吉萍萍
【摘 要】在數(shù)控機床日益普及的今天,普通機床的數(shù)控化改造技術(shù)得到了前所未有的發(fā)展和重視,在大環(huán)境的促使下和為了學(xué)校今后的數(shù)控機床改造實訓(xùn)技術(shù)的發(fā)展。本文以ZJK7532-A普通銑床為對象進(jìn)行了普通機床數(shù)控化改造的技術(shù)研究論述,主要對ZJK7532-A普通銑床的主軸旋轉(zhuǎn)裝置和工作臺的進(jìn)給運動裝置進(jìn)行了必要的更新改造,使得機床的自動化控制水平、運動性能和加工精度有了顯著的提升。
【關(guān)鍵詞】數(shù)控化改造 普通銑床 數(shù)控系統(tǒng)配置調(diào)試
1 機床數(shù)控化改造的趨勢
隨著機床以及技術(shù)的不斷進(jìn)步,機床改造是個"永恒"的課題。我國的機床改造業(yè),也從老的行業(yè)進(jìn)入到以數(shù)控技術(shù)為主的新的行業(yè)。在美國、日本、德國,用數(shù)控技術(shù)改造機床和生產(chǎn)線具有廣闊的市場,已形成了機床和生產(chǎn)線數(shù)控改造的新的行業(yè)。在美國,機床改造業(yè)稱為機床再生(Remanufacturing)業(yè);在日本,機床改造業(yè)稱為機床改裝(Retrofitting)業(yè)。從事改裝業(yè)的著名公司有:大隈工程集團、崗三機械公司、千代田工機公司、野崎工程公司、濱田工程公司、山本工程公司等。
2機床數(shù)控化改造技術(shù)
2.1 機床數(shù)控化改造的優(yōu)越性
(1)機床數(shù)控化改造可以提高零件的加工精度和生產(chǎn)效率。
(2)機床數(shù)控化改造可以提高機床的性能和質(zhì)量。
(3)機床數(shù)控化改造后可以實現(xiàn)加工的柔性自動化,效率可以比傳統(tǒng)機床提高3~7倍。
(4)可實現(xiàn)多工序的集中,減少零件在機床間的頻繁搬運,降低工件的定位誤差。
(5)擁有自動報警、自動監(jiān)控、自動補償?shù)榷喾N自檢功能,更好地調(diào)節(jié)了機床加工狀態(tài)。
2.2機床數(shù)控化改造設(shè)計方案
(1)恢復(fù)原功能,對機床存在的故障部分進(jìn)行診斷并恢復(fù);(2)將普通機床NC化,在普通機床上加數(shù)顯裝置,或加數(shù)控系統(tǒng),改造成NC機床、CNC機床;(3)翻新,為提高精度、效率和自動化程度,對機械、電氣部分進(jìn)行翻新,對機械部重新裝配加工,恢復(fù)原精度;對其不滿足生產(chǎn)要求的CNC系統(tǒng)以最新CNC進(jìn)行更新;(4)技術(shù)更新或技術(shù)創(chuàng)新,為提高性能或檔次,或為了使用新工藝、新技術(shù),在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行較大規(guī)模的技術(shù)更新或技術(shù)創(chuàng)新,較大幅度地提高水平和檔次的更新改造。
3 銑床數(shù)控化改造的內(nèi)容
3.1 技術(shù)可行性分析
本次改造的機床型號為ZJK7532-A立式銑床,通過對被改造機床的結(jié)構(gòu)性能精度等進(jìn)行全面分析,該機床的基礎(chǔ)部件和結(jié)構(gòu)件完好。現(xiàn)要將其主軸升降和工作臺的X Y 軸的進(jìn)給運動改為數(shù)控系統(tǒng)控制,實現(xiàn)三軸同步驅(qū)動,并將銑床的主軸改為交流伺服電機驅(qū)動。
3.2 改造設(shè)計主要內(nèi)容
(1)將機床的原主軸調(diào)速改為由交流伺服電機驅(qū)動的無級調(diào)速方式。(2)保留機床工作臺X、Y 軸進(jìn)給系統(tǒng),將滑動絲桿副換為滾珠絲杠副,X、Y軸的運動由交流伺服電機驅(qū)動。(3)主軸升降垂直進(jìn)給運動,拆去錐齒輪副及絲桿副更換成滾珠絲桿副,設(shè)計并安裝減速箱,將電機安裝在減速箱的偏套上。
4 銑床數(shù)控化改造的方法
4.1銑床數(shù)控化改造數(shù)控系統(tǒng)的選配
目前,市場上可供選擇的數(shù)控系統(tǒng)類型很多,在經(jīng)濟能力許可的情況下,盡量選用名牌產(chǎn)品。根據(jù)在市場上的調(diào)研和數(shù)控系統(tǒng)的選擇原則,在此次銑床數(shù)控化改造中首先考慮選用的是FANUC和SIEMENS的數(shù)控系統(tǒng)。
4.2 數(shù)控裝置的配置與安裝
數(shù)控裝置是數(shù)控機床的核心,經(jīng)過數(shù)控裝置的系統(tǒng)軟件對代碼進(jìn)行處理后,輸出相應(yīng)的指令脈沖,這些控制信號中最基本的信號,是經(jīng)過插補運算后的各坐標(biāo)的進(jìn)給速度、進(jìn)給方向和位移量指令。從自動控制的角度來看,CNC裝置是一種位置控制系統(tǒng),其本質(zhì)上是以機床各運動軸的位移量為控制對象,并使其協(xié)調(diào)運動的自動控制系統(tǒng),是一種配有專用操作系統(tǒng)的計算機控制系統(tǒng) 。
另外,為了保證零件的正常加工,還必需對機床的一些輔助運動實現(xiàn)自動控制.因此,在數(shù)控裝置與機床之間還有強電控制裝置,其主要作用是接受數(shù)控裝置輸出的主運動變速、刀具選擇、交換、各輔助裝置等動作的指令信號經(jīng)過必要的編譯,邏輯判斷,功率放大后直接驅(qū)動相應(yīng)的電器,液壓及機械部件。以完成指令規(guī)定的動作。執(zhí)行這些動作的開關(guān)信號也要經(jīng)由強電控制裝置送數(shù)控裝置進(jìn)行處理。
4.3 FANUC數(shù)控系統(tǒng)連接與調(diào)試
(1)系統(tǒng)功能參數(shù):這些參數(shù)是訂貨時用戶選擇的功能,系統(tǒng)出廠時FANUC已經(jīng)設(shè)好。0i不必設(shè)置,機床出廠時,必須將系統(tǒng)功能參數(shù)表交給機床用戶。
(2)進(jìn)給伺服初始化:將各進(jìn)給軸使用的電動機控制參數(shù)調(diào)入RAM區(qū)并根據(jù)絲杠螺距和電動機與絲杠間的變速比配置CMR和DMR。設(shè)參數(shù)SVS,使顯示器畫面顯示伺服設(shè)定屏(Servo Set0)。
(3)設(shè)定伺服參0i系統(tǒng) #1001至 #1007的有關(guān)參數(shù)。這些是控制進(jìn)給運動的參數(shù),包括:位置增益、G00的速度、F的允許值、移動時允許的最大跟隨誤差、停止時允許的最大誤差、加/減速時間常數(shù)等。
(4)主軸電動機的初始化:設(shè)定初始化位和電動機的代碼。只有FANUC主軸電動機才執(zhí)行此項操作。
(5)設(shè)定主軸控制的參數(shù):設(shè)定各換擋檔次的主軸最高轉(zhuǎn)速、換擋方法、主軸定向或定位的參數(shù)、模擬主軸的零漂補償參數(shù)等。上述參數(shù)設(shè)定好后應(yīng)關(guān)機,重新啟動。此時顯示器任顯示#408或#750等報警,這是因為主軸控制尚未編制梯形圖。
(6)設(shè)定系統(tǒng)和機床的其他有關(guān)參數(shù):參數(shù)意義見說明書。
(7)編制梯形圖,調(diào)機要想主軸電動機轉(zhuǎn)動,必須把控制指令送到主軸電動機的驅(qū)動器。
5 結(jié)語
綜上所述,機床數(shù)控化的改造技術(shù)已經(jīng)在各個行業(yè)中得到了極為廣泛的利用,給企業(yè)生產(chǎn)帶來了更高的效率和更多的產(chǎn)品利潤,但是我們不能止步不前,我們需要不斷研究機床數(shù)控化技術(shù),將其中的缺點全部彌補,使得這項技術(shù)能夠不斷的完善,并且為工業(yè)生產(chǎn)帶來更高的效益,為我國的工業(yè)技術(shù)進(jìn)步做出了巨大的貢獻(xiàn)。
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