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        2號鍋爐水冷壁爆管失效分析探討及防范措施

        2017-03-25 11:37:31李希續(xù)
        科技與創(chuàng)新 2017年4期
        關(guān)鍵詞:水冷壁

        李希續(xù)

        摘 要:鍋爐水冷壁的泄漏和爆管事故的發(fā)生,給電廠的安全、經(jīng)濟運行帶來了較大影響。根據(jù)2號爐2016-09-28爆管的情況,取樣進行了檢驗分析工作,包括宏觀檢查、幾何尺寸測量、化學(xué)成分分析、維氏硬度試驗、拉伸試驗、金相分析、內(nèi)壁垢量測定、外壁氧化皮和內(nèi)壁垢層能譜成分分析。最終得出爆管結(jié)果為2號爐水冷壁管樣的爆管類型為局部長期過熱。引起管樣局部長期過熱的根本原因是爐內(nèi)水質(zhì)品質(zhì)不良,焊縫根部凸出,導(dǎo)致垢層在焊縫附近向火側(cè)內(nèi)壁顯著沉積,造成焊縫附近向火側(cè)局部長期過熱。之后提出了相應(yīng)的解決方法和防范措施,對鍋爐的安全、經(jīng)濟運行具有重要意義。

        關(guān)鍵詞:水冷壁;爆管;凝汽器泄漏;局部長期過熱

        中圖分類號:TM621.2 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.04.073

        1 背景

        廣州市旺隆熱電有限公司2號爐為東方鍋爐廠制造的DG420/9.8-II2型、鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、單爐膛露天布置、平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、100 MW高溫高壓自然熱循環(huán)煤粉爐。2號機組于2005-10投產(chǎn),至2016-09水冷壁爆管時機組累計運行84 376 h,汽機凝汽器管材質(zhì)為黃銅。2號爐水冷壁共由480根管組成,前、后墻各127根,兩側(cè)墻各113根,規(guī)格為60×5 mm,材料牌號為20G,水冷壁管內(nèi)水質(zhì)設(shè)計溫度為320 ℃,設(shè)計壓力為11.5 MPa。

        2號爐水冷壁于2016-09-28發(fā)生爆管泄漏,爆管為爐后側(cè)從B側(cè)往A側(cè)數(shù)第22根,位置為第1層吹灰器第1個吹灰口下方0.6 m處,離上層燃燒器口上方約2 m,爆口處于廠家焊口處。爆管的管段為機組投產(chǎn)后至今未更換過的水冷壁管段,已累計運行84 376 h。

        2 試驗結(jié)果與分析

        2.1 宏觀檢查

        管樣及爆口的宏觀檢查結(jié)果具體如下:①爆口位于管樣向火側(cè),呈縱向開口,爆口張開較小,縱向長13.0 mm,寬1.5 mm。②爆口部位存在明顯鼓包和結(jié)渣,稍遠離爆口外壁未見鼓包和明顯結(jié)渣。③爆口對應(yīng)的內(nèi)壁局部存在較厚的紅褐色垢層,稍遠離爆口內(nèi)壁未見明顯垢層。另外,爆口附近內(nèi)壁的焊口存在焊縫根部凸出的情況,最高1.5 mm,尚未達到DL/T 869的上限值(2.0 mm)。

        2.2 幾何尺寸測量

        管樣的幾何尺寸(外徑和壁厚)測量結(jié)果見表1.

        DL/T 438—2009 碳素鋼管外徑蠕變應(yīng)變大于3.5%,應(yīng)及時更換管段

        DL/T 939—2005 水冷壁壁厚減薄量不應(yīng)超過設(shè)計壁厚的30%

        由表1可知:①管樣爆口部位脹粗值6.30%,已超過DL/T 438的規(guī)定;其他部位的外徑未見脹粗。②管樣僅在爆口部位存在明顯壁厚減薄,其他部位的壁厚未見減??;爆口部位壁厚減薄值20.8%,尚未達到DL/T 939規(guī)定的上限值。

        2.3 化學(xué)成分分析

        按照GB/T 223系列標(biāo)準對管樣進行化學(xué)成分分析,其C、Si、Mn、P、S元素含量均符合GB 5310對20G的規(guī)定。

        2.4 維氏硬度試驗

        按照GB/T 4340.1在HVS-50型維氏硬度機上對2個金相環(huán)樣進行維氏硬度試驗,試驗載荷98 N,保載時間10 s,結(jié)果見表2.由表2可知,管樣僅爆口部位的硬度明顯較低,最低值為106 HV,已低于DL/T 438規(guī)定的下限值,其他部位的硬度值符合標(biāo)準的規(guī)定。

        2.5 拉伸試驗

        按照GB/T 228在MTS810電液伺服試驗機上對拉伸試樣在室溫下進行拉伸試驗,結(jié)果見表3.由表3可知,管樣的規(guī)定塑性延伸強度、抗拉強度和斷后伸長率符合GB 5310對20G新管的規(guī)定,管樣向火側(cè)的各項拉伸性能指標(biāo)均略低于其背火側(cè)。

        2.6 金相分析

        在管樣爆口部位和遠離爆口部位各制取1個金相環(huán),在OLYMPUS GX71光學(xué)顯微鏡下進行金相分析,按照DL/T 674—1999金相球化評級,分析結(jié)果如下:①爆口部位向火側(cè)外壁存在氧化皮略厚,最厚為0.20 mm;遠離爆口部位向火側(cè)外壁氧化皮較薄,為0.10 mm。②爆口部位向火側(cè)內(nèi)壁存在較厚垢層,最厚為1.0 mm,垢層中可見大量的亮黃色銅顆粒;遠離爆口部位向火側(cè)內(nèi)壁垢層較薄。③爆口部位內(nèi)外壁存在較多的沿壁厚方向發(fā)展的蠕變微裂紋和孔洞,顯微組織中存在較多蠕變孔洞,珠光體球化5級;爆口部位背火側(cè)及遠離爆口向、背火側(cè)的金相組織為鐵素體加珠光體,珠光體未見球化,為1級。

        2.7 內(nèi)壁垢量測定

        在遠離爆口部位制取垢量測量試樣,按照DL/T 794—2012對管樣內(nèi)壁垢量進行測定,結(jié)果見表4.由表4可知,管樣向火面內(nèi)壁垢量為332.0 g/m2,尚未達到DL/T 794規(guī)定的需要化學(xué)清洗上限值。

        3 綜合分析

        3.1 爆管類型

        根據(jù)以上試驗分析結(jié)果,歸納爆管有如下幾個基本特征:①爆口位于管樣向火側(cè),呈縱向開口,爆口張開較小,縱向長13.0 mm,寬1.5 mm;爆口附近內(nèi)壁的焊口存在焊縫根部凸出現(xiàn)象,最高1.5 mm,尚未達到DL/T 869規(guī)定的上限值。②爆口部位存在明顯鼓包和外壁結(jié)渣,稍遠離爆口外壁未見明顯結(jié)渣;爆口部位外壁氧化皮金相截面最厚為0.2 mm,其主要元素為鐵和氧,還均存在少量腐蝕性元素硫及鈣、硅、鋁。③爆口對應(yīng)的內(nèi)壁局部存在較厚的紅褐色垢層,爆口部位內(nèi)壁垢層金相截面最厚為1.0 mm,垢層中可見大量的亮黃色銅顆粒;內(nèi)壁垢層主要元素為鐵和氧,還存在銅、磷、鈣,其中銅局部含量高達14.43%,磷高達15.64%;稍遠離爆口內(nèi)壁未見明顯垢層,其向火面內(nèi)壁垢量為332.0 g/m2,尚未達到DL/T 794規(guī)定的需要化學(xué)清洗上限值。④爆口部位內(nèi)外壁存在較多的沿壁厚方向發(fā)展的蠕變微裂紋和孔洞,顯微組織中存在較多蠕變孔洞,珠光體球化5級;爆口部位背火側(cè)及遠離爆口向、背火側(cè)的金相組織為鐵素體加珠光體,珠光體未見球化,為1級。

        根據(jù)以上基本特征,判斷2號爐水冷壁管樣的爆管類型為局部長期過熱。

        3.2 爆管原因分析

        2號爐凝汽器管材質(zhì)為黃銅,管樣爆口部位內(nèi)壁垢層存在銅、鈣、氧、鎂元素,可知凝汽器管曾發(fā)生過泄漏,使未經(jīng)處理的生水進入爐水系統(tǒng)。另外,內(nèi)壁垢層存在的磷元素為爐水加藥引入,爐水加藥量可能超過標(biāo)準允許的量。

        管樣爆口附近內(nèi)壁的焊口存在明顯的焊縫根部凸出,雖尚未超標(biāo),但會降低該部位水質(zhì)的流速,在向火側(cè)的較高壁溫作用下,該部位水質(zhì)濃縮加劇,易使水冷壁內(nèi)水質(zhì)中的銅、鈣等雜質(zhì)顆粒沉積到該部位形成垢層,隨著機組的長期運行,焊縫附近向火側(cè)內(nèi)壁的垢層不斷增厚。

        水冷壁管向火側(cè)內(nèi)壁垢層的導(dǎo)熱系數(shù)較低,垢層使管內(nèi)水質(zhì)與管壁之間起著隔熱作用,一方面,管內(nèi)水質(zhì)難以從管外吸熱,水質(zhì)溫度難以升高;另一方面,管壁的熱量難以被管內(nèi)水質(zhì)帶走,使傳熱惡化,導(dǎo)致該部位的管壁溫度持續(xù)升高,引起水冷壁管局部長期過熱,直接影響到管子長期運行下的性能。

        4 結(jié)論

        2號爐水冷壁管樣的爆管類型為局部長期過熱。引起管樣局部長期過熱的根本原因是爐內(nèi)水質(zhì)品質(zhì)不良,焊縫根部凸出,導(dǎo)致垢層在焊縫附近向火側(cè)內(nèi)壁顯著沉積,進而導(dǎo)致管子導(dǎo)熱系統(tǒng)降低,從而引起水冷壁管局部長期過熱。

        5 處理與防范措施

        2017年2號機組將進行A級檢修,利用機組檢修時機對2號爐A,B,C,D角燃燒器周圍熱負荷高區(qū)域的水冷壁焊縫附近管段進行宏觀、壁厚及內(nèi)壁垢層的檢查工作,其中,內(nèi)壁垢層采取割管內(nèi)窺鏡檢查。檢查的范圍為燃燒器標(biāo)高位置至燃燒器上方3 m內(nèi)范圍的水冷壁焊縫(即水冷壁標(biāo)高12~18 m區(qū)域),對此范圍內(nèi)的管段每隔10根管采取割管內(nèi)窺檢查。如果內(nèi)窺檢查發(fā)現(xiàn)焊縫附近存在明顯的結(jié)垢,則對其進行更換。同時,以此為基準點,向兩側(cè)水冷壁進行擴大性內(nèi)窺檢查,對有明顯結(jié)垢的焊縫管段進行更換,直至焊縫沒有明顯的結(jié)垢為止,更換長度為焊縫上下方各0.5 m。

        加強爐內(nèi)水質(zhì)的化學(xué)監(jiān)督檢驗工作。檢驗時,需要注意以下幾個要點:①對化學(xué)在線監(jiān)測水質(zhì)儀表設(shè)備進行校驗校正;②增加銅離子在線監(jiān)測儀表設(shè)備;③控制爐水加藥的磷酸根藥物的投入量,以免造成過多的磷元素積聚在熱負荷高區(qū)域的水冷壁焊縫中;④利用機組檢修和臨停時機開展凝汽器管防泄漏檢查項目,以避免凝汽器管子泄漏時將銅離子帶入水冷壁中。

        每年機組檢修都對燃燒器周圍熱負荷高區(qū)域的水冷壁焊縫管段進行割管檢查。如果水冷壁內(nèi)壁的結(jié)垢量達到DL/T 794規(guī)定的需要化學(xué)清洗上限值(400 g/m2),則對鍋爐水冷壁系統(tǒng)進行化學(xué)清洗。

        6 結(jié)束語

        綜上所述,水冷壁技術(shù)監(jiān)督是一項系統(tǒng)的工作,要確保水冷壁管的安全、穩(wěn)定運行,需電廠化學(xué)專業(yè)、汽機專業(yè)、鍋爐專業(yè)、金屬專業(yè)配合,共同做好技術(shù)監(jiān)督的各項細致工作,從而保障火電機組的安全、穩(wěn)定運行。本文通過對2號爐爆管的取樣分析,得出了爆管的原因,為火力發(fā)電廠水冷壁的技術(shù)監(jiān)督提供了有利的參考價值。

        參考文獻

        [1]西安熱工研究院有限責(zé)任公司,蘇州熱工研究院有限公司,神華國華電力研究院,等.DL/T 438—2009 火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2009.

        [2]河南第一火力建設(shè)公司,江蘇電力建設(shè)第一工程公司,安徽電力建設(shè)第二工程公司,等.DL/T 869—2012 火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2012.

        [3]攀鋼集團成都鋼鐵有限責(zé)任公司,冶金工業(yè)信息標(biāo)準研究院,寶山鋼鐵股份有限公司,等.GB 5310—2008 高壓鍋爐用無縫鋼管[S].北京:中國電力出版社,2008.

        [4]鋼鐵研究總院,冶金工業(yè)信息標(biāo)準研究院.GB/T 4340—2009 金屬材料維氏硬度試驗[S].北京:中國標(biāo)準出版社,2009.

        [5]鋼鐵研究總院,濟南試金集團有限公司,冶金工業(yè)信息標(biāo)準研究院,等.GB/T 228—2010 金屬材料拉伸試驗[S].北京:中國質(zhì)檢出版社,2010.

        [6]西安熱工研究院有限公司,湖北省電力公司電力試驗研究院,河北電力科學(xué)研究院,等.DL/T 794—2012 火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則[S].北京:中國電力出版社,2012.

        〔編輯:劉曉芳〕

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