劉新宇
摘 要:中海油平臺陸地建造中,目前面臨的問題是整體的建造工期短,由于整體建造工期短勢必對整個平臺的建造質(zhì)量、安全工作管理難度大,同時隱患也隨之增加,如何提高陸地建造效率從而提高平臺整體建造質(zhì)量、降低安全隱患,同時實現(xiàn)降本增效是目前中海油平臺陸地建造的一項難點。如何提高陸地建造效率,對平臺陸地建造整體進(jìn)行分析,甲板片預(yù)制工作量可占到項目陸地建造的35%,如何提高甲板片的預(yù)制效率,縮短主結(jié)構(gòu)建造的時間、提高建造質(zhì)量的同時為層間多專業(yè)施工和陸地調(diào)試提供充足的時間。如惠州25-8組塊共有26個甲板片,生活模塊共有5個甲板片,結(jié)構(gòu)建造共8 000 t。100 t以上甲板片15個;100 t以下甲板片16個。對EP24-2組塊5號(149T)片預(yù)制工藝流程進(jìn)行分析,改變施工方案,甲板片預(yù)制時間縮短了3.5 d,創(chuàng)造的直接經(jīng)濟效益:3.5×8×30×20=16 800元,給后續(xù)甲板片預(yù)制施工起到示范作用。
關(guān)鍵詞:平臺 陸地建造 甲板片 EP24-2 提高預(yù)制效率 降本增效
中圖分類號:P75 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)01(a)-0078-02
1 背景
恩平油田群聯(lián)合開發(fā)項目,在青島建造現(xiàn)場10個單體,4座平臺和4座生活樓(分別是EP24-2、XJ24-3、HZ25-8、PY10-2),2座導(dǎo)管架(分別是HZ25-8和PY10-22)。青島陸地建造,面臨的問題是整體的建造工期短同時青島建造場地資源受限,由于整體建造工期短勢必對整個平臺的建造質(zhì)量、安全工作管理難度大,同時隱患也隨之增加,如何提高陸地建造效率從而提高平臺整體建造質(zhì)量、降低安全隱患,同時實現(xiàn)降本增效是目前陸地建造的一項難點。
恩平油田群聯(lián)合開發(fā)項目如何提高陸地建造效率,成為該項目是否能保質(zhì)、保量、按期完工關(guān)鍵所在。對平臺陸地建造整體進(jìn)行分析,平臺結(jié)構(gòu)甲板片預(yù)制工作量可占到項目陸地建造的約35%,同時甲板片的預(yù)制時間的長短也決定了后續(xù)其他專業(yè)施工的關(guān)鍵,如何提高甲板片的預(yù)制效率,縮短主結(jié)構(gòu)建造的時間、提高建造質(zhì)量的同時為層間多專業(yè)施工和陸地調(diào)試提供充足的時間。
2 原因分析
如HZ25-8組塊共有26個甲板片,生活模塊共有5個甲板片,結(jié)構(gòu)建造共8 000 t。100 t以上甲板片15個;100 t以下甲板片16個,甲板片預(yù)制工作量可占到項目陸地建造的約35%。以往項目青島建造現(xiàn)場100 t以上的工期約25 d;100 t以下的甲板片工期約20 d。
EP24-2 4個甲板片預(yù)制工作量分析:
首先從工藝入手,將甲板片預(yù)制分解為如下10個步驟(圖1)。
通過對恩平5號片(118T)各個步驟的耗時進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)完成“組合梁及主型鋼裝配”、“次梁H型鋼裝配”2個步驟耗時最長,如表1所示。
由數(shù)據(jù)分析可知步驟2“組合梁及主型鋼裝配工序復(fù)雜”與步驟3“次梁H型鋼裝配”2個占據(jù)了57%的甲板片預(yù)制時間,對2個步驟展開分析:
要因確認(rèn):(1)組合梁、主型鋼裝配工序未細(xì)化,對《甲板片建造方案》進(jìn)行查閱,方案內(nèi)容中未對型鋼的裝配順序進(jìn)行詳細(xì)說明。對甲板片預(yù)制的各個分片進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、驗證,發(fā)現(xiàn)各個甲板片的裝配順序各異,未形成標(biāo)準(zhǔn)化流程。(2)裝配過程中的尺寸控制不良,是導(dǎo)致裝配工序耗時長的原因。對恩平5號片預(yù)制的單根H型鋼的裝配尺寸質(zhì)量進(jìn)行檢查。在被檢的30焊口中,有12道焊口的裝配尺寸間隙不合格,如表2所示。
3 制定對策
對策方案選擇,為確保實施的有效性,在制定對策前進(jìn)行了方案的選擇。
要因一:組合梁及主型鋼裝配工序未細(xì)化、次梁H型鋼裝配工序復(fù)雜。
要因二:單根H型鋼插入造成誤差累計超標(biāo)。
4 對策實施
(1)根據(jù)圖紙中主梁結(jié)構(gòu),由原來的整體預(yù)制,分成4個單片,可以同時進(jìn)行預(yù)制。
(2)每個單片預(yù)制時,先預(yù)制小骨架,而后再與主梁(組合梁)合攏。
(3)單片體的預(yù)制后,再由4個單片體依次與主梁進(jìn)行裝配,拼接成整體甲板片。
(4)通過在地面進(jìn)行放樣,減小次梁尺寸個體差異。
(5)單根H型鋼,從原有的插接改成對接,控制單根H型鋼裝配坡口間隙。經(jīng)過細(xì)化方案后的裝配效率的效果:恩平5號片裝配時間縮短至3.5 d,由原來計劃23 d完成,經(jīng)改變常規(guī)建造方案,19.5 d完成,總體預(yù)制時間均在20 d以內(nèi)。
甲板片預(yù)制時間縮短了3.5 d,創(chuàng)造的直接經(jīng)濟效益:3.5×8×30×20=16 800元,給后續(xù)甲板片預(yù)制施工起到示范作用。
5 結(jié)語
恩平油田群聯(lián)合開發(fā)項目青島建造現(xiàn)場甲板片預(yù)制首次通過優(yōu)化建造工藝流程提高陸地建造效率,從而提高平臺整體建造質(zhì)量、降低安全隱患,同時實現(xiàn)降本增效,也給后續(xù)中海油項目甲板片預(yù)制施工起到示范作用。
參考文獻(xiàn)
[1] 肖艷秋,孫厚芳,薛慶.船舶模塊化設(shè)計建造關(guān)鍵技術(shù)研究[C]//先進(jìn)制造技術(shù)高層論壇暨第六屆制造業(yè)自動化與信息化技術(shù)研討會論文集.2007.
[2] 王婷婷.船舶模塊化設(shè)計技術(shù)研究[D].江蘇科技大學(xué),2011.
[3] 李永旺,姚壽廣,陳寧.船舶模塊化設(shè)計與制造的現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].江蘇船舶,2005,22(3):5-7.