王威威
(掛治水電廠,貴州 錦屏 556700)
水電廠一起齒盤測(cè)頻故障案例處理分析
王威威
(掛治水電廠,貴州 錦屏 556700)
以水電廠一起齒盤測(cè)速故障及殘壓測(cè)頻故障導(dǎo)致的開機(jī)不成功事件,分析其發(fā)生的原因及暴露的問(wèn)題,提出整改的措施,為同類事件提供參考。
調(diào)速器;測(cè)頻;齒盤;殘壓;故障;原因;防范
電力系統(tǒng)負(fù)荷的不斷變化將導(dǎo)致系統(tǒng)頻率的波動(dòng),為適應(yīng)電力系統(tǒng)負(fù)荷的變動(dòng),必須不斷的調(diào)節(jié)水輪發(fā)電機(jī)組的有功功率輸出,維持機(jī)組的轉(zhuǎn)速(頻率)在規(guī)定范圍內(nèi),這就是水輪機(jī)調(diào)節(jié)的基本任務(wù)。因此,水輪機(jī)的頻率測(cè)速也至關(guān)重要,但掛治電廠某日就發(fā)生一起因機(jī)組齒盤測(cè)速和殘壓測(cè)速故障導(dǎo)致的開機(jī)不成功事件。本文就該次事件的過(guò)程及原因進(jìn)行分析,提出整改措施,避免類似事件的發(fā)生,為同類電廠提供參考依據(jù)。
掛治水電廠位于沅水干流上游河段清水江的中下游,壩址位于貴州省錦屏縣境內(nèi),屬于低水頭河床式電站,具有日調(diào)節(jié)性能。電站正常蓄水位322m,調(diào)節(jié)庫(kù)容710萬(wàn)m3,安裝3臺(tái)50MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組;年平均發(fā)電量為4.021億kW·h,年利用小時(shí)數(shù)2681h,保證出力42.5MW,以一回220kV出線接入湖南電網(wǎng)。
掛治電廠機(jī)組測(cè)頻方式有非接觸式接近開關(guān)的齒盤測(cè)頻和采用發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓互感器采集的殘壓測(cè)頻兩種方式,兩種測(cè)速信號(hào)可單獨(dú)或同時(shí)工作,默認(rèn)齒盤測(cè)速信號(hào)為主用測(cè)速信號(hào),PT信號(hào)作為備用信號(hào);當(dāng)齒盤測(cè)速信號(hào)故障時(shí),自動(dòng)切換至殘壓PT測(cè)速方式。正常情況下第一開機(jī)過(guò)程中使用齒盤測(cè)頻功能,第二開機(jī)過(guò)程中使用殘壓測(cè)頻功能。但自該廠投產(chǎn)以來(lái),開機(jī)至空轉(zhuǎn)過(guò)程中由于機(jī)組殘壓較低,達(dá)不到殘壓測(cè)頻模塊的閥值,導(dǎo)致殘壓測(cè)頻不穩(wěn)定,調(diào)速器頻繁報(bào)故障,接力器頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度。當(dāng)殘壓測(cè)頻故障和齒盤測(cè)頻故障同時(shí)發(fā)生在第二開機(jī)過(guò)程中時(shí),將直接導(dǎo)致機(jī)組停機(jī),存在極大的安全隱患,嚴(yán)重影響調(diào)速器系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
某日,#1機(jī)組維護(hù)消缺后需要開機(jī)空載調(diào)試,但在開機(jī)至空載過(guò)程中#1機(jī)組轉(zhuǎn)速上升至25%Ne(額定轉(zhuǎn)速,下同)后不再上升,導(dǎo)葉全關(guān),轉(zhuǎn)速開始下降,按照電廠停機(jī)流程,機(jī)組轉(zhuǎn)速小于20%Ne時(shí)風(fēng)閘會(huì)自動(dòng)投入,但在機(jī)組轉(zhuǎn)速小于20%Ne時(shí)風(fēng)閘未自動(dòng)投入。
運(yùn)行值班人員查看報(bào)警信息時(shí)發(fā)現(xiàn)#1機(jī)沒(méi)有停機(jī)令而導(dǎo)葉全關(guān)導(dǎo)致機(jī)組轉(zhuǎn)速下降,遂立即下達(dá)停機(jī)令后#1機(jī)組走正常停機(jī)流程,風(fēng)閘投入,轉(zhuǎn)速下降。該廠立即組織監(jiān)控專業(yè)、調(diào)速器、機(jī)械專業(yè)人員各對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)速器電氣部分及機(jī)械部分等各部位進(jìn)行檢查、分析。值班人員查看報(bào)警及電廠非停點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析得知,殘壓測(cè)頻故障和齒盤測(cè)速故障同時(shí)存在,會(huì)導(dǎo)致調(diào)速器停機(jī)、開機(jī)不成功。監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)停機(jī)令導(dǎo)致鎖錠未投、轉(zhuǎn)速下降至20Ne%未投風(fēng)閘,直至停機(jī)令下達(dá)后鎖錠、風(fēng)閘投入,機(jī)組走正常停機(jī)流程。
經(jīng)分析調(diào)速器故障系齒盤測(cè)速模塊故障導(dǎo)致,利用機(jī)組停機(jī)間隙對(duì)#1機(jī)調(diào)速器齒盤測(cè)頻模塊進(jìn)行更換后故障消除。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)調(diào)速器機(jī)械部分、電氣部分及轉(zhuǎn)速接近開關(guān)等部位進(jìn)行檢查無(wú)異常后開#1機(jī)組至空載運(yùn)行正常。
事件發(fā)生后,該廠迅速組織人員從機(jī)械、監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)速器等各專業(yè)分析故障原因:
3.1 機(jī)械專業(yè)排查
(1)機(jī)組在開機(jī)過(guò)程中轉(zhuǎn)速繼電器20%Ne接點(diǎn)先動(dòng)作后復(fù)歸,導(dǎo)葉全關(guān)信號(hào)先復(fù)歸后動(dòng)作,表明機(jī)組開機(jī)過(guò)程中轉(zhuǎn)速到過(guò)20%Ne,導(dǎo)葉及接力器啟閉正常,故可排除接力器及主配卡塞等機(jī)械故障情況;
(2)因?yàn)闄C(jī)組在開機(jī)過(guò)程中轉(zhuǎn)速未到100%Ne時(shí),比例伺服閥會(huì)一直向開機(jī)方向開啟,所以可排除比例伺服閥發(fā)卡故障。
3.2 監(jiān)控專業(yè)排查
從報(bào)警信息查得監(jiān)控系統(tǒng)并無(wú)#1機(jī)組停機(jī)令,也無(wú)其他事故信號(hào)、異常開出命令。當(dāng)班值長(zhǎng)下達(dá)停機(jī)令,機(jī)組按正常停機(jī)流程停機(jī),說(shuō)明監(jiān)控系統(tǒng)并無(wú)其他異常。
3.3 調(diào)速器專業(yè)排查
(1)在調(diào)速器機(jī)調(diào)柜測(cè)量比例伺服閥電源正常,檢查相關(guān)端子接線及接頭無(wú)松動(dòng)、連接正常,排除比例伺服閥失電導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)的情況;(2)查看監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警發(fā)現(xiàn)有調(diào)速器齒盤測(cè)頻和殘壓測(cè)頻故障,初步判斷為開機(jī)過(guò)程中殘壓測(cè)頻及齒盤測(cè)頻同時(shí)故障,調(diào)速器無(wú)法測(cè)量機(jī)組轉(zhuǎn)速,立即轉(zhuǎn)入停機(jī)過(guò)程(關(guān)閉導(dǎo)葉,但監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)停機(jī)令);(3)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)齒盤測(cè)頻回路進(jìn)行了檢查,相關(guān)接線及插拔無(wú)松動(dòng),實(shí)際模擬齒盤測(cè)頻采集過(guò)程正常,所以事件過(guò)程中齒盤測(cè)頻為瞬時(shí)故障。
經(jīng)過(guò)上述排查最終確定為齒盤測(cè)頻模塊老化導(dǎo)致偶爾報(bào)齒盤測(cè)頻故障,同時(shí)殘壓測(cè)頻故障未復(fù)歸最終導(dǎo)致調(diào)速器停機(jī)而引起開機(jī)不成功。
4.1 暴露的問(wèn)題
(1)專業(yè)人員缺陷處理不到位、責(zé)任心不強(qiáng)。齒盤測(cè)頻故障在1 月12日首次出現(xiàn)14分鐘后才復(fù)歸,現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)異常;其后1月13日、1月14日又先后兩次出現(xiàn)齒盤測(cè)頻故障,專業(yè)人員僅僅對(duì)齒盤測(cè)頻回路的接線及插拔進(jìn)行了緊固,沒(méi)有采取進(jìn)一步的分析及處理措施。
(2)專業(yè)人員對(duì)全廠“非停點(diǎn)、拒動(dòng)點(diǎn)”分析統(tǒng)計(jì)表不夠熟悉,未對(duì)齒盤測(cè)頻故障引起的危害引起重視,且沒(méi)有充分運(yùn)用電廠“非停點(diǎn)”統(tǒng)計(jì)表解決實(shí)際問(wèn)題。電廠“非停點(diǎn)”統(tǒng)計(jì)表已分析出殘壓測(cè)頻故障和齒盤測(cè)速故障同時(shí)存在時(shí)將導(dǎo)致開機(jī)不成功,但齒盤測(cè)頻故障前3次出現(xiàn)均在機(jī)組并網(wǎng)后,而我廠調(diào)速器在機(jī)組并網(wǎng)后采用開度模式,并沒(méi)有采用頻率模式,因此機(jī)組并網(wǎng)后該故障并不影響機(jī)組運(yùn)行,導(dǎo)致維護(hù)專業(yè)人員放松了警惕,忽略了開機(jī)過(guò)程中出現(xiàn)會(huì)引發(fā)嚴(yán)重后果。
(3)調(diào)速器齒盤測(cè)頻模塊從投產(chǎn)到現(xiàn)在已運(yùn)行近多年,已接近電子產(chǎn)品使用壽命年限,專業(yè)人員對(duì)調(diào)速器設(shè)備老化趨勢(shì)分析不到位,未及時(shí)根據(jù)設(shè)備老化趨勢(shì)提前更換相關(guān)備品。
(4)專業(yè)人員在日常工作中存在畏難心理,機(jī)組殘壓測(cè)頻故障頻發(fā)早已列入QC攻關(guān)項(xiàng)目,但相關(guān)專業(yè)人員沒(méi)有認(rèn)真研究故障原因,覺得該故障無(wú)法處理,加上機(jī)組還有齒盤測(cè)頻可用,便得過(guò)且過(guò),缺乏攻堅(jiān)克難的鉆研精神。
(5)運(yùn)行值班人員專業(yè)技能不夠熟練,對(duì)“非停點(diǎn)”統(tǒng)計(jì)掌握程度不夠,對(duì)設(shè)備缺陷發(fā)生后未能引起重視,督促維護(hù)人員及時(shí)消除設(shè)備缺陷。
4.2 整改及防范措施
(1)加強(qiáng)設(shè)備缺陷管理工作,嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備管理責(zé)任制。專業(yè)人員對(duì)自身管轄設(shè)備缺陷要及時(shí)處理;針對(duì)難處理的、重復(fù)出現(xiàn)的缺陷,召開設(shè)備分析會(huì),仔細(xì)研討設(shè)備故障原因及處理辦法,制定相關(guān)防范措施。
(2)加強(qiáng)設(shè)備老化趨勢(shì)分析。尤其是對(duì)接近使用壽命年限的模塊、電路板等元器件提前進(jìn)行更換,并建立更換臺(tái)賬,實(shí)時(shí)跟蹤設(shè)備老化趨勢(shì)。
(3)完善機(jī)組調(diào)速器運(yùn)行程序。1)當(dāng)調(diào)速器A套采集不到機(jī)組頻率時(shí),調(diào)用調(diào)速器B套采集的機(jī)組頻率,確保機(jī)組在開機(jī)過(guò)程中能有兩路頻率采集;2)將齒盤測(cè)頻故障及殘壓測(cè)頻故障同時(shí)發(fā)生后延時(shí)2s再開出,防止第二開機(jī)過(guò)程中齒盤測(cè)頻及殘壓測(cè)頻發(fā)生瞬時(shí)故障導(dǎo)致的停機(jī),提高了機(jī)組運(yùn)行的可靠性;3)提高殘壓測(cè)頻測(cè)量電壓值。殘壓測(cè)頻電壓采集于機(jī)端PT二次側(cè)的相電壓,而我廠機(jī)端PT采用Y型接線,線電壓為√3倍相電壓,故可通過(guò)將機(jī)端PT二次側(cè)所取相電壓改為線電壓來(lái)提高殘壓測(cè)頻所采集的電壓,從而使殘壓達(dá)到殘壓測(cè)頻模塊的閥值,盡可能消除殘壓測(cè)頻故障缺陷;4)由于第二開機(jī)過(guò)程中殘壓測(cè)頻不穩(wěn)定,接力器頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度,故可將第二開機(jī)度也采用齒盤測(cè)頻,這樣就避免了接力器頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度。
(4)舉一反三,防范未然,避免類似事件發(fā)生。如果殘壓測(cè)頻故障存在,同時(shí)齒盤測(cè)速探頭A/B套故障、調(diào)速器PLC故障、轉(zhuǎn)速繼電器故障機(jī)組無(wú)法轉(zhuǎn)至空轉(zhuǎn)態(tài)、比例伺服閥驅(qū)動(dòng)信號(hào)消失等等都將導(dǎo)致開機(jī)不成功。因此需加強(qiáng)電廠“非停點(diǎn)、拒動(dòng)點(diǎn)”統(tǒng)計(jì)表的運(yùn)用、培訓(xùn)工作,對(duì)統(tǒng)計(jì)表中的設(shè)備元器件進(jìn)一步徹查隱患和缺陷;專業(yè)人員要做到對(duì)“非停點(diǎn)、拒動(dòng)點(diǎn)”統(tǒng)計(jì)表中的關(guān)鍵設(shè)備元器件工作狀態(tài)心中有數(shù),確保不影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行;定期對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行值班人員及維護(hù)專業(yè)人員的培訓(xùn)工作,加強(qiáng)對(duì)“非停點(diǎn)、拒動(dòng)點(diǎn)”統(tǒng)計(jì)表的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。
本文僅以調(diào)速器齒盤測(cè)頻故障分析機(jī)組開機(jī)不成功的原因及防范措施,為水電廠同類事故提供參考依據(jù)。但水電廠開機(jī)不成功原因有很多,如監(jiān)控系統(tǒng)開機(jī)流程任意一點(diǎn)未動(dòng)作都會(huì)導(dǎo)致開機(jī)流程無(wú)法繼續(xù)走下去等,因此,在日常工作中就必須對(duì)這些“非停點(diǎn)、拒動(dòng)點(diǎn)”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn),并進(jìn)行深入分析,確保水電廠機(jī)組開的出、穩(wěn)得住、停得下,滿足電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行需求。
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10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.20.157
王威威(1986-),男,湖北孝感人,助理工程師,主要從事水電廠發(fā)電運(yùn)行值班工作。