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        離心機(jī)振動(dòng)分析的誤區(qū)及治理

        2017-02-18 16:32:09李明趙玉超張磊
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年3期
        關(guān)鍵詞:動(dòng)平衡離心機(jī)螺旋

        李明 趙玉超 張磊

        摘 要:福樂偉臥式螺旋三相分離離心機(jī),運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端在線振動(dòng)監(jiān)測連鎖保護(hù)頻繁報(bào)警,離心機(jī)無法正常運(yùn)行。對(duì)離心機(jī)5個(gè)滾動(dòng)軸承進(jìn)行更換并對(duì)轉(zhuǎn)鼓、螺旋作動(dòng)平衡檢測正常后試機(jī)。當(dāng)轉(zhuǎn)速開至800r/min時(shí),徑向振動(dòng)增大,升至1500r/min時(shí)聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作跳機(jī),同時(shí)轉(zhuǎn)鼓非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度異常。對(duì)在線振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)域、頻域分析,以此為方向開展第二次檢修,再進(jìn)行動(dòng)平衡檢測,軸承間隙調(diào)整后,試機(jī)運(yùn)行正常。

        關(guān)鍵詞:離心機(jī);轉(zhuǎn)鼓;螺旋;動(dòng)平衡;振動(dòng)分析;軸承游隙

        引言

        Flottweg-FRICANTER24E,德國福偉東公司2005年制造,用于氨水、焦油、焦油渣三相分離。需分離的物料通過供料管進(jìn)入離心機(jī)內(nèi),在離心力的作用下,密度大的固體沉降到轉(zhuǎn)鼓壁。二相密度不同的清液形成同心圓柱,較輕的液相氨水處于內(nèi)層,較重的液相焦油處于外層。不同液體環(huán)的厚度可通過調(diào)節(jié)溢流堰和可變?nèi)~輪來改變。沉積在轉(zhuǎn)筒壁上的固體焦油渣由螺旋輸送器送至排渣口。轉(zhuǎn)鼓速度4000r/min,螺旋與轉(zhuǎn)筒差速1-29.6r/min。

        1 滾動(dòng)軸承游隙調(diào)整誤區(qū)

        1.1 檢修作業(yè)過程

        離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓非驅(qū)動(dòng)端更換了新軸承NU1022,用深度尺對(duì)軸承室測量后給軸承0.10mm軸向游隙。離心機(jī)試運(yùn)行20min后軸承發(fā)熱達(dá)到75℃。

        1.2 分析

        軸承裝配過程中在正常室溫下進(jìn)行,考慮到軸承負(fù)載溫升在50℃左右,忽略了介質(zhì)溫度,運(yùn)行過程中進(jìn)料溫度92℃±3℃,介質(zhì)產(chǎn)生的溫度差對(duì)熱膨脹的影響考慮不周全,造成裝配數(shù)據(jù)失真,出現(xiàn)錯(cuò)誤。

        計(jì)算如下:

        (1)軸承NU1022熱膨脹變化量L1

        L1=H1△t1α=28×62×13×10^-6=0.023mm

        式中H1-軸承外圈厚度28mm

        △t1-裝配時(shí)與外界溫度差為62℃

        α-鋼的膨脹系數(shù)13×10^-6(V℃)

        (2)軸承定位通蓋熱膨脹變化量L2

        L2=H2△t2α=20×62×15.5×10^-6=0.019mm

        式中:H2-通蓋定位環(huán)寬度20mm

        △t2-裝配時(shí)與外界溫度62℃

        α-不銹鋼的膨脹系數(shù)15.5×10^-6(V℃)

        (3)由于介質(zhì)熱膨脹產(chǎn)生的變化量之差

        △L=L1+L2=0.023+0.019=0.042mm

        由計(jì)算可知,熱膨脹存在0.042mm的誤差

        1.3 處理

        上一次裝配熱膨脹系數(shù)誤差造成軸承外圈定死自由度限制過緊,軸承發(fā)熱。考慮到介質(zhì)帶來的膨脹誤差對(duì)軸承軸向游隙調(diào)整為0.14mm,確保軸承滾珠自由度。

        2 動(dòng)平衡誤區(qū)

        2.1 動(dòng)平衡檢測

        離心機(jī)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,裝配精度高,設(shè)備在線監(jiān)測報(bào)警時(shí),對(duì)其進(jìn)行了全面的狀態(tài)診斷,通過時(shí)域、頻域的分析,準(zhǔn)確指出故障類型、故障部位。工作轉(zhuǎn)速在3443r/min,非驅(qū)動(dòng)端水平方向9.7mm/s,垂直方向8.9mm/s,軸向2.4mm/s,頻譜中基頻有穩(wěn)定的高峰,其他倍頻振幅較小,轉(zhuǎn)速再提升100r/min,基頻幅值隨轉(zhuǎn)速增大而增大,綜上分析動(dòng)平衡失衡了。相關(guān)專家會(huì)審后對(duì)轉(zhuǎn)股、螺旋、按G2.5級(jí)進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),制作驅(qū)動(dòng)、非驅(qū)動(dòng)端動(dòng)平衡聯(lián)軸器進(jìn)行測試。離心機(jī)螺旋殘余不平衡量及不平衡分量相位,驅(qū)動(dòng)端204g相位116°,非驅(qū)動(dòng)端2.8g相位58°;離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓殘余不平衡量及不平衡分量相位,驅(qū)動(dòng)端0.91g相位151°,非驅(qū)動(dòng)1.1g相位91°,達(dá)到動(dòng)平衡標(biāo)準(zhǔn)。

        2.2 啟動(dòng)試機(jī)

        盤車正常后啟動(dòng),轉(zhuǎn)速由低到高提升,轉(zhuǎn)速在800r/min時(shí),水平方向、垂直方向振動(dòng)值逐漸增大,升至1500r/min水平方向11.5mm/s,垂直方向9.7mm/s,軸向3.1mm/s,頻譜分析還是典型的動(dòng)不平衡造成。

        2.3 分析

        離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓、螺旋動(dòng)平衡值在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),開機(jī)試機(jī)依然出現(xiàn)動(dòng)平衡失衡。查找不平衡存在原因,是螺旋、轉(zhuǎn)鼓不平衡相位疊加造成平衡被破壞,還是制作的轉(zhuǎn)鼓、螺旋半聯(lián)軸器有不確定因素。分析確定要因,先對(duì)離心機(jī)整機(jī)螺旋、轉(zhuǎn)鼓組合在一起上動(dòng)平衡機(jī)測試,驅(qū)動(dòng)端5g相位172°,非驅(qū)動(dòng)端6.2g相位101°。螺旋、轉(zhuǎn)鼓在動(dòng)平衡機(jī)上檢測水平度在0.03mm/m,徑向跳動(dòng)度在0.02mm,無明顯形變均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。運(yùn)用排除法,所有焦點(diǎn)集中在動(dòng)平衡用的半聯(lián)軸器上,經(jīng)測量裝配定位間隙非驅(qū)動(dòng)端在0.062mm,間隙大處于無定位狀態(tài),螺旋軸中心線與聯(lián)軸器中心偏差造成,動(dòng)平衡數(shù)據(jù)失真。

        2.4 處理

        重新加工非驅(qū)動(dòng)端半聯(lián)軸器,定位間隙控制在0.015mm。作動(dòng)平衡去除不平衡量,回裝試機(jī)正常。事實(shí)表明,作動(dòng)平衡測試要考慮半聯(lián)軸器與轉(zhuǎn)子的定位精度,保證同軸度才能確保動(dòng)平衡測試的精確性。

        3 結(jié)束語

        設(shè)備檢修中對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)部件裝配,一定要同其運(yùn)行工況條件緊密結(jié)合在一起。對(duì)直徑不對(duì)稱的旋轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行動(dòng)平衡檢測,制作驅(qū)動(dòng)與支持用的半聯(lián)軸器一定要選擇與裝配部位合理定位夾緊,保證同軸度。本次檢修通過頻譜分析獲得較為滿意的診斷結(jié)果,對(duì)設(shè)備檢修能起到事半功倍的效果。

        參考文獻(xiàn)

        [1]虞和濟(jì).振動(dòng)診斷的工程應(yīng)用[M].冶金工業(yè)出版社,1992.

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