劉海靖
(天津市熱電有限公司,天津300000)
原一級泵站高溫冷卻系統(tǒng)于2011 年與泵站一同設計和投運,用于各臺高溫供水泵#3 瓦與#4 瓦機械密封的冷卻,目的為防止水泵機械密封的水膜在高溫下(介質日常運行60℃~100℃左右,設計溫度130℃)氣化,從而導致機械密封干磨失效。冷卻系統(tǒng)內冷卻水采用開式冷卻模式,冷卻水由冷卻水泵升壓并聯(lián)流經每臺高溫泵每個機械密封內循環(huán)水熱交換器后,打至樓頂玻璃鋼冷卻塔,利用多層填料擴大散熱面積,經冷卻風機強制散熱和自然空氣對流散熱后,自然靜壓回流至冷卻水泵入口管開始下次循環(huán)。
上述冷卻方式經過8 年運行,逐步顯現(xiàn)出一些弊端,最主要的有兩點:
1.1 開式冷卻弊端:開式冷卻塔冷卻效果非常明顯,寒冬之際經常結有厚厚的冰體,但卻不可避免的帶來雜質的進入,導致水質變差,且空氣的進入更易使管道(目前所用為DN40 鍍鋅管)結垢,由于供熱系統(tǒng)的特點一般為運行半年停運半年,這種條件下管道內會加速結垢,運行時部分水垢掉落進入冷卻系統(tǒng),影響系統(tǒng)運行。
1.2 填料弊端:原冷卻塔填料為樹脂材料,不易結垢且重量輕,但在室外運行(冬季寒冷風吹、夏季炎熱暴曬)的條件下老化的速率非???,2018~2019 年采暖季尤為的明顯,已經可以明顯看到碎片的掉落。
1.3 綜合影響
老化散落的填料碎片與管道內結垢的綜合作用下,導致管道內水流截面越來越小,冷卻塔出水至冷卻泵入口明顯流量不足,為保持冷卻水泵正常運行,需要從補水箱補水,從而造成系統(tǒng)內水量增壓,冷卻塔持續(xù)溢流。
水垢與填料碎片進入系統(tǒng),會阻塞泵前除污器(頻繁清污)和高溫泵機封循環(huán)水熱交換器(導致熱交換效率下降,機械密封內循環(huán)水溫度升高)。
2018~2019 年采暖季運行后期,冷卻系統(tǒng)的問題已經嚴重影響到系統(tǒng)的正常運行,故暫時采用臨時措施維持系統(tǒng)運行,計劃2019 年進行檢修改造。
原計劃更換現(xiàn)狀冷卻塔(附屬樓3 層屋頂)且采用閉式循環(huán)系統(tǒng),但后經綜合考慮,決定采取安裝散熱器(泵站廠房旁零米)的方式替代冷卻塔(附屬樓3 層屋頂),原因有二:
2.1 如采取同樣的冷卻塔,由于環(huán)境及材質的影響,運行幾年之后必然還會出現(xiàn)填料老化至管道堵塞的情況;
2.2 如采用閉式冷卻塔,由于結構的原因,將大大增加冷卻塔重量(內部全部金屬管路)及附屬設備(噴淋冷卻設備、冷風扇、還有水泵、排水、補水等),對于屋頂承重安全、設備維護量、設備故障率等等都是巨大的考驗;
因上述原因,2019 年檢修期冷卻系統(tǒng)采用了工業(yè)散熱器閉式冷卻方式,新系統(tǒng)投資小、便于安裝、維護,利用管道和閥門可以形成多種介質流動方式,新系統(tǒng)經設計院專業(yè)人員核算,理論上滿足運行工況,其他兄弟熱電公司泵站并無此種方案可供參考,一級泵站為第一個采用此種冷卻方式,如運行效果顯著可以推廣使用。
2.2.1 散熱器參數(shù):流量為7t/m3(符合冷卻水泵額定流量),溫降7℃(滿足冷卻要求:32℃25℃);
2.2.2 散熱器內部管路采用304 不銹鋼材質,進一步減少水垢的產生;
2.2.3 散熱器利用多組翅片增加散熱面積;
2.2.4 散熱器安裝在泵站外部緊貼泵站,位于現(xiàn)狀水箱處墻體外側,水泥基礎,角鋼支架:
2.2.5 散熱器入口與原站內冷卻系統(tǒng)換熱器出口管道入地前利用新加三通連接,并安裝相應的閥門與Y 型除污器;
2.2.6 散熱器出口直接連至站內水箱頂端,水箱頂部開孔進水;
2.2.7 散熱器出入口安裝專用的閥門,并安裝排氣球閥;
2.2.8 散熱器出口管專門引一條排水管與原系統(tǒng)站內排水管連接,設置排水球閥;
2.2.9 新敷設管道不入地,采用懸空布置,出口管稍低于散熱器本體高度,方便散熱器徹底排水;
2.2.10 散熱器出、入口及冷卻水泵入口添加壓力與溫度的就地測點,方便掌握運行工況;
2.2.11 散熱器出口至站內水箱上方設置閥門可以連接臨時自來水,做散熱器反沖洗使用。
3.1 投資小,便于安裝維護。
3.2 擴展靈活,可以增減散熱片、增加冷卻風機強制對流冷卻等改變散熱效果。
表1
3.3 無填料,不會老化掉落。
3.4 閉式系統(tǒng)(雖進入水箱,但水箱相對封閉,和樓頂露天環(huán)境天壤之別),基本不會進入雜質,且為軟化水,管道內部及熱交換器不易結垢和阻塞。
4.1 冷卻水泵→高溫泵機械密封循環(huán)水熱交換器→散熱器→水箱→冷卻水泵
4.2 冷卻水泵→高溫泵機械密封循環(huán)水熱交換器→散熱器→冷卻水泵
4.3 冷卻水泵→高溫泵機械密封循環(huán)水熱交換器→水箱→冷卻水泵
4.4 冷卻水泵→高溫泵機械密封循環(huán)水熱交換器→冷卻水泵
4.5 外接帶壓水源→冷卻水泵(停運條件下)→高溫泵機械密封循環(huán)水熱交換器→排水溝(由于特殊原因兩臺冷卻水泵均無法啟動的情況下,為保持高溫泵正常運行采用此運行模式)
4.6 外接帶壓水源→散熱器→排水溝(散熱器反沖洗)
新系統(tǒng)本采暖季(2019~2020 年采暖季)投入運行后運行至今,效果良好,冷卻泵入口壓力充足,出口壓力穩(wěn)定0.8MPa 左右,冷卻后的機封循環(huán)水隨泵內水溫升降,溫降20~30℃左右,完全滿足高溫泵運行需要(表1)。