劉志超
摘 要:著重介紹新型PROTOS盤紙高速拼接控制系統(tǒng)。通過新型PROTOS盤紙拼接控制系統(tǒng)的2個信號源,盤紙高速搭接成功有了雙保險,從而大大降低了因脈沖不同步造成的搭接失敗,實現(xiàn)設備的連續(xù)運轉,降低了勞動強度,提高設備的有效作業(yè)率。
關鍵詞:PROTOS盤紙高速拼接控制系統(tǒng);智能控制;減少設備停機
1.引言
現(xiàn)有各煙廠卷煙生產中,PROTOS卷煙機在正常速度運行中,一個盤紙的使用時間為10分鐘左右,盤紙消耗完畢后,為了讓設備連續(xù)運轉,設備設計有另一個備用盤紙的拼接功能,搭接過程要求控制系統(tǒng)絕對精準,才能實現(xiàn)設備的連續(xù)運轉,提高設備的有效作業(yè)率。
2. PROTOS拼接方式及存在的問題
2.1 PROTOS盤紙拼接方式
有一個盤紙在運行,另一個盤紙備用,當運行中的盤紙直徑足夠小時,傳感器觸發(fā)備用盤紙加速,當兩個盤紙運行相對速度一致時,啟動電磁閥動作,盤紙完成搭接。只要新紙盤已恰當加速,頻率/電壓轉換程序F/U1和F/U2即把RCP和ACP轉變成為與各自頻率成正比的直流電壓。RCP為速度控制器A6提供設定值,而ACP則提供實際的速度值。當這兩個值相等,也就是B13與B15傳感器產生的脈沖數(shù)一定時即表示兩條紙帶正以相同的速度運行。此時,觸發(fā)以下操作:①起動Y13將兩條紙帶拼接在一起,同時接紙膠帶架松開并退出工作位置;②計數(shù)器CTR1和CTR2開動; ③在CTR2數(shù)到25個RCP(相當于62.5厘米長煙紙),加速裝置電動機M8關停。
2.2 存在的問題
B15是產生RCP脈沖的傳感器,它在M8加速電動機的上方,此處拆卸維護極其不便,容易積油泥和煙灰,導致B15產生的脈沖數(shù)不精準,從而和B13產生的脈沖數(shù)不匹配,導致搭接失敗。搭接失敗后擋車工需要重新穿紙,耽誤生產時間。搭接信號失效后,意味著擋車工需要每10分鐘穿一回盤紙,耽誤生產時間降低有效作業(yè)率,增加勞動強度。
3.新型PROTOS盤紙高速拼接控制系統(tǒng)
3.1 控制環(huán)節(jié)
選用德國原裝進口Lenze9300系列伺服控制系統(tǒng)為核心。伺服控制系統(tǒng)動態(tài)響應快、程序循環(huán)時間短,結合旋轉變壓器反饋確保伺服電機的高精度運行。程序模塊化可自由編程,通過設置電子齒輪比可實現(xiàn)比例同步??勺鳛楠毩⑤S代替機械連接的同步運行。
3.2 裝置的組成結構及速度信號源的采集
此系統(tǒng)由拉紙輥、編碼器、伺服控制器、伺服電機組成。加速盤紙與煙條速度達到速度同步,反應速度的信號源起到了決定性作用。有2個信號源可選:①在煙條速度的同步輪上加裝進口增量型編碼器,輸入至數(shù)頻輸入端X9,精度高,用作主信號;②煙條脈沖經過PLC轉換的0-10V,輸入至模擬量輸入端X5/1、2,精度低,用作備用信號(編碼器損壞時可以臨時轉換為模擬量信號為指令速度,改為降速接紙。待編碼器故障解除后再轉為編碼器信號為指令速度高,重新設定高速接紙,這樣不至于影響設備的正常生產)??刂圃砹鞒虉D如圖1所示。
3.3 接線原理
Q1控制伺服器的電源,伺服電機直接由伺服控制,伺服器的X7端直接連接至編碼器(如圖2所示)。
4 電器控制流程
膠帶架到位,E4輸入端高電平1,控制器輸出2秒固定120rpm的速度,自動送紙開始,引紙長度約500毫米。改造后的控制器有自動引紙功能,為了避免與原系統(tǒng)功能的沖突必須關閉觸摸屏自動引紙功能。加速信號輸出時,E5端得高電平1,電機開始加速,同時X12/2發(fā)出反饋脈沖(代替原機ACP)給PLC,當電機速度與主機速度一致時,并延遲0.2秒,A2發(fā)出拼接信號,控制壓接閥動作。當有指令速度轉換時有編碼器與煙條速度0-10V兩個速度信號,E2=0低電平編碼器信號有效,E2=1高電平煙條速度0-10V信號有效。電氣控制圖如圖3所示。
5.結論
加速盤紙與煙條速度達到速度同步兩個盤紙高速搭接成功,反應速度的信號源起到了決定性作用。新型PROTOS盤紙拼接控制系統(tǒng)有2個信號源可選,盤紙高速搭接成功有了雙保險,從而大大降低了因脈沖不同步造成的搭接失敗,實現(xiàn)設備的連續(xù)運轉,降低了勞動強度,提高設備的有效作業(yè)率。
參考文獻
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