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        全焊接板式換熱器泄漏原因分析及整改措施

        2016-11-29 12:03:25韓榮學(xué)
        中國設(shè)備工程 2016年5期

        韓榮學(xué) 葉 波

        (西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠,重慶 401220)

        全焊接板式換熱器泄漏原因分析及整改措施

        韓榮學(xué) 葉 波

        (西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠,重慶 401220)

        介紹了全焊接板式換熱器在阿姆河第一天然氣處理廠脫硫脫碳系統(tǒng)的使用情況,對生產(chǎn)運(yùn)行過程中發(fā)生的頻繁泄漏原因進(jìn)行了分析,提出了針對性的整改措施,解決了泄漏頻繁的問題,保障了脫硫脫碳裝置的正常生產(chǎn)。

        全焊接板式換熱器;脫硫脫碳;泄漏;水錘

        CPK75全焊接板式換熱器是阿姆河第一天然氣處理廠脫硫脫碳溶液系統(tǒng)重要的工藝設(shè)備,用于對甲基二乙醇胺(MDEA)貧液和富液熱交換,其運(yùn)行好壞對脫硫脫碳系統(tǒng)有非常重要的影響,自從2009年12月第一天然氣處理廠投入生產(chǎn)運(yùn)行以來,脫硫脫碳系統(tǒng)的8臺板式熱器經(jīng)常發(fā)生泄漏,并有逐步加大趨勢,不僅污染了生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境,也會直接影響貧液和富液的換熱,進(jìn)而影響到脫硫吸收塔的脫硫效果,甚至可能造成到H2S超標(biāo),嚴(yán)重影響脫硫脫碳裝置的正常平穩(wěn)運(yùn)行。

        一、脫硫脫碳溶液系統(tǒng)工藝流程簡述

        MDEA貧液在脫硫吸收塔C-1101從上而下與原料天然氣從下而上進(jìn)行逆流接觸,將原料氣中幾乎所有的H2S和部分CO2吸收,從吸收塔頂出來的濕凈化天然氣至脫水裝置進(jìn)行處理,吸收了H2S和CO2的MDEA貧液成為MDEA富液,從塔底流出并經(jīng)水力透平回收能量后進(jìn)入富液閃蒸罐D(zhuǎn)-1102,閃蒸出部分溶解的烴類氣體,富液閃蒸罐底部抽出的富液經(jīng)貧富液換熱器E-1101A/B與胺液再生塔C-1103底來的MDEA貧液換熱,溫度升至約96.5℃后進(jìn)入胺液再生塔進(jìn)行再生出MDEA富液中的H2S、CO2酸氣,酸氣送至硫磺回收裝置進(jìn)行處理。再生后的溶液從塔底出來后變成126.5℃的MDEA熱貧液,先經(jīng)貧富液換熱器E-1101A/B與富胺液換熱至87.7℃左右,然后送至熱貧液泵P-1102A/B升壓,后經(jīng)貧液空冷器E-1102和貧液后冷器E-1103冷至40℃,冷卻后的MDEA貧液先后進(jìn)入胺液預(yù)過濾器F-1102、活性炭過濾器F-1103和精細(xì)過濾器F-1104進(jìn)行過濾,除去溶液中的機(jī)械雜質(zhì)、變質(zhì)、降解產(chǎn)物。過濾后貧液去富液閃蒸塔C-1102和貧液循環(huán)泵P-1101A/B。去貧液循環(huán)泵P-1101A/B的貧胺液被泵送至胺液吸收塔C-1101,完成整個溶液系統(tǒng)的循環(huán)。E-1101A/B全焊接板式換熱器起著貧液和富液的換熱作用,是脫硫脫碳裝置的關(guān)鍵工藝設(shè)備。

        二、全焊接板式換熱器的結(jié)構(gòu)原理和特點(diǎn)

        全焊接板式換熱器是一種沒有中間密封墊的焊接型板式換熱器,它能在緊湊的空間內(nèi)具有很大的傳熱面積,板片采用1mm厚的316L不銹鋼薄板,將單個板片壓制成一定的凸高,單個板片兩兩正反通過翼邊組焊成一個板片組,板片四周交錯焊接,這種獨(dú)特的結(jié)構(gòu)可以使傳熱板片通過翼邊焊接形成另一流體的通道,多個板片組焊接形成了兩個流體通道(圖1、2),因此該類型板式換熱器由多層板片焊接的板片組,及開有螺栓孔的剛性的長方形鋼架和面板組成,面板的作用是提高機(jī)械強(qiáng)度并分隔流體回路,各個回路均安裝一塊可拆卸的折流板,回路中熱貧液和冷富液分別連續(xù)經(jīng)過3次換熱。設(shè)備通過在4塊碳鋼面板上的連接法蘭與管道連接,每塊面板上也分別設(shè)置了排污接管或排氣接管,可以進(jìn)行溶液回收或排放氣體。熱貧液和冷富液在板式換熱器內(nèi)進(jìn)行逆流換熱,熱貧液高進(jìn)低出,冷富液低進(jìn)高出,這種傳熱性相比順流傳熱效果更好。

        圖1 全焊接板式換熱器的板束

        圖2 全焊接板式換熱器的通道示意圖

        三、全焊接板式換熱器運(yùn)行情況分析

        1.全焊接板式換熱器參數(shù)運(yùn)行情況

        阿姆河第一天然氣處理廠一期工程共有4套天然氣處理裝置,每套脫硫脫碳溶液系統(tǒng)有兩臺全焊接板式換熱器,一用一備。自2009年12月第一天然氣處理廠投入生產(chǎn)運(yùn)行以來,板式換熱器運(yùn)行參數(shù)以E-1101A(1)為例,見表1。

        表1 E-1101A(1)板式換熱器運(yùn)行參數(shù)

        2.與國內(nèi)同裝置的列管式換熱器比較

        與一般立管式換熱器相比,該板式換熱器具有傳熱系數(shù)高、單位體積內(nèi)換熱面積大、價格低、質(zhì)量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小等特點(diǎn),并具有以下優(yōu)勢。

        (1)由于板片熱交換充分、均勻,波紋深度變化范圍大,液體在板間流動順暢,沒有死區(qū),阻力損失小。

        (2)同一種流體在列管式換熱器內(nèi)當(dāng)雷諾數(shù)為4000~6000時才能達(dá)到湍流狀態(tài),而在全焊接板式換熱器內(nèi),當(dāng)雷諾數(shù)為100~300時就能達(dá)到湍流。

        (3)流道不易堵塞。全焊接板式換熱器板片在四周交錯焊接后,在運(yùn)行中由于熱脹冷縮現(xiàn)象,板片內(nèi)應(yīng)力釋放,會使板片內(nèi)的污垢自動脫落下來,通常的污垢熱阻僅為列管式換熱器污垢熱阻的1/5~1/4。某天然氣凈化廠由于原料氣中的雜質(zhì)進(jìn)入脫硫系統(tǒng),污染脫硫溶液,溶液中的固體雜質(zhì)逐漸在脫硫塔塔盤上沉積,堵塞浮閥,造成脫硫吸收塔攔液,脫硫塔壓差增大,同時在經(jīng)E-1202A/ B/C/D列管式換熱器管程時雜質(zhì)會逐漸沉積在管程中,嚴(yán)重堵塞管程,裝置無法維持正常生產(chǎn),裝置在2003年9月、2004年4月、2004年9月臨時停產(chǎn)時,對E-1202A/B/C/D管程進(jìn)行了清洗。第一天然氣處理廠脫硫脫碳裝置的8臺全焊接板式換熱器運(yùn)行6年多以來均未清洗過,從解體維修時觀察富液回路換熱板片上有非常薄的一層降解產(chǎn)物附著在其表面,而換熱板片內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)機(jī)械雜質(zhì)。貧液回路則呈現(xiàn)出不銹鋼本色,也不存在雜質(zhì)和降解產(chǎn)物。從E-1101A(1)板式換熱器的運(yùn)行參數(shù)壓力變化及溫度變化分析,均反映了換熱效果良好,也印證了管路不易堵塞的事實(shí)。

        (4)實(shí)現(xiàn)不停產(chǎn)檢修。國內(nèi)天然氣處理廠的貧富液換熱通常選用的是浮頭式換熱器,一般設(shè)計成兩臺或4臺熱器組進(jìn)行串聯(lián),當(dāng)換熱器出現(xiàn)泄漏或其它異常狀況,往往需要停產(chǎn)才能進(jìn)行檢修。全焊接板式換熱器一般并列安裝兩臺,一用一備,當(dāng)一臺出現(xiàn)故障后能切換到另一臺,這樣不會因為板式換熱器出現(xiàn)故障而導(dǎo)致停產(chǎn)檢修。同時,板式換熱器在出現(xiàn)故障后能及時組織檢修,而浮頭式換熱器需要在停產(chǎn)或大修期間才能實(shí)施,極大的增加了工作量和勞動強(qiáng)度,對縮短大修工期也不利。

        四、全焊接板式換熱器泄漏原因分析及整改措施

        2.09年裝置投產(chǎn)運(yùn)行到2013年6月,8臺全焊接板式換熱器陸續(xù)開始出現(xiàn)外漏,頻次越來越大,主要是芯部裂紋引起外漏。2010年至2013年上半年泄漏次數(shù)分別為2次、5次、8次和15次,嚴(yán)重影響了裝置的正常生產(chǎn)運(yùn)行。

        1.原因分析

        針對板式換熱器出現(xiàn)泄漏頻繁故障,根據(jù)現(xiàn)場查看和分析,確認(rèn)為板式換熱器富液側(cè)回路上部的排氣管線與富液出口管道的連接不當(dāng),見圖1,排氣管線與富液出口管線相連,但為一個倒“U”字形排氣管路,使得富液在升溫過程中產(chǎn)生的大量吸附氣體不能全部排放出設(shè)備而產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,特別是在系統(tǒng)啟動或關(guān)閉期間最容易出現(xiàn),可能使設(shè)備的瞬間操作壓力超出設(shè)備的設(shè)計壓力,嚴(yán)重時導(dǎo)致板式換熱器芯部或板片產(chǎn)生裂紋而發(fā)生泄漏。另外不能同時啟動和停運(yùn)熱貧液回路和冷富液回路,應(yīng)嚴(yán)格控制溫升和溫降,以免對設(shè)備產(chǎn)生熱沖擊或不必要的應(yīng)力。

        2.整改措施

        (1)工藝整改。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際管道安裝情況,需將板式換熱器富液回路上部的排氣管線水平延長后,與富液出口管線豎直段相連,避免倒“U”字形,見圖3,由于富液出口閥前的管段均為水平布置,只能將富液排氣管線接在出口閥后的豎直管線上,裝置正常生產(chǎn)運(yùn)行期間無法實(shí)施,故在2013年5月至6月裝置停產(chǎn)大修期間實(shí)施了整改,見圖4。

        (2)操作優(yōu)化。啟運(yùn)時先啟運(yùn)冷富液回路,再逐步緩慢開啟熱貧液回路的閥門5min以上,且每小時溫升不能超過60℃,避免設(shè)備產(chǎn)生熱沖擊或不必要的應(yīng)力,停運(yùn)時操作相反。

        3.實(shí)施效果

        通過整改和優(yōu)化操作,2014年發(fā)生了5次泄漏,2015年發(fā)生了2次泄漏,并呈逐年下降,可以判斷出,富液在升溫過程中產(chǎn)生的大量吸附氣體能被順利帶出,降低了發(fā)生水錘的風(fēng)險,也避免了設(shè)備產(chǎn)生熱沖擊或不必要的應(yīng)力,泄漏故障頻率大大降低,效果非常好。

        圖3 整改前的倒“U”型排氣管

        圖4 整改后排氣管

        五、結(jié)語

        全焊接板式換熱器對富液排氣管整改后,富液在升溫過程中產(chǎn)生的氣體被能順利帶出,使得換熱器泄漏故障頻率大為降低,運(yùn)行情況良好。節(jié)約了檢修維護(hù)費(fèi)用,降低了生產(chǎn)成本,減少了環(huán)境污染,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益十分顯著。

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        1671-0711(2016)05-0075-03

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