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        淺析張河灣電站3號機(jī)機(jī)械制動器頻繁故障的原因及處理

        2017-01-17 07:33:40王國柱李永紅
        水電站機(jī)電技術(shù) 2016年12期
        關(guān)鍵詞:拉簧閘板制動器

        王國柱,李永紅,陳 超

        (河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)

        淺析張河灣電站3號機(jī)機(jī)械制動器頻繁故障的原因及處理

        王國柱,李永紅,陳 超

        (河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)

        主要是結(jié)合生產(chǎn)實際分析水泵水輪發(fā)電機(jī)機(jī)械制動器在工作中頻繁出現(xiàn)故障的原因,并針對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,通過不同的方法及手段確保閘板不會脫落和制動器投退信號正常。

        水泵水輪發(fā)電機(jī);制動器;閘板;脫落;信號異常

        1 電廠概況

        張河灣抽水蓄能電站位于河北省石家莊市井陘縣測魚鎮(zhèn)附近的甘陶河干流上,距石家莊市公路里程77 km。該電站總裝機(jī)容量為1 000 MW,安裝4臺單機(jī)容量250 MW的單級混流可逆式水泵水輪機(jī)組。電站額定水頭305 m,電站綜合效率系數(shù)為0.76。電站建成后接入冀南電網(wǎng),在系統(tǒng)中承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相及事故備用任務(wù)。

        該廠制動系統(tǒng)由6臺何氏制動器(天津市發(fā)電技術(shù)設(shè)備公司生產(chǎn))組成,機(jī)組機(jī)械制動時使用氣壓操作(頂起轉(zhuǎn)子時油壓操作)。正常情況下機(jī)械制動在機(jī)組轉(zhuǎn)速小于5%Vn時投入,當(dāng)電氣制動被閉鎖時機(jī)械制動在機(jī)組轉(zhuǎn)速小于20%Vn時投入。

        2 制動器結(jié)構(gòu)及其工作原理

        2.1 制動器結(jié)構(gòu)

        制動器為油氣混合,拉簧復(fù)位形式。采用導(dǎo)向結(jié)構(gòu),保證活塞靈活動作,無漏氣、漏油及活塞憋卡等故障?;钊睆綖?80 mm,最大行程為40 mm。正常工作氣壓為0.5~0.7MPa,頂轉(zhuǎn)子油壓為14.6MPa。包括制動塊、制動板、導(dǎo)向鍵、上活塞、拉簧、村套、蝶形彈簧、下活塞、缸體、手柄、大螺母、導(dǎo)向活塞等結(jié)構(gòu),如圖1所示。

        從制動器的結(jié)構(gòu)和結(jié)合實際來看,制動板與制動塊之間就是通過2個高約10 mm的定位銷連接,所以制動塊與制動板會出現(xiàn)分離的情況。制動板是通過4個定位螺栓固定在上活塞上的。但是與上活塞大約有4 mm的間隙,制動板與上活塞是通過導(dǎo)向活塞相互作用。上活塞只是起到一個導(dǎo)向作用,低壓氣不會進(jìn)入上活塞腔,上下活塞之間也是通過蝶形彈簧相互作用。

        圖1 機(jī)械制動裝置結(jié)構(gòu)圖

        2.2 制動器作用

        該廠每臺機(jī)組有6臺何氏制動器,安裝于每臺機(jī)組下風(fēng)洞內(nèi),其有兩個作用,一是制動,二是頂轉(zhuǎn)子。

        (1)制動作用。依靠制動器的制動塊與轉(zhuǎn)子磁軛下部制動環(huán)之間的摩擦力矩使機(jī)組停機(jī)。在停機(jī)過程中,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速降低至額定轉(zhuǎn)速的5%(電氣制動被閉鎖時為20%)時,制動器即對發(fā)電電動機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行連續(xù)制動,從而可以避免推力軸承因低轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)油膜破壞而使瓦面燒損。

        (2)在安裝、檢修后啟動前頂起轉(zhuǎn)子。當(dāng)機(jī)組停機(jī)時間較長,留存在推力軸承瓦面間的剩余油膜可能消失,這時可在制動器中通入高壓油,將轉(zhuǎn)子略微頂起,使軸瓦面與鏡板之間進(jìn)入潤滑油,建立新的油膜。

        該廠制動器為單缸單活塞,只有一個氣缸,即管路系統(tǒng)是油、氣不分開結(jié)構(gòu),管道既進(jìn)氣進(jìn)油,也排氣排油。

        2.3 制動器制動原理

        我廠機(jī)械制動是當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速降到額定轉(zhuǎn)速的5%(電氣制動被閉鎖時為20%)時,投入機(jī)械制動,此時低壓氣從制動器的進(jìn)氣孔進(jìn)入后頂起下活塞,通過蝶形彈簧的作用把力傳到上活塞后活塞在導(dǎo)向鍵的約束下垂直向上運(yùn)動,當(dāng)運(yùn)動到限位開關(guān)動作后停止運(yùn)動,此時閘板與固定在發(fā)電電動機(jī)轉(zhuǎn)子磁軛下端的制動環(huán)相接觸,產(chǎn)生摩擦力矩,形成摩擦制動,是一種比較傳統(tǒng)的制動方法。

        此種機(jī)械制動具有結(jié)構(gòu)簡單,通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),但是由于制動過程中制動塊磨損會產(chǎn)生粉塵污染定轉(zhuǎn)子絕緣,故在制動器上加裝了密封罩和抽粉塵裝置。

        導(dǎo)向活塞。在制動過程中由于機(jī)組的擺動、制動環(huán)不水平等因素,會使制動塊的摩擦面產(chǎn)生受力不均勻,這時制動器的導(dǎo)向活塞會根據(jù)制動環(huán)的不平行面使制動塊產(chǎn)生傾斜角度,消除徑向剪切力,增大制動塊與制動環(huán)的有效接觸面,起到很好的制動效果。

        蝶形彈簧??梢韵C(jī)時瞬間力過大產(chǎn)生的影響,既起到很好的制動效果,又可以避免制動器的上下活塞剛性撞擊。

        大螺母。當(dāng)制動器投入后,假如氣缸泄壓后需要保持制動器在投入狀態(tài),此時可以通過手柄轉(zhuǎn)動大螺母向上旋轉(zhuǎn),直到大螺母與制動板相接觸,即使泄壓也不會使制動器退出,起到鎖定作用。在正常工作時大螺母完全落下,保證不影響制動器行程。

        拉簧。主要是起到復(fù)位作用,當(dāng)制動器退出時,會先泄壓,然后在活塞的自重和彈簧的拉力作用下使活塞復(fù)位。

        3 故障情況

        2012年1月30日,3號機(jī)在停機(jī)過程中出現(xiàn)機(jī)械制動退出時間超長的報警,查歷史記錄發(fā)現(xiàn),1號制動爪從發(fā)令到實際退出時間為16 s,報警整定值為15 s。在之后的3號機(jī)運(yùn)行過程中時有1號爪退出時間偏長記錄,但未到達(dá)報警值。清掃供氣管路后,對制動進(jìn)行投退,動作速度稍有提高,但仍比其他爪慢。在制動退出的狀態(tài)下進(jìn)行測量,1號爪閘板與制動環(huán)之間的間隙為內(nèi)側(cè)2.8 mm,外側(cè)3.5 mm。通過檢查發(fā)現(xiàn)拉簧老化,隨即檢修人員對1號制動爪的拉簧進(jìn)行了更換,并調(diào)整了拉簧預(yù)緊力進(jìn)行投退試驗,1號制動爪退出時間明顯縮短。同時出現(xiàn)未收到6號爪投入信號,檢查6號爪投入正常,調(diào)整位置開關(guān)后信號正常。

        2012年2月19日凌晨,3號機(jī)抽水啟動及停機(jī)過程中機(jī)械制動5號爪退出時間稍長,但在正常范圍內(nèi)。20日下午3號機(jī)發(fā)電停機(jī)過程中再次出現(xiàn)1號爪退出時間超長報警,較最先退出的3號爪晚17s之久,并且6號爪一直保持退出信號,隨即運(yùn)行人員進(jìn)行投退試驗2次,1號爪正確動作,但再次發(fā)現(xiàn)5號爪退出時間超長,較最先退出的4號爪晚28 s之久。

        2012年2月22日,3號機(jī)組退備,對5號爪的拉簧進(jìn)行了更換,并增加了彈簧的預(yù)緊力,投退試驗動作正常,退出時間明顯縮短,比最先退出的制動器僅慢6~7s,在正常范圍內(nèi)。同時在退出狀態(tài)下對各爪的間隙進(jìn)行了測量,其中2號、3號、4號、5號爪內(nèi)外側(cè)的間隙均較大,約10mm,1號爪外側(cè)約6mm,內(nèi)側(cè)間隙約2.25 mm,6號爪的間隙較小,內(nèi)側(cè)0.1~0.75 mm,外側(cè)0.05~0.3 mm,行程開關(guān)結(jié)點(diǎn)頂在退出位置,投退制動時6號爪能上下動作,但因間隙小動作行程很短,不足以使行程開關(guān)結(jié)點(diǎn)離開退出位置,故制動信號一直未收到。投入機(jī)組交流主油泵后再次測量,內(nèi)側(cè)間隙為0.25~2.15 mm,外側(cè)0.1~0.75 mm。

        2012年2月24日,在進(jìn)3號機(jī)風(fēng)洞進(jìn)行檢查時,發(fā)現(xiàn)6號制動爪閘板脫落,而且制動環(huán)上有明顯的劃痕,制動托板的定位螺栓松動且高出托板水平面。閘板脫落給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來了很大的風(fēng)險。

        2012年3月1日,在進(jìn)3號機(jī)風(fēng)洞進(jìn)行檢查時,發(fā)現(xiàn)1號風(fēng)閘閘板間隙很小。拆開閘板槽后發(fā)現(xiàn)定位螺栓已經(jīng)松動頂起,并發(fā)現(xiàn)閘板有頂裂的跡象。隨后加固鎖定螺栓并更換新的閘板,更換后動作正常,信號正確。

        4 故障原因及處理

        4.1 閘板脫落的原因

        針對3號機(jī)組機(jī)械制動裝置頻繁出現(xiàn)的故障,該廠組織相關(guān)技術(shù)人員對機(jī)械制動裝置進(jìn)行分析,通過對機(jī)械制動器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),閘板放置在制動托板上面,只有在水平方向通過定位螺栓固定,在垂直方向上沒有任何的固定裝置,所以閘板在垂直方向上是可以自由活動的。當(dāng)未投入制動時制動器閘板處于水平狀態(tài),如圖2;當(dāng)投入制動時,由于制動環(huán)的不水平因素會使閘板的受力不均勻,會出現(xiàn)一邊高一邊低的現(xiàn)象,所以在導(dǎo)向活塞的作用下制動托板會出現(xiàn)傾斜,如圖3;此時制動托板下降側(cè)的定位螺栓就會失去預(yù)緊力,在機(jī)組的振動作用下螺栓會慢慢松動并上竄,長期就會出現(xiàn)定位螺栓頂出導(dǎo)致閘板與制動環(huán)間隙偏小且不均勻,如圖4;最后閘板被制動環(huán)從制動器內(nèi)帶出而脫落。

        圖2 正常狀態(tài)

        圖3 手里不均勻狀態(tài)

        圖4 頂出狀態(tài)

        4.2 信號異常的原因

        結(jié)合以上的分析也找到了3號機(jī)組的制動器會頻繁出現(xiàn)收到退出信號超時和無法收到投入信號的原因。即:只有當(dāng)制動器退出時傳感器觸點(diǎn)才能被壓緊,顯示制動器在退出狀態(tài),當(dāng)制動器投入時活塞在低壓氣的作用下向上運(yùn)動,傳感器觸頭完全松開,顯示制動器在投入狀態(tài)。但是傳感器也有一定的行程,只有達(dá)到其運(yùn)動行程傳感器才會有相應(yīng)的信號發(fā)出,所以當(dāng)彈簧老化,再加上機(jī)械卡塞等原因,就會出現(xiàn)制動器退出緩慢,導(dǎo)致收到退出信號時間較長。當(dāng)固定螺栓松動向上頂起時,會導(dǎo)致閘板與制動環(huán)的間隙變小,投入機(jī)械制動器,閘板向上運(yùn)動的行程也會變小,當(dāng)小于傳感器釋放的行程時傳感器的信號就會不發(fā)生變化,仍然顯示在退出狀態(tài),但是剎車已經(jīng)在投入狀態(tài)。

        4.3 閘板脫落處理

        (1)在定位螺栓處打中強(qiáng)度螺紋膠或者在螺栓上加裝彈簧墊片和具有自鎖功能的墊圈;

        (2)對閘板加裝垂直方向的固定裝置,確保閘板不能垂直方向運(yùn)動;

        (3)定期對拉簧的預(yù)緊力進(jìn)行檢查,確保拉簧拉力正常。

        (4)根據(jù)目前出現(xiàn)的情況更換機(jī)械制動裝置,避免類似的事故再次發(fā)生。

        5 結(jié)束語

        通過對張河灣抽水蓄能電站3號機(jī)組機(jī)械制動器頻繁出現(xiàn)的故障進(jìn)行不斷地分析和處理,經(jīng)過不同處試驗和處理方法的嘗試,積累了寶貴的經(jīng)驗。上述處理方法可以保證在一定時間內(nèi)閘板不會脫落,但是機(jī)組長期運(yùn)行,產(chǎn)生的制動力較大,還會出現(xiàn)閘板被頂起的現(xiàn)象,同時也會出現(xiàn)拉簧老化的問題,所以最終建議選擇質(zhì)量較好,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理的機(jī)械制動裝置進(jìn)行更換。積累的寶貴經(jīng)驗可以為使用該型號機(jī)械制動裝置的其他單位提供借鑒和幫助,為更換機(jī)械制動裝置爭取更多的準(zhǔn)備時間,同時又能確保機(jī)組可靠、穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]于蘭階.水輪發(fā)電機(jī)組的安裝與檢修[M].北京:水利電力出版社,1986.

        [2]姜政權(quán).水輪發(fā)電機(jī)及其檢修(機(jī)械部分)[M].北京:工人出版社,1987.

        [3]梅祖彥.抽水蓄能發(fā)電技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000.06.

        TV734

        B

        1672-5387(2016)12-0063-03

        10.13599/j.cnki.11-5130.2016.12.023

        2016-08-29

        王國柱(1981-),男,高級工程師,從事抽水蓄能電站運(yùn)維管理工作。

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