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        重整反應(yīng)加熱爐節(jié)能優(yōu)化改造

        2016-05-11 08:08:31趙全升
        河南化工 2016年3期
        關(guān)鍵詞:改造

        趙全升 , 許 鵬

        (中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)

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        重整反應(yīng)加熱爐節(jié)能優(yōu)化改造

        趙全升 , 許鵬

        (中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽471012)

        摘要:針對重整反應(yīng)加熱爐能耗較高、加熱爐排煙溫度遠高于煙氣露點溫度的問題,進行了節(jié)能改造,通過增加高效空氣預(yù)熱器、煙氣引風機等措施提高了加熱爐運行熱效率。

        關(guān)鍵詞:重整 ; 改造 ; 熱效率

        1重整反應(yīng)加熱爐簡介

        中石化洛陽分公司催化重整裝置于1987年利用國外引進的分批再生技術(shù)建成,重整加熱爐為倒U形箱式三合一結(jié)構(gòu)。為給下游芳烴裝置提供充足的原料,于 2005年采用國內(nèi)自行開發(fā)的LPEC催化劑連續(xù)再生技術(shù)進行改造,原第一反應(yīng)爐H201A利舊,新建一臺加熱爐作為第二反應(yīng)爐H201B,原第二、三反應(yīng)爐改造后作為第三、四反應(yīng)爐利舊。通過改造,裝置產(chǎn)品方案由汽油型改為芳烴型,滿足了后續(xù)化纖裝置擴能后對芳烴原料量的要求,并給多個用氫裝置提供足夠的氫源,進一步提高了全廠的經(jīng)濟效益。2011年進行了擴能改造,將H201B整體更新。

        2運行現(xiàn)狀及原因分析

        2.1運行現(xiàn)狀

        重整裝置2011年檢修后進入了大處理量生產(chǎn)階段,給加熱爐的平穩(wěn)運行帶來了挑戰(zhàn)。2013年3月,中國石化洛陽分公司對廠區(qū)內(nèi)各裝置加熱爐露點溫度檢測和部分加熱爐重新標定,大部分加熱爐運行狀態(tài)良好,運行穩(wěn)定、熱效率比較高,僅有三聯(lián)合重整裝置區(qū)加熱爐運行的熱效率偏低,加熱爐能耗比較高。而通過露點溫度實際檢測,加熱爐排煙溫度遠遠高于煙氣露點溫度,造成了很大一部分的能源浪費。大檢修前加熱爐運行數(shù)據(jù)如表1-3所示。

        表1 重整加熱爐H201A/C/D/B運行數(shù)據(jù)

        表2 重整加熱爐H201A/C/D/B煙氣成分檢測數(shù)據(jù)

        表3 重整加熱爐H201A/C/D/B煙氣露點溫度檢測數(shù)據(jù)

        2.2原因分析

        通過對三合一反應(yīng)加熱爐 H201A/C/D、重整二反加熱爐 H201B 運行數(shù)據(jù)和檢測數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場設(shè)備實際運行情況分析表明:①這 4 臺加熱爐排煙溫度均偏高,其中H201A/C/D排煙溫度分別為150、175、160 ℃,H201B排煙溫度在150 ℃,混合后煙氣平均溫度約為 158 ℃。而加熱爐露點腐蝕溫度均在100 ℃以下。根據(jù)燃料介質(zhì)和煙氣實際組分,煙氣排煙溫度控制在110 ℃左右,既能保證余熱回收系統(tǒng)不受煙氣露點腐蝕,也可以大幅度提高加熱爐運行熱效率。②通過對現(xiàn)場實際勘察,三合一反應(yīng)加熱爐 H201A/C/D 對流室彎頭箱門由于運行周期較長,腐蝕嚴重,局部出現(xiàn)漏風現(xiàn)象。由于本裝置加熱爐均為負壓操作,密封不嚴造成的漏風會嚴重影響加熱爐對流室整體傳熱,造成煙氣量的增加和燃料量的提高。③燃燒器表面溫度高且燃燒效果不佳,加熱爐局部過熱。④實際操作中還發(fā)現(xiàn)煙道擋板密封性較差,儀表控制系統(tǒng)老化嚴重,煙道擋板精度差。

        3改造措施及效果

        3.1檢修改造

        重整裝置2015年進入四年一度的大檢修階段,針對現(xiàn)階段存在的問題對重整反應(yīng)加熱爐進行改造,具體改造措施如下:①抽除部分對流余熱鍋爐擴面管。 ②余熱回收系統(tǒng)設(shè)置一臺高效的高溫煙氣擾流子+低溫鑄鐵組合式換熱器,將煙氣熱量回收下來。增設(shè)一臺高效空氣預(yù)熱器、一臺煙氣引風機和一臺空氣鼓風機??諝忸A(yù)熱器余熱回收系統(tǒng)布置在三合一反應(yīng)加熱爐H201A/C/D 側(cè)面位置,回收余熱后的煙氣需經(jīng)過與原煙道并行的煙道系統(tǒng)進入聯(lián)合煙囪,煙氣流通順暢,平面布置規(guī)范合理。若布置在煙囪旁邊,結(jié)構(gòu)比較緊湊,實用性強。 ③空氣與煙氣換熱后在風機作用下進入加熱爐爐底風道系統(tǒng)助燃。由于原三合一反應(yīng)加熱爐H201A/C/D、重整二反加熱爐 H201B設(shè)計燃燒器為自然通風燃燒器,為滿足增設(shè)空氣預(yù)熱器后燃料充分高效燃燒,需將重整反應(yīng)四臺加熱爐78 臺燃燒器全部進行更新,更新為既能滿足自然通風又能滿足強制通風形式的高效低 NOx燃燒器。并控制其過??諝庀禂?shù)在 1.05~1.15 范圍內(nèi),提高燃料的燃燒效果。 ④為實現(xiàn)四臺加熱爐的整體穩(wěn)定運行,每臺加熱爐均需設(shè)置各自的風道系統(tǒng)調(diào)節(jié)擋板。 ⑤更新過渡煙道襯里,采用耐煙氣沖刷隔熱性能好的輕質(zhì)澆注料。 ⑥重整二反加熱爐 H201B輻射室,增設(shè)一套強化傳熱元件,將輻射室的整體傳熱布局進行優(yōu)化設(shè)計,在滿足介質(zhì)吸熱不變的條件下,降低爐膛煙氣平均溫度;在總熱通量不變的條件下,減少燃料消耗量。

        3.2加強治漏堵漏工作,降低漏風量

        加熱爐現(xiàn)場漏風點,主要是各種爐壁表面的結(jié)合處縫隙、各種表面開口處的縫隙。包括對流室頂、對流室箱蓋板、輻射室人孔門、激波吹灰器爆破彎頭密封口、集合管與箱蓋板連接處。由于縫隙比較分散,車間想盡辦法使用漿料、保溫材料等進行填補,檢查到的漏風情況已全部消除。經(jīng)過治理,三合一爐對流室氧含量從檢修后的4.62%降至2.5%左右,并相應(yīng)地降低了排煙溫度,提高了加熱爐熱效率。

        3.3加強日常精細管理,提高加熱爐熱效率

        3.3.1及時下發(fā)指令,指導(dǎo)班組調(diào)整參數(shù)

        檢修后改為加熱爐強制通風,車間積極摸索操作方法,保證在精細調(diào)整過程中最大限度地發(fā)揮加熱爐熱效率。由于三合一爐蒸汽產(chǎn)量算在裝置的總能耗中,熱效率與能耗還需要進行平衡調(diào)整。

        3.3.2加強考核,提高執(zhí)行力

        三合一爐負荷和調(diào)整比較頻繁,為了保證調(diào)整的及時性,車間將每天的火嘴調(diào)整數(shù)量、氧含量及排煙溫度的平穩(wěn)率、衛(wèi)生整改等情況納入考核。操作人員可以根據(jù)平穩(wěn)率的變化及時發(fā)現(xiàn)問題,及時做出對應(yīng)的調(diào)整。每周按照班次分別計算各班加熱爐熱效率、燃料單耗、蒸汽產(chǎn)量等值,并依此數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對各班進行評比排名,在月度績效考核中兌現(xiàn)。

        3.3.3強化日常運行監(jiān)管

        堅持每周至少一次用TESTO340便攜式煙氣分析儀對加熱爐煙氣進行監(jiān)測,加強對加熱爐爐效及運行狀況進行監(jiān)測,診斷排查漏風情況及燃燒狀況,指導(dǎo)加熱爐的操作調(diào)整,有效地提高了加熱爐的運行質(zhì)量。

        3.4效果綜述

        表4 檢修后熱效率、排煙溫度、氧含量統(tǒng)計

        根據(jù)加熱爐現(xiàn)在的運行狀況進行分析,在重整裝置加工負荷約79 t/h的情況下:①節(jié)省燃料。重整加熱爐的熱效率從原來的89.6%提高到93.5%,重整四合一爐平均減少燃料氣消耗約0.53 t/h,每年可以節(jié)約瓦斯4 942 t。 排煙溫度由原來的158 ℃降到110 ℃,三合一爐對流室氧的含量從檢修后的4.62%降至現(xiàn)在的2.5%左右。②增加電耗 、減少蒸汽產(chǎn)量。本次改造新增余熱回收系統(tǒng)中有兩臺用電設(shè)備,分別是鼓風機和引風機。鼓風機電機的額定功率是280 kW,引風機電機的額定功率是 220 kW。根據(jù)加熱爐現(xiàn)在的運行狀況分析,增加電力消耗約231 kW·h。余熱鍋爐平均少產(chǎn)壓力3.5 MPa蒸汽約7.6 t/h。③減少SO2、CO2的排放量。經(jīng)過節(jié)能改造,由于加熱爐熱效率的提高,每年將節(jié)約4 942 t的瓦斯燃燒,經(jīng)過燃燒計算,可以確定每年將減少92 910 t的煙氣排放,減少9 295 tCO2排放,減少了38.9 t的SO2排放。 按照天然氣4 326 元/t(核算效益時將燃料氣按照熱值折算成天然氣)、3.5 MPa蒸汽128元/t、電0.64元/kW·h計算,每小時創(chuàng)效約1 070元,年經(jīng)濟效益899萬元。

        4目前加熱爐運行存在問題

        經(jīng)過大檢修之后,使重整裝置實現(xiàn)了安全生產(chǎn)和指標提升雙贏,但仍存在問題:①改造后的火嘴噴口小,易堵塞。②燃燒器操作空間小,操作不便。③改造后的汽包熱力系統(tǒng)變化大,操作需要更加細化。采取有力措施,提高加熱爐的熱效率和抗擾動性。繼續(xù)優(yōu)化,保證加熱爐的穩(wěn)定運行。

        5結(jié)論

        重整加熱爐通過大檢修對燃燒狀況、附屬設(shè)備、儀表的運行平穩(wěn)性等實施節(jié)能改造優(yōu)化,使三聯(lián)合重整反應(yīng)加熱爐的熱效率及抗擾動性迅速提升,瓦斯耗量大幅下降,有效地保證了裝置運行的平穩(wěn)性。改造后大大地降低了SO2、NO2的排放量,達到了減排的效果;有效地減少污染物的排放,使各項污染源及污染物的排放低于國家標準的要求,并符合全廠控制指標,符合可持續(xù)發(fā)展和清潔生產(chǎn)的要求。

        中圖分類號:TQ050.2

        文獻標識碼:B

        文章編號:1003-3467(2016)03-0043-03

        作者簡介:趙全升(1988-),男,助理工程師,從事設(shè)備維護工作,電話:18737961520。

        收稿日期:2016-01-21

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