亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        QDB- 06型等溫耐硫變換催化劑在等溫變換裝置中的應用

        2017-03-09 02:27:58肖杰飛杜偉東王利軍縱秋云
        肥料與健康 2017年6期
        關(guān)鍵詞:床層等溫硫化

        肖杰飛,杜偉東,王利軍,縱秋云

        (青島聯(lián)信催化材料有限公司 山東膠州 266300)

        安徽昊源化工集團有限公司(以下簡稱昊源公司)二期180 kt/a合成氨項目選用航天爐粉煤氣化工藝制取原料氣,配套等溫變換裝置。航天爐粉煤氣化工藝制得的原料氣中含CO體積分數(shù)高達70%(干基),水氣比高達1.0以上,在下游變換裝置中存在變換反應推動力太大、反應深度難以控制、變換爐催化劑床層極易超溫等難題[1- 2]。與傳統(tǒng)絕熱耐硫變換工藝相比,等溫變換工藝可將變換反應熱及時移走,徹底解決了高CO含量原料氣變換深度控制的難題,且流程短、阻力降低、副產(chǎn)高品位蒸汽多?;诘葴刈儞Q工藝具有技術(shù)和經(jīng)濟方面的優(yōu)勢,昊源公司二期合成氨項目選用等溫變換工藝,等溫變換爐由南京敦先化工公司提供,第1等溫變換爐選用青島聯(lián)信催化材料有限公司(以下簡稱聯(lián)信公司)開發(fā)的QDB- 06型等溫耐硫變換催化劑,該變換裝置(國內(nèi)首套高壓、高CO含量等溫變換裝置)于2014年4月開車成功。

        1 等溫變換工藝對變換催化劑的性能要求

        盡管等溫變換工藝具有諸多優(yōu)點,但由于反應溫度較低、水氣比相對較高,對變換催化劑的活性,特別是第1變換爐變換催化劑的低溫活性和抗水合性能要求較高。聯(lián)信公司根據(jù)等溫變換工藝特點,在原QDB變換催化劑的基礎(chǔ)上,通過對變換催化劑低溫活性和抗水合性能的專門研究,開發(fā)出抗水合性能高且低溫活性好的QDB- 06型等溫耐硫變換催化劑,并在我國第1套壓力大于3.0 MPa的耐硫等溫變換工業(yè)裝置中得到成功應用,取得了較好的運行效果。

        2 設計參數(shù)及工藝流程

        2.1 設計工藝條件

        原料氣規(guī)格:干氣量58 853.3 m3/h(標態(tài)),壓力3.72 MPa;主要干基組成為φ(CO)70.20%,φ(CO2)11.05%,φ(H2)16.89%,φ(H2S)1.26%;水氣比1.00~1.30(正常1.10)。

        第1等溫變換爐的操作條件:進口氣體溫度245~255 ℃,水氣比1.00~1.30;出口氣體溫度≤301 ℃,φ(CO)6.00%~7.00%(干基)。

        第2等溫變換爐的操作條件:進口氣體溫度230~240 ℃,水氣比0.40~0.45;出口氣體溫度200~205 ℃,φ(CO)≤0.40%(干基)。

        2.2 工藝流程

        來自航天爐粉煤氣化裝置的原料氣經(jīng)分離器分離冷凝液、氣氣換熱器提溫至240~250 ℃后進入脫毒槽脫除氣體中的灰塵、砷、氯離子等雜質(zhì),然后進入第1等溫變換爐進行變換反應并副產(chǎn)3.3~3.7 MPa中壓蒸汽;出第1等溫變換爐的氣體(270~290 ℃,含CO體積分數(shù)≤7.00%)依次預熱原料氣和鍋爐給水,溫度降至230~240 ℃后進入第2等溫變換爐繼續(xù)進行變換反應并副產(chǎn)1.3 MPa低壓蒸汽;出第2等溫變換爐的變換氣(195~205 ℃,含CO體積分數(shù)≤0.40%)經(jīng)一系列熱回收及冷卻后送低溫甲醇洗裝置。

        3 催化劑的裝填、升溫硫化及導氣

        3.1 催化劑的裝填及升溫硫化

        第1和第2等溫變換爐直徑均為3 800 mm,其中第1等溫變換爐裝填QDB- 06型等溫耐硫變換催化劑67 m3,2014年3月完成2臺等溫變換爐的催化劑裝填工作。

        催化劑采用純氮氣循環(huán)升溫,以昊源公司一期變換裝置第1變換爐出口的變換氣為H2來源,采用CS2作為硫化劑,變換氣經(jīng)水冷器冷卻分離后配入硫化循環(huán)系統(tǒng)中。羅茨風機循環(huán)量244 m3/min,硫化循環(huán)系統(tǒng)壓力控制在0.04~0.06 MPa。開工加熱器采用電加熱,總功率為2 000 kW。第1等溫變換爐于2014年4月12日22:00開始升溫,至4月16日08:00硫化結(jié)束,總耗時82 h,其中硫化耗時50 h,消耗CS2約6 t;QDB- 06型等溫耐硫變換催化劑最終硫化溫度為380~430 ℃,滿足了硫化要求;整個硫化過程比較順利,但循環(huán)硫化系統(tǒng)配入的變換氣中存在CO2,NH3,H2S等組分,須防止在水冷器中出現(xiàn)碳酸銨和硫酸銨結(jié)晶問題。

        3.2 導氣

        導氣前,先用低壓循環(huán)氮氣將催化劑床層升溫至催化劑起活溫度以上,其中第1等溫變換爐催化劑床層溫度升至220~240 ℃,第2等溫變換爐催化劑床層溫度升至180~220 ℃。導氣前,將變換系統(tǒng)用氮氣充壓至1.5 MPa,等溫變換爐爐頂汽包煮爐至2.0~2.5 MPa,以減小等溫變換爐水移熱管束與殼側(cè)間的壓差,有效保護設備。充壓結(jié)束后,打開汽包鍋爐水下降管,鍋爐水通過自流開始注入等溫變換爐水移熱管束,同時將原料氣逐漸引入等溫變換爐。

        2014年4月23日12:14開始引原料氣,12:36變換進界區(qū)大閥全開,12:49第1等溫變換爐徑向床層外側(cè)超溫至400 ℃以上;12:51汽包開始產(chǎn)蒸汽,催化劑床層溫度得到控制,雖局部仍然超溫,但通過調(diào)整入口氣體溫度、加入氮氣稀釋、減少原料氣量等措施可及時控制床層溫度;13:35等溫變換爐達到正常運行狀態(tài),整個導氣過程耗時約1 h。

        4 運行結(jié)果與討論

        4.1 運行指標

        在滿負荷工況下,原料氣中φ(CO)為65%~69%,第1等溫變換爐出口氣體中φ(CO)為2.90%~4.50%,第2等溫變換爐出口變換氣中φ(CO)為0.38%~0.42%。

        由表1可知,等溫變換爐出口變換氣中CO含量達到了設計指標要求,尤其是第1等溫變換爐明顯優(yōu)于設計值。入口氣體溫度低于設計值,其原因是第1等溫變換爐出口氣體溫度較低,通過自身換熱無法達到設計值。盡管來自航天粉煤氣化裝置的原料氣溫度僅200 ℃左右,但等溫變換爐入口氣體溫度仍比露點高30 ℃以上,可以滿足催化劑運行要求,因此在催化劑使用初期可采用較低的入口氣體溫度操作,催化劑使用末期可通過提高第1等溫變換爐副產(chǎn)蒸汽的壓力來提高催化劑床層溫度,從而滿足入口氣體提溫的需要。

        表1 等溫變換裝置部分設計參數(shù)與運行參數(shù)

        項目設計參數(shù)φ(CO)/(%,干基)溫度/℃入口出口運行參數(shù)φ(CO)/(%,干基)溫度/℃入口催化劑床層出口第1等溫變換爐6.00~7.00245~255≤3012.90~4.50235~240255~280260~270第2等溫變換爐≤0.40230~240200~2050.38~0.42210~220197~240195~200

        在初期滿負荷工況下,變換系統(tǒng)總阻力降為0.10 MPa,總阻力降較一期傳統(tǒng)絕熱變換系統(tǒng)降低0.08 MPa。截止至2017年4月,QDB- 06型等溫耐硫變換催化劑已運行3年,第1等溫變換爐出口氣體中CO含量及系統(tǒng)總阻力降沒有出現(xiàn)明顯變化,QDB- 06型等溫耐硫變換催化劑體現(xiàn)出較優(yōu)異的活性穩(wěn)定性及強度穩(wěn)定性。

        4.2 蒸汽消耗情況

        變換裝置滿負荷運行后,因原料氣中水氣比僅0.85~0.90,達不到設計值,不足以維持CO深度變換要求,當合成氨裝置生產(chǎn)時,變換裝置需添加4.6 MPa過熱蒸汽8~11 t/h,以滿足等溫變換爐出口變換氣中CO指標要求。

        第1等溫變換爐可副產(chǎn)3.3~3.7 MPa飽和蒸汽25~27 t/h,第2等溫變換爐可副產(chǎn)1.3 MPa低壓蒸汽約4.5 t/h。第1等溫變換爐副產(chǎn)的中壓飽和蒸汽可部分加入變換系統(tǒng)中,但因催化劑床層溫度較低,為避免蒸汽冷凝液帶入等溫變換爐中,故副產(chǎn)的中壓飽和蒸汽并未加入變換系統(tǒng)中。

        一期項目絕熱變換系統(tǒng)副產(chǎn)2.5 MPa飽和蒸汽5 t/h,第2和第3變換爐副產(chǎn)低壓蒸汽總量約14 t/h,副產(chǎn)蒸汽總量較二期等溫變換系統(tǒng)少10~12 t/h,但沒有過熱蒸汽消耗,不足的水氣比以淬冷水的形式補充,淬水量約11 t/h,兩者消耗的蒸汽量基本相當。

        4.3 等溫變換爐壓降

        設計等溫變換爐壓降≤10 kPa,初期滿負荷運行時在10 kPa左右,接近設計值。但隨著運行時間的延長,床層阻力降將會有所上升而超出設計指標,這說明設計參數(shù)可能較理想化,有待進一步的實踐檢驗。

        4.4 存在的問題及解決措施

        (1) 在等溫變換工藝中,催化劑處于全徑向氣流分布中,是否能均勻地發(fā)揮CO變換活性,很大程度上受入口原料氣潔凈程度的影響。目前采取的措施是加大等溫變換爐前脫毒槽的尺寸及保護劑的裝填數(shù)量,確保原料氣中20 μm粉塵的去除率≥99%,使等溫耐硫變換催化劑及等溫變換爐能夠?qū)崿F(xiàn)長周期穩(wěn)定運行。當原料氣含塵量較高時,僅通過脫毒槽很難確保達到要求的粉塵去除率,一旦出現(xiàn)此種情況,粉塵帶入等溫變換爐中不僅引起催化劑床層阻力降上升,而且會引起氣體偏流而導致出口變換氣中CO含量超標,甚至導致等溫變換爐內(nèi)的催化劑無法卸出。

        (2) 高CO含量原料氣用于合成氨生產(chǎn)工況,由于變換所需的總水氣比是一定的,當原料氣水氣比達不到設計值時,為最大程度體現(xiàn)等溫變換工藝在節(jié)能方面的優(yōu)勢,需要將等溫變換爐副產(chǎn)的中壓飽和蒸汽補至等溫變換爐入口,這樣就存在等溫變換爐水移熱管束管內(nèi)的水/汽側(cè)壓力至少比管外的變換氣側(cè)壓力高0.3 MPa,從而增大了水移熱管束泄漏的風險。為解決此問題,需等溫變換爐專利商和制造商從設計、選材、制造、檢驗、試驗等各個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān),盡可能降低運行過程中出現(xiàn)泄漏的可能性。

        (3) 等溫變換爐副產(chǎn)的中壓飽和蒸汽不能通過裝置自身熱源過熱,進行合成氨生產(chǎn)時,仍需要外加中壓過熱蒸汽,在一定程度上造成了能量的浪費,此問題有待進一步改進。

        [1] 縱秋云.高濃度CO變換催化劑裝填量的動力學計算及問題探討[J].化肥設計,2006(5):18- 20.

        [2] 縱秋云,肖杰飛,古黎明,等.粉煤氣化“雙高”原料氣耐硫變換新工藝的工業(yè)應用[J].煤化工,2014(6):25- 29.

        猜你喜歡
        床層等溫硫化
        木屑顆粒堆積參數(shù)對液體滲流特性的影響規(guī)律
        徑向分層對隨機堆積固定床內(nèi)氣體流動特性的影響研究?
        EPDM/PP基TPV非等溫結(jié)晶行為的研究
        SiCl4冷氫化反應器床層密度的計算
        四川化工(2020年2期)2020-05-20 10:46:42
        微纖維- 活性炭雙床層對苯蒸汽吸附動力學研究
        兵工學報(2019年6期)2019-08-06 01:06:46
        懸臂式硫化罐的開發(fā)設計
        簡述輸送膠帶硫化粘接方法
        快速檢測豬鏈球菌的環(huán)介導等溫擴增方法
        納米CaCO3對FEP非等溫結(jié)晶動力學的影響
        中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:41:54
        硫化砷渣的無害化處理研究
        国产亚洲欧美成人久久片| 无码爽视频| 91久久大香伊蕉在人线国产| 日本频道一区二区三区| 又黄又爽又色视频| 老师翘臀高潮流白浆| 国产农村三片免费网站| 最新中文字幕乱码在线| 本道天堂成在人线av无码免费| 五级黄高潮片90分钟视频| 麻豆AV免费网站| 日韩av一区二区在线观看| 日韩精品人妻久久久一二三| 影音先锋男人站| 免费中文熟妇在线影片| 全程国语对白资源在线观看| 亚洲av片无码久久五月| 无码少妇a片一区二区三区| 久久久一本精品99久久| 国产成人综合久久大片| 亚洲av乱码一区二区三区按摩| 中文字幕人妻偷伦在线视频| 亚洲成a人片77777kkkkk| 自拍视频在线观看首页国产| 人妻少妇偷人精品无码| 日本一本久道| 内射中出后入内射极品女神视频| 极品人妻被黑人中出种子| 人妻 日韩精品 中文字幕| 亚洲第一免费播放区| 精品一级一片内射播放| 国产女人水真多18毛片18精品| 国产亚洲欧美日韩综合综合二区| 亚洲大胆视频在线观看| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 亚洲中文无码永久免| 亚洲伊人久久成人综合网| 亚洲无人区一码二码国产内射 | 男女视频在线观看一区| 国产精品久久久久久52avav| 亚洲欧洲日产国码无码|