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        吉化Prime G+裝置國Ⅴ質量升級技術方案及運行分析

        2017-03-15 00:57:24喬景輝李程飛周雪梅
        化工科技 2017年6期
        關鍵詞:分餾塔辛烷值汽油

        喬景輝,李程飛,周雪梅

        (1.中國石油吉林石化公司 煉油廠,吉林 吉林 132022;2.中國石油吉林石化公司 調度中心,吉林 吉林 132022)

        中國石油吉林石化公司汽油加氫脫硫裝置采用法國AXENS公司的Prime G+工藝[1-3]技術,設計規(guī)模為120萬t/a。以煉廠三套催化汽油裝置生產的催化汽油為原料,經選擇性加氫、加氫脫硫后,生產滿足國Ⅳ排放標準的輕、重汽油[4],部分重汽油作為下游烴重組裝置原料。裝置于2010年11月一次開車成功,2012年6月,進行了脫瓶頸改造,改造后的汽油加氫裝置設計規(guī)模為150萬t/a,加工量由原設計的149 t/h提高至188 t/h,并有一定的操作彈性,改造后的裝置運行較平穩(wěn)[5]。

        1 裝置存在的問題

        2017年所有輕型車用汽油須符合國Ⅴ汽油標準,但基于2014年4月對原有汽油加氫裝置進行的為期24 h的標定實驗結果,按照輕汽油控制w(硫)<10 mg/kg,重汽油控制w(硫)<10 mg/kg進行的標定實驗情況來看[6],產品雖然可以滿足國Ⅴ標準,但是分餾塔切割點需要下調至112 ℃,輕汽油收率隨之下降,由40%下降至30%,這就使得裝置的進料負荷必須降低至約156 t/h才能滿足要求,也就是說在國Ⅴ工況下,要加工150萬t/a催化汽油是不可能的;同時隨著加氫脫硫反應單元原料中烯烴含量和脫硫深度的增加,整個裝置的w(烯烴)下降,RON辛烷值從89.9降至87.3,損失達2.6[5],這在煉油廠是不可接受的,也不利于裝置的長周期運行,國Ⅴ質量升級改造迫在眉睫。

        2 裝置改造情況及改造后的流程概述

        為了解決生產國Ⅴ汽油時,原有裝置加工能力不足以及辛烷值損失過大問題,裝置于2016年進行了改造。由于原有裝置采用的是Axens公司的Prime G+技術及工藝包,考慮所采用技術與原有裝置技術的統(tǒng)一性,降低裝置改造難度和風險,并考慮盡可能縮短裝置改造施工周期,決定增上二段加氫脫硫反應單元,包括兩臺反應器、兩臺循環(huán)氫壓縮機(一開一備)、一臺胺吸收塔、一臺穩(wěn)定塔、罐和泵若干,并于2016年9月對原有裝置進行停工換劑。2016年10月改造部分首次開車,兩段加氫脫硫反應單元一起按照國Ⅴ工況運行,輕汽油控制w(硫)<7 mg/kg,重汽油w(硫)<5 mg/kg。改造后的汽油加氫裝置由選擇性加氫、一段加氫脫硫、二段加氫脫硫單元和公用工程四個部分組成。主要功能為在盡量減少辛烷值損失的情況下,將催化裂化汽油的輕質裂化石腦油(LCN)和重質裂化石腦油(HCN)進一步加氫脫硫,使產品汽油中的w(硫)<10 mg/kg,w(硫醇)<10 mg/kg[1]。改造后,原一段加氫脫硫反應單元的負荷為100 t/h,與設計值相符,經一段加氫后,與分餾塔塔底約33 t/h的高硫熱重汽油混合后進入二段加氫脫硫反應單元進行二次脫硫,裝置流程框圖見圖1。

        圖1 改造后裝置流程框圖(虛線內為改造后流程)

        3 改造后運行情況

        改造后裝置運行三個月,運行期間生產平穩(wěn)。為了考核改造后的脫硫能力、辛烷值損失等方面能否達到設計水平,在裝置運行平穩(wěn)后,于2016年12月進行了標定,對改造后2016年12月標定數(shù)據(jù)與改造前2014年國Ⅴ工況下的操作條件及改造前后催化劑的使用情況兩方面進行對比,對改造后裝置的運行情況進行了分析。

        3.1 改造前后國Ⅴ工況操作條件分析

        3.1.1 反應系統(tǒng)操作條件分析

        3.1.1.1 選擇性加氫反應系統(tǒng)

        國Ⅴ工況下,改造前后選擇性加氫反應系統(tǒng)操作運行對比數(shù)據(jù)見表1。

        表1 改造前后選擇性加氫反應系統(tǒng)操作運行對比數(shù)據(jù)

        由于改造前選擇性加氫反應催化劑已使用了4 a,由表1可見,改造前選擇性加氫反應器R-8101入口溫度為168 ℃,床層溫升為11 ℃,高于設計的初期使用溫度(150 ℃),而改造后,因為該反應器全部更換了新的催化劑,選擇性加氫反應器R-8101催化劑處于初期活性階段,入口溫度僅為118.7 ℃,低于設計值(150~200 ℃),改造前后,該系統(tǒng)運行狀況均較好。改造前,國Ⅴ工況下,裝置所能允許的進料負荷僅為156 t/h,改造后,裝置的進料負荷提至192 t/h,裝置的處理能力大大提高。

        3.1.1.2 一段加氫脫硫反應系統(tǒng)

        國Ⅴ工況下,改造前后一段加氫脫硫反應系統(tǒng)操作運行對比數(shù)據(jù)見表2。

        表2 改造前后一段加氫脫硫反應系統(tǒng)操作運行對比數(shù)據(jù)

        由表2可見,改造前一段加氫脫硫反應系統(tǒng)包含兩個反應器,第一加氫脫硫反應器R-8201和第二加氫脫硫反應器R-8202,改造后,第二加氫脫硫反應器R-8202挪至二段加氫脫硫反應單元,位號改為R-8502。改造前,第一加氫脫硫反應器R-8201催化劑已經使用了4 a,第一加氫脫硫反應器R-8201入口溫度為269.7 ℃,床層溫升19.6 ℃,反應溫度已經高于設計的初期使用溫度(250 ℃),床層溫升更是接近建議的最大值(<20 ℃),此種情況長期運行,對催化劑的使用壽命不利。而改造后,因為該反應器全部更換了新的催化劑,第一加氫脫硫反應器R-8201入口溫度為239.7 ℃,低于設計值(240~290 ℃),溫升為7.7 ℃,均低于設計值(<20 ℃)。改造后更有利于催化劑的使用壽命,運行狀況良好。改造前后,一段加氫脫硫反應系統(tǒng)進料負荷情況相當。

        3.1.1.3 二段加氫脫硫反應系統(tǒng)

        國Ⅴ工況下,改造前后二段加氫脫硫反應系統(tǒng)操作運行對比數(shù)據(jù)見表3。

        表3 改造前后二段加氫脫硫反應系統(tǒng)操作運行對比數(shù)據(jù)

        表3數(shù)據(jù)表明,二段加氫脫硫反應單元是改造后新增的,包含兩個反應器,第一加氫脫硫反應器R-8501和第二加氫脫硫反應器R-8502,而R-8502反應器是利舊一段的第二加氫脫硫反應器R-8202,催化劑未更換。二段第一加氫脫硫反應器R-8501與一段第一加氫脫硫反應器R-8201采用的是相同的催化劑,其入口溫度為243.1 ℃[7],低于設計值(250~300 ℃),溫升為11.7 ℃,低于設計值(<20 ℃),二段第二加氫脫硫反應器R-8502入口溫度為307.8 ℃[8],低于設計值(330~350 ℃),溫升為-0.6 ℃,低于設計值(<2 ℃),與利舊前反應溫度相差不大,運行狀況良好。改造后,二段加氫脫硫反應系統(tǒng)除對一段穩(wěn)定塔底來的重汽油進行二次脫硫外,還加工了分餾塔底少量的高硫重汽油,其加工負荷較一段明顯有所提高,這也是改造后國Ⅴ工況下,裝置的加工負荷有所提高的關鍵。

        3.1.2 分餾系統(tǒng)操作條件分析

        3.1.2.1 分餾塔系統(tǒng)

        分餾塔系統(tǒng)未進行改造,其操作數(shù)據(jù)主要受原料組成和選擇加氫反應溫度影響,不作對比分析。

        3.1.2.2 一段穩(wěn)定塔系統(tǒng)

        一段穩(wěn)定塔系統(tǒng)未進行改造,因為改造前,該塔所出產品直接送入汽油罐區(qū)作為產品調和組分,因此,為避免產品出現(xiàn)銅片腐蝕不合格情況,該系統(tǒng)的操作尤為重要。改造后,該塔所出產品作為一個中間產品,還需要送入二段加氫脫硫反應系統(tǒng)進行處理,其操作苛刻度沒有之前嚴格,不做具體分析。

        3.1.2.3 二段穩(wěn)定塔系統(tǒng)

        國Ⅴ工況下,改造前后二段穩(wěn)定塔系統(tǒng)操作運行對比數(shù)據(jù)見表4。

        表4 改造前后二段穩(wěn)定塔系統(tǒng)操作運行對比數(shù)據(jù)

        表4數(shù)據(jù)表明,改造后,因為新增了整個加氫脫硫反應單元,該穩(wěn)定塔所出產品直接送入汽油罐區(qū)作為產品調和組分,因此,為避免產品出現(xiàn)銅片腐蝕不合格情況,該系統(tǒng)的操作尤為重要。開工后,二段穩(wěn)定塔C-8502進料溫度179.6 ℃,低于設計值(191 ℃),塔頂溫度120.7 ℃,低于設計值(141 ℃),塔底溫度199.7 ℃,低于設計值(226 ℃),同樣說明催化汽油組成低于設計偏輕,回流比0.07,低于設計值(0.1),運行情況良好。

        3.2 裝置催化劑使用效果分析

        3.2.1 裝置原料、產品數(shù)據(jù)分析

        3.2.1.1 原料汽油組成分析

        國Ⅴ工況下,改造前后催化汽油組成分析數(shù)據(jù)見表5。

        表5 改造前后催化汽油組成分析數(shù)據(jù)

        3.2.1.2 裝置中間產品及產品組成數(shù)據(jù)分析

        國Ⅴ工況下,改造前后中間產品及產品組成分析數(shù)據(jù)見表6。

        表6 改造前后中間產品及產品組成分析數(shù)據(jù)

        3.2.2 改造前后裝置催化劑使用情況分析

        3.2.2.1 選擇性加氫反應系統(tǒng)

        以改造前后,表5和表6中催化汽油原料和輕汽油產品中的w(硫)和w(硫醇)來看,選擇性加氫反應催化劑HR-845S對輕質硫和輕質硫醇轉化為重質硫的轉化能力均較好;以催化汽油原料和分餾塔入口物料以及分餾塔塔底物料中的w(烯烴)和w(二烯烴)來看,選擇性加氫反應催化劑HR-845S對于二烯烴加氫反應和烯烴加氫反應的選擇性也非常好[9];以催化汽油和分餾塔入口的RON分析數(shù)據(jù)來看,改造前,選擇性加氫反應系統(tǒng)內有0.2的辛烷值損失,而改造后,選擇性加氫反應器內沒有辛烷值損失,說明反應溫度越高,選擇性加氫反應系統(tǒng)內的辛烷值損失越大。

        3.2.2.2 一段加氫脫硫反應系統(tǒng)

        以改造前后,表5和表6中分餾塔塔底物料和一段穩(wěn)定塔底重汽油產品中的w(硫)來看,一段加氫脫硫反應催化劑HR-806的脫硫能力較好,改造前,通過提高反應溫度的方式可以達到國Ⅴ標準;以分餾塔塔底物料和一段穩(wěn)定塔底重汽油產品中的w(烯烴)來看,加氫脫硫反應發(fā)生的同時會有少量烯烴發(fā)生加氫反應,這也是裝置辛烷值損失發(fā)生的原因[5,10]。從分析數(shù)據(jù)上來看,改造前,一段加氫脫硫反應系統(tǒng)的辛烷值損失高達4.5,改造后一段加氫脫硫反應系統(tǒng)的辛烷值損失為1.5,兩段脫硫后辛烷值損失為3.1,明顯較改造前低,說明達到了預期的使用效果。

        3.2.2.3 二段加氫脫硫反應系統(tǒng)

        以改造前后,表5和表6中實際生產時分餾塔底重汽油和一段穩(wěn)定塔底重汽油物料流量以及各自的w(硫)來看,二段加氫脫硫反應原料中的w(硫)≈100 mg/kg,w(硫醇)≈10 mg/kg,經過二段加氫脫硫反應后,控制w(硫)≤5 mg/kg,w(硫醇)≤3 mg/kg,說明二段加氫脫硫反應的兩個催化劑HR-806和HR-841均表現(xiàn)出了較好的脫硫能力;以改造前后分餾塔塔底物料和一段穩(wěn)定塔底重汽油以及二段穩(wěn)定塔底重汽油產品的烯烴含量來看,深度加氫脫硫反應發(fā)生的同時更會有烯烴發(fā)生加氫反應[11],同樣會造成辛烷值損失,改造后,一段和二段加氫脫硫反應造成的辛烷值損失為3.1,較改造前低1.4。改造后,整個裝置的辛烷值損失為1.4,較改造前裝置的辛烷值損失高達2.6 (RON辛烷值從89.8降至87.2)[12]明顯有所下降,說明改造后,達到了預期的使用效果。

        3.3 改造前后液收率變化

        國V工況下,改造前后液收率變化見表7。

        表7 改造前后液收率變化

        表7數(shù)據(jù)表明,改造后,汽油液收率較改造前高0.39%,大幅度提高。

        4 結 論

        經汽油國Ⅴ質量升級改造后,裝置在國Ⅴ工況下的處理能力顯著提高,能夠與煉廠催化汽油產量相匹配,運行比較平穩(wěn),各主要操作條件均在設計范圍內,裝置輕汽油和重汽油產品的w(硫)均滿足升級要求,即產品汽油中的w(硫)<10 mg/kg,w(硫醇)<10 mg/kg,同時辛烷值損失為1.4,較低,在可接受范圍內,并且汽油的液收率較改造前明顯提高,達到了預期的使用效果。

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