陳 浩 錢宏利 強(qiáng)君剛
(呼倫貝爾市特種設(shè)備檢驗所,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021000)
一臺75t/h鍋爐高溫部件金屬組織普遍劣化的原因分析
陳 浩 錢宏利 強(qiáng)君剛
(呼倫貝爾市特種設(shè)備檢驗所,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021000)
某發(fā)電廠3#鍋爐運(yùn)行時間不到8萬h,高溫部件金屬組織即發(fā)生了普遍劣化。本文通過理論分析,并進(jìn)行數(shù)據(jù)計算,對出現(xiàn)這一情況的原因進(jìn)行分析研究,提出解決思路。
鍋爐高溫部件;材質(zhì)劣化;低負(fù)荷運(yùn)行;過熱器超溫
某發(fā)電廠3#鍋爐為中溫、中壓、單汽包自然循環(huán)煤粉鍋爐,型號為*G-75/3.82-HM15,Π型布置,爐膛四周布置膜式水冷壁,在爐膛出口處布置凝渣管,水平煙道布置兩級過熱器,尾部豎井從上到下交叉布置兩級省煤器和兩級空氣預(yù)熱器。鍋爐采用單段蒸發(fā),過熱器溫度采用噴水調(diào)節(jié),燃燒器為帶夾心十字風(fēng)直流燃燒器,正四角布置,1#、3#角切圓,2#、4#角對沖。設(shè)計煤種為寶日希勒煤礦褐煤,原煤低位發(fā)熱量為2978kcal/kg,原煤水分為34.71%。
2.15年8月份我所對該爐進(jìn)行了內(nèi)外部檢驗,發(fā)現(xiàn)鍋爐高溫部件金屬組織發(fā)生了普遍劣化。
檢驗中初步對集汽集箱及高過出口集箱進(jìn)行了金相檢測,發(fā)現(xiàn)兩個集箱的金屬組織珠光體皆嚴(yán)重球化,現(xiàn)場金相照片見圖1。
圖1
照片顯示,金相組織中的珠光體區(qū)域形態(tài)已完全消失,碳化物球狀分布在鐵素體晶界。組織特征按《火電廠用12Cr1MoV鋼球化評級標(biāo)準(zhǔn)》為珠光體球化5級。
經(jīng)對3#爐集汽集箱、高過出口集箱金相復(fù)查及進(jìn)一步擴(kuò)大范圍檢驗發(fā)現(xiàn),鍋爐高溫部件金屬組織發(fā)生了普遍劣化。金相檢驗情況見下表1。
表1
經(jīng)了解,3#鍋爐的運(yùn)行時間不到8萬小時,高溫過熱器出口集箱等高溫部件的材質(zhì)為12Cr1MoV,同時檢驗的1#、2#鍋爐(運(yùn)行參數(shù)相同,不同廠家制造)運(yùn)行時間比3#鍋爐長得多,高溫部件材質(zhì)為碳鋼20G,球化程度卻低于3#鍋爐的水平。為什么會有這樣的情況出現(xiàn)呢?
鍋爐用碳素鋼和低合金鋼,在常溫下的組織一般為鐵素體+珠光體。珠光體晶粒中的鐵素體和滲碳體是呈薄片狀相互間雜的。片狀珠光體是不穩(wěn)定的組織,其中的片狀滲碳體有自行轉(zhuǎn)變?yōu)榍驙畈⒕奂汕驁F(tuán)的趨勢,當(dāng)珠光體鋼在高溫下長期使用時,由于溫度較高時原子的活動能力強(qiáng),擴(kuò)散速度增加,珠光體中的片狀滲碳體會逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榍驙顫B碳體,并緩慢聚集長大成球團(tuán),這種現(xiàn)象稱為珠光體球化。珠光體球化的結(jié)果使材料的常溫強(qiáng)度和高溫強(qiáng)度顯著降低,包括材料的屈服點(diǎn)、抗拉強(qiáng)度、沖擊韌度、蠕變極限和持久極限各指標(biāo)全面下降,塑性、韌性變差,材質(zhì)老化,嚴(yán)重影響材料的繼續(xù)安全服役。
影響球化的因素主要有兩個方面:高溫和在高溫下停留的時間,加大其中任一個因素,都將加快其球化的程度。
1.鍋爐制粉系統(tǒng)出力不夠。
3.#鍋爐于2001年安裝,并于同年11月份建成投產(chǎn)。按設(shè)計,該爐的正壓直吹式制粉系統(tǒng)采用高溫爐煙(980℃)摻熱風(fēng)(460℃)干燥,高溫爐煙從水冷壁兩側(cè)抽出,熱風(fēng)來自空氣預(yù)熱器高溫段出口,配套安裝3臺S14.75風(fēng)扇磨煤機(jī),兩臺運(yùn)行,一臺備用。投產(chǎn)后,燃用設(shè)計煤種,投用兩套制粉系統(tǒng)時,不能滿足鍋爐額定工況運(yùn)行所需,鍋爐燃燒不穩(wěn)定,鍋爐出力在55t/h以下。采用三套制粉系統(tǒng)運(yùn)行時,鍋爐最大出力也僅為70t/h,不但增加了廠用電,同時因為沒有備用制粉系統(tǒng),給鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了很大的影響。
2.燃燒穩(wěn)定性問題。
因高溫爐煙管道流通截面積不夠,導(dǎo)致運(yùn)行風(fēng)扇磨通過備用風(fēng)扇磨經(jīng)一次風(fēng)管道從爐膛倒抽高溫?zé)煔?,破壞了爐內(nèi)的空氣動力場,即破壞了爐膛內(nèi)的燃燒工況。鍋爐采用帶夾心十字風(fēng)的直流燃燒器,十字風(fēng)管道由于高溫?zé)煔獾钩槎鵁龘p,同時損壞的十字風(fēng)管道增加了一次風(fēng)阻力,擾亂了煤粉氣流,使燃燒器出口著火不穩(wěn)定,這種情況在鍋爐低負(fù)荷情況下更為明顯。
3.高溫部件超溫情況。
據(jù)可查的運(yùn)行記錄顯示,3#爐的出口蒸汽多次超溫,僅2015年5月就有11次。
4.減溫水用量較大。
與1#爐、2#爐相比,3#爐的減溫水用量明顯較大,經(jīng)查1#爐、2#爐的減溫水用量為4-6t/h,而3#爐的減溫水用量在6~8t/h。
依據(jù)《鍋爐機(jī)組熱力計算標(biāo)準(zhǔn)方法》,1973年版,前蘇聯(lián)熱工研究所和前蘇聯(lián)中央汽輪機(jī)研究所(以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)方法》)。目前,我國小型發(fā)電鍋爐設(shè)計中的熱力計算大多沿用該方法。
爐內(nèi)介質(zhì)和受熱面的輻射換熱方程式為:
式中:Qл——爐內(nèi)傳熱量,kcal/kg。
σ0——絕對黑體的輻射常數(shù),4.9×10-8,
kcal/(m2.K4);
aк——爐膛的折算黑度;
Hл——爐子的輻射受熱面積,m2;
B0——計算燃料消耗量,kg/h;
x——考慮介質(zhì)選擇性輻射換熱的影響的系數(shù);
TФ——爐內(nèi)介質(zhì)的絕對有效溫度,K;
Tэ——污染表層的絕對溫度,K。
為便于分析,不采用單位燃料公式,則式(1)變換為:
該鍋爐運(yùn)行期間的實際出力為額定負(fù)荷的69%~80%,實際負(fù)荷時,鍋爐結(jié)構(gòu)未變,aк、Hл和x基本不變,由于汽輪機(jī)對工作壓力的要求,鍋爐工作壓力基本不變,Tэ未變。
設(shè)實際負(fù)荷為X%,則兩工況的傳熱比值為:
根據(jù)以上計算,在保證鍋爐出口壓力的前提下,鍋爐負(fù)荷與工況變化如下表2(BR L表示鍋爐額定工況):
表2
由表2可以看出,鍋爐負(fù)荷降低時,煙溫下降幅度與過熱器內(nèi)工質(zhì)流量下降幅度不成正比,也就是說,鍋爐的長期低負(fù)荷運(yùn)行會造成過熱器長期在高溫下運(yùn)行。
由于制粉系統(tǒng)出力不足及燃燒器損壞等原因,使?fàn)t膛燃燒不穩(wěn)定,產(chǎn)生的熱量不足,為保障鍋爐出口蒸汽壓力,運(yùn)行中沖刷過熱器的煙氣溫度降幅明顯小于過熱器內(nèi)蒸汽流量的降幅,也就是說,鍋爐長期的低負(fù)荷運(yùn)行會造成其高溫部件的長期超溫,加大了球化的速率,從而在較短的時間里出現(xiàn)普遍材料的劣化現(xiàn)象。減溫水用量的增大也佐證了過熱蒸汽溫度偏高這一情況。減溫器設(shè)在低過出口集箱和高過入口集箱之間,高過入口集箱的珠光體球化程度低于低過出口集箱,說明減溫器的減溫作用使過熱蒸汽的溫度得以緩解,但經(jīng)過高溫過熱器后,蒸汽會再次出現(xiàn)超溫。
鑒于上述分析,簡單的更換材質(zhì)劣化的部件不能從根本上解決問題,解決問題的思路有:
1.對制粉系統(tǒng)進(jìn)行徹底的改造,增大高溫爐煙管道流通截面積,提高風(fēng)扇磨干燥風(fēng)量,使制粉系統(tǒng)出力達(dá)到設(shè)計要求,進(jìn)而保障鍋爐在額定工況下運(yùn)行。
2.修復(fù)燒損的十字風(fēng)燃燒器,減少一次風(fēng)管道阻力,穩(wěn)定燃燒器出口氣流,使其著火穩(wěn)定,提高鍋爐燃燒穩(wěn)定性和負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍。
3.加強(qiáng)運(yùn)行管理,嚴(yán)格控制各級過熱器出口溫度,杜絕超溫現(xiàn)象。
根據(jù)以上分析,無論是由于制粉系統(tǒng)處理不足及燃燒器損壞的原因,還是負(fù)荷要求的原因等,只要該鍋爐長期低負(fù)荷運(yùn)行,均會出現(xiàn)過熱器金屬壁面溫度超溫的現(xiàn)象。因此,對于有過熱器的鍋爐,建議不要在低負(fù)荷的狀態(tài)下長期運(yùn)行。如果有過熱器的鍋爐需要長期在低負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,應(yīng)對過熱器采取有效的保護(hù)措施。對存在長期低負(fù)荷運(yùn)行工況的電站鍋爐實施檢驗時,對高溫部件材料的組織性能檢測要引起足夠的重視。
[1]前蘇聯(lián)熱工研究所和前蘇聯(lián)中央汽輪機(jī)研究所.鍋爐機(jī)組熱力計算標(biāo)準(zhǔn)方法,1973.
[2]強(qiáng)天鵬.壓力容器檢驗[M].北京:新華出版社.2008.
[3]DL/T773《火電廠用12Cr1MoV鋼球化評級標(biāo)準(zhǔn)》,2001.
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1671-0711(2016)05-0056-03