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        “一鍵式”自動化煉鋼技術的開發(fā)與實踐

        2017-02-21 20:47:53徐志成
        科技創(chuàng)新與應用 2016年35期

        徐志成

        摘 要:通過對“一鍵式”自動化煉鋼技術的開發(fā)與推廣實踐,效果顯著:鋼鐵料消耗降低了7.3kg/噸鋼,合計降低成本約19.74元/噸鋼;轉(zhuǎn)爐出鋼碳和溫度雙命中率達到84%以上,二次補吹率減少了17.8%,平均冶煉周期縮短了3.1分鐘,鋼水質(zhì)量得到顯著提高。

        關鍵詞:一鍵式;自動化煉鋼;吹煉模型;副槍

        1 概述

        “一鍵式”煉鋼技術是一種先進的轉(zhuǎn)爐冶煉控制技術,該技術集理論計算、專家經(jīng)驗和先進的在線監(jiān)測手段與一體,采用計算機L1模型和PLC控制轉(zhuǎn)爐吹煉操作,可顯著提高轉(zhuǎn)爐終點碳、溫度雙命中率,縮短冶煉周期,提高生產(chǎn)效率,降低原材料消耗和生產(chǎn)成本,實現(xiàn)可觀的經(jīng)濟效益。

        2 開發(fā)經(jīng)過

        為實現(xiàn)“一鍵式”自動化煉鋼的目標,必須具備以下條件:(1)設備運行可靠:基礎自動化系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)設備、計算機系統(tǒng)硬件和軟件可靠性高;(2)模型建立:保證模型的完整性,動態(tài)模型的運行穩(wěn)定性好;(3)精益的工藝條件和標準化制度:冶煉前的初始條件(如鐵水、廢鋼、熔劑等信息)穩(wěn)定,轉(zhuǎn)爐吹煉過程和終點的工藝操作標準化。

        2.1 設備運行可靠

        2.1.1 副槍設備系統(tǒng)

        副槍設備的“零故障率”、穩(wěn)定的停車精度、全自動運轉(zhuǎn)率三個方面是保證“一鍵式”自動化煉鋼順利實現(xiàn)的基礎設備條件之一。

        實現(xiàn)“零故障率”,青鋼開創(chuàng)性的采取以下對策:(1)動態(tài)副槍測定時氧流量降至正常流量的60%,且氧流量必須低于某一上限設定值才能下槍測量;(2)動態(tài)副槍測定的碳含量范圍進行標準化控制,

        防止過高的[C]下副槍測定時造成的粘鋼、粘渣;(3)副槍測定中面向火焰測和其北側(cè)存在著熱負荷不平衡,因此會產(chǎn)生永久歪曲?!肚噤摳睒尵S護規(guī)程》要求點檢人員對副槍24h內(nèi)必須旋轉(zhuǎn)一次,每次旋轉(zhuǎn)180°;(4)為防止副槍撞擊彎曲,要求轉(zhuǎn)爐零位控制在-0.5°~0°,同時轉(zhuǎn)爐爐口結(jié)渣大于規(guī)定值時,必須及時清理。

        穩(wěn)定的停車精度:為了保證取樣的準確性和代表性,同時必須滿足停車精度在±10mm,水平方向在±30mm以內(nèi)的嚴格設備條件。為此,重新設定了副槍的二級變速參數(shù)。

        保證副槍設備全自動運轉(zhuǎn):副槍設備全自動化的關鍵是探頭自動裝卸(APC)裝置的穩(wěn)定性,保證穩(wěn)定的關鍵是限位點可靠。

        2.1.2 散裝料加料和稱量系統(tǒng)

        優(yōu)化轉(zhuǎn)爐散裝料料倉的分配管理:優(yōu)化分配對含鐵氧化物、輕燒白云石、石灰、冷料等幾種輔料按料倉分布。

        提高稱量速度并保證稱量精度:(1)與設計方溝通增加振動給料機設定參數(shù)調(diào)整,通過設定快變慢參數(shù)和停振參數(shù),提高稱量速度;(2)通過調(diào)整下料系統(tǒng)的傳感器和振動電機的給定頻率,確保稱量誤差在20千克以內(nèi)。

        轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng):副槍下TSC時頂?shù)讖痛档牧髁恳鬄檎A髁康?0%左右,通過優(yōu)化底吹系統(tǒng)PLC控制程序,解決了轉(zhuǎn)爐底吹氬氣與副槍測量時所需底吹氬氣流量大小不對應的問題。

        鐵水、廢鋼數(shù)據(jù)自動采集系統(tǒng):(1)建立鐵水成分、重量、溫度等信息的計算機自動傳輸;(2)建立廢鋼操作站終端以采集廢鋼種類和各組分重量信息。

        2.2 模型的建立

        (1)鋼種詞典的建立[1]。熔劑計算系數(shù):按現(xiàn)有鋼種要求對設計方提供的10種熔劑組分進行優(yōu)化分類,綜合考慮爐渣的堿度、氧化鎂和TFe的含量等,簡化為5種熔劑計算系數(shù)。溫度標準:對各類鋼種的溫度控制進行跟蹤記錄,綜合分析計算得出最優(yōu)化的鋼水終點溫度標準。鋼種標準:根據(jù)現(xiàn)有鋼種終點碳控制、終點P/S和溫度標準控制不同,對我廠近200個鋼種牌號,進行系統(tǒng)分類為7大類鋼種標準化模板。

        (2)吹煉模型的建立。模型基礎的構(gòu)建:創(chuàng)造性的提出建立起“三模型、一調(diào)整”的控制系統(tǒng),即:轉(zhuǎn)爐供氧模型、底吹模型和加料模型、槍位調(diào)整。吹煉模型的建立:綜合考慮鋼種、廢鋼質(zhì)量、冶煉工藝等情況的不同,設定了8種不同的模型可供選擇。

        (3)自學習模型的完善。由于轉(zhuǎn)爐爐況、原料條件、底吹效果等條件都在不斷的變化,這些因素的變化將對轉(zhuǎn)爐整個過程的靜態(tài)計算和后期的動態(tài)脫碳系數(shù)、升溫效果造成重大影響[2],要求模型應該對計算值與實際值的誤差進行反饋修正學習,進而調(diào)整相應的模型參數(shù),從而提高模型控制的精度和自適應能力。

        2.3 工藝的優(yōu)化

        2.3.1 冶煉初始條件標準化。鐵水條件:(1)每月定期校準鐵水天車稱量,要求校準稱量精度?芨±0.5%;(2)精準化控制入爐鐵水重量,要求其波動?芨±0.5t。

        廢鋼條件:(1)每月定期校準廢鋼車軌道衡稱量,要求稱量精度±0.3%;(2)精準化控制各類入爐廢鋼重量,要求其波動?芨±0.2t。

        輔料條件:采用高牌號的石灰、輕燒白云石、螢石。

        2.3.2 工藝操作改進。廢鋼的分類管理與精準化配比;根據(jù)鋼種形成穩(wěn)定的廢鋼加入模式,嚴格按廢鋼模式配加各類廢鋼。吹煉過程中供氧進程?芏75%、副槍TSC測量前2min,不允許加入任何輔料。副槍下槍測量時,必須滿足以下條件:供氧進程?芏50%,供氧流量降至設定值的70%且小于15000m3/h,以保證副槍測量的穩(wěn)定性。精確設定過程進行副槍測量的時機,綜合考慮爐內(nèi)反應情況、轉(zhuǎn)爐終點要求等。保持連續(xù)冶煉,提前做好出鋼準備。動態(tài)調(diào)整過程只能使用固定種類的冷卻劑和發(fā)熱劑,禁止加入其它熔劑。

        3 實施后的效果

        轉(zhuǎn)爐“一鍵式”自動化煉鋼技術,經(jīng)過4個月工藝優(yōu)化與管理標準化,在白班逐步向四班推廣使用,并取得以下效果:轉(zhuǎn)爐終點碳、溫度雙命中率顯著提高:根據(jù)鋼種終點控制標準,該技術在投入前后轉(zhuǎn)爐終點C_T雙命中率達到83.9%。轉(zhuǎn)爐補吹率顯著降低:由于自動化煉鋼的使用可使轉(zhuǎn)爐終點C_T雙命中率顯著提高,轉(zhuǎn)爐補吹率由原來的25.7%下降到目前的8.0%。冶煉周期縮短,提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率:采用“一鍵式”自動化煉鋼技術后,轉(zhuǎn)爐一倒出鋼率由原來的65%提高到80%以上,有效減少了轉(zhuǎn)爐補吹頻率,使得冶煉周期大幅縮短,轉(zhuǎn)爐平均冶煉周期由原來的47分鐘縮短到44分鐘,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率提高了6.3%,成本降低約2.9元/噸鋼。提高鋼水質(zhì)量,穩(wěn)定鋼水成分:(1)轉(zhuǎn)爐終點鋼水氧含量降低,水口結(jié)瘤明顯減少,鋁鎮(zhèn)靜鋼的連澆爐數(shù)由原來的12爐提高到15爐,成本降低約0.83元/噸鋼。(2)通過對吹煉模式的優(yōu)化,獲得了穩(wěn)定的脫磷效果,轉(zhuǎn)爐終點磷控制CPK指數(shù)由原來的1.007升高到1.214,工序控制能力顯著提高;同時因磷高導致回爐、改判的爐數(shù)平均減少了50%,成本降低約2.14元/噸鋼。

        減少鐵合金成本,降低鋼鐵料耗:由于一倒命中率的提高,轉(zhuǎn)爐終點鋼水氧含量穩(wěn)定降低,終點余錳提高,既提高了轉(zhuǎn)爐鐵合金的收得率又減少了轉(zhuǎn)爐吹損。同時,因轉(zhuǎn)爐冶煉周期的縮短,使得過程熱損失減少,在相同的廢鋼裝入條件下,自動化煉鋼爐次冷料消耗數(shù)量提高約5.6kg/噸鋼,有效降低了鋼鐵料消耗。在“一鍵式”自動化煉鋼技術投入使用后,鋼鐵料耗降低了7.3kg/噸鋼,成本降低約13.87元/噸鋼。

        4 結(jié)束語

        通過對“一鍵式”自動化煉鋼技術的開發(fā)與推廣實踐,效果顯著:鋼鐵料消耗降低了7.3kg/噸鋼,合計降低成本約19.74元/噸鋼;轉(zhuǎn)爐出鋼碳和溫度雙命中率達到84%以上,二次補吹率減少了17.8%,平均冶煉周期縮短了3.1分鐘,鋼水質(zhì)量得到顯著提高。

        參考文獻

        [1]黃希鈷.鋼鐵冶金原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1990.

        [2]陳家祥.鋼鐵冶金學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1990.

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