陳家慶
【摘 要】方家山核電工程的ADG除氧器,在機(jī)組熱試期間啟動階段發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)除氧器兩端溫差較大,主控室顯示兩端溫度相差近四十度,本文詳細(xì)經(jīng)過詳細(xì)分析,確認(rèn)導(dǎo)致溫差的原因并提出多種解決方案,經(jīng)多方論證對比,最終采取增加除氧器再循環(huán)泵的解決方案,成功解決了啟動階段溫差問題。
【關(guān)鍵詞】除氧器;ADG;再循環(huán)泵;溫差大
0 概述
目前國內(nèi)核電廠常見的除氧器主要有內(nèi)置噴霧除氧器、淋水盤有頭式除氧器和淋水盤一體化除氧器,3種形式的除氧器均是通過噴嘴將凝結(jié)水霧化,通過蒸汽加熱至除氧器工作壓力的飽和溫度,析出其中溶解的不凝結(jié)氣體。
方家山核電項目采用的是一體化大流量噴嘴,內(nèi)置噴霧式除氧器,蒸汽通過鼓泡管引入水箱下部,水箱中的給水參與換熱和除氧過程。由于內(nèi)置噴霧式除氧器沒有除氧頭,可降低設(shè)備高度、節(jié)約土建成本,避免水箱上部大的集中載荷,筒體應(yīng)力減小,降低產(chǎn)生應(yīng)力裂紋的可能等優(yōu)勢,已經(jīng)成為除氧器發(fā)展的趨勢。但在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)該除氧器存在啟動期間兩側(cè)溫差大,兩側(cè)溫差最大達(dá)到近四十度。
1 原因分析及整改方案對比選擇
1.1 原因分析及危害
1.1.1 原因分析
為什么在啟動階段兩端溫度相差會如此之大,為了確認(rèn)調(diào)查產(chǎn)生問題的根本原因,進(jìn)行深入檢查,從除氧器外部尺寸、設(shè)備內(nèi)部構(gòu)造、外部管線布置、除氧器內(nèi)部水循環(huán)及加熱蒸汽等方面入手,初步分析,確認(rèn)造成此問題的原因主要有以下幾點:
(1)除氧器尺寸比較大,長度為49.56米。
(2)啟動階段除氧器內(nèi)水依靠APD泵的再循環(huán)管線進(jìn)行攪混,而APD泵的再循環(huán)流量僅40m3/小時,相對于除氧器有效容積410 m3來說,再循環(huán)流量小。
(3)APD泵的接口位置不合理,APD泵入口接管在第一段,而對應(yīng)的再循環(huán)口在第二段,距離太近,無法起到對整個除氧器內(nèi)水打循環(huán),僅能對部分除氧器內(nèi)水打循環(huán)(如圖1所示)。
在第三段和第四段存在一個較長的死區(qū),該死區(qū)內(nèi)的水無法循環(huán),只能靠蒸汽和水凝結(jié)換熱加熱,導(dǎo)致該區(qū)段水溫較低。
(4)該除氧器是由上海輔機(jī)廠制造,采用的是荷蘭STORK公司的設(shè)計,在設(shè)備說明里明確描述該型除氧器在啟動階段需要除氧器再循環(huán)泵,但實際機(jī)組并未配備除氧器在循環(huán)泵。
(5)加熱蒸汽耙長較短,除氧器在用抽汽加熱時耙長約47米,而啟動階段用輔助蒸汽加熱時耙長僅9米,位置在除氧器中部。造成加熱只在除氧器局部進(jìn)行,無法對除氧器整體加熱。如圖2所示
(6)SER補水接口位置在APD泵進(jìn)出口管線之間,同時SER從水箱中部進(jìn)入水箱,導(dǎo)致SER低溫補水未經(jīng)足夠加熱就流向APD入口,影響除氧效果。
1.1.2 危害
綜合以上原因,導(dǎo)致在啟動階段除氧器內(nèi)溫差較大,而溫差較大的情況下肯定對除氧效果有不良影響,同時長期較大的溫差也會導(dǎo)致較大的熱應(yīng)力,也不利于設(shè)備的長期穩(wěn)定運行。
1.2 初步整改方案及各方案優(yōu)缺點的對比
1.2.1 初步確定整改方案
與上海華東設(shè)計院和設(shè)備制造廠家進(jìn)行了多次溝通,從產(chǎn)生問題的原因來分析,各方都提出了整改方案可以分別有以下幾種處理方案
(1)輔助蒸汽加熱耙管加長;
(2)將輔助蒸汽接至抽氣加熱耙管;
(3)改善循環(huán)狀態(tài),將APD泵的進(jìn)出口設(shè)在除氧器兩端;
(4)增設(shè)除氧器再循環(huán)泵;
1.2.2 各方案優(yōu)缺點的對比
1)輔助蒸汽加熱耙管加長
針對輔助蒸汽耙管長度僅9米,可以加長輔助蒸汽耙管,這樣在使用輔助蒸汽加熱的時候可以對除氧器進(jìn)行整體加熱,減少溫度不平均的現(xiàn)象,這種處理方式可以從根本上解決問題,但此方案也存在明顯的缺點。
(1)首先,除氧器是采用分段加工,現(xiàn)場組裝的方式加工的,現(xiàn)在已無法進(jìn)行拆解,只能在除氧器內(nèi)部進(jìn)行施工,內(nèi)部空間狹窄,施工難度非常大;
(2)其次,可靠性難以保證,將耙管加長后,其固定方式需要重新設(shè)計計算,在除氧器筒壁上焊接相應(yīng)的支架,加長的耙長運行中是否安全可靠很難保證。
(3)此方案沒有相應(yīng)的運行經(jīng)驗。
2)將輔助蒸汽接至抽氣加熱耙管
除氧器內(nèi)部利用抽氣加熱的耙管長約47米,基本布滿除氧器內(nèi)部,可以考慮將輔助蒸汽的耙管接在抽氣加熱的耙管上。具體連接方式有兩種:
(1)一種可以在除氧器內(nèi)部改造,將兩套耙管連接在一起。此方法的優(yōu)點是改動較小,只在除氧器內(nèi)部合并兩套蒸汽耙管即可,缺點是降低了系統(tǒng)操作的靈活性,同時由于抽氣加熱耙管管徑比輔助蒸汽耙管管徑大許多,將輔助蒸汽接至抽氣耙管,會導(dǎo)致蒸汽流速較低,同時輔助蒸汽流量較小,蒸汽可能無法流到除氧器兩端,加熱時的均勻度恐怕難以預(yù)測。
(2)第二種方法可以在除氧器外部改造,將進(jìn)入除氧器的輔助蒸汽管線和抽氣管線連接在一起,并增加相應(yīng)閥門。此方法的優(yōu)點是除氧器本體不需進(jìn)行任何改動,缺點是增加了控制系統(tǒng)難度,同時輔助蒸汽管備用功能失效。
但以上兩種方案存在一個很大的風(fēng)險,在機(jī)組啟動階段除氧器可能會出現(xiàn)異常的振動。比如國內(nèi)某發(fā)電公司670MW機(jī)組,在啟動初期曾出現(xiàn)數(shù)次振動現(xiàn)象,甚至造成除氧器基礎(chǔ)產(chǎn)生裂痕損傷。而振動的原因是除氧器內(nèi)輔助蒸汽加熱管和機(jī)組四段抽汽加熱管不在同一水平高度上,當(dāng)機(jī)組啟動使用輔助蒸汽加熱時,如果聯(lián)絡(luò)電動門打開,輔助蒸汽通過聯(lián)絡(luò)門進(jìn)入四段抽氣管,上部與下部不在同一高度的兩根加熱管同時進(jìn)汽加熱,冷熱流體發(fā)生對沖,導(dǎo)致除氧器振動,關(guān)閉輔助蒸汽與四段抽汽的聯(lián)絡(luò)電動閥后,振動消失。
我們的除氧器結(jié)構(gòu)類似,如果將輔助蒸汽耙管與抽氣加熱的耙管連接,同樣會存在導(dǎo)致除氧器異常震動的風(fēng)險。
3)改善循環(huán)狀態(tài),將APD泵的進(jìn)出口設(shè)在除氧器兩端
對于APD泵進(jìn)出口接管的位置不盡合理,也可以通過更改APD泵再循環(huán)接管位置來改善,可以通過在除氧器內(nèi)部延長APD泵再循環(huán)管至除氧器第四筒節(jié),此方案簡單易行,見效快,或在除氧器第四節(jié)筒體上重新開孔,將APD再循環(huán)水由外部接至第四節(jié)。
缺點同樣顯而易見:由于APD再循環(huán)流量較小,不能解決根本問題,同時內(nèi)部改造同樣存在管系振動風(fēng)險。如果再除氧器筒體上開孔,改造難度大,且改造完成后必須對除氧器重新進(jìn)行水壓試驗。
4)增加除氧器再循環(huán)泵
如果增加再循環(huán)泵,通過再循環(huán)泵抽水進(jìn)噴嘴,噴霧除氧,該方案既解決溫差問題又優(yōu)化除氧效果,并且同紅沿河和嶺澳均設(shè)有除氧器再循環(huán)泵,有成熟的應(yīng)用業(yè)績。
此方案缺點也很明顯,由于設(shè)計上取消了再循環(huán)泵,所以除氧器本體沒有預(yù)留相應(yīng)的接口,在除氧器本體開口的話,需要在現(xiàn)場進(jìn)行熱處理,加工難度大,并且需要增加泵和管道閥門等相關(guān)費用,相對價格較高。
2 最終解決方案
對以上方案對比分析可以發(fā)現(xiàn),采用增加除氧器再循環(huán)泵的方案有明顯的優(yōu)勢。
(1)嶺澳二期、陽江1號機(jī)采用同型號除氧器,均設(shè)有除氧器再循環(huán)泵,目前運行穩(wěn)定,不存在溫差大的問題
(2)一體化除氧器的工作原理是首先給水流經(jīng)大流量噴嘴后對水進(jìn)行霧化,然后霧化水與蒸汽混合換熱除氧,完成95%以上的除氧換熱過程,然后在鼓泡管的作用下進(jìn)行鼓泡換熱,從除氧效果來看,也需要設(shè)置再循環(huán)泵將除氧器水循環(huán)打回除氧器噴嘴,再除氧水經(jīng)噴嘴霧化后與蒸汽充分混合換熱,這樣才能滿足除氧效果。
(3)加長除氧器輔助蒸汽管線或合并輔助蒸汽和抽氣管線,在現(xiàn)有情況下沒有相關(guān)核電應(yīng)用經(jīng)驗,存在不可預(yù)知的風(fēng)險,并且與加再循環(huán)泵相比缺少了除氧水經(jīng)過大流量噴嘴霧化的過程,除氧效果肯定沒有加再循環(huán)泵的效果好。
(4)此類型除氧器的原設(shè)計方為荷蘭STORK公司,咨詢STORK公司設(shè)計專家,他們認(rèn)為增設(shè)除氧器再循環(huán)泵簡單易行,且有成熟的經(jīng)驗,同樣建議增加再循環(huán)泵
核文化要求”保守決策”,對于核電站設(shè)備,我們應(yīng)盡可能選用成熟可靠和已經(jīng)經(jīng)過驗證的設(shè)備。
經(jīng)過對幾種改造方案的反復(fù)對比論證,同時參考同類電站設(shè)計,最終決定采用增加除氧器再循環(huán)泵的解決方案。
3 泵安裝位置和參數(shù)的確定
3.1 接口位置和泵安裝位置
因原設(shè)計已取消再循環(huán)泵,除氧器筒體未留相應(yīng)接口
(1)方案一,在除氧器本體重新開口,施工難度較大,改造完成后除氧器需要重新進(jìn)行水壓試驗。優(yōu)點是接口的位置選擇余地大,可以盡可能靠近除氧器端部,對改善除氧器內(nèi)水循環(huán)有利。
(2)方案二,利用除氧器排水至凝氣器的管線,該管線直徑323.8mm,可在下游合適位置引管線至再循環(huán)泵入口,缺點是接口位置距離除氧器端部仍有一段距離,可能導(dǎo)致除氧器死角位置水循環(huán)不足。
綜合考慮施工難度及工期等問題,最終將排水管線下游彎頭改為三通,接一條管線至再循環(huán)泵入口。
回水口位置選擇相應(yīng)簡單,參考紅沿河電站,接在最后一個噴嘴上游,并在接口上游凝結(jié)水管線上增加一個隔離閥。
3.2 泵參數(shù)確定
嶺澳電站的再循環(huán)泵安裝在除氧器平臺,但考慮到如果泵安裝在除氧器平臺,除氧器僅略高于泵入口,泵的凈正吸入壓頭難以保證,存在汽蝕風(fēng)險,將安裝標(biāo)高降低相對安全,設(shè)計院經(jīng)現(xiàn)場勘查后,確認(rèn)泵安裝在汽機(jī)運轉(zhuǎn)平臺。為了不對其他已安裝設(shè)備帶來不利影響,將安裝位置設(shè)在MX廠房8號立柱與9號立柱之間。
嶺澳電站的再循環(huán)泵流量375m3/h,紅沿河電站再循環(huán)泵設(shè)計流量260 m3/h,再循環(huán)流量通常選擇噴嘴額定流量的10~30%,加上考慮到除氧器內(nèi)部有效容積的大小,以及管道和噴嘴的壓降,選擇泵流量為375 m3/h,揚程30m,設(shè)計溫度壓力取除氧器正常運行溫度壓力,設(shè)計溫度180℃,設(shè)計壓力1.6MPa。同時考慮到泵基礎(chǔ)承重的問題,泵組的總重不超過3噸。
4 結(jié)束語
改造完成后,在機(jī)組啟動階段,除氧器加熱過程中保持再循環(huán)泵運轉(zhuǎn),泵兩端溫差僅4℃左右,解決了除氧器兩端溫差大的問題。
雖然經(jīng)歷了許多困難,也走了多彎路,設(shè)計制造運行等各方人員多次交流溝通,彌補了各自的短板,查清了問題的根本原因,并最終得到解決。但此事件值得我們反思。盡量避免類似情況的發(fā)生,核電和火電在設(shè)計理念和設(shè)備參數(shù)及安全標(biāo)準(zhǔn)等方面存在較大差異,不能簡單套用火電的技術(shù)改進(jìn),設(shè)計與設(shè)備是不是獨立的,設(shè)計修改必須考慮設(shè)備是否滿足,加強多方信息的溝通反饋。
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[責(zé)任編輯:朱麗娜]