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        關(guān)于氣門鎖夾壓裝不合格問(wèn)題的整改分析

        2016-04-29 00:00:00徐曼曼孟祥潤(rùn)
        文化產(chǎn)業(yè) 2016年2期

        摘 要:作為發(fā)動(dòng)機(jī)配氣機(jī)構(gòu)裝配的重要環(huán)節(jié)之一,三槽鎖夾的裝配有一定的難度。本文簡(jiǎn)要介紹了發(fā)動(dòng)機(jī)鎖夾裝配過(guò)程中提高壓裝成功率的一些方法,希望有助于提升發(fā)動(dòng)機(jī)裝配的整體水平,從而保證發(fā)動(dòng)機(jī)的過(guò)程保證能力。

        關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)裝配;三槽鎖夾;一次壓裝成功率c

        隨著發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的提升,為提高配氣機(jī)構(gòu)運(yùn)行的穩(wěn)定性,氣門鎖夾由原來(lái)的單槽鎖夾,逐漸發(fā)展為現(xiàn)在的三槽鎖夾。而三槽鎖夾的裝配工藝相比單槽鎖夾要復(fù)雜之多,裝配過(guò)程中需改變?cè)械姆绞剑b配彈簧上座后,壓緊彈簧上座,再裝配鎖夾,彈簧上座回位,完成鎖夾的裝配過(guò)程。

        生產(chǎn)過(guò)程中如氣門鎖夾裝配失效后,可能出現(xiàn)一系列的質(zhì)量問(wèn)題,如鎖夾脫落、配氣機(jī)構(gòu)失效引起氣門無(wú)法正常開(kāi)啟和關(guān)閉以及氣門卡緊失效導(dǎo)致氣門撞缸,以上現(xiàn)象均會(huì)導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)法工作。因此提升三槽鎖夾一次裝配成功率尤為重要,以下通過(guò)一款發(fā)動(dòng)機(jī)的鎖夾壓裝不合格整改案例來(lái)闡述鎖夾裝配過(guò)程中的重要事項(xiàng)。

        一、問(wèn)題描述

        裝配線試生產(chǎn)期間,缸蓋分裝線氣門鎖夾壓裝工位反饋,鎖夾過(guò)程中,存在壓裝不到位、漏壓裝或者鎖夾壓潰的問(wèn)題,導(dǎo)致鎖夾不能合格裝配,影響裝機(jī)質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)拍。針對(duì)此問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析和驗(yàn)證。

        二、問(wèn)題調(diào)查

        實(shí)際裝機(jī)驗(yàn)證50臺(tái),統(tǒng)計(jì)壓裝不合格分布如下:

        對(duì)以上數(shù)據(jù)分析,不合格情況集中在排氣側(cè)第三個(gè)壓頭和進(jìn)氣側(cè)第一個(gè)壓頭。

        拆卸排氣側(cè)第三個(gè)壓頭和進(jìn)氣側(cè)第一個(gè)壓頭,觀察發(fā)現(xiàn):

        壓頭出口過(guò)度倒圓加工質(zhì)量差,目視有明顯刀紋;

        芯軸下邊緣,與氣門接觸部位出現(xiàn)明顯凸起的毛邊(撞擊產(chǎn)生);

        鎖夾在壓頭導(dǎo)向通道中滑動(dòng)時(shí),偶發(fā)磁性吸粘現(xiàn)象;

        手抓取鎖夾時(shí),表面含有微量油跡(防銹)。

        三、原因分析

        基于以上現(xiàn)象,結(jié)合壓裝不合格問(wèn)題,從人、機(jī)、料、法、環(huán)等幾方面進(jìn)行分析:

        經(jīng)分析,影響鎖夾壓裝不合格的主要因素為設(shè)備和物料兩方面,即:

        (一)設(shè)備

        1、壓頭出口過(guò)度倒圓加工質(zhì)量差,目視有明顯刀紋,鎖夾下滑過(guò)程中,嚴(yán)重影響其按照設(shè)定軌跡下滑至壓裝位置;

        2、壓頭端面與彈簧上座接觸面存在較大差異,導(dǎo)致壓裝過(guò)程中芯軸對(duì)位不準(zhǔn)確,從而使芯軸下邊有凸起毛邊,影響鎖夾落位的準(zhǔn)確性。

        (二)物料

        1、鎖夾表面有油,長(zhǎng)期壓裝后,導(dǎo)致導(dǎo)向通道內(nèi)存在大量油跡,使鎖夾下滑不順暢;

        2、鎖夾有磁性,壓頭為45鋼材質(zhì),鎖夾下滑至壓裝位置過(guò)程中易受磁性影響,停滯在壓頭內(nèi)部。

        四、整改對(duì)策

        針對(duì)影響鎖夾壓裝不合格的因素,制定整改對(duì)策如下:

        (一)重新加工壓頭,對(duì)壓頭出口過(guò)度倒圓部位采用研磨工藝,控制粗糙度在Ra1.6以下,保證鎖夾在此處順暢通過(guò),不卡滯;

        (二)調(diào)整壓頭前端結(jié)構(gòu),改變?yōu)閺椈缮献螤睿ǚ聫椈缮献M(jìn)行設(shè)計(jì)),保證壓頭與氣門的準(zhǔn)確貼合,如下圖;

        (三)在壓頭上部增加吹氣機(jī)構(gòu),如下圖,保證鎖夾掉入壓頭后,在空氣壓力和自身重力的雙重作用下,下滑到壓裝位置;

        (四)更換鎖夾芯軸的材質(zhì),由45鋼更換為一種不銹鐵材質(zhì)(保證硬度的同時(shí),沒(méi)有磁性),避免鎖夾磁性的影響;

        要求操作者壓下壓頭后,停頓2s再抬起壓頭,保證鎖夾已完全落位;

        (五)增加鎖夾壓裝前的清洗要求,去除表面油跡。

        五、效果驗(yàn)證

        按照以上整改對(duì)策整改完畢后,現(xiàn)場(chǎng)再次進(jìn)行壓裝100臺(tái)驗(yàn)證,合格率100%:

        鎖夾壓裝不合格的問(wèn)題徹底解決。

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