王 月 李小蘭 周柳芬
廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 廣西南寧 530001
淺談煙用材料質(zhì)量缺陷的分析與改進(jìn)
王 月 李小蘭 周柳芬
廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 廣西南寧 530001
本文針對(duì)在實(shí)際生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)中,部分煙用材料常見的質(zhì)量缺陷進(jìn)行分析,并提出改進(jìn)的建議,不斷提高煙用材料質(zhì)量。
煙用材料是生產(chǎn)卷煙產(chǎn)品不可缺少的重要組成部分,在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、減害降焦等多項(xiàng)工作中起著重要的作用,并且還直接影響卷煙產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本??梢哉f,煙用材料為卷煙產(chǎn)品與消費(fèi)者搭建起橋梁,因此,卷煙材料質(zhì)量控制與改進(jìn)需要我們高度去重視。
在實(shí)際生產(chǎn)過程和入庫檢驗(yàn)中,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)由于煙用材料質(zhì)量問題而影響生產(chǎn),因此我們對(duì)常見的煙用材料質(zhì)量缺陷進(jìn)行了研究與分析,與供應(yīng)商共同探討改進(jìn)和控制思路,以不斷提高煙用材料入庫質(zhì)量和使用質(zhì)量。
(一)商標(biāo)紙常見質(zhì)量缺陷
入庫質(zhì)量缺陷 使用質(zhì)量缺陷表面不潔 表面刮花條碼印刷不達(dá)標(biāo) 上機(jī)卡機(jī)表面漏印、漏燙 包裝水霧
(二)原因分析與改進(jìn)
1、商標(biāo)紙表面不潔。原因分析:膠印機(jī)主要是因?yàn)槟z印機(jī)墨路系統(tǒng)兩墻板間有一根加固桿,油墨飛濺或點(diǎn)到加固桿上,當(dāng)這些油墨積多后滴下造成滴墨和拉線;凹印機(jī)主要是因?yàn)橛“鎯啥孙w濺油墨引起,出現(xiàn)拉線是油墨和凹版間匹配不好造成。缺陷改進(jìn):膠印機(jī)產(chǎn)品通過定時(shí)清洗加固桿和減少油墨流動(dòng)性來控制;而凹印機(jī)產(chǎn)品,油墨點(diǎn)采取遮擋可以解決,油墨和凹版間匹配不好可通過更改其中一方面的因素來解決。
2、條碼印刷不達(dá)標(biāo)。原因分析:應(yīng)用條碼EAN 13碼檢測報(bào)告進(jìn)行分析,獲知條碼達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)是由于條碼的符號(hào)反差項(xiàng)、調(diào)制度項(xiàng)達(dá)不到。經(jīng)技術(shù)人員分析,造成符號(hào)反差項(xiàng)、調(diào)制度項(xiàng)達(dá)不到,主要是商標(biāo)在生產(chǎn)過程中,水墨平衡控制不好,造成條碼底色與黑色線條對(duì)比度不強(qiáng)。缺陷改進(jìn):因生產(chǎn)過程中,整個(gè)水墨平衡的過程是動(dòng)態(tài)被動(dòng)平衡,受諸多因素影響,而人為因素就是其中之一。所以在生產(chǎn)過程中要控制好條碼顏色,必須加強(qiáng)機(jī)臺(tái)操作工的技能水平,時(shí)刻注意水墨的變化,始終做到“三勤”--勤觀察、勤自檢、勤調(diào)整。
3、表面漏印、漏燙。原因分析:漏印主要是在生產(chǎn)過程中走紙有雙張,導(dǎo)致下面一張無法印上去,或者油墨空轉(zhuǎn),出現(xiàn)部分漏印。漏燙主要是在生產(chǎn)過程中“送步”電機(jī)不工作而造成重疊,導(dǎo)致下面一張沒能燙上。缺陷改進(jìn):要求供應(yīng)商提高操作工的質(zhì)量意識(shí),時(shí)刻注意質(zhì)量的變化,及時(shí)把缺陷品分開放置避免流入下工序。同時(shí)進(jìn)一步解決機(jī)械故障,使該缺陷得到徹底的解決。
4、商標(biāo)上機(jī)易刮花。原因分析:一方面是盒子壓痕線不夠飽滿,成型后有特別凸起的地方受到摩擦后引起刮花;另一方面是油墨光油固化不完全。缺陷改進(jìn):采用鋼模壓版解決了盒子壓痕線不夠飽滿的問題,油墨光油固化不完全則通過提高UV燈的固化功率來解決。
5、商標(biāo)上機(jī)易卡機(jī)。原因分析:一方面是商標(biāo)紙之間張與張粘連、卡連導(dǎo)致生產(chǎn)中雙張下料,主要是在分選環(huán)節(jié)中造成:防止耳朵裁切不斷-→分選工序要求掰耳朵-→各個(gè)分選工方式、力度不同-→導(dǎo)致耳朵錯(cuò)位-→張與張耳朵卡在一起-→包裝后雙張下料造成卡機(jī);另一方面是商標(biāo)紙爽滑度不夠。缺陷改進(jìn):針對(duì)粘連、卡連問題,應(yīng)要求分選工采用正確的手法,避免張與張耳朵卡在一起。針對(duì)爽滑度不夠,可采用光油提高商標(biāo)紙表面的爽滑度。
6、包裝水霧。原因分析:商標(biāo)表面自帶的C-O基團(tuán)、C=O基團(tuán)含量較大。缺陷改進(jìn):改進(jìn)商標(biāo)紙印刷使用的油墨(含光油),降低游離含C-O基團(tuán)、C=O基團(tuán)有機(jī)物含量或減少含C-O基團(tuán)、C=O基團(tuán)有機(jī)物揮發(fā);增大商標(biāo)紙與透明紙之間的微觀空間;使用防水霧透明紙。
(一)煙用紙箱常見質(zhì)量缺陷
煙用紙箱常見質(zhì)量缺陷為紙箱內(nèi)壁粘連和紙箱廢片裁切不斷。
(二)原因分析與改進(jìn)
1、紙箱內(nèi)壁粘連。原因分析:生產(chǎn)過程中涂膠量過多溢出在紙箱內(nèi)壁不干造成。缺陷改進(jìn):做好生產(chǎn)過程中涂膠量的控制并加強(qiáng)檢驗(yàn)。2、紙箱廢片裁切不斷。原因分析:生產(chǎn)過程中裁切刀磨損或裁切刀調(diào)刀不到位造成。
缺陷改進(jìn):加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和調(diào)試。
(一)接裝紙常見質(zhì)量缺陷
接裝紙常見質(zhì)量缺陷為表面油墨漏印、接頭多、端面裁切不平。
(二)原因分析與改進(jìn)
1、表面油墨漏印。原因分析:生產(chǎn)過程中印刷版面上殘留有異物,印刷圖案被遮擋或者刮刀上有顆粒狀的東西,造成油墨不能夠很好的轉(zhuǎn)移到接裝紙上。缺陷改進(jìn):定期對(duì)印刷版面進(jìn)行清洗,并且對(duì)油墨進(jìn)行過濾后再進(jìn)行生產(chǎn)。
2、接頭多。原因分析:原紙本身附帶較多的接頭,或是在生產(chǎn)過程中因機(jī)器故障或處理質(zhì)量缺陷頻繁停機(jī)。缺陷改進(jìn):控制好原紙質(zhì)量,不允許自帶過多接頭,并在生產(chǎn)過程中保證設(shè)備運(yùn)行順暢,以免頻繁停機(jī)出現(xiàn)接頭,同時(shí)還應(yīng)做好出廠檢驗(yàn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)貨。
3、端面裁切不平。原因分析:生產(chǎn)過程中裁切刀磨損造成。缺陷改進(jìn):加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和調(diào)試。
本文主要對(duì)本企業(yè)在入庫交收檢驗(yàn)和使用過程中出現(xiàn)的較多的質(zhì)量問題進(jìn)行分析,并提出改進(jìn)措施,但對(duì)于卷煙材料質(zhì)量的控制主要還應(yīng)由供應(yīng)商主動(dòng)開展,在加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的同時(shí),更關(guān)鍵的還應(yīng)加強(qiáng)出廠檢驗(yàn)質(zhì)量,確保到貨材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
[1]韓云輝,陳連芳,邢軍.煙用材料生產(chǎn)技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:中國質(zhì)檢出版社,中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2012.