陸丁
(廣西長(zhǎng)洲水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,廣西 梧州 543002)
長(zhǎng)洲電站6號(hào)機(jī)組調(diào)速器異常運(yùn)行檢查及處理
陸丁
(廣西長(zhǎng)洲水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,廣西 梧州 543002)
通過(guò)對(duì)長(zhǎng)洲電站6號(hào)機(jī)組異常振動(dòng)處理過(guò)程中出現(xiàn)的調(diào)速器導(dǎo)葉操作不動(dòng)及運(yùn)行中異常抽動(dòng)檢查處理情況介紹,分析導(dǎo)葉操作不動(dòng)及異常抽動(dòng)原因,總結(jié)調(diào)速器異常運(yùn)行處理方法,為同類型調(diào)速器故障處理提供借鑒。關(guān)鍵詞:調(diào)速器;異常;導(dǎo)葉;抽動(dòng)
長(zhǎng)洲電廠6號(hào)機(jī)組為燈泡貫流式機(jī)組,單機(jī)額定容量為42 MW,調(diào)速系統(tǒng)為南京南瑞集團(tuán)公司SFAR2000調(diào)速器,其通過(guò)綜合模塊、伺服閥功放、伺服比例閥組合配置實(shí)現(xiàn)對(duì)液壓系統(tǒng)的電氣控制,它引入了伺服閥反饋、主配反饋、接力器反饋實(shí)現(xiàn)閉環(huán)調(diào)節(jié),手動(dòng)控制時(shí)采用接力器反饋?zhàn)鰹殚]環(huán)控制。
其控制原理圖見(jiàn)圖1。
圖1 調(diào)速器控制原理圖
長(zhǎng)洲電廠6號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中,負(fù)荷帶至18 MW時(shí),受油器X振動(dòng)達(dá)2 000 μm、組合軸承X擺度達(dá)1 500 μm,且導(dǎo)葉出現(xiàn)周期性抽動(dòng),在停機(jī)進(jìn)行檢查后又出現(xiàn)了導(dǎo)葉無(wú)法開(kāi)啟現(xiàn)象。
針對(duì)6號(hào)機(jī)組出現(xiàn)的異常情況,我們需捋清檢查思路,逐個(gè)解決:導(dǎo)葉操作不動(dòng)檢查→主配抽動(dòng)檢查→機(jī)組振動(dòng)檢查。
3.1 導(dǎo)葉操作不動(dòng)檢查
(1)電氣回路檢查
1)測(cè)量伺服比例閥(1 274 Ω)、事故配壓閥(1 299 Ω)、切換電磁閥(1 315 Ω)、急停電磁閥(1 350 Ω)線圈直流電阻正常。
2)測(cè)量主配壓閥反饋、伺服比例閥反饋信號(hào)正常。
3)綜合模塊參數(shù)檢查正常。
4)功放板檢查正常。
(2)機(jī)械油路檢查
1)切手動(dòng),開(kāi)導(dǎo)葉,主配關(guān)腔有回油出來(lái),管路從事故配出來(lái)的關(guān)腔一直有壓力,壓力與壓力罐等壓。開(kāi)腔在開(kāi)的過(guò)程中壓力慢慢上來(lái),主配閥芯也是往開(kāi)腔動(dòng)作的。
2)拔掉伺服閥閥頭,機(jī)械將主配閥芯頂往開(kāi)腔,主配關(guān)腔有回油,接力器不動(dòng)。
3)將事故配壓差變送器拆掉,裝上機(jī)械壓力表。正常情況下6 MPa,動(dòng)作事故配后,壓力降到0。復(fù)歸后變成6 MPa;拔掉事故配切換閥閥頭,動(dòng)作圖拉博后,壓力降為0,復(fù)歸變成6 MPa。
4)拆事故配插裝閥C1、C2、C3,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)閥芯有卡堵現(xiàn)象,閥芯活動(dòng)靈活。將C4螺桿壓到底,開(kāi)導(dǎo)葉,仍操作不動(dòng)。
5)事故配不投入時(shí),手動(dòng)增加,主配關(guān)腔有回油;事故配投入時(shí),手動(dòng)增加,主配關(guān)腔、事故配回油都有回油出來(lái)。
6)調(diào)速系統(tǒng)消壓情況下利用橋機(jī)起吊動(dòng)作控制環(huán),控制環(huán)及接力器動(dòng)作正常。
(3)通過(guò)試驗(yàn)初步判斷
1)事故配C3插裝閥有滲油。
2)控制油源壓力不足。
3)事故配內(nèi)部油孔堵塞。
(4)處理過(guò)程
1)將C2壓力表拆開(kāi),往里吹空氣,將C3端蓋拆開(kāi),事故配未動(dòng)作時(shí),1、2口都有氣出來(lái);投入事故配后,只有1口有氣體排出,證明事故配油孔未堵塞(圖2)。
圖2
2)將控制油總濾過(guò)器至事故配段油管路進(jìn)行吹掃,未見(jiàn)堵塞。
3)將C1 C3插裝閥對(duì)調(diào)回裝后導(dǎo)葉可以操作。
3.2 主配抽動(dòng)檢查
(1)現(xiàn)象:在空載情況下,導(dǎo)葉在自動(dòng)往關(guān)方向動(dòng)作時(shí),開(kāi)腔管路劇烈震動(dòng),控制環(huán)會(huì)發(fā)出異常聲響,但是切手動(dòng)操作時(shí),未見(jiàn)異常。
處理步驟:
進(jìn)行導(dǎo)葉副環(huán)試驗(yàn)(檢驗(yàn)反饋?zhàn)粉櫧o定情況,檢查自動(dòng)控制回路參數(shù)),檢查主配電氣零點(diǎn)有偏移,調(diào)整零點(diǎn),優(yōu)化穩(wěn)零及PID參數(shù),KgP由10改為8、KgD由1改為2、GDB由3改為2、Gvs由9AD改為B00,使副環(huán)擾動(dòng)效果得到改善,再次模擬空載態(tài)擾動(dòng)和發(fā)電態(tài)增減負(fù)荷,調(diào)速器均運(yùn)行正常。
(2)現(xiàn)象:機(jī)組額定負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中,調(diào)速器抽動(dòng),造成導(dǎo)葉開(kāi)度發(fā)生2~3個(gè)開(kāi)度的變化。
處理步驟:
機(jī)組停機(jī)態(tài)下,手動(dòng)開(kāi)導(dǎo)葉至5%開(kāi)度,測(cè)量主配反饋電壓量有1.05 V電壓(正常反饋電壓0.01 V以下),主配中位明顯偏移,考慮主配中位剛剛進(jìn)行定位,初步判斷主配壓閥閥套偏移,經(jīng)分解主配壓閥發(fā)現(xiàn)閥套定位銷(xiāo)變形,且主配閥套移位7 mm(圖3)。
經(jīng)重新加工定位銷(xiāo)固定閥套,并校驗(yàn)主配中位及進(jìn)行導(dǎo)葉副環(huán)試驗(yàn),機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷運(yùn)行正常。
(3)現(xiàn)象:機(jī)組額定負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中,調(diào)速器抽動(dòng),導(dǎo)葉開(kāi)度未發(fā)生變化,但會(huì)周期性抽動(dòng)并伴隨管路劇烈震動(dòng)。
圖3
處理步驟:
1)南瑞調(diào)速器原理調(diào)節(jié)框圖見(jiàn)圖4。
圖4
①在開(kāi)度模式下
主環(huán)環(huán)節(jié)導(dǎo)葉給定由3部分組成:PID輸出,機(jī)組負(fù)荷給定PGV,空載開(kāi)度YNLD.
PID輸出:只有在一次調(diào)頻投入且超出死區(qū)設(shè)置的情況下才會(huì)有輸出,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況為頻率在死區(qū)范圍內(nèi),且無(wú)一次調(diào)頻動(dòng)作信號(hào),所以PID輸出無(wú)開(kāi)出。
機(jī)組負(fù)荷給定PGV:只有在監(jiān)控外部給定增減令的情況下,才會(huì)發(fā)生變化,此時(shí)監(jiān)控?zé)o增減開(kāi)出,所以PGV無(wú)變化。
空載開(kāi)度YNLD為一定值,不會(huì)發(fā)生變化。
所以導(dǎo)葉給定為一個(gè)定值。
②副環(huán)環(huán)節(jié)
給定會(huì)與導(dǎo)葉反饋?zhàn)霾?,直至最后?,導(dǎo)葉保持穩(wěn)定。
在這一環(huán)節(jié)中,涉及的變量主要有3個(gè):
a副環(huán)擾動(dòng)上位機(jī)側(cè)的比例和積分;
b機(jī)械柜內(nèi)的綜合控制模塊的PID參數(shù);
c導(dǎo)葉反饋的反饋信號(hào)。
現(xiàn)場(chǎng)做了如下測(cè)量:
a控制輸出,機(jī)組在抽動(dòng)時(shí),無(wú)變化;
b導(dǎo)葉反饋,機(jī)組在抽動(dòng)時(shí),電壓基本穩(wěn)定;
c主配反饋,機(jī)組在抽動(dòng)時(shí),電壓也基本穩(wěn)定;
d伺服閥反饋,機(jī)組抽動(dòng)時(shí),電壓發(fā)生變化。
由于控制輸出無(wú)變化,所以在副環(huán)環(huán)節(jié),導(dǎo)葉給定與導(dǎo)葉反饋之間做差應(yīng)該為0,即調(diào)速器并未發(fā)出調(diào)節(jié)指令。
2)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生抽動(dòng)時(shí)均是在油泵啟動(dòng),油壓從5.8~6.3 MPa升高的過(guò)程中和過(guò)程后發(fā)生,且主配動(dòng)作唯一途徑為伺服閥動(dòng)作而引起。故推斷為伺服閥在油壓升高后P口一直憋壓或其他情況,造成了閥芯的來(lái)回移動(dòng),導(dǎo)致主配發(fā)生抽動(dòng)情況。
圖5
伺服閥工作原理:電磁鐵5和6不帶電時(shí),彈簧3和4將控制閥芯2保持在中位。比例電磁鐵得電后,直接推動(dòng)控制閥芯2,例如,電磁鐵b(6)得電,控制閥芯2被推向左側(cè),壓在彈簧3上,位移與輸入電流成比例。這時(shí),P口至A口及B口至T口通過(guò)閥芯與閥體形成節(jié)流通道。電磁鐵6失電,2被3重新推回中位。彈簧3、4有兩個(gè)任務(wù):一是電磁鐵5和6不帶電時(shí),將控制閥芯2推回中位;二是電磁鐵5或6得電時(shí),其中一個(gè)作為力—位移傳感器,與輸入電磁力相平衡,從而確定閥芯的位置。
3)現(xiàn)場(chǎng)更換或清洗伺服比例閥,將靜態(tài)的零位調(diào)整試驗(yàn),定位試驗(yàn)和副環(huán)擾動(dòng)試驗(yàn)重新完成后,靜態(tài)模擬發(fā)電態(tài)啟停油泵來(lái)觀察無(wú)問(wèn)題后,再次發(fā)電觀察。
4)通過(guò)進(jìn)行導(dǎo)葉副環(huán)試驗(yàn)(檢驗(yàn)反饋?zhàn)粉櫧o定情況,檢查自動(dòng)控制回路參數(shù)),檢查主配電氣零點(diǎn)有偏移,調(diào)整零點(diǎn),優(yōu)化穩(wěn)零及PID參數(shù),KgP由10改為8、KgD由2改為1、GDB由2改為0.3、Gvs由B00改為A78,使副環(huán)擾動(dòng)效果得到改善,再次模擬空載態(tài)擾動(dòng)和發(fā)電態(tài)增減負(fù)荷,調(diào)速器均運(yùn)行正常。
3.3 機(jī)組振動(dòng)檢查
(1)進(jìn)行了協(xié)聯(lián)曲線的檢查及PID參數(shù)檢查未見(jiàn)異常。
(2)檢查轉(zhuǎn)輪體、上流道水平支撐、垂直支撐、導(dǎo)葉葉片,均未見(jiàn)異常。
(3)毛水頭13.8 m時(shí)機(jī)組帶負(fù)荷18 MW,受油器X振動(dòng)達(dá)2000μm、組合軸承X擺度達(dá)1500μm,但其他負(fù)荷段未見(jiàn)異常。
(4)毛水頭13.1 m時(shí)機(jī)組各負(fù)荷段未見(jiàn)異常。
通過(guò)以上檢查處理過(guò)程,可得出:
(1)導(dǎo)葉操作不動(dòng)為事故配C3閥有滲漏造成。
(2)導(dǎo)葉主配壓閥抽動(dòng)為伺服比例閥長(zhǎng)時(shí)間調(diào)節(jié),靈敏度下降所致。
(3)導(dǎo)葉副環(huán)效果可以通過(guò)主配位移傳感器進(jìn)行優(yōu)化,但在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整效果不佳情況下,可通過(guò)調(diào)整導(dǎo)葉穩(wěn)零參數(shù)進(jìn)行補(bǔ)償。
(4)機(jī)組工況惡化為當(dāng)時(shí)水頭下機(jī)組振動(dòng)區(qū)造成。
通過(guò)對(duì)長(zhǎng)洲電廠6號(hào)機(jī)組檢查處理,對(duì)南瑞調(diào)速器主環(huán)控制環(huán)節(jié)、副環(huán)控制環(huán)節(jié)電氣控制回路及液壓操作系統(tǒng)有了全面了解,理順其調(diào)節(jié)原理,為類似故障的查找提供借鑒。
TK730.4+1
B
1672-5387(2016)10-0064-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.10.019
2016-04-15
陸 ?。?986-),男,工程師,從事電力生產(chǎn)技術(shù)研究工作。