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        干氣脫硫塔沖塔原因分析與調(diào)整措施

        2017-03-21 03:50:10郭良
        河南化工 2017年2期
        關(guān)鍵詞:氣柜貧液干氣

        郭良

        (中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司,河南洛陽(yáng) 471012)

        干氣脫硫塔沖塔原因分析與調(diào)整措施

        郭良

        (中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司,河南洛陽(yáng) 471012)

        中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司氣柜干氣脫硫塔在兩個(gè)月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)多次沖塔現(xiàn)象,針對(duì)導(dǎo)致沖塔的原因進(jìn)行了五個(gè)方面分析,最終確定導(dǎo)致沖塔的原因是進(jìn)料氣體中C5組分含量過(guò)高和液相負(fù)荷偏大。采取了四項(xiàng)調(diào)整措施:上游裝置避免短時(shí)間大量向火炬系統(tǒng)中排放氣體、調(diào)整貧液入塔流量、清洗進(jìn)料氣體—循環(huán)水換熱器、降低脫硫塔操作壓力。調(diào)整后,脫硫塔運(yùn)行至今,未再出現(xiàn)沖塔現(xiàn)象。

        干氣;脫硫塔;沖塔

        0 前言

        催化裂化裝置在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,原料油中含有的硫有44%~53%以H2S的形式進(jìn)入干氣和液化氣中,若不予以脫除,含H2S的干氣將會(huì)造成下游加熱爐的露點(diǎn)腐蝕,燃燒后排放的廢氣會(huì)危害人體健康、污染環(huán)境,通常控制脫后干氣中的硫含量在20 mg/m3以下[1]。

        中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司催化裂化單元目前運(yùn)行有兩套氣體脫硫裝置,1#脫硫裝置主要用來(lái)凈化催化裂化自產(chǎn)液化氣和自產(chǎn)干氣,2#脫硫裝置用來(lái)凈化催化重整液化氣和氣柜干氣,其中氣柜干氣主要來(lái)自全廠的低壓火炬系統(tǒng)。

        1 干氣脫硫工藝流程

        低壓火炬系統(tǒng)氣體進(jìn)入氣柜回收后,再經(jīng)螺桿壓縮機(jī)增壓進(jìn)入2#氣體脫硫裝置,經(jīng)干氣—循環(huán)水換熱器E3303、干氣分液罐V3301分液后,進(jìn)入干氣脫硫塔T3302,與濃度30%左右的N-甲基二乙醇胺溶液逆向接觸,干氣中的H2O和CO2被溶劑吸收,塔頂凈化后的干氣經(jīng)V3302分液后進(jìn)入高壓燃料氣管網(wǎng),供全廠加熱爐使用。

        溶劑自集中再生裝置再生后,經(jīng)空冷器E3302冷卻至40℃進(jìn)入T3302,塔底富液經(jīng)換熱升溫進(jìn)入富液閃蒸罐V3303閃蒸出大部分的溶解烴后,經(jīng)泵P3306送往溶劑集中再生裝置,閃蒸罐頂?shù)妮p烴返回氣壓機(jī)入口。具體流程如圖1所示。

        圖1 干氣脫硫工藝流程圖

        2 沖塔過(guò)程及現(xiàn)象

        自2016年2月份以來(lái),T3302發(fā)生過(guò)多次沖塔現(xiàn)象,時(shí)間分別為:2月28日16:04—17:05、3月2日11:43—23:32、3月3日14:13—15:22、3月18日12:15—20:09、3月27日11:55—16:04、3月28日12:09—20:38、3月31日12:23—18:06??梢钥闯?,沖塔時(shí)間短至1h,長(zhǎng)則達(dá)到連續(xù)12h。沖塔導(dǎo)致干氣分液罐V3302液位快速上漲,一旦液位沒(méi)過(guò)脫后干氣入口,不僅會(huì)導(dǎo)致脫后干氣帶液量增加,也會(huì)使T3302壓力持續(xù)升高,引起安全閥起跳等生產(chǎn)波動(dòng)。

        現(xiàn)以2016年3月27日的沖塔過(guò)程為例,沖塔期間,干氣分液罐V3302液位快速上漲,30 min內(nèi)液位由0上漲至76%,脫硫塔壓力由0.59 MPa持續(xù)增加至0.615 MPa,沖塔期間,干氣流量未發(fā)生大的波動(dòng),沖塔結(jié)束后,干氣流量由6 550 m3/h快速下降至5 600 m3/h,T3302壓降也由正常的0.5 kPa增加至10 kPa,其他參數(shù)變化不大。

        3 原因分析

        引起板式塔沖塔的原因通常有:氣液相負(fù)荷過(guò)大、溶劑發(fā)泡、儀表失靈、反應(yīng)波動(dòng)、塔板脫落等[2]。現(xiàn)針對(duì)可能引起沖塔的原因進(jìn)行分析。

        3.1 儀表故障

        干氣脫硫塔塔頂壓控閥、貧液進(jìn)塔流量調(diào)節(jié)閥突開(kāi)都會(huì)使氣、液相負(fù)荷快速增加,造成脫硫塔沖塔,在沖塔期間,分別將脫硫塔塔頂壓控閥、貧液進(jìn)塔流量調(diào)節(jié)閥手動(dòng)控制,但并不能消除沖塔現(xiàn)象,同時(shí)聯(lián)系儀表工去現(xiàn)場(chǎng)檢查調(diào)節(jié)閥運(yùn)行狀況,干氣分液罐V3302液位顯示均未見(jiàn)異常。因此排除了儀表方面的原因。

        3.2 溶劑發(fā)泡

        干氣脫硫采用的溶劑為N-甲基二乙醇胺,當(dāng)其中混入設(shè)備殘留的潤(rùn)滑脂、氣體攜帶的烴類凝液、硫化氫腐蝕設(shè)備所產(chǎn)生的硫化鐵(作為泡沫穩(wěn)定劑)等都極易出現(xiàn)“發(fā)泡”現(xiàn)象[3]。溶劑發(fā)泡后,塔板上的泡沫層厚度增加,脫硫塔壓降增大,溶劑吸收效果變差,溶劑損失增加。對(duì)沖塔期間的溶劑采樣后化驗(yàn)分析,溶劑中熱穩(wěn)定鹽等雜質(zhì)含量均在正常范圍內(nèi),未見(jiàn)溶劑有發(fā)泡傾向,N-甲基二乙醇胺濃度也在適宜的范圍內(nèi),同時(shí)其余三套脫硫裝置在T3302沖塔期間均運(yùn)行正常。因此也排除溶劑系統(tǒng)存在問(wèn)題的可能。

        3.3 塔板脫落

        脫硫塔塔板腐蝕脫落位置不當(dāng)時(shí),可能會(huì)堵塞氣體上升通道,導(dǎo)致塔內(nèi)壓力升高,壓力升高到一定程度后便會(huì)發(fā)生沖塔現(xiàn)象。塔板脫落也會(huì)導(dǎo)致脫硫塔發(fā)生沖塔現(xiàn)象,但T3302在少部分沖塔時(shí)間段外均能正常運(yùn)行,排除了塔板脫落導(dǎo)致沖塔的可能。

        3.4 氣相負(fù)荷分析

        T3302設(shè)計(jì)的干氣流量為8 000 Nm3/h,實(shí)際生產(chǎn)中干氣平均流量在6 500 Nm3/h,最大加工量達(dá)到8 500 Nm3/h時(shí)也可正常運(yùn)行,7次沖塔期間干氣流量均在6 000~6 600 Nm3/h,因此排除了干氣流量過(guò)大,加工量持續(xù)超負(fù)荷引起的沖塔。由于T3302進(jìn)料干氣回收自全廠低壓火炬系統(tǒng),帶有較大量的C3及以上組分,其3月份平均組成數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        表1 干氣組成數(shù)據(jù)

        由表1數(shù)據(jù)可以看出,干氣中C3及以上成分平均含量達(dá)到20.6%。3月18日,對(duì)T3302沖塔期間的干氣進(jìn)行采樣分析,沖塔時(shí)的C3及以上組分含量達(dá)到了27.8%,C5及以上組分含量是平時(shí)的3.6倍,達(dá)到了9.92%。

        在T3302的操作溫度40℃下,C2~C5組分的飽和蒸氣壓見(jiàn)表2。氣柜螺桿壓縮機(jī)出口氣體壓力為0.8 MPa(表壓),T3302操作壓力為0.6 MPa(表壓)。

        表2 40℃時(shí)C2~C5純組分飽和蒸氣壓

        由表2中各純組分的飽和蒸氣壓數(shù)據(jù),結(jié)合表1沖塔期間的氣體組成分析,可以看出,沖塔期間C5組分在螺桿壓縮機(jī)出口處的分壓已超過(guò)其飽和蒸氣壓數(shù)值,C5組分被壓縮后成為液體,在V3301內(nèi)未完成分離的C5進(jìn)入T3302后降壓膨脹,液體C5組分迅速氣化,導(dǎo)致塔內(nèi)氣體線速在短時(shí)間內(nèi)快速增加,霧沫夾帶量增大,上升氣體攜帶的溶劑在塔板間及塔上部氣相空間不能沉降下來(lái)而被帶入V3302內(nèi),致使V3302液位快速上漲,氣速增大也使氣體通過(guò)塔板的干板阻力增加,塔壓降增大。

        沖塔期間,對(duì)V3301液位的現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄檢查后也發(fā)現(xiàn),在沖塔期間,V3301現(xiàn)場(chǎng)玻璃板液面均會(huì)出現(xiàn)大幅度增加,在3月18日沖塔時(shí)間段內(nèi),V3301液位由沖塔前的3%增加至22%,說(shuō)明在沖塔期間,氣體組分中夾帶的C5及以上液相重組分含量出現(xiàn)了大幅度的增加。

        3.5 液相負(fù)荷分析

        T3302原設(shè)計(jì)的貧液流量為50 t/h,但在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),貧液流量超過(guò)30 t/h時(shí),一旦干氣流量波動(dòng),極易使T3302發(fā)生沖塔現(xiàn)象。經(jīng)設(shè)計(jì)單位再次水力學(xué)核算發(fā)現(xiàn),T3302塔徑設(shè)計(jì)得偏小。實(shí)際塔徑僅有1 m,致使塔內(nèi)降液管流通面積太小,塔內(nèi)氣液兩相中之一的流量增大就會(huì)使降液管內(nèi)的液體不能順利下流,管內(nèi)液體積累,塔板產(chǎn)生積液,進(jìn)而導(dǎo)致沖塔。由于干氣流量波動(dòng)較大,為確保脫后干氣H2S在合格范圍內(nèi),生產(chǎn)中通??刂曝氁毫髁吭?0~25 t/h。

        4 調(diào)整措施

        通過(guò)以上分析,查明脫硫塔沖塔的原因在于氣柜回收的低壓火炬氣體中含有大量的C5組分,在V3301內(nèi)不能沉降分離的C5組分進(jìn)入脫硫塔后迅速氣化,導(dǎo)致塔內(nèi)氣相負(fù)荷快速增大,較大的貧液流量也使降液管和塔板上產(chǎn)生積液,脫硫塔沖塔。

        4.1 上游裝置避免短時(shí)間大量向火炬線排放

        氣柜干氣回收的氣體來(lái)自各裝置安全閥泄漏或生產(chǎn)異常排放,因此要避免回收氣體中夾帶大量C5組分,上游各裝置應(yīng)避免短時(shí)間大量向火炬線排放液化氣體。針對(duì)此種情況,在生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上要求各裝置向低壓火炬線排放液化氣時(shí),必須先通知生產(chǎn)調(diào)度部門,并且要緩慢排放,減小對(duì)脫硫系統(tǒng)的沖擊。

        4.2 調(diào)整貧液入塔流量

        T3302原設(shè)計(jì)時(shí)洛陽(yáng)分公司未有蠟油加氫、焦化等裝置,入塔干氣的H2S含量較高,設(shè)計(jì)H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%。后經(jīng)相關(guān)重油輕質(zhì)化裝置的增加和工藝改進(jìn)、優(yōu)化,目前狀態(tài)下入口H2S含量遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,因此,入塔貧液量存在較大的過(guò)剩。在確保脫后干氣H2S含量<20 mg/m3的條件下,逐步降低貧液入塔流量,使降液管和塔板上的液層厚度降低,同時(shí)也降低了塔板上的泡沫層厚度,提高塔板對(duì)氣相的操作彈性。生產(chǎn)中根據(jù)脫后干氣H2S含量逐步降低溶劑循環(huán)量,目前控制貧液流量在15 t/h。

        4.3 清洗E3303換熱器

        E3303換熱器自投用以來(lái),由于作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大,長(zhǎng)時(shí)間未清洗,循環(huán)水在管程中結(jié)垢,其進(jìn)出口溫差只有5℃,換熱效率較差,導(dǎo)致氣體中的部分重組分不能冷凝下來(lái)。針對(duì)此問(wèn)題,車間制定應(yīng)急預(yù)案后對(duì)E3303進(jìn)行切除、吹掃、抽芯、清洗,回裝投用后,E3303循環(huán)水進(jìn)出口溫差達(dá)到了10℃,提高了冷凝效果。

        4.4 降低脫硫塔操作壓力

        將脫硫塔T3302操作壓力由0.6 MPa降低至0.5 MPa后,螺桿壓縮機(jī)出口壓力由0.8 MPa降低至0.66 MPa,在該出口壓力下,即使C5組分含量達(dá)到15%,其分壓也小于純組分的飽和蒸氣壓,避免了壓縮機(jī)出口C5組分被液化,使回收的氣體全部以氣相形式進(jìn)入T3302。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        對(duì)干氣脫硫塔T3302沖塔的原因進(jìn)行分析后,主要采取了四方面的調(diào)整措施。采取這四項(xiàng)措施后,脫硫塔T3302運(yùn)行三個(gè)月以來(lái)一直運(yùn)行平穩(wěn),即使脫后干氣C5及以上組分含量達(dá)到了17%,也未再發(fā)生沖塔現(xiàn)象,脫后干氣H2S含量也在合格范圍內(nèi)。

        [1] 梁文杰,闕國(guó)和,劉晨光.石油化學(xué)[M].2版.東營(yíng):中國(guó)石油大學(xué)出版社,2011:353-354.

        [2] 張楊.催化裂化裝置應(yīng)急知識(shí)問(wèn)答[M].北京:中國(guó)石化出版社,2012:338-342.

        [3] 徐春明,楊朝河.石油煉制工程[M].4版.北京:石油工業(yè)出版社,2009:580.

        TQ050.1

        B

        1003-3467(2017)02-0043-03

        2016-11-21

        郭 良(1988-),男,工程師,從事煉油生產(chǎn)工作,電話:18737961592,E-mail:guoliangupc@126.com。

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