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        FOCKE 包裝機直紋滾花輸送輥的設(shè)計及應(yīng)用

        2020-04-02 09:58:32李惠峰徐正剛
        關(guān)鍵詞:商標(biāo)紙橡膠圈輥的

        李惠峰 徐正剛 謝 偉

        (紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司,云南 玉溪653100)

        1 概述

        FOCKE350 包裝機小盒商標(biāo)紙吸取輸送機構(gòu),主要功能是完成商標(biāo)紙拾取輸送,在輸送過程中完成涂膠、打碼等動作。該機構(gòu)具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、調(diào)整點多,易損件多穩(wěn)定性差等特點。商標(biāo)紙輸送阻塞、歪斜故障是該部件的主要故障,發(fā)生頻率高,對產(chǎn)品質(zhì)量造成較大隱患,由于輸送通道設(shè)計緊湊,如發(fā)生阻塞,嚴(yán)重時還會造成周邊相關(guān)零件的損壞。我們在對商標(biāo)紙吸取輸送機構(gòu)的結(jié)構(gòu)原理和實際運行情況進行了詳細(xì)分析后, 發(fā)現(xiàn)主要問題存在于第一輸送輥對處。為提高設(shè)備的穩(wěn)定性,消除產(chǎn)品質(zhì)量隱患,我們對商標(biāo)紙輸送機構(gòu)的第一輸送輥對處的相關(guān)零部件進行了改進。

        2 商標(biāo)紙輸送方式及機構(gòu)原理

        2.1 商標(biāo)紙輸送原理

        從商標(biāo)紙輸送示意圖(圖1)中可以看出,商標(biāo)紙從吸紙輪釋放后,到達(dá)折疊拍板前共經(jīng)過四對輸送輪。第一輸送輥輪為商標(biāo)紙接紙輸送輪,作用是將吸紙輪的商標(biāo)交接到商標(biāo)紙輸送通道。第二輪為小盒打碼的鋼印輪,對商標(biāo)紙進行打碼。第三輪為商標(biāo)紙涂膠輪,對商標(biāo)紙進行涂膠。最后一組為商標(biāo)紙的傳輸輪,作用是將商標(biāo)紙快速輸送到折疊位置。

        圖1 商標(biāo)紙輸送示意圖

        2.2 第一輸送輥結(jié)構(gòu)分析

        2.2.1 如圖2 所示,第一輸送輥由上面的定輥和下面的壓輥組成,壓輥兩端安裝有彈簧,由于彈簧的壓力,壓輥始終受到一個壓向固定輥的力,使兩者始終接觸,從而壓住商標(biāo)紙向前輸送。兩輥之間的最小間隙由輥兩端的限位環(huán)面限定,不可調(diào)節(jié)。定輥上設(shè)計有凹槽,凹槽內(nèi)安裝有截面直徑為4mm 的O 型橡膠圈。工作時橡膠圈被壓緊變形,以增加輸送輥和商標(biāo)紙間的摩擦力,保證商標(biāo)紙的正常輸送。

        圖2 第一輸送輥間隙示意圖

        但橡膠圈使用一段時間會產(chǎn)生塑性變形和磨損,造成兩輥對商標(biāo)紙的夾持力減小。橡膠圈磨損后直徑繼續(xù)減小,就會出現(xiàn)商標(biāo)紙輸送打滑,導(dǎo)致商標(biāo)紙輸送不順暢,造成商標(biāo)紙進入商標(biāo)輸送通道后出現(xiàn)商標(biāo)頻繁阻塞、涂膠位置不正確及小盒鋼印錯位等故障現(xiàn)象。

        2.2.2 一般出現(xiàn)上述故障時更換設(shè)備上第一輸送輥的橡膠圈后設(shè)備就能恢復(fù)正常運行狀態(tài)。但O 型橡膠圈更換后,由于磨損快,使用周期短,隨著其使用時間的延長,阻塞故障一直呈上升趨勢。而發(fā)生商標(biāo)紙堵塞故障時,故障處理至少需要10 分鐘以上,對生產(chǎn)效率將產(chǎn)生一定影響,同時也造成原輔材料的浪費。

        2.3 第一輸送輥的受力分析

        2.3.1 如圖2 所示,安裝橡膠圈的輸送定輥2 兩端的直徑不同,限位環(huán)面端直徑為39.6mm,安裝橡膠圈的小端直徑為39mm,則在未安裝橡膠圈時該位置的上下輸送輥間隙為:0.3mm。而安裝橡膠圈的槽直徑為32mm,考慮到橡膠圈受到一定的拉伸但是拉伸量不大,因此O 型橡膠圈的直徑仍然按照4mm 計算,則安裝橡膠圈后的理論直徑為40mm,大于限位環(huán)面端直徑39.6mm,說明橡膠圈安裝后將在輸送定輥和壓緊輥間產(chǎn)生了0.2mm 的壓縮形變。

        2.3.2 從商標(biāo)紙輸送過程分析:商標(biāo)紙的輸送是一個純滾動的傳遞過程,是通過送紙輥之間的壓力使商標(biāo)紙和輥輪的表面產(chǎn)生摩擦力實現(xiàn)商標(biāo)紙輸送。從摩擦力計算公式分析,可以得到兩個滾輪間的間隙變化為什么會影響商標(biāo)紙的正常輸送。計算公式為:

        式中:

        Fmax 為最大靜摩擦力

        μ 為靜摩擦系數(shù)

        N 為正壓力

        從上面的計算公式可以看出,當(dāng)靜摩擦系數(shù)不變前提下,正壓力和最大靜摩擦力(摩擦力)成正比。產(chǎn)生正壓力的前提是表面相互接觸并使接觸面發(fā)生彈性形變,才能產(chǎn)生摩擦力。當(dāng)?shù)谝惠斔洼伒南鹉z圈磨損達(dá)到需要更換狀態(tài)時,橡膠圈對商標(biāo)紙的壓力減小,造成摩擦力減小,商標(biāo)紙沒有向前的力,將會造成商標(biāo)紙輸送打滑并堵塞。

        因此橡膠圈磨損到一定程度后,導(dǎo)致第一輸送輥商標(biāo)紙和輸送輥間壓力較小,導(dǎo)致商標(biāo)紙輸送摩擦力減小,是造成商標(biāo)紙輸送堵塞的主要原因。

        3 具體實施方案

        3.1 改進新裝置的設(shè)計

        從前述分析可以看出,保證商標(biāo)紙輸送的摩擦力是保證商標(biāo)紙正常輸送的先決條件,商標(biāo)紙輸送摩擦力的保證,就需要及時的對橡膠圈進行更換。而橡膠圈使用壽命較短,當(dāng)更換不及時,將影響商標(biāo)紙正常輸送,同時由于使用壽命的原因,橡膠圈的更換也較為頻繁,不僅增加了維修工作量,也增加了零備件的成本。為此,需要重新設(shè)計改進第一輸送輥定輥,才能徹底解決問題。我們決定將第一輸送輥定輥改為鋼件平面輥結(jié)構(gòu),使輥的面對與商標(biāo)紙的接觸面積增大,以提高輸送輥輸送商標(biāo)時的摩擦力。

        3.2 輸送輥的材料及尺寸選擇

        3.2.1 借鑒其他一些包裝機設(shè)備的商標(biāo)紙輸送方式,重新設(shè)計第一輸送輥,表面采用直紋滾花處理,如圖3 所示,以增加輸送的穩(wěn)定性,使輸送具有更好的防滑性能。選材時考慮便于加工、經(jīng)濟耐用,因此選用較為常見的40Cr 鋼。為使輥輪的工作面具有較強的耐磨和更高的硬度,零件表面采用滲氮處理。經(jīng)過熱處理后零件有良好的機械性能,由于零件表面硬度可達(dá)HV450,因此磨損量很小幾乎忽略不計,上下輸送輥之間間隙也將長期保持一個恒定值。

        圖3 輸送輥改進方案示意圖

        3.2.2 要使商標(biāo)紙順利輸送同時不損傷商標(biāo)紙表面,前提是保證第一輸送輥的上下輥之間有合理的間隙。由于第一輸送輥是接紙輸送輥,為實現(xiàn)順利交接商標(biāo)紙因此上下輥之間應(yīng)留有一定的間隙,以保證商標(biāo)紙的前端能平穩(wěn)進入。新的直紋滾花輸送輥進行了安裝調(diào)試,并進行生產(chǎn)測試,結(jié)果能滿足商標(biāo)紙接紙輸送要求,送紙穩(wěn)定不打滑。圖4 為第一輸送定輥的零件圖。

        圖4 第一輸送輥定輥零件圖

        3.2.3 由于上面直紋滾花輸送輥接觸商標(biāo)紙背面,下面壓緊輥是光面輥接觸印刷面,在測試中低速運行時直紋滾花輸送輥和商標(biāo)紙的接觸面無明顯壓痕印跡。輸送輥的正壓力可適當(dāng)調(diào)低,保持調(diào)整后的摩擦力恒定。商標(biāo)紙的厚度為大約0.25mm,并有一定的波動范圍,要保證有足夠的摩擦力輥輪的間隙不能大于0.20mm,另外要保證進紙順利間隙又不能為零。根據(jù)這計算輸送輥限位面端的直徑Φ39.6mm 保持不變,則新的輥子的直徑為Φ39.3mm。第一輸送輥定輥與壓輥之間的間隙為0.15mm,這個間隙既能方便商標(biāo)紙順利進入又能保證有足夠的摩擦力輸送商標(biāo)紙,如圖5 所示。計算公式為:

        限位環(huán)面直徑- 直紋滾花輸直徑÷2 半徑=間隙(39.6mm-39.3mm)/2=0.15mm

        圖5 直紋滾花輸送輥配合示意圖

        4 使用效果分析

        我們此次改進的機臺有四臺,分別時3#、4#、5#和7#。我們在改進前就對這四臺機器的輸送輥引起的商標(biāo)紙輸送故障頻次(即堵塞次數(shù))進行過數(shù)據(jù)統(tǒng)計,如表1 所示。

        表1 輸送輥改進前商標(biāo)紙阻塞數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(單位:次)

        在改進后,同樣對這4 臺設(shè)備進行了為期兩個月的跟蹤試驗,對由于輸送輥引起的商標(biāo)紙輸送故障頻次(即堵塞次數(shù))進行據(jù)統(tǒng)計,統(tǒng)計結(jié)果見表2:

        表2 輸送輥改進后商標(biāo)紙阻塞數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(單位:次)

        根據(jù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù),商標(biāo)紙阻塞的頻次在改造后大幅下降,故障停機時間也隨之減少,總的廢次品數(shù)量也明顯下降,減少了原輔材料的消耗。說明采用的技術(shù)改進方法是成功和有效的。從改進使用至今,輸送輥表面無明顯磨損。該項新裝置已經(jīng)在車間其他FOCKE350 包裝機組上推廣使用。

        5 結(jié)論

        通過對原設(shè)備結(jié)構(gòu)性能的研究, 對產(chǎn)生故障現(xiàn)象的原因分析,重新改進設(shè)計硬盒商標(biāo)紙第一輸送輥的材料及結(jié)構(gòu)。改造后輸送輥較耐磨性能得到極大提高,使用周期長,對商標(biāo)紙的摩擦力穩(wěn)定,使商標(biāo)紙在輸送過程中穩(wěn)定可靠,有效降低了商標(biāo)紙輸送中的拾取不順暢、歪斜、阻塞等故障,減少零備件消耗及成本,該直紋滾花輸送輥設(shè)計可以廣泛應(yīng)用于FOCKE350 包裝機機組?;谄浣鉀Q問題的創(chuàng)新性和設(shè)計的實用性,新型直紋滾花輸送輥已經(jīng)獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授予的實用型發(fā)明專利。

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