吳 超(內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010206)
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脫硝機(jī)組空預(yù)器在線水沖洗技術(shù)的應(yīng)用
吳 超
(內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古呼和浩特010206)
摘要:為了達(dá)到環(huán)保部對(duì)于排放控制的要求,火力發(fā)電廠安裝了脫硝裝置。隨之而來的是空預(yù)器堵灰問題愈發(fā)嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了發(fā)電機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了解決這一問題,托克托發(fā)電公司安裝了空預(yù)器在線水沖洗裝置,在機(jī)組不停運(yùn)的情況下,有效地降低了空預(yù)器的差壓,并且達(dá)到了節(jié)能的目的。
關(guān)鍵詞:脫硝;空預(yù)器;在線水沖洗;安全;節(jié)能
近年來,與燃煤有關(guān)的區(qū)域性和全球性的環(huán)境問題越來越突出,火力發(fā)電廠裝排放的主要污染物粉塵、氮氧化物等對(duì)人類的生存環(huán)境構(gòu)成直接危害。為更好地適應(yīng)“十二五”環(huán)境保護(hù)工作的新要求,內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電公司2號(hào)鍋爐于2014年5月的機(jī)組大修中加裝了脫硝系統(tǒng),此系統(tǒng)是采用液氨制備脫硝還原劑,選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置。然而,隨著脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行,空預(yù)器的阻力呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì),出現(xiàn)了空預(yù)器堵灰嚴(yán)重的狀況,不但降低了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,而且導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)頻繁失速,嚴(yán)重影響了機(jī)組安全運(yùn)行的可靠性。針對(duì)空預(yù)器堵灰嚴(yán)重的情況,托克托發(fā)電公司2號(hào)機(jī)組于2014 年11月04日對(duì)兩臺(tái)空預(yù)器進(jìn)行了在線高壓水沖洗,明顯緩解了空預(yù)器的堵灰情況,有效降低了風(fēng)機(jī)的電耗,保證了機(jī)組運(yùn)行的可靠性。
(1)鍋爐設(shè)備。2號(hào)鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司引進(jìn)的美國ABB-CE燃燒工程公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造的亞臨界、一次中間再熱、單爐膛、控制循環(huán)汽包鍋爐。
(2)空預(yù)器。鍋爐配置兩臺(tái)三分倉回轉(zhuǎn)空氣預(yù)熱器空氣預(yù)熱器,布置在爐膛后煙道下部,型號(hào)為 32VNT2060,豪頓華公司生產(chǎn)制造,在一次風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī)入口風(fēng)道布置有暖風(fēng)器,冬季時(shí)投入。
(3)脫硝設(shè)備。脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)全煙氣脫硝工藝。SCR反應(yīng)器布置在省煤器出口與空預(yù)器入口之間的高含塵區(qū)域,其裝置在鍋爐BMCR工況下進(jìn)行全煙氣脫硝。
SCR煙氣脫硝裝置由于催化劑的存在,在SCR脫硝反應(yīng)器中發(fā)生大量的化學(xué)反應(yīng),對(duì)空預(yù)器產(chǎn)生影響的主要是生成的硫酸氫銨。煙氣中部分SO2被催化氧化為SO3,從脫硝反應(yīng)器逃逸的部分氨與煙氣中的SO3和H2O反應(yīng)生成硫酸氫銨,增加了空預(yù)器堵塞和腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。硫酸氫銨牢固粘附在空預(yù)器蓄熱元件的表面上,使蓄熱元件發(fā)生積灰。經(jīng)驗(yàn)表明,空預(yù)器對(duì)硫酸氫銨結(jié)垢的反應(yīng)非常敏感。在增加了SO3轉(zhuǎn)化率后,硫酸露點(diǎn)通常上升5℃~10℃,空熱器冷端受硫酸腐蝕區(qū)范圍將上升到250mm~450mm,原有空氣預(yù)熱器的冷段高度就顯得不夠了。此外,SCR反應(yīng)器內(nèi)煙氣流速約為4m/s ~6m/s,勢(shì)必形成一定程度的積灰。為保證SCR催化劑的催化效果,在SCR內(nèi)配置的吹灰器將會(huì)把積灰吹入空預(yù)器,在空預(yù)器內(nèi)會(huì)形成堵灰。綜上所述,脫硝裝置安裝后,反應(yīng)生成的硫酸氫銨在空預(yù)器受熱面上的沉積是影響空預(yù)器堵塞的直接原因。
目前,國內(nèi)有以下幾種比較流行的空預(yù)器吹灰方式。
(1)蒸汽吹灰:一定壓力和一定干度的蒸汽,從吹灰器噴口高速噴出,對(duì)積灰受熱面進(jìn)行吹掃,以達(dá)到清除積灰的目的。
(2)聲波吹灰:金屬膜片在壓縮空氣的作用下產(chǎn)生具有一定聲壓和頻率的聲波,鍋爐受熱面的積灰在聲波的作用下處于松動(dòng)和懸浮狀態(tài),易被有一定速度的煙氣帶走,達(dá)到清理受熱面積灰的目的。
(3)弱爆吹灰:主要是使用空氣和可燃?xì)怏w(例如氫氣、乙炔氣、煤氣、液化氣和天然氣等)以適當(dāng)?shù)谋壤旌?,在特制的、一端連接噴管的爆燃罐內(nèi)經(jīng)高頻點(diǎn)火,產(chǎn)生爆燃,瞬間產(chǎn)生的巨大聲能和大量高溫高速氣體,形成強(qiáng)烈的壓縮沖擊波并通過噴管導(dǎo)入煙道內(nèi),通過壓縮沖擊波對(duì)受熱面上的灰垢、鹽垢產(chǎn)生強(qiáng)烈的交變沖擊作用,使其表面積灰飛濺,隨煙氣帶走。
以上的三種吹灰方式主要適用于聚積的干松灰,對(duì)于物理化學(xué)結(jié)積的低溫粘結(jié)灰的清洗,有一定的效果,但是不明顯。水沖洗技術(shù)能較徹底地解決這個(gè)問題,但停爐后的水沖洗對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性影響較大,單側(cè)在線水沖洗可以保證一定的經(jīng)濟(jì)性,而如果在線水沖洗技術(shù)如果能不影響機(jī)組安全運(yùn)行的前提下,則能最大程度保證機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
表1 機(jī)組大修后空預(yù)器運(yùn)行參數(shù)表
圖1 機(jī)組空預(yù)器在線水沖洗系統(tǒng)圖
表1采集的是托電2號(hào)鍋爐加裝脫硝設(shè)備運(yùn)行后在負(fù)荷500MW情況運(yùn)行時(shí)空預(yù)器的相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)。
從表1中可以看出隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增加,空預(yù)器的煙氣側(cè)差壓逐漸增加,尤其是在環(huán)境溫度下降后(9月份開始)空預(yù)器煙氣側(cè)差壓增加的速度明顯加快。伴隨著差壓的增加,鍋爐的出力明顯受限,機(jī)組同一負(fù)荷正常運(yùn)行所需的總風(fēng)量明顯增加,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)的電耗明顯增加。空預(yù)器堵塞嚴(yán)重導(dǎo)致管路阻力特性變化,風(fēng)道阻力特性變化導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度過大,引風(fēng)機(jī)在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)經(jīng)常落入性能曲線內(nèi)的不穩(wěn)定工作區(qū),多次出現(xiàn)了失速現(xiàn)象,嚴(yán)重了影響機(jī)組的安全運(yùn)行。為避免引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)失速現(xiàn)象,保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,不得不多次限制負(fù)荷,嚴(yán)重影響了機(jī)組的帶負(fù)荷能力。為解決空預(yù)器蓄熱元件阻力大的問題,托電公司與豪頓華公司合作在2號(hào)鍋爐空預(yù)器中增加一套豪頓華公司獨(dú)立研制的智潔清洗系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)2號(hào)鍋爐空預(yù)器蓄熱元件的在線高壓水沖洗,用以解決蓄熱元件堵灰的問題。安裝工作已在2014年5月的機(jī)組大修中空預(yù)器蓄熱元件改造期間完成。
表2 機(jī)組空預(yù)器在線水沖洗過程參數(shù)
如圖1所示,新增的空預(yù)器在線高壓水沖洗系統(tǒng)水源取自2號(hào)鍋爐爐側(cè)閉式冷卻水供引風(fēng)機(jī)水箱補(bǔ)水管道,進(jìn)過濾網(wǎng)后直接引入高壓水泵進(jìn)行加壓,由該清洗裝置噴嘴噴出,清除空預(yù)器冷端蓄熱元件上的灰垢。空預(yù)器在線高壓水沖洗系統(tǒng)運(yùn)行方式為間歇運(yùn)行,且間隔時(shí)間較長。該清洗裝置安裝在空預(yù)器煙氣出口處,每臺(tái)空預(yù)器一臺(tái)。與常規(guī)蒸汽吹灰器類似,為半伸縮型式設(shè)計(jì),外部占用空間小。此外,此套裝置的爐內(nèi)槍管可實(shí)現(xiàn)在線檢修、維護(hù),在不停爐的情況下,可更換噴嘴。該清洗裝置安裝有手動(dòng)調(diào)壓閥、氣動(dòng)調(diào)壓閥、安全溢流閥和蓄能器,確保管路的壓力可調(diào)、可控、穩(wěn)定。
2014年11月04日2號(hào)鍋爐對(duì)兩臺(tái)空預(yù)器進(jìn)行了在線高壓水沖洗。
沖洗原則:每個(gè)槍管6個(gè)噴嘴,總行程為1000mm,每次沖洗時(shí)第一個(gè)沖洗周期,啟動(dòng)高壓水槍后應(yīng)觀察空預(yù)器電流、出口煙溫變化情況采取分段逐步加壓(10MPa、20MPa、30MPa各維持約10分鐘,待電流和煙溫平穩(wěn)后再次加壓),防止大流量沖洗水進(jìn)入導(dǎo)致空預(yù)器運(yùn)行異常。單側(cè)沖洗,先沖洗B側(cè)空預(yù)器,結(jié)束后再?zèng)_洗A側(cè)空預(yù)器。
沖洗過程需要注意的事項(xiàng):
(1)沖洗過程中注意監(jiān)視風(fēng)煙系統(tǒng)參數(shù):空預(yù)器運(yùn)行電流、煙氣側(cè)壓差、爐膛壓力、空預(yù)器運(yùn)行聲音、報(bào)警、送、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)電流、動(dòng)葉開度等。
(2)沖洗過程中嚴(yán)密監(jiān)視電除塵二次電流及排灰情況,防止因煙氣含水大影響電除塵工作。
(3)空預(yù)器高壓沖洗水取自2號(hào)爐閉式水系統(tǒng)母管,沖洗過程中檢查母管壓力不低于0.5MPa。
(4)空預(yù)器電流擺動(dòng)大于10A(額定電流16.5A的)時(shí),就地檢查運(yùn)行情況;電流擺動(dòng)至12A時(shí),立即停止高壓水泵退出底部高壓水槍。
(5)沖洗過程中,監(jiān)視空預(yù)器出口煙道排灰管道排灰情況,發(fā)現(xiàn)灰量過大或灰中帶水,及時(shí)清理保證排灰暢通。
(6)嚴(yán)密監(jiān)視空預(yù)器出入口溫度,沖洗過程中該側(cè)排煙溫度(或電除塵入口煙溫)降幅在20℃以內(nèi),控制該側(cè)空預(yù)器出口排煙溫度均值不低于110℃,一、二次熱風(fēng)溫度不低于260℃。
(7)高壓水沖洗完畢后,應(yīng)立即恢復(fù)蒸汽吹灰,避免煙道中積灰吸濕后增加煙道重量引起事故。
(8)高壓沖洗水系統(tǒng)一旦帶壓,冷水就進(jìn)入空預(yù)器煙氣側(cè),故巡檢進(jìn)行現(xiàn)場操作前和吹灰槍退出到位后,重點(diǎn)監(jiān)視氣動(dòng)卸荷閥的動(dòng)作情況。
沖洗相關(guān)數(shù)據(jù)如下:
由表2和實(shí)際運(yùn)行情況看出:
(1)在機(jī)組負(fù)荷和鍋爐總風(fēng)量基本不變的情況下,空預(yù)器電流平穩(wěn)幾乎無波動(dòng),運(yùn)行正常無卡澀或者摩擦現(xiàn)象,空預(yù)器在線水沖洗在小流量沖洗的情況下對(duì)鍋爐的空預(yù)器運(yùn)行情況無明顯不利影響。但是這種方式對(duì)于受熱面是否有械破壞或者熱變形和焊縫開裂,現(xiàn)在還沒有相關(guān)的研究,無法得出一個(gè)準(zhǔn)確的結(jié)論。
(2)在沖洗過程中,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓不斷下降,A側(cè)空預(yù)器煙氣差壓由2.4kPa下降至1.5kPa,降幅達(dá)0.9kPa。B側(cè)空預(yù)器煙氣差壓由2.4kPa下降至1.2kPa,降幅達(dá)1.2kPa。數(shù)據(jù)基本達(dá)到了機(jī)組大修后機(jī)組剛開始運(yùn)行的狀態(tài),空預(yù)器在線水沖洗的效果非常好。
(3)排煙溫度的影響很小,在11∶00~14∶00進(jìn)行B側(cè)空預(yù)器水沖洗后,B側(cè)排煙溫度下降了大概2℃。在15∶00~19∶00A側(cè)空預(yù)器水沖洗后,A側(cè)排煙溫度下降了大概2℃。
(4)水沖洗結(jié)束后,A側(cè)空預(yù)器二次風(fēng)側(cè)差壓由1.03kPa下降至0.63kPa,減小了大約0.4kPa,B側(cè)空預(yù)器二次風(fēng)側(cè)差壓由1.03kPa下降至0.66kPa,減小了大約0.37kPa。
(5)從沖洗前后的數(shù)據(jù)看,水沖洗顯著地降低了三大風(fēng)機(jī)的電耗,引風(fēng)機(jī)電流下降了大約60A,一次風(fēng)機(jī)電流下降了大約20A,送風(fēng)機(jī)電流下降大約5A,三大風(fēng)機(jī)的電流總共大約下降了150A。
(6)兩側(cè)引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度下降大約8%,這樣有效避免了在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)引風(fēng)機(jī)落入不穩(wěn)定區(qū)域。
(7)從就地輸灰情況和電除塵出口的含水量看,沖洗水很快被低溫?zé)煔馑?,小流量的水沖洗基本沒有影響電除塵的運(yùn)行,含水量基本維持在5.5%未變,就地也未出現(xiàn)積灰板結(jié)輸灰不暢的情況。
大概計(jì)算一下,沖洗后三大風(fēng)機(jī)的電耗下降對(duì)于機(jī)組廠用電率的影響
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式,廠用電率每下降1%,煤耗降低3.4g/kWh;排煙溫度每下降10℃,煤耗降低1.7g/kWh。那么,此次空預(yù)器在線水沖洗后煤耗降低了3.4×0.321 +1.7×0.2=1.43g/kWh。
綜上所述,托克托發(fā)電公司2號(hào)鍋爐進(jìn)行的空預(yù)器在線水沖洗,有效解決了空預(yù)器的堵灰,降低了三大風(fēng)機(jī)的電耗和機(jī)組的煤耗,同時(shí)在沖洗過程未出現(xiàn)影響機(jī)組運(yùn)行的情況,避免了因?yàn)橥t帶來的經(jīng)濟(jì)影響,達(dá)到了安全、節(jié)能的效果。
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