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        淺談轉(zhuǎn)爐煉鋼汽化冷卻系統(tǒng)常見問題及解決措施

        2017-05-30 10:48:04王朝暉
        科技尚品 2017年5期
        關(guān)鍵詞:常見問題解決措施

        王朝暉

        摘 要:轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)是轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝中的重要組成部分,該系統(tǒng)在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中起到了降低轉(zhuǎn)爐煙汽溫度,清除煙汽中的粉塵顆粒以及吸收蒸汽熱能等多重作用,是確保轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)清潔環(huán)保、節(jié)能降耗,實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要設備。由于轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)工作環(huán)境比較復雜惡劣,因此在系統(tǒng)運行中經(jīng)常會出現(xiàn)“腐蝕、堵塞、結(jié)垢”等問題,繼而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn),對此必須引起高度的重視。本文主要對轉(zhuǎn)爐煉鋼汽化冷卻系統(tǒng)在運行中的常見問題進行了分析,并提出了相應的解決措施。

        關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煉鋼;汽化冷卻系統(tǒng);常見問題;解決措施

        轉(zhuǎn)爐汽化冷卻技術(shù)是利用水的汽化吸熱原理,帶走被冷卻對象熱量,從而使其冷卻降溫的一種冷卻方式,該方法在轉(zhuǎn)爐煉鋼煙汽冷卻除塵環(huán)節(jié)具有廣泛的應用,系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行也是保證轉(zhuǎn)爐順產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的重要因素。在實際的生產(chǎn)過程中,由于受高溫、高濕等環(huán)境因素的影響,再加之操作維護不當,使得汽化冷卻系統(tǒng)時常會出現(xiàn)“腐蝕、堵塞、結(jié)垢”等問題,不僅會影響設備的正常運行,而且還會縮短設備的使用壽命。對此,我們必須認真分析事故問題原因,積極采取有針對性的措施對這些事故問題加以解決,才能確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

        1 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)運行中的常見問題分析

        1.1 系統(tǒng)設備的腐蝕

        設備的腐蝕是汽化冷卻系統(tǒng)最常見的故障問題,造成設備腐蝕的原因主要是由于溫度變化,以及水、氧、二氧化碳的共同作用。供給熱力式除氧器的低溫軟水中溶解有一定量的氮、氫、氧及二氧化碳氣體,其中氧與二氧化碳的存在會產(chǎn)生弱酸,使得冷卻系統(tǒng)的泵組、鍋爐、管網(wǎng)等在長期作用下容易發(fā)生嚴重的氧化腐蝕,尤其是在低于40℃的低溫高氧水中,設備內(nèi)部腐蝕情況更為突出。生產(chǎn)實踐表明,沒有除氧的軟水對設備的腐蝕作用是經(jīng)過充分除氧的數(shù)倍。若系統(tǒng)設備長期受到嚴重腐蝕,輕則可影響設備的使用壽命,嚴重的還會引起爆管漏水事故,造成生產(chǎn)中斷。

        1.2 設備內(nèi)部結(jié)垢

        汽化冷卻系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)垢主要是因為其使用的軟水中含有較多雜質(zhì)物造成的。軟水在送入除氧器之前都會用純堿和石灰進行軟化處理,以去除水的永久硬度和暫時硬度,在軟化處理后,將軟水送入汽化冷卻系統(tǒng)前,如果再用磷酸三鈉進一步消除硬度的話,則可使系統(tǒng)內(nèi)部的結(jié)垢量減少很多。汽化冷卻系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)垢的最直接影響就是導致系統(tǒng)傳熱效率降低,并且隨著結(jié)垢厚度的增加,使內(nèi)外傳熱不暢,繼而在高溫煙汽下造成煙道管束外表面的燒損。如果結(jié)垢未能得到及時、徹底的處理,在這種反復的燒損下,久而久之,則會造成設備使用壽命的降低,乃至造成局部爆管漏水事故。

        1.3 供排水堵塞

        堵塞問題主要包括供水、排水和排污部分堵塞,往往發(fā)生在處理各類生產(chǎn)事故之后的復產(chǎn)階段。其中高壓自然循環(huán)的堵塞容易通過監(jiān)控系統(tǒng)及時發(fā)現(xiàn),一般不會造成嚴重后果;而低壓強制循環(huán)的堵塞則較難發(fā)現(xiàn),因此,堵塞問題也多發(fā)生在低壓強制循環(huán)設備上,如果堵塞問題沒有及時發(fā)現(xiàn)并疏通排除的話,則會對生產(chǎn)和安全構(gòu)成較大的危害。輕則可造成冷卻系統(tǒng)設備的損壞,嚴重的可導致活動煙罩等部分的泄露,造成轉(zhuǎn)爐停產(chǎn)。

        2 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)常見問題的解決措施

        2.1 腐蝕的解決措施

        汽化冷卻系統(tǒng)腐蝕問題的解決,歸根結(jié)底還是要想辦法盡量減少軟水中的氧和二氧化碳等氣體。根據(jù)不同溫度、壓力下水的飽和氧量分析,通過控制分壓力和水溫可達到降低水中氧等氣體的目的。降低水中氧含量應將除氧器排氣頭壓力控制在0.02~0.04MP之間,除氧水溫控制在102~104℃之間。這樣就可使軟水中的腐蝕性氣體得到穩(wěn)定、有效地排出,從而最大限度地控制和減緩軟水中氧、二氧化碳等氣體對系統(tǒng)設備的腐蝕。

        2.2 結(jié)垢問題的解決

        汽化冷卻系統(tǒng)結(jié)垢問題的解決,關(guān)鍵還是要做好除氧后軟水的再軟化,使其軟化更為徹底。其主要辦法在前文已有提及,就是將經(jīng)過純堿、石灰軟化處理和除氧合格后的軟水在送入汽化冷卻系統(tǒng)前用磷酸三鈉進一步消除硬度。其反應方程式主要為以下:

        3Ca(HCO3)2+2Na3PO4——Ca3(PO4)2↓+6NaHCO3

        加入磷酸三鈉不僅可以進一步消除水硬度,而且還能促進已沉積的老水垢逐漸溶解,消除結(jié)垢;同時,反應后還可在設備內(nèi)壁形成一層致密的保護膜,使設備內(nèi)壁與水中的腐蝕性物質(zhì)相隔離,從而起到延緩腐蝕,保護設備的作用。通過生產(chǎn)實踐,在加入一定量的磷酸三鈉后,運行觀察一段時間,發(fā)現(xiàn)汽化冷卻系統(tǒng)設備的內(nèi)壁結(jié)構(gòu)現(xiàn)象基本消除,漏水率明顯下降,傳熱性明顯改善。

        2.3 阻塞問題的解決

        堵塞問題的解決關(guān)鍵在于密切觀察、及時發(fā)現(xiàn)。通過對設備運行中堵塞事故的分析,發(fā)現(xiàn)低壓強制循環(huán)中冷卻管束和各子循環(huán)管道一般不易堵塞,堵塞現(xiàn)象主要發(fā)生在各子循環(huán)的進水閥門上。針對這種情況可采取以下對策:一是在各子循環(huán)進水閥門進、出口處分別安裝排污閥,以便及時有效地檢查進水閥前后軟水流量的變化,從而可以在系統(tǒng)各類事故處理完畢恢復生產(chǎn)時準確判斷其流量是否正常,是否存在堵塞;二是在各子循環(huán)進水閥門出口處加設直通式流量計,以實時、準確觀察流量變化,及時判斷和排除堵塞事故。通過采取以上措施,使堵塞問題得到了及時有效的處理,保障了設備的高效運行。

        3 結(jié)語

        腐蝕、堵塞、結(jié)垢是轉(zhuǎn)爐煉鋼汽化冷卻系統(tǒng)運行中較為常見的事故問題,事故的原因也基本相同,由于這些問題對于系統(tǒng)運行具有較大危害,因此,必須認真對待,仔細觀察,及時處理,才能確保汽化冷卻系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行和轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn)。

        參考文獻

        [1]王社斌,宋秀安.轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.

        [2]鄭金星,王振光,王慶春.煉鋼工藝及設備[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2011.

        [3]賈守忠,曲毅.加熱爐汽化冷卻技術(shù)的應用[J].工業(yè)爐,2001,23(3):19-21.

        (作者單位:河鋼集團邯鋼公司邯寶煉鋼廠)

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