發(fā)電設(shè)施,以降低運(yùn)行成本。

        3.2應(yīng)提高礦熱爐的運(yùn)行技術(shù)以使余熱發(fā)電節(jié)能效果更好

        由于礦熱爐的煙氣量及煙氣溫度基本決定了余熱設(shè)施的運(yùn)行參數(shù),故在建設(shè)時(shí),一定提供盡量準(zhǔn)確的煙氣溫度、流量、煙氣成分、尾氣的露點(diǎn)溫度等重要參數(shù),作為鍋爐等設(shè)施的設(shè)計(jì)依據(jù),使余熱設(shè)施設(shè)計(jì)時(shí)就比較靠近正常值。

        另外,礦熱爐的運(yùn)行好壞也基本上決定了余熱回收的效果,事實(shí)證明,當(dāng)?shù)V熱爐爐門開得過(guò)大,漏入空氣過(guò)多時(shí),大量低溫、大流量的煙氣會(huì)使鍋爐的效率達(dá)不到額定數(shù)據(jù),而爐體密封效果好,爐門及工作人孔設(shè)計(jì)合理、風(fēng)機(jī)設(shè)置變頻的礦熱爐均會(huì)達(dá)到良好的效果。

        這就要求礦熱爐企業(yè)提高礦熱爐設(shè)計(jì)及運(yùn)行技術(shù),在工藝提高的前提下可以回收更多的電能,以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

        3.3礦熱爐實(shí)施前最好同時(shí)設(shè)計(jì)或預(yù)留余熱發(fā)電設(shè)施

        部分礦熱爐企業(yè)建設(shè)時(shí)并不規(guī)劃余熱發(fā)電設(shè)施,而是等礦熱爐投產(chǎn)后,由投資企業(yè)以EMC等方式融資建設(shè),造成了部分浪費(fèi),鍋爐不能貼近礦熱爐就近布置,發(fā)電機(jī)組也同樣需要布置在較遠(yuǎn)的位置,這就需要增加煙氣管道、汽水管道的長(zhǎng)度,造成了占地及布置的不合理、大量管道等設(shè)備及材料的投資增加、長(zhǎng)距離管道輸送的能源浪費(fèi)。

        建議以后礦熱爐企業(yè)建設(shè)時(shí)同時(shí)配建余熱發(fā)電設(shè)施或者預(yù)留發(fā)電設(shè)施占地。

        4結(jié)語(yǔ)

        寧夏昌茂祥余熱發(fā)電工程已順利發(fā)電并網(wǎng),并隨著礦熱爐運(yùn)行的成熟達(dá)到了額定負(fù)荷,完成了以下預(yù)期目標(biāo):

        (1)解決了礦熱爐高溫?zé)煔獾呐欧艈?wèn)題。

        (2)各項(xiàng)優(yōu)化設(shè)計(jì)均達(dá)到了應(yīng)有的效果。

        (3)回收電量達(dá)到10%,節(jié)能效果顯著。

        (4)經(jīng)濟(jì)效益:7.5MW機(jī)組滿負(fù)荷生產(chǎn),按1年8000小時(shí)計(jì)算,年發(fā)電量0.6億KW.h,節(jié)省冶煉成本約0.3億元。

        (5)社會(huì)效益:礦熱爐產(chǎn)生的煙氣熱量可以得到合理回收,年節(jié)省標(biāo)煤約0.7萬(wàn)噸,減排二氧化碳約1.7萬(wàn)噸, 在節(jié)能減排方面產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。

        礦熱爐企業(yè)建設(shè)時(shí)同時(shí)應(yīng)配建余熱發(fā)電設(shè)施或者預(yù)留發(fā)電設(shè)施占地,并在設(shè)計(jì)余熱發(fā)電設(shè)施時(shí)優(yōu)化相關(guān)設(shè)計(jì),使余熱設(shè)施發(fā)揮最大的效能,可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為企業(yè)的節(jié)能減排做出更大的貢獻(xiàn)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]陳奇源.鐵合金礦熱爐余熱發(fā)電建設(shè)總結(jié)與發(fā)展前景[J].鐵合金,2013,44(01):44-48.

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