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        降低高碳鋼冶煉成本的生產(chǎn)實(shí)踐

        2016-12-06 09:53:16李正嵩劉立德高長(zhǎng)益葉雅妮
        四川冶金 2016年2期
        關(guān)鍵詞:精煉爐盤(pán)條連鑄

        李正嵩,李 燚,劉立德,高長(zhǎng)益,葉雅妮

        (首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司技術(shù)中心,貴州六盤(pán)水553028)

        降低高碳鋼冶煉成本的生產(chǎn)實(shí)踐

        李正嵩,李 燚,劉立德,高長(zhǎng)益,葉雅妮

        (首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司技術(shù)中心,貴州六盤(pán)水553028)

        為了降低60#~80#、SWRH82B高碳鋼的冶煉成本,通過(guò)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐爐料結(jié)構(gòu),充分利用鐵水中的Cr元素,改造LF爐水冷爐蓋,回收利用LF爐精煉渣,提高進(jìn)入LF爐精煉站的鋼水溫度,減少Si-Ca線喂入量,用純鈣線代替Si-Ca線對(duì)鋼水進(jìn)行鈣處理,延長(zhǎng)連鑄中間包使用壽命,中間包使用保溫吸渣劑代替無(wú)碳覆蓋劑,結(jié)果使高碳鋼的噸鋼冶煉成本下降了53.44元。

        高碳鋼;盤(pán)條;煉鋼;成本

        1 引言

        水鋼生產(chǎn)的高碳鋼有60#~80#盤(pán)條和SWRH82B盤(pán)條,其中,60#~80#盤(pán)條是用于拉拔鋼絲、捻制鋼繩的原料,SWRH82B盤(pán)條是用于拉拔鋼絲、捻制鋼絞線的原料。水鋼提供高質(zhì)量的盤(pán)條,滿(mǎn)足用戶(hù)制造高質(zhì)量的鋼絲、鋼繩、鋼絞線的要求,同時(shí)又要降低生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)地生產(chǎn)盤(pán)條,提高水鋼高碳鋼盤(pán)條的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。水鋼生產(chǎn)高碳鋼盤(pán)條的工藝流程是高爐鐵水→100t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉→LF爐精煉→150mm×150mm方坯連鑄→鑄坯加熱→高速線材軋制→Stellmor風(fēng)冷線冷卻→集卷→入庫(kù)。高碳鋼盤(pán)條與普通建筑用棒材和線材相比,其冶煉成本高出200元/t~300元/t,而軋鋼成本相當(dāng)。因此,在當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下,在保證鋼質(zhì)的前提下,通過(guò)優(yōu)化高碳鋼的冶煉工藝,降低生產(chǎn)成本是企業(yè)的主要任務(wù)之一。

        2 工藝的優(yōu)化

        2.1轉(zhuǎn)爐工藝的優(yōu)化

        2.1.1轉(zhuǎn)爐爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

        在保證轉(zhuǎn)爐熱平衡的條件下,對(duì)轉(zhuǎn)爐爐料結(jié)構(gòu)、合金化過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,降低成本。根據(jù)不同的鋼種對(duì)Cr元素的要求,對(duì)鐵水中的Cr元素加以利用,降低成本。

        轉(zhuǎn)爐裝入制度中爐料入爐結(jié)構(gòu)主要是鐵水、廢鋼、生鐵塊和其它含鐵資源(例如:渣鋼、污泥球、冷固球),由于各種含鐵資源價(jià)格不一樣,就要通過(guò)優(yōu)化配比,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化[1]。

        含鐵資源中污泥球和冷固球的鐵含量高、堿度高、MgO含量高、有豐富的FeO,見(jiàn)表1。堿度高可以減少轉(zhuǎn)爐石灰的用量, MgO含量高對(duì)轉(zhuǎn)爐護(hù)爐有利,豐富的FeO含量有利于轉(zhuǎn)爐前期快速成渣,對(duì)脫磷非常有利,雖然污泥球和冷固球的P、S含量偏高,但只要搭配合適,可以控制鋼水中的P、S在要求的范圍之內(nèi)。且其價(jià)格低,污泥球價(jià)格僅200元/t,冷固球970元/t,若用于轉(zhuǎn)爐冶煉中,具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        在含鐵資源中,磁選渣鋼的全鐵含量在50%左右,見(jiàn)表2,成本為213.9元/t,其堿度、MgO含量均高于污泥球和冷固球,這對(duì)降低石灰消耗和護(hù)爐更為有利,同時(shí)含有豐富的FeO,對(duì)轉(zhuǎn)爐前期快速化渣脫磷非常有利。

        因此,在轉(zhuǎn)爐冶煉高碳鋼時(shí),將入爐爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整前后的爐料配比見(jiàn)表3,調(diào)整后進(jìn)行了3個(gè)方案試驗(yàn),以達(dá)到保證鋼質(zhì),降低生產(chǎn)成本的目的。

        表1 污泥球和冷固球化學(xué)成分

        表2 磁選渣鋼的化學(xué)成分

        表3 轉(zhuǎn)爐冶煉每爐裝入爐料配比結(jié)構(gòu)調(diào)整前后對(duì)比表

        通過(guò)試驗(yàn)得知,3個(gè)方案的鋼水P、S含量均可滿(mǎn)足高碳鋼要求,但尤其以方案1效果最好,在生產(chǎn)中采用方案1進(jìn)行爐料結(jié)構(gòu)搭配,以降低生產(chǎn)成本。

        2.1.2鐵水中Cr元素的利用

        根據(jù)鋼種對(duì)Cr元素的不同要求,對(duì)鐵水中Cr元素加以利用,降低生產(chǎn)成本。鐵水中Cr在轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中是一種有害元素,其氧化產(chǎn)物由于熔點(diǎn)很高,在渣中影響爐渣的熔化,使?fàn)t渣發(fā)稠、發(fā)粘,進(jìn)而影響脫磷效果,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成氧槍粘槍。根據(jù)貴州鋼繩集團(tuán)公司的要求,60#~80#高碳鋼盤(pán)條,由于用于拉拔細(xì)絲、捻制鋼繩,要將盤(pán)條鋼中Cr控制在0.05%以下,但是,SWRH82B高碳鋼盤(pán)條,由于用于拉拔較粗的鋼絲、捻制鋼絞線,要求鋼中Cr含量為0.26%~0.30%。因此,對(duì)于不同的鋼種,采用不同成分的鐵水冶煉,即采用[Cr]≤0.10%的低Cr鐵水冶煉60#~80#高碳鋼,采用[Cr]>0.10%的高Cr鐵水冶煉SWRH8B高碳鋼。在采用高Cr鐵水冶煉SWRH82B鋼時(shí),轉(zhuǎn)爐采取高拉碳的冶煉方法來(lái)減少鋼水中Cr的氧化,減少渣中Cr2O3含量,這既對(duì)轉(zhuǎn)爐化渣脫磷有利,又可使鋼水中的Cr含量增加0.03%左右,且高拉碳時(shí)還能降低鋼水的氧活度,這樣每爐鋼可減少40kg強(qiáng)脫氧劑Si-Ca-Ba的用量[2]。

        2.1.3脫氧合金化工藝的優(yōu)化

        調(diào)整合金料結(jié)構(gòu)可降低冶煉成本[3]。由于Si-Mn合金比高碳錳鐵的價(jià)格低,因此,就要多用Si-Mn合金少用高碳錳鐵對(duì)鋼水進(jìn)行脫氧合金化。在轉(zhuǎn)爐采用高拉碳出鋼后,鋼水的氧化性降低,就可減少Si-Ca-Ba的使用量。在冶煉高碳鋼時(shí),在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中加入Si-Mn合金脫氧,在LF爐精煉過(guò)程中,再使用高碳錳鐵將鋼水中的錳配到要求的范圍。Si-Mn合金脫氧優(yōu)于高碳錳鐵脫氧,因?yàn)殇撝泄桢i復(fù)合氧化物比錳氧化物更容易上浮排出。因此,在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,將Si-Mn合金的用量增加了200kg/爐,以降低鋼水氧含量,減少鋼中夾雜物,為L(zhǎng)F爐精煉工序造還原渣、減少鈣處理喂絲量創(chuàng)造良好條件,又減少了LF爐精煉過(guò)程中高碳錳鐵的加入量,節(jié)約了成本。

        2.2LF爐精煉工藝的優(yōu)化

        2.2.1水冷爐蓋的改造

        優(yōu)化LF爐水冷爐蓋結(jié)構(gòu),減少頻繁漏水事故,降低消耗。精煉爐水冷爐蓋三角環(huán)管頻繁漏水造成精煉中斷,進(jìn)而造成連鑄機(jī)非計(jì)劃停澆,影響生產(chǎn)穩(wěn)定順行,造成各種消耗高,且漏水時(shí)存在嚴(yán)重安全隱患。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)精煉爐三角水冷環(huán)管與三相電極之間的距離僅有65mm,間隙過(guò)小,在電極表面掛渣時(shí),距三相電極的距離更近,若在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)渣殼松動(dòng)脫落,則有可能與電極接觸,從而導(dǎo)致短路起弧擊穿三角環(huán)管,繼而造成三角環(huán)管漏水,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷,另外爐蓋經(jīng)常傾斜也會(huì)造成三角環(huán)管與電極接觸,導(dǎo)致短路起弧擊穿三角環(huán)管。2011年、2012年每年平均3次因LF爐爐蓋漏水造成連鑄非計(jì)劃停澆,造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。為解決這一問(wèn)題,通過(guò)論證,在不改變爐蓋載重結(jié)構(gòu)、確保安全及通過(guò)調(diào)整抽風(fēng)閥開(kāi)度保證精煉還原氣氛的前提下,將三角環(huán)管最里的一圈拆除(改進(jìn)前后見(jiàn)圖1所示),這樣可增大水冷三角環(huán)管與三相電極之間的距離到130 mm,間隙比原來(lái)增加了一倍,很好地避免了三角環(huán)管因電弧擊穿而導(dǎo)致的漏水事故,杜絕了精煉爐三角環(huán)管漏水事故,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

        2.2.2精煉渣的回收利用

        對(duì)精煉爐渣進(jìn)行回收利用,降低生產(chǎn)成本。LF爐精煉爐渣通常按廢渣進(jìn)行處理,但精煉爐渣堿度較高,含有大量的CaO、MgO、Al2O3等對(duì)精煉爐造渣有益的組分,見(jiàn)表4所示,可對(duì)其進(jìn)行回收利用,既能降低生產(chǎn)成本,又能減少?gòu)U渣造成的場(chǎng)地占用及其對(duì)環(huán)境污染。回收的精煉爐渣可取代部分精煉渣和石灰,降低生產(chǎn)成本。且因其是粉末狀,加入精煉爐熔化更快,精煉脫硫效果更好,通過(guò)對(duì)其脫硫效果進(jìn)行跟蹤,脫硫效果與沒(méi)有使用回收渣的爐次的效果相當(dāng),見(jiàn)表5所示。

        圖1 LF爐水冷爐蓋改造前后示意圖

        表4 LF爐精煉回收渣化學(xué)成分

        表5 使用正常渣料與使用回收渣料的脫硫情況對(duì)比

        2.2.3進(jìn)精煉站鋼水溫度的優(yōu)化

        鋼水進(jìn)LF爐精煉站的溫度對(duì)精煉爐的電耗影響較大,鋼水進(jìn)站溫度低,必然要消耗更多的電能升溫,雖然轉(zhuǎn)爐出鋼溫度低一些,有利于轉(zhuǎn)爐脫磷、拉碳,但造成精煉爐電耗上升,成本增加。用轉(zhuǎn)爐氧化反應(yīng)升溫或是用精煉爐電能升溫,值得分析,轉(zhuǎn)爐氧氣耗量為18 500m3/h,理論升溫速度40℃/min,實(shí)際可達(dá)到60℃/min,精煉爐在5檔(315V、29 319A)時(shí),升溫速度為5℃/min,通過(guò)測(cè)算,使用轉(zhuǎn)爐化學(xué)升溫更經(jīng)濟(jì),且高碳鋼轉(zhuǎn)爐出鋼溫度本來(lái)就較低,適當(dāng)上調(diào)出鋼溫度對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯影響不大,在保證轉(zhuǎn)爐良好的脫磷和高拉碳的前提下,將出鋼溫度上調(diào)20℃以上。轉(zhuǎn)爐出鋼溫度上調(diào)后,LF爐電耗逐年下降,2011年高碳鋼噸鋼電耗72.31k W·h、2012年高碳鋼噸鋼電耗為69.98k W·h、2013年高碳鋼噸鋼電耗為68.72k W·h,調(diào)整前后高碳鋼鋼水進(jìn)LF爐精煉站溫度見(jiàn)表6所示。

        表6 進(jìn)LF爐精煉站的高碳鋼鋼水溫度

        2.2.4Si-Ca線喂入量的優(yōu)化

        優(yōu)化LF精煉工藝、減少鋼中的夾雜物含量,減少鈣處理所需要的喂絲量,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。在LF爐精煉結(jié)束時(shí),向鋼水中喂入Si-Ca線的目的是使鋼中的高熔點(diǎn)Al2O3夾雜物生成低熔點(diǎn)的7Al2O3·12CaO復(fù)合夾雜物,防止連鑄時(shí)水口結(jié)瘤堵塞,并且使成品鋼中的夾雜物成為可變形的球狀?yuàn)A雜物,有利于盤(pán)條的拉拔加工。經(jīng)查閱資料可知,國(guó)外有許多鋼廠已取消了鈣處理工藝,國(guó)內(nèi)雖然還未達(dá)到這一水平,但目前也正在進(jìn)行這方面的探索與研究?;谝陨戏治鲅芯?決定對(duì)精煉爐造渣工藝和底吹氬工藝進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以進(jìn)一步提高鋼水潔凈度,降低鈣處理所需要的喂絲量。

        通過(guò)對(duì)LF爐造渣工藝進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,使渣中的Al2O3含量為10%~25%,確保爐渣的熔點(diǎn)處于CaO-SiO2-Al2O3渣系的低熔點(diǎn)區(qū),以提高爐渣的流動(dòng)性,加快冶金反應(yīng)速度,使?fàn)t渣易于吸收鋼中夾雜物,使得鋼中夾雜物數(shù)量減少,其形態(tài)和性質(zhì)也能得到有效地控制。

        優(yōu)化LF爐底吹氬工藝,減少鋼中夾雜物含量。鋼包底吹氬條件下鋼液中夾雜物的去除主要依靠氣泡的浮選作用,即夾雜物與氣泡碰撞并粘附在氣泡壁上,然后隨氣泡上浮而被去除。研究表明,鋼包吹氬去除夾雜物的效率決定于吹入鋼液中的氣泡數(shù)量、氣泡尺寸以及夾雜物的尺寸。吹入鋼液的氣泡數(shù)量越多,去除夾雜物的數(shù)量也越多;氣泡尺寸越小,夾雜物被氣泡俘獲的概率越大,去除效率越高;大顆粒夾雜物比小顆粒夾雜物更容易被氣泡俘獲,吹氬產(chǎn)生的氣泡尺寸主要取決于吹氬流量或吹氬強(qiáng)度,因此采用合理的分段吹氬工藝組合有利于鋼中夾雜物的去除。因此,在精煉過(guò)程中采用200L/min~300L/min的底吹流量,成分調(diào)整時(shí)為600L/min~700L/min、喂絲時(shí)為200L/min~300L/min、喂絲后軟吹是50L/min~80L/min的吹氬流量,以進(jìn)一步降低鋼中的夾雜物含量,為減少夾雜物變性處理所需Si-Ca線量創(chuàng)造了條件。通過(guò)多次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)當(dāng)每爐鋼的Si-Ca線喂入量在60m~80m時(shí),連鑄時(shí)的鋼水流動(dòng)性最好,為確保鋼水流動(dòng)性和鋼水質(zhì)量,決定將每爐鋼硅鈣線使用量定為80m,調(diào)整后多次進(jìn)行跟蹤,證明產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足用戶(hù)使用要求。

        2.2.5用純鈣線代替Si-Ca線

        使用純鈣線,降低鈣處理成本。由于鈣處理時(shí)起作用的是金屬鈣,而純鈣線中金屬鈣含量高,成本較低,故每爐鋼采用50m純鈣線(直徑?9mm,Ca含量98%)代替80m硅鈣線(直徑?13mm,Ca含量21%),確保鈣處理過(guò)程中使用的金屬鈣量相當(dāng)。試驗(yàn)跟蹤表明:60#~80#、SWRH82B的鋼水流動(dòng)性好;9批?12.5mm SWRH82B盤(pán)條(在將鑄坯軋制成盤(pán)條時(shí),鋼坯是按爐組批,9批盤(pán)條對(duì)應(yīng)9爐鋼)的金相夾雜物檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表7,可見(jiàn)夾雜物的總級(jí)別≤2.0;9批?12.5mm SWRH82B盤(pán)條的力學(xué)性能檢驗(yàn)結(jié)果,抗拉強(qiáng)度Rm=1 180MPa~1 200MPa,平均1 190MPa,斷面收縮率Z=30%~35%,平均33%MPa;60#~80#、SWRH82B鋼盤(pán)條的質(zhì)量和性能滿(mǎn)足用戶(hù)使用要求。

        2.3連鑄工藝的優(yōu)化

        2.3.1延長(zhǎng)中間包使用壽命

        澆注60#~80#、SWRH82B高碳鋼時(shí),由于澆注速度、澆注溫度、鋼水的氧活度較低,鋼液對(duì)耐火材料的侵蝕較小,連澆完畢后,在清理中間包時(shí),發(fā)現(xiàn)中間包工作層耐火材材殘料較多,富余量較大,中間包成本浪費(fèi)較多,同時(shí)考慮與中間包塞棒壽命匹配,將中間包使用壽命從原來(lái)的24h延長(zhǎng)到28h,一個(gè)連澆的中間包澆注爐數(shù)可由31爐提高到36爐,從而降低中間包耐火材料消耗。

        2.3.2中間包使用保溫吸渣劑代替無(wú)碳覆蓋劑

        在生產(chǎn)60#~80#、SWRH82B高碳鋼時(shí),為了減少連鑄中間包的增碳,生產(chǎn)時(shí)都要求使用無(wú)碳覆蓋劑,但其成本較高,而從化驗(yàn)情況看,保溫吸渣劑碳含量與無(wú)碳覆蓋劑相差不大,見(jiàn)表8所示,故可使用成本較低的保溫吸渣劑代替無(wú)碳覆蓋劑,降低生產(chǎn)成本。

        表7 SWRH82B盤(pán)條的金相檢驗(yàn)夾雜物級(jí)別

        表8 無(wú)碳覆蓋劑和保溫吸渣劑化學(xué)成分對(duì)比(%)

        3 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算

        在長(zhǎng)達(dá)兩年的工藝優(yōu)化過(guò)程中,順利完成了轉(zhuǎn)爐入爐爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、對(duì)鐵水中Cr元素加以利用、對(duì)脫氧合金化過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化、改進(jìn)精煉爐水冷爐蓋三角環(huán)管結(jié)構(gòu)、對(duì)精煉爐渣進(jìn)行回收利用、優(yōu)化精煉爐進(jìn)站鋼水溫度控制、優(yōu)化LF精煉工藝減少鈣處理所需要的喂絲量、使用純Ca線代替Si-Ca線降低喂絲成本、延長(zhǎng)中間包使用壽命、使用保溫吸渣劑代替無(wú)碳覆蓋劑。通過(guò)這些工藝的優(yōu)化,高碳鋼成本下降,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益

        (1)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐裝入制度的經(jīng)濟(jì)效益

        從含鐵量來(lái)看,每爐鋼加入2t含鐵資源(即污泥球、磁選渣鋼),這2t含鐵資源相當(dāng)于1t廢鋼,含鐵資源成本為413.9元/t(即,污泥球價(jià)格200元/t,磁選渣鋼價(jià)格213.9元/t),而廢鋼成本為2 420元/t,每爐鋼節(jié)約成本2 006.1元/t,每爐鋼按85t計(jì)算,則噸鋼節(jié)約23.60元/t。

        (2)充分利用鐵水中的Cr元素產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        通過(guò)對(duì)SWRH82B鋼進(jìn)高拉碳冶煉,使鐵水中Cr元素得到充分利用,使鋼水中Cr含量平均增加0.03%,鉻鐵成本9 600元/t,鉻鐵中Cr含量為54%,收得率按95%計(jì)算,則噸鋼節(jié)約成本為:1噸鋼×0.03%÷54% ÷95%×9 600元/t=5.61(元/t)。若每年生產(chǎn)40萬(wàn)噸高碳鋼,其中,SWRH82B占50%,折算成全部高碳鋼量,則節(jié)約成本2.81元/t。

        (3)Si-Ca-Ba合金加入量減少而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        轉(zhuǎn)爐脫氧過(guò)程中,每爐鋼按85t計(jì)算,Si-Ca-Ba的使用量從120kg下降到80kg,Si-Ca-Ba的價(jià)格為10 000元/t,則噸鋼節(jié)約成本(120-80)÷1 000×10 000÷85=4.71 (元/t)。

        (4)調(diào)節(jié)不同合金種類(lèi)用量產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        Si-Mn合金用量增加200kg后,高碳錳鐵的加入量相應(yīng)減少,Si-Mn合金價(jià)格6 200元/t,高碳錳鐵價(jià)格6 500元/t,每爐鋼按85t進(jìn)行計(jì)算,則噸鋼節(jié)約成本為(200/1 000)× (6 500-6 200)÷85=0.71(元/t)。

        (5)減少硅鈣線喂入量產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        在LF爐精煉結(jié)束時(shí),原來(lái)硅鈣線的喂入量為150m/爐,優(yōu)化工藝后喂入量為80m/爐,爐產(chǎn)量85t,硅鈣線每卷長(zhǎng)2 400m、重1.2t,每噸10 000元,則創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益(150-80)÷2 400×1.2×10 000÷85=4.12(元/ t)。

        (6)使用純鈣線降低鈣處理成本

        使用純鈣線后,成本下降,純鈣線每卷4 600m、1.07t,每噸12 800元。每爐鋼使用50m,成本為50÷4 600×1.07×12 800÷85 =1.75(元/t);每爐鋼使用80m硅鈣線,成本為80÷2 400×1.2×10 000÷85=4.71(元/ t),成本下降了2.96元/t。

        (7)優(yōu)化進(jìn)入LF精煉站的鋼水溫度產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        在提高轉(zhuǎn)爐鋼水進(jìn)LF爐精煉站溫度后,精煉爐噸鋼電耗由原來(lái)的72.31 k W·h下降到68.72 k W·h,生產(chǎn)用電價(jià)格為0.6元/k W·h,每爐鋼產(chǎn)量85t,降低電耗: (72.31-68.72)×0.6=2.15(元/t)。

        (8)優(yōu)化精煉爐水冷爐蓋結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        優(yōu)化精煉爐水冷爐蓋結(jié)構(gòu),減少頻繁漏水事故,降低消耗。在改進(jìn)前每年平均3次由于精煉爐爐蓋漏水而造成連鑄非計(jì)劃停澆,三角環(huán)管漏水事故每次平均造成1整爐鋼回爐、7t廢品、中間包單包連澆僅13爐/組、影響時(shí)間150min。而在改進(jìn)后,避免了漏水事故。經(jīng)測(cè)算,噸鋼降成本1.07元。

        (9)對(duì)精煉爐渣進(jìn)行回收利用產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        對(duì)精煉爐渣進(jìn)行回收利用,實(shí)現(xiàn)廢棄資源的再利用,降低了生產(chǎn)成本。將回收的LF爐精煉渣再次用于LF爐精煉,加入量150kg/爐,同時(shí)減少精煉工序活性石灰50kg/爐、精煉渣100kg/爐,石灰價(jià)格420元/t,精煉渣價(jià)格1 900元/t,每爐鋼按85t計(jì)算,則噸鋼節(jié)約成本:(50÷1 000×420+ 100÷1 000×1 900)÷85=2.48(元/t)。

        (10)延長(zhǎng)連鑄中間包使用壽命產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        延長(zhǎng)連鑄中間包使用壽命,降低噸鋼耐火材料消耗。將高碳鋼連鑄中間包使用壽命從24h提高到28h,降低中間包耐材噸鋼消耗和能源消耗。將中間包使用壽命由24h延長(zhǎng)到28h后,中間包澆注爐數(shù)可由31爐提高到36爐,1個(gè)中間包的工作層成本為10 280元,按每爐鋼85t計(jì)算,噸鋼可節(jié)約成本10 280/(31×85)-10 280/(36×85)=0.55 (元/t)。中間包使用壽命延長(zhǎng)后,降低了塞棒、座磚、上水口成本,經(jīng)測(cè)算噸鋼降成本0.28元。中間包壽命延長(zhǎng)后,減少了中間包開(kāi)澆次數(shù),減少切頭切尾及中間包注余廢品量,噸鋼合格品產(chǎn)生的合理消耗降低,經(jīng)測(cè)算噸鋼降成本0.88元。中間包使用時(shí)間延長(zhǎng)后,可減少中間包煤氣烘烤用量,經(jīng)測(cè)算噸鋼降成本0.08元。由以上可算出,中間包使用壽命延長(zhǎng)后合計(jì)噸鋼節(jié)約成本1.79元。

        (11)使用保溫吸渣劑代替無(wú)碳覆蓋劑產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        無(wú)碳覆蓋劑成本1 838元/t,保溫吸渣劑成本872元/t,平均每爐鋼(按85t)使用10袋(50kg),噸鋼可節(jié)約成本(50/1 000)×(1 838-872)÷85=0.58(元/t)。

        綜合上述11項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益,高碳鋼噸鋼成本總計(jì)下降53.44元/噸,按年產(chǎn)40萬(wàn)噸高碳鋼計(jì)算,年創(chuàng)效益2 137.6萬(wàn)元。

        4 結(jié)論

        根據(jù)水鋼生產(chǎn)60#~80#、SWRH82B高碳鋼的轉(zhuǎn)爐冶煉工藝、LF爐精煉工藝和連鑄工藝,在保證鋼質(zhì)的前提下,通過(guò)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐爐料結(jié)構(gòu),充分利用鐵水中的Cr元素,改造LF爐水冷爐蓋,回收利用LF爐精煉渣,提高進(jìn)入LF爐精煉站的鋼水溫度,減少Si-Ca線喂入量,用純鈣線代替Si-Ca線對(duì)鋼水進(jìn)行鈣處理,延長(zhǎng)連鑄中間包使用壽命,中間包使用保溫吸渣劑代替無(wú)碳覆蓋劑,結(jié)果使高碳鋼的噸鋼冶煉成本下降了53.44元,按每年生產(chǎn)高碳鋼40萬(wàn)噸高碳鋼計(jì)算,則年降成本2 137.6萬(wàn)元。

        [1] 石磊.技術(shù)進(jìn)步在降低煉鋼成本中的作用[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2013(6):69.

        [2] 吳國(guó)臣,曾圣明,陸鳳軍.100t轉(zhuǎn)爐冶煉SWRH82B高拉碳去磷生產(chǎn)實(shí)踐[J].金屬制品,2012,38(4):49-54.

        [3] 譚亞韡,代斌,何飛.降低硬線鋼冶煉成本的實(shí)踐[J].河北冶金,2013(12):69-71.

        Production Practice to Reduce Steelmaking Cost of High Carbon Steel

        LI Zheng-song,LI Yi,LIU Li-de,GAO Chang-yi,YE Ya-ni
        (Technology Center,Shougang Shuicheng Iron&Steel(Group)Co.,Ltd.,Liupanshui 553028,Guizhou,China)

        In order to reduce steelmaking cost of 60#~80#and SWRH82B high carbon steel,by optimizing charge structure of BOF steelmaking,making the most of chromium in hot metal, improving water-cooled cover of LF furnace,recycling waste slag after LF refining,increasing temperature of moten steel sent to LF refining station,decreasing quantity of Si-Ca wire added into molten steel,using pure Ca wire instead of Si-Ca wire for calcium treatment of moten steel, lengthening service life of tundish,using heat-insulating slag-obsorbing agent instead of non-carbon covering agent in tundish,we make steelmking cost per ton of high carbon steel decrease 53.44 yuan.

        high carbon steel;wire rod;steelmaking;cost

        1001-5108(2016)02-0001-08

        TF761

        B

        李正嵩,高級(jí)工程師,主要從事鋼鐵冶煉和軋鋼技術(shù)及管理工作。

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