直切型絕緣導線剝皮器的研制
使用INT.BZ17231型剝皮器剝切絕緣皮的作業(yè)時,僅剝皮這項工作就需要84min,當冬天施工時需要120min,并且刀具易斷裂。為了找到問題的切入點,小組成員對現(xiàn)有剝皮器在操作中每個細節(jié)所用時間進行分析,找到影響絕緣皮的處理速度的癥結(jié):處理每個導線頭的絕緣皮時,①調(diào)整刀具次數(shù)為30次;②旋切次數(shù)為60次。小組成員對刀具參數(shù)進行測試找到刀具易斷裂的癥結(jié):①刀具沖擊韌性值僅為47J;②刀具洛氏硬度值為45HRC。
經(jīng)過市場調(diào)查,沒有找到處理絕緣皮厚度誤差大且省時間的剝皮器;改造現(xiàn)有工具又不具備條件。因此小組選擇”直切型絕緣導線剝皮器的研制”作為本次活動的課題,預(yù)期目標為”一次三相斷線故障絕緣導線的絕緣層處理時間為36min”。
小組借鑒鋼絲鉗的原理制定了總體方案,根據(jù)企業(yè)和行業(yè)標準,制訂了以總體方案的4個因素為基礎(chǔ)的4種組合方案,運用調(diào)查、計算和實驗的方法總結(jié)4個方案的特點,根據(jù)評估結(jié)果,小組選擇方案4為最佳方案:①.支撐柄和導線槽的材料選擇牌號為Q235A的碳素鋼,最薄弱處的抗外力大于5000N;②刀具的材料選擇牌號為3Cr13的不銹鋼,經(jīng)過熱處理其洛氏硬度值達到(50~65)HRC,沖擊韌性達到80J;③.工具的握力點和切力點選擇在支點同側(cè),尺寸調(diào)整次數(shù)為2次,剝切次數(shù)8次。
小組對方案4進行細化并制定6項對策。根據(jù)對策分別制定具體措施:①剝切過程設(shè)計兩道工序,刀具調(diào)整次數(shù)從原來的一個導線頭30次降到2次;增加刀鋒長度,減少剝切時的阻力;增加了刀具的寬度,剝切次數(shù)從60次減少到8次;支撐柄加工后,其最薄弱處的抗拉力為14200N,抗彎力為8100N,圓柱銷抗彎力為5970N,滿足企業(yè)標準;②刀具最佳熱處理工藝條件運用L934正交試驗分析軟件進行優(yōu)選,通過2次調(diào)優(yōu)試驗,找到了最佳熱處理條件:淬火溫度1055℃,回火溫度550℃,回火時間60min,運用優(yōu)選的熱處理工藝生產(chǎn)的刀具,其刀刃的洛氏硬度測試值為56HRC,沖擊韌性測試值為100J,滿足行業(yè)標準;③控制關(guān)鍵位置的加工精度偏差在±0.1mm范圍內(nèi),保證刀具刀刃對準導線槽的軸心,實測精度為±0.08mm;④工具防腐處理,延長工具的壽命。
研制的直切絕緣導線剝皮器通過試驗性應(yīng)用和現(xiàn)場應(yīng)用,冬季施工操作時間為31.92min,低于目標值36min;并且刀具運用1320次未出現(xiàn)異常。研制成果申報國家實用新型和發(fā)明專利。在降低了操作人員的勞動強度基礎(chǔ)上,還創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟和社會效益;經(jīng)過現(xiàn)場應(yīng)用共創(chuàng)經(jīng)濟效益22.74萬元。
單位名稱:華北油田分公司第四采油廠電力管理大隊
小組名稱:電力管理QC小組
小組聯(lián)系人:陳德兵聯(lián)系電話:13373466692
路萍
2015-11-09