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        減少運行人員退出AGC方式次數(shù)問題的探討

        2016-10-21 22:08:23關(guān)志成韋志霞
        科技創(chuàng)新與應用 2016年8期

        關(guān)志成 韋志霞

        摘 要:AGC(自動發(fā)電量控制系統(tǒng))是投電網(wǎng)能量智能管理系統(tǒng),以滿足不斷變化的用戶電力需求,并使系統(tǒng)處于經(jīng)濟的運行狀態(tài)。文章就內(nèi)蒙古達拉特發(fā)電廠AGC方式投入在實際應用中所出一些問題加以探討,給出一些解決的方法,相信對同類型電廠有一定借鑒作用。

        關(guān)鍵詞:AGC方式;啟停磨;超溫;超壓

        1 設(shè)備狀況

        AGC(自動發(fā)電量控制系統(tǒng))是投電網(wǎng)能量智能管理系統(tǒng),以滿足不斷變化的用戶電力需求,并使系統(tǒng)處于經(jīng)濟的運行狀態(tài)。AGC投入率是考核一個大型發(fā)電企業(yè)對電網(wǎng)調(diào)控的一個重要指標,影響電網(wǎng)安全與穩(wěn)定地,最終影響到整個發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟性。

        達拉特發(fā)電廠三期#5爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界一次中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風,擺動四角切園燃燒,固態(tài)排渣煤粉爐。采用的是HP863碗式中速磨煤機,每臺爐配5臺。最大出力59T/H,最小出力13T/H,正常出力38-42T/H。今年以來應電網(wǎng)要求AGC方式運行以來,#5機盡量減少AGC退出時間,而正常運行中啟停磨后參數(shù)不穩(wěn)定是AGC退出主要原因之一,對機組安全和經(jīng)濟運行造成危害。

        2 存在的主要問題

        2.1 AGC方式投入后負荷響應速度

        按內(nèi)蒙網(wǎng)調(diào)規(guī)定AGC方式負荷變動率為6MW/MIN,這樣入爐煤量增減量經(jīng)常在±30噸左右,汽機調(diào)門開度經(jīng)?!?0%左右變化調(diào)整變化,主再汽減溫水調(diào)門調(diào)開跟不上負荷變動,鍋爐參數(shù)難以控制,主再熱蒸汽汽溫經(jīng)常越限。而運行人員處理這種工況比較簡單,一般大都采用人為退出AGC方式調(diào)整主再熱器汽溫,我們統(tǒng)計2015處2至3月份平均每個值為24次/月。這樣AGC方式退出次數(shù)較為頻繁,對電量補償損失較大,由于主再熱汽溫經(jīng)常越限,部分受熱面管排處于超溫狀態(tài),容易產(chǎn)生“四管泄露”,對鍋爐安全運行產(chǎn)生威脅。

        2.2 AGC方式手動退出概率較多的時段

        我們統(tǒng)計運行人員手動退出AGC時間一般是在啟停磨后,占總數(shù)的58%。因為在這一時間段機組參數(shù)不穩(wěn)定,主再熱汽溫變化較大,不易調(diào)整,退出AGC時間也較長,所以這是問題的癥結(jié)。其中當啟停磨后調(diào)整時間大于16分鐘時,運行人員退出AGC方式次數(shù)大為增加,而且當啟磨前主熱壓力13.1MPa時AGC方式幾乎全部退出。

        2.3 汽前壓力高,AGC方式超壓跳至手動

        我們跟蹤AGC方式跳出自動還有一個主因是當機組負荷較高,機前壓力較高時由于負荷調(diào)整負荷突降30MW左右時,雖然入爐煤量也大幅下降,但由于機側(cè)調(diào)門關(guān)閉速度遠大于爐側(cè)燃燒調(diào)整速度,此時機前壓力快速上升,由設(shè)定值17.6MPa上升至18.0MPa,防止機側(cè)超壓和給水泵工況,AGC方式自動跳至手動停止關(guān)小汽機調(diào)門,防止機爐側(cè)壓上繼續(xù)上升,對設(shè)備損壞,防止不安全事故發(fā)生。

        3 解決辦法

        3.1 提高啟停磨組前主汽壓力設(shè)定點

        我們將啟停磨前壓力設(shè)定與調(diào)整時間做了一個統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)這兩者之間是反比例關(guān)系。機前壓力越高工質(zhì)焓值越高,汽機調(diào)門開度較小,發(fā)生機組負荷限制較少,機組調(diào)節(jié)裕度較大,機組參數(shù)越容易調(diào)整穩(wěn)定,AGC方式就人為退出次數(shù)減少。改進前各班組在啟磨前壓力設(shè)定較為隨意,一般來說在12.8MPa-13.2MPa之間,啟磨前壓力低于12.6MPa時幾乎所用的操作都退出AGC方式,再熱器汽溫最高達560℃,嚴重威脅機組安全運行,我們多次試驗將啟停磨前壓力設(shè)定提高至13.6MPa,調(diào)整時間縮短至12分鐘左右,退出AGC方式操作大幅減少。

        3.2 略降低啟停磨組前主再熱汽溫度設(shè)定點

        由于機組負荷變動率在AGC方式下不可改變,所以我們只能在啟停磨前將主再熱汽溫設(shè)定點略低一點,提前限制啟磨后溫度上升梯度,經(jīng)過多次試驗當汽溫設(shè)定點在536℃時,啟停磨參數(shù)調(diào)整時間下降至9.3分鐘。如果初始溫度在設(shè)低一些,調(diào)整時間縮短不明顯,而且主再熱汽溫不宜達到額定值。

        3.3 啟停磨組前開大上層小風門

        當我們將#5爐上層小風門在啟停磨前開度由40-60%開大至70-80%,使火焰中心降低,爐膛出口通入冷卻風,使爐膛出口煙溫下降,減緩再熱器汽溫上漲斜率。經(jīng)過多次試驗啟停磨后參數(shù)穩(wěn)定時間縮短至6分鐘左右。

        3.4 低負荷運行時,加強吹灰

        當負荷低于210MW時,此時鍋爐通流量相對減少,一級過前汽溫較高,加之達電#5爐四角切圓型鍋爐受熱面布局,再熱器汽溫較高,減溫水量較大,在啟動下層磨組運行時,磨組一次不攜帶煤粉通入爐內(nèi),此時一次剛度較大,爐內(nèi)空氣動力場改變,火焰中心上升。同時由于一次母管壓力突降,一次風機調(diào)節(jié)在自動情況下調(diào)整有延遲性,其它磨組入爐煤量開始時瞬間是減少然后突增,入爐煤量大于DCS直觀顯示煤量,此時容易造成再熱器汽溫上升較快,被迫退出AGC方式,所以我們規(guī)定定低負荷工況,當一級過入口汽溫超過430℃時啟動爐膛短吹,使輻射換熱增加,減少對流換熱,減少再熱汽溫超限次數(shù),減少AGC人為退出次數(shù)。

        3.5 高負荷運行時人為手動限制壓力設(shè)定點

        當機組負荷超過300MW時。機前壓力一般來說設(shè)定偏置為+0.6MPa,機組調(diào)門開度在80-85%,這樣機級SIS系統(tǒng)壓紅線運行。但防止機組負荷在此工況突變,引起調(diào)門大幅關(guān)小而造成機前壓力突升導致AGC方式退出,我們一般采取以下兩種方法:(1)將機前壓力設(shè)定點略降低,偏置為+0.3MPa,這樣機前壓設(shè)定點一般為17.3MPa,即使調(diào)門突關(guān),一般來說不會超過18.0MPa,防止機前壓力超限退出AGC方式的可能;(2)當煤質(zhì)燃燒值較低時,鍋爐燃燒調(diào)節(jié)“慣性”較大,燃燒調(diào)節(jié)能力遠落后于機組負荷調(diào)整能力,為了防止煤量在短時間內(nèi)突升空降造成的機前壓力超限,一般來說限制鍋爐入爐煤總量不超過165T/H,我們限制入爐煤量在機組大負荷時大幅波動,減少AGC退出次數(shù)。

        4 實施效果分析

        經(jīng)過上述四種方式同時試用,啟停磨組后參數(shù)調(diào)整時間由之前16分鐘下降至6分鐘左右,經(jīng)過三個月的觀察人為退出AGC方式已由過去24次/月下降至1次/月,在7至9月份大多數(shù)班組AGC投入率達96%以上,符合電網(wǎng)公司標準,1至3月份#5機組AGC補償電量返回為零,我們在調(diào)試階段4至5月份補償電量達30萬元/月,到7至10月份補償電量達110萬元/月。由于啟停磨組參數(shù)不穩(wěn)定造成AGC方式人為退出的故障基本上消失。

        5 結(jié)束語

        現(xiàn)大火電市場競爭越來越激烈,電網(wǎng)公司對發(fā)電廠AGC投入率考核越來越嚴格,在這種形勢下值班員加強我廠鍋爐運行方式與參數(shù)調(diào)整,總結(jié)出一套有效地防止人為退出AGC方式的措施,減少了超溫現(xiàn)象,防止了“四管泄漏”,增加AGC投入率,增加了對電網(wǎng)AGC補償電量,為我廠節(jié)能降耗,節(jié)支增收做出了貢獻。同時我們的調(diào)整經(jīng)驗和措施有普遍意義,已經(jīng)向達電#6-#8同類型機組推廣,并取得良好的反饋信息。

        參考文獻

        [1]內(nèi)蒙古蒙達發(fā)電有限責任公司.330MW機組集控運行規(guī)程[Z].2004.

        [2]華北電力大學,達拉特發(fā)電廠.達拉特發(fā)電廠培訓教材-鍋爐設(shè)備運行[Z].1992.

        作者簡介:關(guān)志成,高級工程師,達拉特發(fā)電廠運行一部值長,主要從事330MW機組發(fā)電運行工作。

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