崔興艷 宮洵
[摘 要] 以某廠15/3T橋式起重機的提升機構(gòu)電氣控制系統(tǒng)改造為研究對象,針對其傳統(tǒng)控制存在故障率高、可靠性和安全性低的特點,在保持原有起重機中大車運行機構(gòu)和小車運行機構(gòu)不變的前提下,采用現(xiàn)代控制技術(shù),即交流變頻調(diào)速和PLC,對該橋式起重機的提升機構(gòu)進行電氣改造,構(gòu)建了相應(yīng)技術(shù)改造方案并進行了具體項目的實施。
[關(guān) 鍵 詞] PLC與變頻器;橋式起重機;電氣控制;技術(shù)改造
[中圖分類號] TH215 [文獻標(biāo)志碼] A [文章編號] 2096-0603(2016)09-0031-01
橋式起重機作為工廠中一種搬運物料的機械設(shè)備,其提升機構(gòu)工作的安全性和可靠性是保證物料在高空運輸?shù)那疤幔瑫r對地面設(shè)備和人員的安全也是至關(guān)重要。隨著設(shè)備使用年限的增加和繼電器-接觸器有觸點控制性能的下降,橋式起重機在物料搬運中出現(xiàn)故障的概率逐漸增加。經(jīng)過長期使用后,某廠15/3T橋式起重機出現(xiàn)限位失靈、設(shè)備噪音過大、設(shè)備顫動大、掛不上檔位、元件過熱燒壞、甚至出現(xiàn)飛車等故障現(xiàn)象,給設(shè)備和人員的安全帶來了嚴(yán)重的威脅。PLC作為現(xiàn)代工業(yè)控制的主流產(chǎn)品,存在著可靠性高、控制功能強大的特點,對電氣控制進行PLC改造是現(xiàn)實可行的。
完成橋式起重機電氣控制系統(tǒng)的改造,包括:1.橋式起重機控制系統(tǒng)總體方案設(shè)計;2.橋式起重機PLC和變頻器改造硬件設(shè)計;3.橋式起重機PLC控制電路程序設(shè)計編制出PLC改造的程序;4.PLC改造的程序進行程序調(diào)試完成安裝接線和調(diào)試運行。
一、橋式起重機控制系統(tǒng)總體方案設(shè)計
由于橋式起重機工作時具有頻繁起動和短時工作的特點,因此用PLC和變頻器對橋式起重機電氣控制系統(tǒng)的進行改造,可以解決傳統(tǒng)控制的缺點。改造時把起重機操作面板上的各按鈕、限位開關(guān)等,作為PLC的輸入,把接觸器、繼電器和電磁鐵及指示燈等作為PLC的輸出,再通過變頻器可完成相關(guān)起重機的起動、運行、停止和調(diào)速控制。
二、橋式起重機PLC和變頻器改造硬件設(shè)計
(一)PLC的I/O資源配置
根據(jù)系統(tǒng)的功能要求,對PLC的I/O進行配置,具體分配如下:
PLC輸入設(shè)備主要包括控制按鈕、限位開關(guān),共有26個關(guān)開輸入量。
PLC輸出設(shè)備主要有各種接觸器、指示燈等,共有7個數(shù)字量輸出。
(二)PLC選型并設(shè)計橋式起重機控制系統(tǒng)的硬件接線圖
PLC選型時要根據(jù)其控制系統(tǒng)的功能要求,從經(jīng)濟性、可靠性和合理性等方面來綜合考慮,可選擇西門子S7-200系列CPU224 PLC作為橋式起重機電氣控制系統(tǒng)的控制主機,選擇EM223作為控制系統(tǒng)擴展模塊,由于其主機具有14/10點輸入和輸出,擴展模塊帶有16點DC輸入/16點DC輸出,因此可以滿足控制系統(tǒng)輸入和輸出點的要求,并留有一定余量為后續(xù)擴展提供必備條件。
(三)其他資源配置
PLC和擴展模塊的核心器件選好后,還需要配置各種限位開關(guān)、接觸器和變頻器等儀器設(shè)備。
三、橋式起重機PLC控制電路程序設(shè)計
硬件設(shè)計完成后,就可以根據(jù)起重機的控制要求和I/O分配進行軟件設(shè)計即編程,編程采用功能流程圖的設(shè)計方法,需要先設(shè)計出控制系統(tǒng)的控制功能流程圖,然后根據(jù)具體的控制要求,逐步細(xì)化控制框圖,最后完成每個功能模塊的各環(huán)節(jié)設(shè)計,然后進行編譯、調(diào)試、修改過程。
根據(jù)控制系統(tǒng)功能要求,控制過程可采用手動人工操作進行,每部分設(shè)備可單獨運行,也可同時運行??梢酝ㄟ^按鈕對大車、小車和起重機進行啟??刂疲⑶铱梢酝ㄟ^變頻器面板上的按鈕調(diào)節(jié)頻率來改變起重機各個方向運行的速度。
各工作過程是根據(jù)重物所處的位置,并按照PLC讀取的變頻器參數(shù)進行控制。
在軟件設(shè)計過程中,使用了很多軟器件如寄存器、中間繼電器、定時器等,為了便于編程及修改,把程序中所用到的軟器件如M和V等列出表格,實現(xiàn)中間環(huán)節(jié)的控制。程序設(shè)計采用先分成各模塊單獨設(shè)計,最后再匯總的方式。
四、橋式起重機調(diào)試及運行
(一)程序調(diào)試及運行
為了保證所接橋式起重機PLC改造后電氣控制板的制作質(zhì)量,在運行之前先對程序進行監(jiān)控調(diào)試,如果出現(xiàn)問題可反復(fù)修改,直到成功為止。如果未發(fā)現(xiàn)異常情況,可對電動機帶負(fù)載做通電實驗。
(二)整機安裝及調(diào)試運行
程序調(diào)試成功后,可對起重機的電氣控制進行整機安裝和調(diào)試,按照安裝布線的工藝要求進行元器件和布線。然后進行整機調(diào)試及運行,直到正常工作為止。
以上介紹了橋式起重機電氣控制系統(tǒng)的改造過程,此控制系統(tǒng)采用了西門子公司的S7-200PLC作為核心控制設(shè)備,采用MM440作為變頻調(diào)速。經(jīng)過一段時間實際運行,改造后的橋式起重機故障率大大降低,提高了生產(chǎn)效率,實踐證明此次改造是現(xiàn)實可行的。
參考文獻:
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