蔡福明
摘 要:唐鋼煉鐵部北區(qū)兩座高爐礦槽上料系統(tǒng)給料閘門的液壓控制系統(tǒng)改進(jìn),消除了原電氣、機械控制方式存在的弊病,降低了設(shè)備的前期投入和后期維護(hù)的成本,同時也提高了設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可開動性,提高了設(shè)備控制的一個臺階,此項改進(jìn)已在煉鐵部北區(qū)的推廣及應(yīng)用,在唐鋼內(nèi)部及全國同行業(yè)中屬于領(lǐng)先水平具有很高的推廣價值。
關(guān)鍵詞:高爐狂草;液壓控制系統(tǒng);創(chuàng)新
中圖分類號:TF321 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)07-0075-01
現(xiàn)今,鋼鐵行業(yè)全面深化改革已經(jīng)開始,企業(yè)面臨著不斷改革的挑戰(zhàn);鋼鐵企業(yè)盈利狀況不容樂觀,提高盈利能力迫在眉睫;鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,化解過剩產(chǎn)能的任務(wù)任重而道遠(yuǎn);鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,有待進(jìn)一步優(yōu)化;環(huán)保政策日趨嚴(yán)格,倒逼企業(yè)增加環(huán)保投資、追求環(huán)保發(fā)展;鋼鐵行業(yè)資金緊張,短期內(nèi)難以得到有效的緩解,鋼鐵企業(yè)的發(fā)展困境已經(jīng)引起社會和管理層的高度關(guān)注。針對高爐礦槽上料系統(tǒng),常見控制方式為電機、減速機或者電液推桿控制閘門等動作,此驅(qū)動方式為當(dāng)前通用動作形式。
高爐礦槽上料系統(tǒng)是高爐生產(chǎn)運行中至關(guān)重要的一個生產(chǎn)環(huán)節(jié),礦槽上料系統(tǒng)的主要作用是滿足高爐生產(chǎn)、配料和調(diào)節(jié)的要求?,F(xiàn)唐鋼北區(qū)三座高爐礦槽上料系統(tǒng)各控制閘門全是由電機帶動減速機來控制閘門動作,屬于早期建爐時期的設(shè)計方案,也是現(xiàn)今高爐礦槽上料系統(tǒng)常見的控制方式。而這一執(zhí)行控制系統(tǒng)在實際使用與現(xiàn)今的鋼鐵形式下也暴露出了很大的問題,具體如下:
(1)設(shè)備使用場地的要求比較大,電機、減速機的尺寸與合理安裝正常投入使用,對具體使用場地有著很大的影響;(2)電機、減速機的控制方式電機是動力輸出系統(tǒng)對環(huán)境要求比較嚴(yán)格,造成了雨季事故、故障頻繁發(fā)生,造成了額外設(shè)備檢修的人力輸出,還需要“保駕”;(3)電機、減速機控制系統(tǒng)發(fā)生故障或事故需要維修或搶修時維修難度較高,并且對于我們?nèi)粘1pB(yǎng)、點檢、維修來說經(jīng)歷、成本投入比較大;(4)電機、減速機控制系統(tǒng)設(shè)備運行過程中的成本投入比較大,就現(xiàn)今的鋼鐵形式是一個很大的缺點。
我們針對生產(chǎn)實際與現(xiàn)今發(fā)展要求把礦槽給料閘門液壓控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用作為我們重點攻關(guān)的一項課題,旨在通過對控制系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)消除現(xiàn)今生產(chǎn)實際中存在的各種劣勢,提高設(shè)備運行工作效率,降低設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)、維修的人力與資金投入,保證設(shè)備低投入順行。
1 總體思路
針對現(xiàn)今我們在生產(chǎn)實際中設(shè)備運行、維護(hù)存在的缺點,通過對設(shè)備傳動方式的分析與各種傳動方式發(fā)展與應(yīng)用情況的分析對比,將對現(xiàn)今我單位礦槽上料系統(tǒng)給料閘門的控制方式進(jìn)行優(yōu)化與創(chuàng)新,將原電機減速機的控制方式全部進(jìn)行剔除與淘汰,用液壓控制方式來代替原電機、減速機的控制方式,以達(dá)到提高設(shè)備運行工作效率,降低設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)、維修的人力與資金投入,保證設(shè)備低投入順行的目的。
2 技術(shù)方案與創(chuàng)新成果
高爐礦槽上料系統(tǒng)給料閘門或者說是相關(guān)系統(tǒng)給料閘門的動作方式很簡單就是一開一關(guān),只需要滿足這一動作就能達(dá)到為高爐生產(chǎn)進(jìn)行配料和調(diào)節(jié)控制料批的要求,而現(xiàn)今我廠所采用的閘門動作控制系統(tǒng)存在能耗好、設(shè)備笨重、容易發(fā)生設(shè)備事故或故障以及難于檢修的確定,為消除現(xiàn)有控制機構(gòu)的缺點對現(xiàn)有的電機、減速機控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)、優(yōu)化。具體實施步驟如下:
(1)根據(jù)動作形式確定優(yōu)化后的執(zhí)行機構(gòu)。執(zhí)行機構(gòu)確定:原設(shè)計閘門動作執(zhí)行機構(gòu)為電機減速機控制連桿機構(gòu),為優(yōu)化傳動機構(gòu)達(dá)到減低檢修難度降低檢修成本投入的目的,選用液壓控制執(zhí)行機構(gòu)。(2)分析動作過程中產(chǎn)生的阻力來確定需要輸出的需要的最大作用力。系統(tǒng)作用力確定:首先需要對設(shè)備運行中所需要輸出動力進(jìn)行計算。對此選用一需要作用力最大給料閘門進(jìn)行計算分析。(3)作用力確定之后確定系統(tǒng)壓力、流量、油缸、主要液壓元件。
根據(jù)以上使用備件在實際使用中互換性的要求,將我單位濕改干工程中淘汰下2BF環(huán)縫液壓系統(tǒng)泵站再次利用,減少了設(shè)備費額外投入,達(dá)到了廢棄物資的優(yōu)化利用針對礦槽上料系統(tǒng)的具體使用情況將原泵站的系統(tǒng)壓力降為9MPa。液壓系統(tǒng)泵站及系統(tǒng)的具體壓力確定好之后就設(shè)計系統(tǒng)的控制部分即控制油路部分,閘門的主要動作就是打開與關(guān)閉,此控制系統(tǒng)為典型的換向回路。
3 實施效果
礦槽上料系統(tǒng)給料閘門液壓控制的應(yīng)用,簡化了設(shè)備的結(jié)構(gòu)、減少了設(shè)備的投入數(shù)量、提高了設(shè)備運行的穩(wěn)定性,降低了設(shè)備運行的維護(hù)難度解放了人力投入,同時減速機的取代消除了設(shè)備換油造成的油液污染。此項目已經(jīng)在唐鋼煉鐵北區(qū)二爐、三爐投入使用,取得了良好的使用效果,年可創(chuàng)效124萬元。
4 關(guān)鍵技術(shù)與創(chuàng)新點
分析生產(chǎn)實際中設(shè)備運行的具體參數(shù)與實際要求確定了液壓系統(tǒng)的的各種參數(shù),以及液壓元件的選型,根據(jù)生產(chǎn)實際以及設(shè)備的工作環(huán)境確定好液壓系統(tǒng)的安裝位置,管路布局和各執(zhí)行機構(gòu)的安裝形式及連接方式。創(chuàng)新點:
(1)打破了設(shè)備的原設(shè)計,根據(jù)生產(chǎn)實際需求設(shè)計液壓系統(tǒng)滿足設(shè)備運行及生產(chǎn)工藝上的使用要求替代原電機、減速機的控制方式。(2)液壓控制操控方便,設(shè)備運行可以實現(xiàn)無極變速便于應(yīng)對生產(chǎn)實際中的各種動作要求。(3)液壓系統(tǒng)控制元器件重量輕,體積小,便于安裝,可以靈活安裝布置。(4)液壓系統(tǒng)能實現(xiàn)自動過載保護(hù),避免過載時對設(shè)備造成損壞,同時可以根據(jù)實際工況調(diào)整系統(tǒng)輸出作用力。