王曉云+++唐春麗+++劉濤+++張鵬
摘 要:公司生產(chǎn)的銷軸需求量很大,但加工過程中零件出現(xiàn)了異常,導致零件直接報廢的數(shù)量很大,已經(jīng)制約了生產(chǎn)的裝配需求。所以作為生產(chǎn)制造單位,公司領(lǐng)導特別批示,必須解決零件合格率低這個問題,確保零件的正常交付。生產(chǎn)現(xiàn)場成立了攻關(guān)小組,探究技術(shù)瓶頸,使用多種吹砂方法進行試驗,來解決滲氮銷軸鍍銅合格率低的問題。
關(guān)鍵詞:滲氮;鍍銅;吹砂
1 概述
作為生產(chǎn)制造單位,生產(chǎn)的銷軸零件廢品卻很高。為了解決這一問題,保證零件的合格率,公司成立了攻關(guān)小組。小組成員收集、比對同類銷軸鍍銅后零件的合格率,以及反復試驗各種工藝方法,滲氮鍍銅零件的合格率可以達到85%以上。雖然此種銷軸是在滲氮后鍍銅,要保證鍍銅后的尺寸有些難度,但為了保證整機裝配需求,提高零件的合格率有很大的空間。
2 現(xiàn)狀調(diào)查及要因確定
攻關(guān)小組為了盡快解決氮脆鍍銅合格率低的問題,大家積極的行動起來。小組成員按照組內(nèi)的不同分工,各負其責。將零件的生產(chǎn)情況進行詳細地記錄、統(tǒng)計,從鍍后外圓尺寸變形較大無法分組、鍍后表面有黑點、鍍后表面起層、外圓尺寸超差、等其他方面,進行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,找出影響零件合格的主要問題。
從圖1中可以看出,鍍后外圓尺寸變形大無法分組和鍍后表面有黑點占總因素的84.71%,是影響零件不合格的主要因素。如果將這兩種因素解決掉95%,那么零件的合格率可以提高到85.42%。這就是我們應(yīng)該達到的目標。即25.36%+[(1-25.36%)X84.71%X95%]=85.42%。
為了實現(xiàn)此目標,全體成員針對鍍后外圓尺寸變形大無法分組和鍍后表面有黑點等現(xiàn)象,采用頭腦風暴法,細分影響零件不合格的各種因素,并一一列舉:機床精度降低、加工者經(jīng)驗不足、滲氮前鍍銅表面機加余量小、吹砂方法不合理、清洗不徹底、測量系統(tǒng)不穩(wěn)定等等。將這些因素逐一分析,到底是什么原因,導致了不合格零件的產(chǎn)生?為了找出最根本、最直接的原因,我們從人員、設(shè)備、方法、環(huán)境、測量上進行驗證。
第一,就加工經(jīng)驗不足,按照分層法統(tǒng)計新、老員工加工零件合格的數(shù)據(jù),進行對比分析,結(jié)果表明,工作經(jīng)驗與零件合格率不存在相應(yīng)關(guān)系。第二,用同種設(shè)備加工不同類型的零件,零件的合格率差異不大。第三,按照兩種不同的吹砂方法對滲氮零件表面進行處理,收集數(shù)據(jù)分析,由試驗數(shù)據(jù)可以看出,吹砂后變形很大,成橢圓狀,已經(jīng)不能滿足鍍前公差0.0087mm的分組要求。這兩種方法均影響零件的合格率,為主要因素。第四,分別采用不同的清洗方法及測量方法,零件的合格率不因方法的不同而存在很大的差異。第五,滲氮前對滲氮表面留有不同的加工余量,隨著預留余量的增加,零件的合格率也上升,這也是影響零件合格的主要因素。
通過對各末端原因的分析,確認影響零件合格率的主要原因是:滲氮后吹砂方法不合理和滲氮前鍍銅表面機加余量小。
3 制定措施并加以實施
針對上述要因制定了相應(yīng)的改進措施:滲氮后零件表面吹砂方法不合理,小組成員利用PDPC法進行改進。采用面吹砂和濕吹砂兩種不同的吹砂方法,或取消吹砂工序,收集大量的數(shù)據(jù),并利用折線圖進行分析后,得出的結(jié)論為:滲氮后零件的表面采取兩種不同的吹砂方法,合格率均很低;將吹砂工序取消后,零件的合格率提高了(見圖2)。因此,經(jīng)過試驗,取消了滲氮后的吹砂工序。
滲氮前鍍銅表面機加余量小,那么,選取不同的表面預留值,確定最佳預留量。從圖3看出滲氮前最優(yōu)預留余量為0.05mm,零件的最終合格率達到87%,遠遠超出了目標值(見圖3)。
經(jīng)過試驗后,零件在滲氮后取消了吹砂工序,并在滲氮前增加了外圓的余量值,零件的合格率提高了,達到了我們的預期目標,證明措施有效。
4 措施驗證并固化
將滲氮后取消吹砂及滲氮前增加磨削余量的方法,納入相應(yīng)的工藝文件加以固化。后續(xù)零件的合格率已經(jīng)超出了我們的預期目標,并保持良好狀態(tài)?,F(xiàn)交付的零件滿足了公司的裝配需求,達到了公司及顧客得滿意。
參考文獻
[1]機械加工手冊[M].機械工業(yè)出版社,1990.
[2]航空材料手冊[M].國防工業(yè)出版社,1974.