辛 鵬新東北電氣集團高壓開關(guān)有限公司
關(guān)于ZF6-252 GIS用新型4000A共箱母線的一些改進
辛鵬
新東北電氣集團高壓開關(guān)有限公司
在ZF6-252 GIS用新型4000A共箱母線新產(chǎn)品試制的過程中,通過對溫升試驗結(jié)果的分析,結(jié)合參考文獻中介紹的知識及以往的設(shè)計經(jīng)驗,對共箱母線導電回路的組成零部件,進行了一些改進。這些改進以降低導體和電接觸位置的電阻為側(cè)重點,并且改進的效果得到試驗的驗證,簡要的說明了設(shè)計結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品回路電阻以及溫升之間的一些關(guān)系。
共箱母線;溫升;電接觸;電阻
ZF6-252型六氟化硫封閉式組合電器是按引進日本國日立公司制造技術(shù)進行國產(chǎn)化的、具有當代國際先進水平的高壓電器設(shè)備。主母線采用三相共箱式結(jié)構(gòu),其余均采用分相式結(jié)構(gòu)。在其基礎(chǔ)上,新型252kV GIS用額定電流4000A主母線沿用三相共箱式結(jié)構(gòu),對導體、觸頭進行了一些改進,以提高通過持續(xù)電流的能力。ZF6-252kV GIS用主母線由罐體、導體、觸頭、支撐絕緣子四類零部件組成。ZF6-252kV GIS用共箱母線分為若干節(jié),節(jié)節(jié)之間首尾相連,通過法蘭互相對接。內(nèi)部裝配三相導體,三相導體的軸心分別為三角形的三個頂點,屬于典型的三角形布置方式。
額定電流是設(shè)備能夠持續(xù)通過的電流。高壓電器設(shè)備持續(xù)通過電流時都會發(fā)熱。高壓電器發(fā)熱的主要問題在于,零部件溫度過高可能使材料的物理、化學性能起變化,機械性能和電氣性能下降,最后導致高壓電器的工作故障,甚至造成嚴重事故。GIS母線的額定電流的確定必須要通過型式試驗——溫升試驗來驗證。要通過溫升試驗,首先要控制各個位置溫升不超過標準要求。這里僅討論了主回路的溫升控制的問題。
設(shè)備中的發(fā)熱主要來源于其導電回路的電阻損耗。電流流經(jīng)設(shè)備的導電部分時,由于導體電阻,因此發(fā)熱產(chǎn)生電阻損耗?;芈冯娮栌苫芈分懈鲗щ婓w固有電阻和各觸頭和連接處的接觸電阻組成。導體的固有電阻與導體的截面積和電阻率有關(guān),增大導體截面積,使用電阻率更低的材料都可以降低導體的固有電阻。接觸電阻則與很多因素有關(guān),如電接觸形式,觸頭的材料,接觸面的情況(粗糙度、氧化層厚度等),接觸壓力,接觸點的數(shù)量等。
為了降低回路電阻,共箱母線試驗樣機設(shè)計的過程中已經(jīng)采取了一些措施:第一,增大觸頭直徑。第二,增大導體直徑和壁厚。第三,銅的過渡導體。
在試驗前,對主回路電阻進行例行測量,實測值與預期值十分接近。所以排除了裝配原因?qū)е略囼灢荒芡ㄟ^的可能。根據(jù)對試驗樣機各部分回路電阻的測量,觸頭兩側(cè)電阻為6~8微歐,導體,導體電阻為30多微歐。導體與支撐絕緣子之間的固定連接處電阻為1微歐左右,幾乎測量不到。所以,降低回路電阻必須從觸頭、導體入手。具體實施過程如下:
1.計算原觸頭壓緊彈簧的剛度,從而求出每片觸指的壓緊力。觸指的向心力主要來自壓緊彈簧長度伸長產(chǎn)生的拉力。
FK0:每根彈簧的向心力(N);K:彈簧剛度(N/mm);l0:彈簧自由狀態(tài)長度(mm);D2:裝入觸頭后彈簧圈中心線直徑(mm);n:觸指片數(shù)。
每個接觸點的接觸壓力為:FK=4 FK0/2=2 FK0。
經(jīng)計算,原設(shè)計的每個接觸點的接觸壓力FK約為17N。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計及試驗的經(jīng)驗,通常認為將每個觸點的接觸壓力FK設(shè)定在20~30N比較合理。相比之下原設(shè)計接觸壓力偏低。另外滑動頻繁的電接觸點,不適合采用較大的接觸壓力。但共箱母線梅花觸頭屬于不經(jīng)?;瑒拥碾娊佑|。通常只有在現(xiàn)場對接裝配和解體檢修共箱母線過程中才會出現(xiàn)梅花觸頭分離的情況,因此不必擔心較高的接觸壓力會對電接觸表面產(chǎn)生不良影響,可以取較高的接觸壓力。在改進設(shè)計中通過修改彈簧剛度,將接觸壓力FK增大到20~21N,以降低接觸電阻。
2.測量每根導體的電阻,計算其電導率。為了排除儀器誤差對測量結(jié)果的影響,對不同導體進行了多次測量,得出長度2米的導體其平均電阻約為15μΩ。根據(jù)以下公式計算:
l:導體的長度,單位為m;S:導體的截面積,單位為mm2;ρ:導體的電阻率,單位為Ω·mm2/m;γ:導體的電導率,單位為S·m/ mm2。
得到原設(shè)計使用的導體鋁合金材料電導率約為27 S·m/ mm2。降低固有電阻,必須要提高材料電導率。查閱我公司企業(yè)標準,找到一種電導率可達到32 S·m/mm2的鋁合金材料。如果使用這種材料可有效降低導體的固有電阻。并且這個材料的價格與原來的材料相差不大,不會造成成本的大幅上升,可以確保產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。因此將導體材料改為該種鋁合金。預計2米導體的電阻值可下降2~3μΩ。
3.原設(shè)計觸指數(shù)量已經(jīng)增加到了極限,由于絕緣性能限制,不能繼續(xù)增大觸頭直徑,也就無法進一步增加觸指。因此在改進設(shè)計中在原有觸指的電接觸面設(shè)計一個凹槽,使每個觸指都有2個接觸位置,在不增加觸指數(shù)量的條件下增加了接觸點的數(shù)量。為方便加工,該凹槽形狀設(shè)計的十分簡單,提高了加工工藝性,控制了生產(chǎn)成本。
以上改進既沒有過多的提高生產(chǎn)成本,又提高了產(chǎn)品性能。在實施改進后,實測觸頭接觸電阻由6~8μΩ降到3~4μΩ。整體回路電阻也相應(yīng)下降了8~9μΩ。在2015年下半年進行的第二次持續(xù)電流為4000A共箱母線溫升試驗中,觸頭位置的溫升值較前一次下降了8K左右,其余位置也不同程度出現(xiàn)降低,以上的改進收到了預期的效果,為后續(xù)的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)打下了一個新的基礎(chǔ)。此后在新的一輪新產(chǎn)品開發(fā)過程中,在上述結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,對共箱母線外殼實施了改進,順利通過了持續(xù)電流為4400A溫升試驗。
從以上的新產(chǎn)品試制的實踐過程中可以看出,共箱母線的電阻對其持續(xù)通過電流時的溫升有明顯的影響。這種影響在一定程度上是由設(shè)計結(jié)構(gòu)決定的。在工藝條件可行和經(jīng)濟效益合理的前提下,適當?shù)脑O(shè)計結(jié)構(gòu)可以有效的降低產(chǎn)品的溫升值。
[1]黎斌.SF6高壓電器設(shè)計[M],北京:機械工業(yè)出版社,2003
[2]徐國政,張節(jié)容,錢家驪,黃瑜瓏.高壓斷路器原理和應(yīng)用[M],北京:清華大學出版社,2000