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        凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度高原因分析

        2016-10-29 13:23:13王鳳軍
        關(guān)鍵詞:措施分析

        王鳳軍

        摘 要:根據(jù)干燥器系統(tǒng)出現(xiàn)凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度高的現(xiàn)象,分析了引起凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度高原因,并采取措施,解決了問題。

        關(guān)鍵詞:露點(diǎn)溫度;分析;原因;措施

        中圖分類號(hào): TQ05 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-1069(2016)26-179-2

        1 概述

        干燥器系統(tǒng)包括氣水分離器、微熱再生干燥器和除塵器,干燥器采用無錫盛達(dá)氣源有限公司生產(chǎn)的SDE系列微熱再生干燥器,5臺(tái)控制方式由一個(gè)可編程控制器控制,全自動(dòng)方式運(yùn)行,干燥器的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)為8小時(shí),其中4小時(shí)干燥,4 小時(shí)再生,自動(dòng)切換。

        具體流程如下圖:

        干燥器的工作過程包括:干燥過程、再生過程。

        干燥過程:從非凈化空氣母管來的壓縮空氣,經(jīng)進(jìn)氣閘閥V5,進(jìn)入氣液分離器時(shí),分離出一部分凝結(jié)水,經(jīng)氣液分離器出來的氣體,經(jīng)過下部常開氣動(dòng)蝶閥B進(jìn)入干燥塔 (B塔),壓縮空氣沿干燥床層上升脫水干燥,經(jīng)上部止回閥V2輸出,其中約93%的干燥空氣經(jīng)除塵器,去掉有可能夾帶的干燥劑及其他雜質(zhì),由后除塵出來的干燥氣體經(jīng)出口閘閥V6進(jìn)入凈化風(fēng)空氣母管,經(jīng)凈化空氣分配器送向各用戶。

        再生過程:從B罐出口來的約7%的干燥空氣,通過本裝置的限流閥V7后降至0.28~0.4 MPa,進(jìn)入電加熱器加熱到130℃左右,高溫空氣從干燥罐(A罐)上部進(jìn)入,使先前吸附了水分的吸附劑獲得再生,再生氣體通過二級(jí)排氣常閉切氣動(dòng)蝶閥經(jīng)消音器排入大氣,2小時(shí)30分后關(guān)閉電加熱器,B塔開進(jìn)入始冷吹(余熱再生),再過1小時(shí)55分后B塔再生結(jié)束,二級(jí)排氣閥E關(guān)閉,B塔開始沖壓,均壓閥G打開5分鐘后關(guān)閉,程序開始切換,B塔開始工作。

        露點(diǎn)溫度是指一定壓力下的濕空氣,當(dāng)其中的水蒸氣達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí)的溫度。因此,測(cè)定露點(diǎn)實(shí)際上就是測(cè)定了空氣中的絕對(duì)溫度,如果露點(diǎn)越低,表示空氣中的水分含量越少。如凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度升高,就說明凈化風(fēng)中含水量增大,會(huì)影響到前方裝置的儀表正常工作。

        2 出現(xiàn)問題

        在干燥器因?yàn)榧訜崞鞴收锨袚Q運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)在3#、4#干燥器A、B塔的再生溫度均為100~120℃(工藝控制≤100℃),其余工作參數(shù)正常,凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度-30℃(工藝控制≤-40℃),露點(diǎn)溫度偏高。造成影響如下:

        ①由于露點(diǎn)不夠低,會(huì)造成儀表用壓縮空氣管道出現(xiàn)凝結(jié)水,造成管道嚴(yán)重銹蝕,干燥劑粉末與凝結(jié)水混合形成泥狀物,帶到氣動(dòng)儀表中,使氣動(dòng)儀表失靈。

        ②冬季因結(jié)冰而阻塞母管,造成凈化風(fēng)母管斷氣,導(dǎo)致事故發(fā)生。

        對(duì)出現(xiàn)以上問題進(jìn)行分析并處理:

        2.1 露點(diǎn)儀問題

        在處理過程中,懷疑露點(diǎn)儀指示有誤,聯(lián)系質(zhì)檢取樣,分別測(cè)運(yùn)行的2#、5#、以及凈化風(fēng)總管的凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度,顯示值與露點(diǎn)儀測(cè)定值相差無幾,在誤差允許范圍內(nèi),排除了露點(diǎn)儀問題。

        2.2 氣水分離器分離效果問題

        從壓縮機(jī)母管來的非凈化風(fēng)首先進(jìn)入擋板式氣水分離器,氣體繞過擋板,水滴會(huì)積聚在擋板上,經(jīng)排凝閥排出。由于長(zhǎng)期運(yùn)行排凝管出現(xiàn)銹蝕,造成排凝閥和旁路閥堵塞,引起排水不暢,聚集的水量增多,非凈化風(fēng)中含水量大,這樣的非凈化風(fēng)進(jìn)入到干燥器中,勢(shì)必影響露點(diǎn)溫度。檢修人員對(duì)排凝管進(jìn)行逐一疏通,更換了排凝閥,凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度無變化,據(jù)此判定氣水分離器分離效果不好,不是造成露點(diǎn)溫度高的直接原因。

        2.3 干燥劑磨耗超標(biāo)或失效

        干燥器的干燥方式是微熱再生吸附干燥,使用的干燥劑為活性球形氧化鋁,主要吸收氣態(tài)的水。干燥劑出現(xiàn)部分粉碎或結(jié)塊,就會(huì)引起再生效果不好,不能充分吸收非凈化風(fēng)中的水分。

        為了直觀了解到干燥劑的狀態(tài),打開4#干燥器B塔內(nèi)的干燥劑,發(fā)現(xiàn)表面光滑,顏色干凈,無異常。排除了因?yàn)楦稍飫┠ズ某瑯?biāo)或失效原因引起的凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度高。

        2.4 干燥器工作狀態(tài)異常

        3#、4#干燥器運(yùn)行時(shí),A、B塔的再生溫度高,經(jīng)分析原因有:

        ①溫度值顯示有誤:儀表檢查并更換溫度探頭,顯示的溫度值和所測(cè)的溫度值相同,說明再生溫度顯示值無誤。

        ②再生過程中排氣不暢,引起排氣不暢的原因:

        a干燥劑問題:已排除。

        b干燥器控制程序有誤或電磁閥誤動(dòng)作:儀表逐一調(diào)試電磁閥的工作狀態(tài),閥門開關(guān)位置準(zhǔn)確到位,控制程序無誤。

        c閥門堵塞:通過觀察,干燥器排放閥有氣體通過,開關(guān)正常。更換了干燥器排放母管的排放閥,微開有氣體排出。

        2.5 消音器堵塞

        排除以上影響因素,再生氣體最后經(jīng)過的是消音器,消音器只有在設(shè)備檢修時(shí)才能停止運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),濾網(wǎng)臟,可能出現(xiàn)了堵塞。為了把堵塞的濾網(wǎng)吹凈,提高了再生排氣壓力,大氣量的再生氣體經(jīng)消音器排出,同時(shí)把消音器的排放閥全開,疏通排放管線,如此進(jìn)行,幾個(gè)小時(shí)后,露點(diǎn)溫度逐漸恢復(fù)正常。

        3 應(yīng)對(duì)措施

        通過以上對(duì)影響露點(diǎn)溫度升高原因的分析,逐一排除,確定凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度高的原因是消音器堵塞。對(duì)于干燥器系統(tǒng)存在的問題,采取的措施:

        ①擇機(jī)檢修汽水分離器,檢查內(nèi)部擋板情況,排放管線更換為不易生銹的材質(zhì),以減少堵塞,保證排凝正常。日常操作中,定期排水,調(diào)整排放閥開度。

        ②1#、2#干燥器加熱棒加熱效果不好,導(dǎo)致干燥器再生溫度低,干燥劑再生效果受影響,已上報(bào)計(jì)劃準(zhǔn)備更換。2#干燥器運(yùn)行時(shí),開4組加熱器,以保證再生溫度。

        ③設(shè)備大修時(shí)清理消音器、干燥器的再生排放母管。定期全開消音器排放閥排放。

        ④四臺(tái)干燥器共用一條排空管線,并且沒有閥門控制隔離干燥器排放,導(dǎo)致不能單獨(dú)排查每臺(tái)干燥器的問題,而且共用的排空管線容易出現(xiàn)堵塞,排氣不暢,影響凈化風(fēng)露點(diǎn)溫度。 建議加一條排放管線,兩個(gè)閘閥,具體如下圖:在運(yùn)行的干燥器有故障時(shí),關(guān)閉A閥,把4#、5#和1#、2#、3#隔離(通常情況下運(yùn)行兩臺(tái)干燥器,4#、5#中的一臺(tái),再有1#、2#、3#中的一臺(tái))可單獨(dú)排查,不影響正常生產(chǎn)。同時(shí)關(guān)閉A閥, 打開B閥,還可以實(shí)現(xiàn)排放母管通暢,防止堵塞。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1] 王剛,郭瑞利,呂巖.微熱再生吸附式壓縮空氣凈化系統(tǒng)的優(yōu)化方法[J].冶金標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量,2002(3):56-58.

        [2] 閔圣愷,秦宏波,汪國興,胡壽根.壓縮空氣系統(tǒng)吸附式干燥器節(jié)能技術(shù)分析[J].上海節(jié)能,2005(4):46-52.

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