黎鋅
摘 要:曲軸是柴油機(jī)中技術(shù)要求高,造價(jià)較昂貴的部件之一,由于其工作中承受較大的周期性的交變載荷,從而容易出現(xiàn)磨損。本文通過(guò)對(duì)某型柴油機(jī)曲軸和連桿大端軸瓦磨損狀況的講述,對(duì)其磨損的原因進(jìn)行了分析,并以此為據(jù)提出了相應(yīng)的對(duì)策。
關(guān)鍵詞:柴油機(jī);曲軸;軸瓦;異常損傷;原因;對(duì)策
1.引 言
Xx公司“xx龍”是一艘大型的電力推進(jìn)工程船,其發(fā)電原動(dòng)機(jī)采用xx型柴油機(jī)。該機(jī)型也是xx公司首次采用的大型發(fā)電機(jī)組柴油機(jī),我們對(duì)該機(jī)型缺乏足夠的了解,沒(méi)有足夠的維修經(jīng)驗(yàn)。雖然主機(jī)廠推薦的大修周期為12000~20000小時(shí)??紤]到該發(fā)電機(jī)的實(shí)際工況比較惡劣(長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行且負(fù)荷突變頻繁),僅憑外部觀察到的運(yùn)行參數(shù),我們并不能對(duì)柴油機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)如缸套、活塞環(huán)、活塞、曲軸、軸瓦等重要部件狀態(tài)進(jìn)行準(zhǔn)確判斷,為確保設(shè)備的安全運(yùn)行,我們把第一次大修的時(shí)間定在廠家推薦的下限,即12000小時(shí),以便盡早掌握柴油機(jī)內(nèi)部的狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的缺陷,并隨時(shí)根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況進(jìn)行更好的維護(hù)和保養(yǎng)。
2.故障現(xiàn)象
首先對(duì)2號(hào)柴油機(jī)進(jìn)行大修(總運(yùn)行時(shí)間:13320小時(shí)),在拆除了每缸的連桿大頭并把活塞吊出后,初步檢查,發(fā)現(xiàn)每一缸的曲柄銷在和軸瓦接觸的同一位置均有一個(gè)氣蝕點(diǎn),大小約15x15mm,最深處約0.2mm,氣蝕點(diǎn)距離曲柄銷大約12厘米;在曲柄銷中間位置有連續(xù)的淺拉痕。每個(gè)連桿大端軸瓦都有較嚴(yán)重的磨損及氣蝕,下瓦的表面金屬層已大部分磨損脫落。曲軸及連桿瓦氣蝕點(diǎn)如下圖所示:
2號(hào)柴油機(jī)曲柄銷氣蝕點(diǎn) 連桿大端軸瓦氣蝕點(diǎn)
經(jīng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn):每缸出現(xiàn)氣蝕點(diǎn)的位置基本相同,氣蝕點(diǎn)距離曲柄銷大約12厘米,最寬處約15mm,最深點(diǎn)約下沉0.2mm,除此之外,各曲柄銷的圓度、圓柱度均正常,沒(méi)有其他異常磨損。
3.原因分析
該柴油機(jī)僅運(yùn)行了13320小時(shí),每缸曲柄銷上都出現(xiàn)氣蝕點(diǎn),這是不同尋常的現(xiàn)象,對(duì)此,我們分析如下:
柴油機(jī)工作時(shí),氣缸內(nèi)的壓力在不斷變化,就產(chǎn)生了不穩(wěn)定載荷,使曲軸的軸頸在徑向迅速通過(guò)工作行程時(shí),其后面間隙擴(kuò)大,在這較短的時(shí)間內(nèi),附近的油流不能迅速加以補(bǔ)充,形成了真空。隨后潤(rùn)滑油進(jìn)入真空區(qū),便會(huì)形成空泡,且迅速破滅,造成了對(duì)曲軸和軸瓦表面起破壞作用的沖擊波,產(chǎn)生氣蝕破壞。同時(shí)由于不穩(wěn)定載荷使曲軸上的載荷產(chǎn)生波動(dòng),載荷波動(dòng)的頻率和幅度對(duì)氣蝕的產(chǎn)生有著較大的影響,頻率波動(dòng)越高,波動(dòng)幅度越大,就越容易產(chǎn)生氣蝕。
曲軸的曲柄銷上有進(jìn)出油孔,以便潤(rùn)滑軸頸和連桿大端軸承,當(dāng)有壓力的潤(rùn)滑油通過(guò)油孔時(shí),油流被油孔邊緣迅速地切斷,油流因慣性作用而繼續(xù)流動(dòng),在切斷處產(chǎn)生真空,形成空泡;通過(guò)油的回流或偏離1800油孔位置時(shí)又開(kāi)始供油,重新建立的壓力使空泡破滅,形成了對(duì)曲軸和軸瓦表面的沖擊破壞作用。這種真空程度越高,生成的空泡越大,破滅時(shí)產(chǎn)生的沖擊速度就越快,破壞性也就越強(qiáng)。
該柴油機(jī)作為起重工程船上的發(fā)電原動(dòng)機(jī),為起重機(jī)等設(shè)備提供電力,由于工程船使用上的特殊性,經(jīng)常處于空車或長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài),而且負(fù)荷突變頻繁。這些都會(huì)造成柴油機(jī)工況不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致曲軸和軸瓦中滑油壓力波動(dòng)。當(dāng)軸瓦中某一局部滑油壓力降低時(shí),溶解其中的氣體就可能析出形成氣泡,這些氣泡受到曲柄銷和連桿瓦的擠壓作用而破滅,周圍的液體以極高的速度沖向氣泡,產(chǎn)生高壓沖擊波,形成氣蝕。如此長(zhǎng)期反復(fù)作用,從而在曲柄銷和連桿瓦表面某一集中區(qū)域形成金屬疲勞剝落。
拆出的2號(hào)柴油機(jī)連桿大端下瓦在中間油孔旁邊有2個(gè)明顯的氣蝕點(diǎn),這個(gè)位置和曲柄銷氣蝕點(diǎn)的位置剛好重合。根據(jù)曲柄銷及軸瓦氣蝕點(diǎn)重合時(shí)的位置分析,應(yīng)該是在下死點(diǎn)前的某個(gè)角度。2號(hào)柴油機(jī)拆出的連桿大端下瓦在中間部位沒(méi)有油孔或油槽,軸瓦的兩端都有多個(gè)油孔,軸瓦兩端的油孔不相貫通。工況變化時(shí),在曲柄銷和連桿瓦的某一局部區(qū)域,滑油來(lái)不及及時(shí)補(bǔ)充,出現(xiàn)局部負(fù)壓面而產(chǎn)生氣泡,并且順著滑油流動(dòng)方向,軸瓦末端附近區(qū)域是滑油流體特性最差區(qū)域,容易出現(xiàn)負(fù)壓,因而最容易產(chǎn)生氣蝕。
注意到柴油機(jī)廠家提供的隨機(jī)備件中柴油機(jī)連桿大端下瓦結(jié)構(gòu)與我們拆出的連桿大端下瓦有所不同,新的下瓦油槽貫穿整個(gè)軸瓦。
這應(yīng)該是柴油機(jī)廠家已經(jīng)注意到該型柴油機(jī)軸瓦存在的問(wèn)題而做出改進(jìn)。
綜上所述,我們認(rèn)為這個(gè)氣蝕點(diǎn)應(yīng)該是因?yàn)?號(hào)機(jī)軸瓦的結(jié)構(gòu)造成的,而發(fā)生氣蝕的時(shí)刻應(yīng)該是作功沖程末排氣閥提前打開(kāi)的時(shí)刻。
4.處理措施
考慮到各曲柄銷的圓度、圓柱度均正常,沒(méi)有其他異常磨損,氣蝕點(diǎn)范圍不大,我們首先對(duì)每一缸曲柄銷上的氣蝕點(diǎn),盡可能地用各種適合的油石和砂布慢慢打磨,去除粗糙的表面,恢復(fù)其光滑度。為避免應(yīng)力集中,氣蝕點(diǎn)和曲柄銷的分界面打磨成圓弧過(guò)渡,拋光氣蝕點(diǎn)口邊,使其獲得光滑的圓弧過(guò)渡。隨后我們對(duì)修整過(guò)的曲軸進(jìn)行磁粉探傷,在反復(fù)多次探傷確認(rèn)沒(méi)有隱藏的裂紋后,結(jié)束對(duì)曲軸的修理。
整機(jī)大修結(jié)束后,我們?cè)囓?0分鐘后打開(kāi)道口蓋檢查曲柄連桿機(jī)構(gòu)正常,裝復(fù)道口蓋再次試車2小時(shí),無(wú)異常,加載使用100小時(shí)候,我們?cè)俨饳z連桿大端軸瓦,軸瓦、曲柄銷正常。該發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)入正常使用。
5.后續(xù)機(jī)器的檢修情況
隨后又對(duì)該船4號(hào)柴油機(jī)進(jìn)行大修,大修過(guò)程中卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)和2號(hào)柴油機(jī)同樣的故障現(xiàn)象。2號(hào)和4號(hào)柴油機(jī)的機(jī)型一樣,平時(shí)管理、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行時(shí)間以及運(yùn)行工況都基本相同,唯一不同的是兩臺(tái)機(jī)連桿大端軸瓦的下瓦在結(jié)構(gòu)上有點(diǎn)不一樣,2號(hào)柴油機(jī)的連桿大端下瓦在徑向的中間部位沒(méi)有油孔或油槽,4號(hào)機(jī)連桿大端下瓦卻采用的是改進(jìn)型的軸瓦,其油槽貫穿整個(gè)軸瓦。連桿大端軸瓦結(jié)構(gòu)形式不一樣,拆檢的結(jié)果也完全不同。這也從側(cè)面印證了我們的分析是正確的。
6.結(jié)束語(yǔ)
柴油機(jī)在生產(chǎn)過(guò)程中肯定會(huì)不斷地改進(jìn)和完善,一個(gè)開(kāi)拓進(jìn)取和負(fù)責(zé)任設(shè)備商肯定不會(huì)隱瞞自己設(shè)備存在的缺點(diǎn),而且也也會(huì)采取有效的改進(jìn)措施。作為最終用戶,我們希望設(shè)備商能及時(shí)通知用戶相關(guān)改進(jìn)信息和管理舉措。只有設(shè)備商和最終用戶同心協(xié)力才能更好地發(fā)揮設(shè)備的效能。
參考文獻(xiàn)
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