邢憲義+李兵+高學(xué)慧
摘要本文論述了內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司通過(guò)采取改造粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)部配水裝置、破壞粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)部虹吸、排出粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)部氣泡、控制給水加氨量、調(diào)整鋪膜步序等措施,解決了凝結(jié)水精處理粉末樹脂過(guò)濾器鋪膜效果差、運(yùn)行周期短的問(wèn)題,從而節(jié)約了大量樹脂粉、纖維粉、廠用電、除鹽水。
關(guān)鍵詞粉末樹脂過(guò)濾器;鋪膜效果;運(yùn)行周期;PH值
1項(xiàng)目背景
內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司現(xiàn)有兩臺(tái)600MW亞臨界空冷機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用3臺(tái)凝結(jié)水精處理粉末樹脂過(guò)濾器除去熱力系統(tǒng)中帶入的腐蝕產(chǎn)物、鐵氧化物以及溶解鹽等,正常運(yùn)行為兩運(yùn)一備,系統(tǒng)設(shè)有旁路。內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司白2013年7月投產(chǎn)以來(lái),粉末樹脂過(guò)濾器鋪膜效果差、運(yùn)行周期短(見圖1),導(dǎo)致粉末樹脂過(guò)濾器鋪爆膜頻繁,浪費(fèi)大量樹脂粉、纖維粉、廠用電、除鹽水,減少設(shè)備的使用壽命。為了達(dá)到節(jié)能、節(jié)水、精益管理的目的,我們對(duì)粉末樹脂過(guò)濾器進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
2項(xiàng)目啟動(dòng)
2014年3月10日經(jīng)內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司批準(zhǔn)對(duì)1號(hào)機(jī)組凝結(jié)水精處理粉末樹脂過(guò)濾器進(jìn)行優(yōu)化。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定,項(xiàng)目目標(biāo)是粉末樹脂過(guò)濾器鋪膜效果好并且運(yùn)行周期達(dá)到20天。
3項(xiàng)目要因、對(duì)策執(zhí)行與監(jiān)控
3.1項(xiàng)目要因
2014年3月15日對(duì)1號(hào)機(jī)組凝結(jié)水精處理粉末樹脂過(guò)濾器再次進(jìn)行鋪膜,分析、總結(jié)粉末樹脂過(guò)濾器鋪膜效果差、運(yùn)行周期短的主要原因有以下幾方面。
1)鋪膜時(shí)粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)產(chǎn)生氣泡;2)鋪膜時(shí)粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)形成虹吸、水位下降;3)粉末樹脂過(guò)濾器配水裝置存在缺陷,造成偏流;4)鋪膜輔助箱容量??;5)濾元內(nèi)外壓差小,樹脂粉粘附力不足;6)鋪膜時(shí)未根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行參數(shù)調(diào)整;7)樹脂粉、纖維粉混合不均勻;8)樹脂粉、纖維粉混合比例不當(dāng);9)給水加氨量過(guò)高。
3.2對(duì)策執(zhí)行與監(jiān)控
針對(duì)項(xiàng)目要因我廠逐一分析同時(shí)尋找解決方法,進(jìn)行改善優(yōu)化,并對(duì)改善后效果進(jìn)行監(jiān)控,確保達(dá)到優(yōu)化目的。
1)針對(duì)鋪膜時(shí)粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)產(chǎn)生氣泡問(wèn)題,我廠在粉末樹脂過(guò)濾器頂部排氣出口母管上安裝排氣手動(dòng)門,并要求鋪膜時(shí)及時(shí)開啟排氣手動(dòng)門進(jìn)行排氣(見圖2),特別是在樹脂粉、纖維粉混合液注射過(guò)程中要及時(shí)排出粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)部氣泡,安裝排氣手動(dòng)門并及時(shí)排氣已消除了過(guò)濾器內(nèi)部產(chǎn)生的氣泡。
2)針對(duì)鋪膜時(shí)粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)形成虹吸、水位下降問(wèn)題,我廠在鋪膜輔助箱溢流管最高點(diǎn)安裝破壞虹吸閥門并要求在鋪膜過(guò)程中開啟該閥門(見圖3),消除虹吸現(xiàn)象,確保粉末樹脂過(guò)濾器內(nèi)部滿水。同時(shí)針對(duì)鋪膜輔助箱容量小進(jìn)行加高(見圖3),確保鋪膜泵運(yùn)行時(shí)鋪膜泵出口壓力穩(wěn)定。
3)針對(duì)粉末樹脂過(guò)濾器配水裝置存在缺陷,造成偏流,導(dǎo)致鋪膜厚度不均勻問(wèn)題,我廠設(shè)備部進(jìn)行設(shè)備內(nèi)部配水裝置改造,經(jīng)過(guò)改造后粉末樹脂過(guò)濾器偏流現(xiàn)象消除。
4)經(jīng)過(guò)上述優(yōu)化后粉末樹脂過(guò)濾器鋪膜效果已達(dá)到要求,運(yùn)行周期有所增加,但運(yùn)行周期還未達(dá)到目標(biāo)值。投運(yùn)初期為防止給水和飽和蒸汽中鐵的質(zhì)量濃度超標(biāo),我廠控制給水PH在9.5左右。通過(guò)運(yùn)行觀察及化驗(yàn)人員對(duì)過(guò)濾器出水中各離子的濃度進(jìn)行化驗(yàn)分析(見圖4),發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致過(guò)濾器運(yùn)行周期短的另一個(gè)主要原因是給水加氨量大、給水pH值控制高。根據(jù)DL/T561-2013《火力發(fā)電廠水汽化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》中要求給水pH控制在9.2~9.6的范圍內(nèi),在保證給水鐵含量不超標(biāo)的情況下,我們將給水PH值由9.5逐漸降低至9.25,以達(dá)到降低給水加氨量的目的,從而延長(zhǎng)過(guò)濾器運(yùn)行周期(見表1)。
4項(xiàng)目成果
1號(hào)機(jī)組粉末樹脂過(guò)濾器經(jīng)過(guò)優(yōu)化,濾元表面樹脂粉覆蓋均勻,粉末樹脂過(guò)濾器運(yùn)行周期由原來(lái)的147h延長(zhǎng)到528h(見圖5)。按1號(hào)機(jī)組本年度計(jì)劃運(yùn)行6120h計(jì)算,可節(jié)約樹脂粉和纖維粉費(fèi)用約104.3萬(wàn)元,廠用電3480°,除鹽水2030t。