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        山美水電站3號機(jī)水導(dǎo)軸承異常振動原因分析及處理

        2016-11-17 05:18:12林美香
        水電站機(jī)電技術(shù) 2016年10期
        關(guān)鍵詞:水導(dǎo)擺度軸承座

        林美香

        (泉州市山美水庫管理處,福建 泉州 362000)

        山美水電站3號機(jī)水導(dǎo)軸承異常振動原因分析及處理

        林美香

        (泉州市山美水庫管理處,福建 泉州 362000)

        介紹泉州市山美電站3號機(jī)組2015年增效擴(kuò)容改造過程中,在試運行時水導(dǎo)軸承出現(xiàn)異常振動的原因排查、分析及對機(jī)組相關(guān)部位進(jìn)行處理,并對水導(dǎo)軸承進(jìn)行了結(jié)構(gòu)改造的過程。成功解決了該機(jī)組設(shè)計制造時遺留的缺陷,可為水輪機(jī)水導(dǎo)軸承出現(xiàn)類似情況的處理及改造提供一個較為成功的實踐經(jīng)驗。

        分塊瓦式水導(dǎo)軸承;異常振動;振動原因排查處理;水導(dǎo)結(jié)構(gòu)改造

        1 引言

        泉州市山美水電站3號機(jī)組于1996年12月建成投產(chǎn),原機(jī)組出力30 MW。機(jī)組型式為立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組,機(jī)組轉(zhuǎn)速為166.7 r/min。2014年11月開始,3號機(jī)組進(jìn)行增效擴(kuò)容改造,機(jī)組出力增大至33 MW,2015年8月基本安裝完成,2015年11月通過啟動驗收,投入運行。改造前原水導(dǎo)軸承為分半筒式結(jié)構(gòu),橡膠瓦水潤滑方式。此次技改,考慮到分半筒式軸承重量較重,安裝和檢修存在一定困難,所以此次改造采用分塊瓦式結(jié)構(gòu),導(dǎo)軸承由6塊分塊式塑料瓦構(gòu)成,仍然采用水潤滑形式,如圖1所示:

        2015年8月15日,改造完成進(jìn)行試運行試驗時,當(dāng)機(jī)組在額定轉(zhuǎn)速空轉(zhuǎn)試運行中,發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)處大軸擺度較大,經(jīng)過幾個小時的運轉(zhuǎn),機(jī)組擺度持續(xù)增大,水導(dǎo)軸承座、水箱處測量振動值不斷加劇,測量數(shù)據(jù)如表1:

        表1 水導(dǎo)軸承處測得擺度及振動值

        可見,機(jī)組空轉(zhuǎn)試運行的參數(shù)狀況大幅超出規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),機(jī)組無法繼續(xù)試運行,需分析振動原因并做出處理。

        2 振動原因排查

        (1)由于機(jī)組擺度變化幅度較大,首先判斷可能是機(jī)組軸線發(fā)生變化。停機(jī)后,對機(jī)組軸線進(jìn)行重新盤車測量,校核軸線擺度。盤車結(jié)果如表2:

        圖1 水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)圖

        表2 校核盤車數(shù)據(jù)

        對照安裝時機(jī)組盤車記錄數(shù)據(jù),基本沒有變動,說明安裝時機(jī)組軸線調(diào)整合格,運行后沒有變動,可排除因軸線變動引起的振動。

        (2)拆解水導(dǎo)軸承,對軸承各部件進(jìn)行檢查。測量水導(dǎo)瓦總間隙,達(dá)到0.70 mm左右(安裝時調(diào)瓦總間隙為0.40 mm),取出瓦塊,發(fā)現(xiàn)瓦塊背面抗壓圓墊板和支柱螺栓球頭都有明顯的壓痕,如圖2所示。造成損傷的原因是廠家在加工完圓墊片和支柱螺栓后未按技術(shù)要求做淬火處理,材料表面硬度不夠,運轉(zhuǎn)時在大軸振擺力的作用下表面產(chǎn)生壓痕,使瓦間間隙變大,這是造成機(jī)組主軸擺度變大的原因之一。

        圖2 頂瓦螺栓球頭損傷照片

        (3)2015年9月份,經(jīng)多次空轉(zhuǎn)試驗,因機(jī)組上、下、水導(dǎo)三道軸承都存在額定轉(zhuǎn)速下擺度過大現(xiàn)象,而校核盤車數(shù)據(jù)又符合要求。廠家等技術(shù)部門判斷機(jī)組轉(zhuǎn)動部件存在不平衡問題,決定請華中科技大學(xué)對機(jī)組轉(zhuǎn)動部件進(jìn)行動平衡試驗。試驗數(shù)據(jù)表明機(jī)組擺度跟機(jī)組轉(zhuǎn)速成正比,試驗單位分析確認(rèn)轉(zhuǎn)子裝配存在重量不平衡,引起機(jī)組各道軸承擺度增大,是造成水導(dǎo)軸承振動的重要原因。

        (4)通過轉(zhuǎn)子動平衡試驗,對轉(zhuǎn)子進(jìn)行平衡配重,處理后機(jī)組擺度有所下降,上導(dǎo)、下導(dǎo)和水導(dǎo)軸承處主軸擺度下降到規(guī)范允許值,上導(dǎo)、下導(dǎo)軸承支架上測得的振動值也相應(yīng)下降到了規(guī)范允許值。但水導(dǎo)處軸承座振動值沒有明顯下降,并且隨著機(jī)組工況的改變,擺度和振動值也有較大幅度的改變。特別是水導(dǎo)軸承座,在機(jī)組帶負(fù)荷運行一段時間后,振動值持繼增大,最終達(dá)到雙幅0.72 mm,機(jī)組無法繼續(xù)運行。機(jī)組停機(jī)后拆解水導(dǎo)軸承座后發(fā)現(xiàn),軸承座與頂蓋的聯(lián)接螺栓斷裂了2支,可見振動的劇烈程度。由于經(jīng)過轉(zhuǎn)子動平衡處理,只有水導(dǎo)軸承座的振動值未有明顯減小,據(jù)此分析,有可能是水導(dǎo)軸承座結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足,引起了軸承座整體振動,在振擺力及剪切應(yīng)力的作用下,聯(lián)接螺栓發(fā)生斷裂。

        如圖1所示,3號機(jī)水導(dǎo)軸承座設(shè)計為分塊瓦結(jié)構(gòu),軸承整體由瓦座、水箱、主軸密封及附件組成。由圖1可以看出,瓦座與水箱為分體結(jié)構(gòu),各自獨立通過同一支M22螺栓固定在頂蓋上。由于水導(dǎo)瓦支持座的鋼板厚度僅有30 mm,且與水箱為各自獨立結(jié)構(gòu),未能形成整體受力結(jié)構(gòu),導(dǎo)致整個軸承座徑向支撐力不足,在大軸徑向振擺力的作用下,整個軸承座產(chǎn)生較大的振動,這也是水導(dǎo)軸承產(chǎn)生振動的另一個重要原因。

        3 處理方法及過程

        針對上文對振動原因的分析排查,對可能造成水導(dǎo)軸承振動的疑點,逐條進(jìn)行整改處理。

        (1)首先,查對圖紙,水導(dǎo)軸承瓦背抗壓圓墊片材質(zhì)為鍛30Cr,頂瓦支柱螺栓材質(zhì)30Cr,材質(zhì)強(qiáng)度不足,且兩個零件加工后沒有按要求經(jīng)過淬火處理,表面硬度不夠,受力后表面產(chǎn)生凹痕,造成軸承瓦間間隙變大,是造成主軸擺度持續(xù)變大的主要原因。經(jīng)過與廠家交涉,廠家重新加工了一套頂瓦螺栓和圓墊片,材質(zhì)采用40Cr,并按技術(shù)要求經(jīng)過淬火處理,保證其有足夠的強(qiáng)度和表面硬度。

        (2)根據(jù)機(jī)組轉(zhuǎn)動部件動平衡試驗的數(shù)據(jù),在轉(zhuǎn)子支架的相應(yīng)方位焊接了配重塊,機(jī)組轉(zhuǎn)動部分的動平衡有了很大的改善,機(jī)組在額定轉(zhuǎn)速下測得的三道軸承擺度都與盤車的數(shù)據(jù)基本吻合,機(jī)組運行中主軸擺度過大的缺陷得到了有效的消除。

        (3)通過以上對振動原因的分析和排查,可知水導(dǎo)軸承座的結(jié)構(gòu)存在較大的缺陷,軸承支持環(huán)的強(qiáng)度不足,是造成水導(dǎo)軸承異常振動的另一重要原因。針對軸承座的結(jié)構(gòu)缺陷,經(jīng)過和廠家探討,對軸承座做了以下的改造:

        1)對瓦座支持環(huán)和水箱結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,將瓦座支持環(huán)和水箱做成整體結(jié)構(gòu),如圖3所示,水箱壁與瓦座支持環(huán)由同一塊鋼板構(gòu)成,提高了整個軸承座的整體強(qiáng)度,并且瓦座支持環(huán)采用70 mm厚鋼板加工而成,保證軸承有足夠的徑向支撐力。

        圖3 改造后水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)圖

        2)在水箱和瓦座圓周外側(cè)加焊4條豎向加強(qiáng)筋板,進(jìn)一步加強(qiáng)了軸承座的整體強(qiáng)度。

        3)將軸承座與頂蓋的聯(lián)接螺栓更換成高強(qiáng)度材質(zhì)的螺栓,在軸承基座與頂蓋的把合面,沿圓周方向另外鉆鉸4支Φ25錐銷,除了起到定位作用外,也增強(qiáng)了軸承整體對機(jī)組振動時產(chǎn)生剪切應(yīng)力的抵抗作用。

        4 處理后效果

        2016年3月份,經(jīng)過改造后的水導(dǎo)軸承順利安裝就位,根據(jù)技術(shù)要求,安裝水導(dǎo)軸承的同時對上導(dǎo)軸承、下導(dǎo)軸承瓦間隙重新分配調(diào)整。隨后機(jī)組進(jìn)行試運行,經(jīng)過空轉(zhuǎn)、帶額定負(fù)荷等幾種工況的試驗,在額定負(fù)荷下機(jī)組各部測得的主軸擺度及振動值如表3、表4:

        表3 處理后機(jī)組主軸擺度測量記錄表

        表4 處理后機(jī)組各部位振動測量值

        從測量數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過一系列針對振動原因所做的處理和改造,效果顯著,運行時各部的振動值和主軸擺度值均在規(guī)范允許范圍內(nèi),機(jī)組的不正常振動,特別是水導(dǎo)軸承的異常振動得到了有效處理。3號機(jī)水導(dǎo)軸承改造后投入運行已3個多月,各項運行指標(biāo)平穩(wěn)正常,未再出現(xiàn)異常振動現(xiàn)象,說明本次異常振動故障的原因排查準(zhǔn)確,處理及改造方法科學(xué)有效,不失為一次成功的實踐經(jīng)驗。

        5 結(jié)語

        山美電站3號機(jī)組用水潤滑分塊瓦結(jié)構(gòu)的水導(dǎo)軸承代替原分半筒式的的水導(dǎo)軸承,分塊瓦結(jié)構(gòu)具有結(jié)構(gòu)簡單,安裝、檢修方便的優(yōu)點。但作為一種新的嘗試,在設(shè)計、制造方面還存在一些不足。本次水導(dǎo)軸承異常振動的原因分析及有針對性處理、結(jié)構(gòu)改造的經(jīng)驗介紹,整個分析處理過程科學(xué)合理,處理效果良好,作為一次成功的實踐經(jīng)驗,可為今后水電站技改出現(xiàn)的類似問題的處理提供一定的借鑒和參考。

        [1]單文培,黃少敏.水輪發(fā)電機(jī)組安裝與檢修[M].北京:中國電力出版社,2008.

        [2]GB/T8564-2003水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范[S].水利電力出版社,2004.

        [3]鄭 源,陳德新.水輪機(jī)[M].北京:中國水利水電出版社,2011.

        TV734.2

        B

        1672-5387(2016)10-0057-03

        10.13599/j.cnki.11-5130.2016.10.017

        2016-05-31

        林美香(1973-),女,工程師,從事水電站運行及技術(shù)管理工作。

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